六西格玛案例分析

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5.控制阶段
功率 的 Pro ce ss C a pa bi li ty Si xp ac k
X ba r 控制 图
28 UCL=28.491 _ _ X =28 LCL=27.509 27
1 1
USL
能 力 直方 图
规格 USL 25
样本均值
26
1
1
1
1
2
3
4
1
1
5
6
1
1
1
7
8
9
DMAIC各个阶段中数据分析的需求,使得Minitab软件在六西 格玛管理中占据着重要的位置,它为使用者提供了准确、实用的 实现工具,帮助使用者进行质量控制、实验设计以及常用统计分 析等在六西格玛管理中不可缺少的分析。它已经成为六西格玛管 理技术进行实施的主要工具。下面就结合Minitab,运用六西格 玛改进分析,提高质量水平,达到改进目的,对节能灯装配过程 进行研究。
图8 箱线图
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5.控制阶段
(1)按照改进后的方案实施,记录数据如表9所示。
表9
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5.控制阶段
(2)正态性检验,如图9所示。由于P值0.427>0.05,因此我们以95% 的 置信度认为数据服从正态分布。
图9改进后的正态性检验
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5.控制阶段
(3)能力分析,如图10所示。 结论:(DCpk=1.04>1,Z值为3.40>3,达到预期目标; ②均值26.15,相比改进前降低了0.46W; ③可预期的超标率为9.50PPM。
表6
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4.改进阶段
(2) 绕丝问题。绕丝是节能灯生产整个环节中关键的一环。其质量问题 是绕丝圈数小于3圈,即将灯丝绕断。对此提出了试验设计的方案, 以期找出最优的解决方案。试验设计表如表8所示,箱线图主效应图 如图8所示。由此可以得出最优方案为:选用震动轻微,听起来声音 细点的绕丝机并调至2档位,同时采用垂直绕法。
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2.度量阶段
改进前的过程能力 ①在电压127V下,将测量的50个数据记录 整理见表3。利用上述数据做出直方图, 如图3所示。
图3
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表3
2.度量阶段
②正态性检验.如图4所示。由于P值0.352>0.05,因此以95%的置信 度认为数据服从正态分布。
图4
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2.度量阶段
③过程能力分析,如图5所示。从上述数据及分析情况得出,当前 Cpk=0.55,样本均值26.61,此过程可预期的超标率为69172.27PPM。 基于这个现状,故改进目标设为CPk≥1.0,z≥3.0,且争取实现将合 格率提升至98%。
图5
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3.分析阶段
确定目标后,利用头脑风暴法对此问题进行了讨论,找出引起测试不亮 的原因并绘制因果图,如图6所示。
图10 改进后的能力分析过程
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5.控制阶段
(4)过程稳定性检验,如图11所示。 用Minitab软件根据8个判异准则做出的判断,从图可以看出,没有点处 于异常状态的。即该过程处于统计过程状态。
(5)控制措施及收益措施:①将改进后的方案方法以文件的形式固定下来, 编制节能灯生产工艺要求作业指导书,要求务必严格执行;②制定装 配生产过程的操作规范,保证过程检验合格。收益:①合格率提高到 了预期目标值;②过程能力更加稳定,西格玛水平大幅度提高;③降 低了因返工返修造成的时间成本浪费,提高了客户满意度,减少了用 户的抱怨,提升了企业的竞争力。
图1
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1.定义阶段
(4)关键质量特性及确定目标 关键质量特质
标准:以EBl、52 25W 127V 50—60HZ的节能灯为研究 对象,在给定电压127V的前提下,其功率的合格范围是 是22.5~27.5W。 确定目标
通过对生产的EBT52节能灯的功率的测量,进行分析、 改进,争取实现不良品率的下降,确定了将合格率由 97.40%提升到98%的目标。
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1.定义阶段
(1)问题阐述
节能灯装配生产线需要经过插件和整灯两个主要 环节,由许多工序组成,运用六西格玛改进方式对其进行 分析研究可以根据当前状况设计出能够提高节能灯装配一 次性合格率的方案并进行有效地实施。
另外,提高了节能灯装配生产线的一次性合格率,不仅 可以使生产过程中出现的缺陷数减少,而且可以减少资源 的浪费,降低成本。
表2
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2.度量阶段
用minitab进行双因子方差分析 从上可以得到: ①从P=O.968>0.05得出,该 测量系统误差主要来自测量人 员、部件的差异。 ②X Bar图形中90%的点落于控 制限以外,R图中90%的点在控 制限以内,这符合GageR&R的要 求; ③该测量系统的方差分量贡献 率为7.67%<lo%,研究变异 为27.69%<30%; ④由于部件间的差异比较大, 所以均值变化明显;部件问的 方差贡献率为92.33%也证明 了不同部件间的差异很大。 综上分析,根据测量系统能力 判别准则该测量系统满足要求, 所得数据科学合理,可以信任。
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2.度量阶段
测量方法:在线跟踪产品,用电量测试仪测量电100V(初测电压)时的 功率,合格范围是21.5~25.5W之间。
测量分析系统 由于测量对象功率为连续测量数据,方差分析法能比较全面地反映整 个测量系统的状态,所以选择方差分析法。由两名测试人员A,B对10 个随机抽取的节能灯测量3次,记录数据如下表2所示。
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The end Thank you
图7
4.改进阶段
非关键因素的改进方案 结合上面分析得到的原因,分别对其提出了相应的改进方案, 如表5所示。
表5
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4.改进阶段
关键因素的改进方案
接下来就关键因素:虚焊,绕丝这两个问题进行分析并设定方案。 (1)虚焊问题。造成虚焊的主要原因是波峰焊环节处理不当,因此针对虚焊做出 了如表6所示的改进方案。
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3.分析阶段
在线随机抽取100支一次性测试后不良的灯进行分析研究如表4所示。 根据表格做出帕累托图图,如图7所示。结合帕累托图和因果图, 可以得出引起灯测试不亮的主原因是:虚焊>绕丝>压线>铜皮断裂 (注:破灯冷爆现象属于原材料除问题或生产线上不小心人为造成, 不作考虑。)
表4
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10
25.2
25.8
26.4
27.0
27.6
28.2
28.8
R 控 制图
2 UCL=1.801 _ R=0.852
正 态 概率 图
AD:698.446 ,P: < 0.003
样本极差
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LCL=0 26 27 28 29
最 后 10 个子 组
28 27 26
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1.定义阶段
(2)装配生产线一次性合格率现状 以四月份整灯二组为例,抽样统计结果见下表1。从下表统计中我们 可以看出:整灯二组在4月份生产过程中生产了40302支节能灯,其中 不良品合计1046支,合格率达到97.40%;
表1
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1.定义阶段
(3)不良品的主要原因饼图 4月份整灯二组生产的不良品主要分为四种,统计情况如下图1所示。 从图中可以看出,盖后不亮是不良品中最为常见、发生次数最多的一种。
能力 图
标准差 Cp Cpk 组内 0.366149 * -2.73 组内 标准差 Pp Ppk Cpm 整体 0.338809 * -2.95 *

整体 规格
2
4 样本
6
8
10
图11 过程稳定性检验
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6.结论
六西格玛管理作为当前的研究热点之一,已逐渐被广大 企业界认同为是依靠质量取得效益的有效途径,并发展为 战略改进、业务变革和解决问题的最佳实践。通过公司组 织开展的一个实际项目,有效地对装配生产线流程进行了 优化和完善,提高了质量水平,取得了较显著的收益。同 时对企业质量文化等有着深远的影响。
表7 试验设计的因子和水平表
表8 试验设计表
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4.改进阶段箱线图
不良品 的箱线图
2 8 3
不良品 的箱线图
1 8 2
7
7
不良品
不良品
6
6
5
5
4
4
3 组块变量: 绕丝机档位
3 组块变量: 绕丝机
不良品 的箱线图
1 8 7 2 8
不良品 的箱线图
wk.baidu.com
7
不良品
5
不良品
6
6
5
4
4
3 3 组块变量: 绕丝方向
六西格玛案例分析 ——提高节能灯装配一次性合格率
六西格玛自诞生于摩托罗拉公司以来,现在已经演变成一套 行之有效的解决问题和提高企业绩效的系统方法论,而推动企业 不断持续改进的六西格玛具体模式是DMAIC,它代表了六西格玛 改进的五个阶段,分别为D(定义阶段),M(度量阶段),A(分析阶 段),I(改进阶段),C(控制阶段)。Minitab软件强大的数据处理 功能完全能够满足六西格玛管理各个阶段的数据处理要求。
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