白土计量及粉尘处理

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%"! 主要设备(见表%)
图! 蜡精制工艺原理流程图
闭操作等措施,减少了白土的跑损,降低了空气中白 土粉尘的浓度,减轻了高温臭味油气的污染,改善了
表% 主要设备规格
设备名称
反应釜 白土高位罐
过滤机
机泵
白土计量秤 称重传感器 螺旋输送机
变频器
改造前
规格
%’%,圆锥体 %’%,圆锥体 ()’!,板框式 蒸汽往复泵 水环式真空泵
("& 原料性质及产品质量 改造前后所用原料均为酮苯脱油后的二线粗石
蜡和三线粗石蜡,性质没有变化;产品为8)!半精炼 石蜡,质量合格,均达到技术要求。原料性质及产品 质量见表(。
( 改造效果及技术分析
通过万采用方二数级据旋风除尘、水箱吸尘以及反应釜密
("! 处理量扩大,收率提高 通过本次扩能技改,装置处理能力提高&倍,精
(’, 化工原材料及能源消耗降低 化工原材料消耗方面,由于进行了白土粉尘的
治理,增设了白土称重计量设施,白土下料量准确, 白土单耗降低;白土比例的减小,减少了清机卸渣次 数,同时改 变 了 操 作 方 法,用 热 风 代 替 蒸 汽 吹 扫 机 子,滤纸、滤布消耗降低。
能源消耗方面,蒸汽双拌热代替夹套蒸汽拌热 后,蒸汽耗量下降幅度较大;回用污水的利用,节约 了循环水,装置总能耗大幅度下降,见表)。
关键词:石蜡;微晶蜡;粉尘治理;称重计量
中图分类号:67/02;682"4)"/%;67//")"$4
文献标识码:9
$ 概况
" 装置改造前现状
我厂蜡精制装置始建于"/04年,"/00年%月投 产,包括微晶蜡白土精制、变压器油白土精制、变压器
油干燥和微晶蜡喷雾成型三部分。其中微晶蜡白土
精制部分设计加工能力#4$:/;。"/22年将微晶蜡白 土精制部分分离出来而单独成立了蜡精制装置。现
调速,白土下料量能在+"!++;#/"&<范围内任意调 节,下料速度均匀。变频调速螺旋输送机控制系统和 称重显示控制器均安装在操作室内,手动/自动自由 切换下料。
无除尘设施,白土消耗大。由于白土量大,清卸机子 频率高,滤纸、滤布损耗也大。
!60 存在安全隐患 反应釜为夹套蒸汽拌热,由于蒸汽的冲刷,反应
收稿日期:!$$!."$.!!;修回日期:!$$!."!."!
作。作电者话(简:万$介1"方:2余)!数0%杰!据("%""/0。#.),男,四川资中人,高级工程师,工学学士,现在南充炼油化工总厂技术发展科从事工艺技术管理工
(-
天然气与石油
(++$年
取样地点
楼上 楼下Байду номын сангаас
取样时间
!,-,.!( !,-,.!(
(6* 反应釜密闭操作,雷达液位计液位显示 反应釜设计为全封闭式,采用雷达液位计进行釜
内液位显示。釜顶排空线通入水箱内,吸收由此排入
大气的少量白土粉尘、油气以及水蒸汽,减轻环境污
( 装置主要改造内容
染。
由于我厂炼油规模小,蜡原料来源相对较少,装 (60 采用回用污水,管线蒸汽双拌热
置规模效万益不方突数出据;加之无糠醛精制工艺,精制蜡全
表# 主要操作条件
项目
改造前
处理量,!/" 收率,0
白土比例,0 反应温度,* 反应时间,234
-.!,$ 1,+) )!1
&-$!&-# &$!-$
改造后
#$!#% 1#
(!) &-$!&-#
-$!,$
(’( 粉尘污染减小 目前还未对现场进行粉尘浓度测定,但实际生
产情况表明,装置内白土粉尘较以前大为减少,粉尘 治理效果比较明显。
蜡蜡精精制制装装置置白白土土计计量量及及粉粉尘尘治治理理
余杰
(南充炼油化工总厂,四川 南充0%2$$$)
摘 要:针对白土精制装置白土粉尘污染、计量不准等问题,我厂!$$"年2月!!$$!年"月 完成了对蜡精制装置的技术改造,于!$$!年!月"日正式投入正常生产。从开工半年来的试生
产情况看,在产品质量合格的前提下,处理量扩大了"倍,产品蜡收率提高了"!"34个百分点, 白土消耗下降了!$5,特别是在白土粉尘的治理方面取得了一定的成效。
浓度, "#/"$ ,+/-* 0!!/+1
注#:依据 45$031,工业企业设计卫生标准。
表! 蜡精制装置粉尘浓度测定数据
游离%&’( 含量,)
!*/+01 3
!(!" 22/* $(/*
浓度分布,)
("*!" *"!+!"
$,
!0
(-
$2
"!+!" +/* */*
国家标准#, "#/"$ (/+ (/+
!"# 改进活动接油盘 为便于收集过滤机过滤、吹扫过程中洒落的熔融
蜡,在漏斗下部设有一活动的接蜡盘。接蜡盘安装有 滚动轴承和定向滑轮,其底部采用金属套管(夹套蒸 汽拌热)与下蜡槽连接,盘中熔融蜡通过金属套管自 下蜡槽流入污油罐。
!"$ 利用夹层作废白土渣房 由于厂区地盘限制,为了充分利用有限的场地,
(6! 扩大装置加工能力 反应釜容量由$"$ 扩大到!("$;过滤系统在原
基础上增加了!台板框式过滤机,过滤面积由20"( ((0,(+"( 各!台)增大为!+0"((!台(0"(、(台2+ "()。
(6( 采用传感器称重计量 高位罐内白土计量采用 9:%3(+型电子料斗
秤,利用2个!+7的传感器减量法称重计量。该秤具 有称量精确度高、称重数据掉电保护、称量范围可调 节等功能。
装置只引用回用污水和新鲜水两种水源,只有生
第!&卷第(期
余 杰:蜡精制装置白土计量及粉尘治理
!0
活用新鲜水,其它用水的地方全部用回用污水。为降 低装置蒸汽单耗,装置内输送油品的管线全部由夹套 蒸汽双拌热改为蒸汽双拌热。
在二层过滤平台与下部白土库房之间隔了一个夹层, 用作白土渣房,方便废白土渣清运出厂。
"3" 白土粉尘大,污染严重 装置内白土粉尘主要来自白土库房、反应釜和水
环式真空泵出口。袋装白土汽车拉运进厂后,卸入白 土库房内,抽吸白土前进行人工破袋、倒袋,库房内粉 尘飞扬;水环式真空泵抽吸白土时,泵上排水口有少 量白土排除;反应釜敞口操作,向反应釜加白土时,白 土粉尘和具有臭味的高温油气自反应釜白土下料口、 看窗口以及排空线冒出。由于无除尘设施,装置白土 粉尘浓度高,污染严重,特别是白土库房内,粉尘浓度 高达0""3$2<=/<%,空气中粉尘浓度大大超过国家 标准允许浓度,见表"。
表( 石油蜡生产装置加工能力
装置名称
常减压 异丙醇 酮苯脱 蜡 蜡 蒸馏 脱沥青 蜡(油) 精制 成型
加工能力,7/8 0+++++ ($+++ -++++ -+++ !*+++
!62 劳动强度大,工作环境差 我厂润滑油生产采用的是酮苯脱蜡—酸碱精制
—白土补充精制流程,软蜡脱油前没有经过精制,蜡
费用。此次技改主要考虑的是扩能、粉尘治理以及白 土计量。
(62 旋风分离器除尘,电磁阀开关控制 为降低白土消耗,白土高位罐顶部安装了(台旋
风分离器,回收白土。旋风分离器下部采用电磁阀,
引至操作室控制,操作方便。
釜锈蚀严重,夹套泄漏;反应釜无液位计,装入量通过 釜顶看窗孔确定,易发生溢油冒釜事故;过滤机机身 变形,油压泵打不上压,过滤机稳不住压力,易造成高 温熔融蜡喷溅伤人事故。
# 存在的问题及改进措施
#’& 白土渣房空间不够 白土渣房空间太小,高度不够,若不及时将渣进
行清理或拉运走,就会影响装置的正常生产。针对 此问题,在目前不可能动大的整改的前提下,一是加 强同动力车间的联系,保证足够的风压,尽量将过滤 机吹扫干净、彻底、降低白土渣的堆积高度;二是操 作人员在每清完一机后,就及时将堆积的白土渣进 行清理,用铁铲铲平,同时加快白土渣的清运工作。 在今后条件具备的情况下,若南边酸洗装置搬迁,腾 出空地,则将“夹层”拆除,另建一座白土库房;若无 空地,则考 虑 将 过 滤 机 平 台 升 高,扩 大 白 土 渣 房 空 间。
表) 化工原材料及能源消耗
项目
改造前
改造后
循环水,!/! 电,567/! 蒸汽($+. 89:),!/! 白土,5;/! 滤纸,5;/! 滤布,5;/! 能耗,5;标油/!
#+.1 -+&) $+%%
)$+,( $+,# #1+-
/" &+%& $+)#
#$ $+-) $+-# (1+#
注":由于我厂回用污水暂不纳入能耗考核,新鲜水用量也很少,所 以未安装水表。
第!"卷第#期 !$$%年"!月
天然气与石油 !"#$%"&’"()*+,-&
&’()!",*’)# +,-)!$$%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
文章编号:.//0.1123(4//2)/5.//46./5
白土精制时,白土加入量大,操作工在库房内连续工 作时间长;装置采用板框过滤机,清渣、装卸机子时间 频繁。
!6* 装置能耗及化工原材料消耗高 装置所有管线均采用蒸汽夹套拌热,蒸汽耗量
大,能耗高;袋装白土真空泵抽送,反应釜敞口操作,
(6$ 采用变频调速的螺旋输送机放料 白土下料采用变频调速的螺旋输送机,通过变频
+ + *3%),2/4
+
数量
! & ! # ! * * &
*
改造后
规格
&!’%,圆锥体 &#’%,圆锥体 &*)’!,板框式
蒸汽往复泵 水环式真空泵
,-.+!* ./&+01,&*2 ,-5&)*,$2/4 67&***,&3895
/%$*:1.
数量
! & % # ! & ( &
&
操作环境。为增强可比性,选取了!**!年上半年与 !**&年同期加工原料性质接近、产品品种牌号相同 的生产周期进行对比。
#’- 螺旋输送器密封不严 螺旋输送器尾部密封性能不是很好,始终有一
定量的白土渗漏出来,只能暂时用布口袋收集渗出 的白土。下一步考虑在高位罐底部出口再安装一电 磁阀,把信号直接传给电磁阀,进行自动控制,并寻 求解决螺旋输送器渗漏的方法。
) 结论
蜡白土补充精制是十分成熟的工艺,流程也非 常简单。但由于该装置处理的是常温下呈固态的石 蜡或微晶蜡,因此,设计蜡白土精制装置的重点是防 冻凝。本装置技改总体上说是成功的,基本上达到 了扩能、降耗,减轻白土粉尘污染的预期目的。
熔点,*
##+,
比色,"
/
含油量,0
$+1%
光安定性,"
/
臭味,"
/
针入度(-#*),$+&22 /
水分,0

机械杂质,0
/
水溶性酸碱
/
)$+/
&+,$ / / / 无
/ /
#)+#!#%+. ,!(
$+11!&+-, )!% -
&)+#!&.+. 无 合格 无
#)!#. !( !&+. !% !!-, 无 合格 无
% 改造前后工艺流程及主要设备
%"& 工艺流程 装置改造前后工艺流程均由白土、反应和过滤等
系统组成,且仍为间歇式操作,包括抽白土、进原料、 加白土反应、过滤、吹扫、清机卸渣等操作步骤。新装 置流程增加了白土除尘措施和计量系统,对泵上流程 也进行了简化,将原料泵流程与过滤泵流程分开。工 艺原理流程图如图!所示。
制石蜡时由改造前%*2/;的最大量扩大到现在的)*
,$
天然气与石油
-$$,年
!/"。为了与蜡成型衔接,在试生产阶段,处理量维持 在#$!#%!/"。半年来的实际生产情况表明,产品收 率大约提高了&!&’#个百分点。物料平衡及主要操 作条件见表#。
表( 原料性质及产品质量
原料
项目
二线粗 石蜡
三石线蜡粗(#)"半产精品炼石蜡)标准
装置既以四川原油或长庆原油的减压各侧线油经酮
苯脱蜡、酮苯脱油后的粗石蜡为原料,生产4!"!0! "半精炼石蜡,又以四川减压渣油经异丙醇脱沥青、 酮苯脱蜡、酮苯脱油后的粗微晶蜡为原料,生产2$" !14"微晶蜡。有时还以酮苯脱油生产粗微晶蜡的 副产品———滤下油为原料,精制部分石油脂基础油
料。石油蜡生产流程框图见图"。
!6$ 处理量小,制约石油蜡产量的提高 除蜡精制装置外,与石油蜡生产相配套的常减压
靠白土,白土单耗高。因此仍采用间歇式精制操作工 艺,并尽量利用了原有的机泵设备,以降低工程投资
蒸馏、异丙醇脱沥青、酮苯脱蜡(油)、蜡成型等装置, 先后都进行了大修或技术改造,各装置实际处理能力 都大幅度提高,见表(。而蜡精制装置自建成投产以 来,从未进行过较大规模的大修、技改,仅仅依靠多年 来的小修小改,使装置实际加工能力达到了-+++7/8 左右,而且这一加工量都是在以消耗白土作代价、设 备超负荷运转情况下完成的。
图" 石油蜡生产流程框图
"3! 白土储存和下料无称重计量设施 采用水环式真空泵将白土抽吸入白土高位罐内,
高位罐无料位计或称重计量设施,储存量靠袋子的数 量(4$>=/袋)或敲打罐壁凭经验确定。高位罐内白 土再经螺旋输送器加入反应釜内,加入量根据螺旋输 送器每分钟的下料量、通过人工称重来估计,无法进 行较准确的计量。
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