工业工程-案例分析
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案例分析
1记录表格的防错改善
1)问题描述:
塑封车间的绕线工序中,需要对引线框架上所绕铜线进行确认和勘误,将不良品及时拣选出来,以保证产品的质量,减少下一工序的加工浪费,故绕线区增加了绕线外观检这一工位。
这一工位的主要任务是逐一检查每个绕线柱,找出不良的地方,并及时将相关绕线人员的工号、姓名、绕线不良原因等信息进行记录。
这为不良品的及时返工提供了即效的更正,并为后期品质管理部门责任的追究提供相应的依据。
绕线外观检不良记录表格包含了21个记录项目,其中绕线不良原因的项目包括:断线、错线、绕线松、有线头、柱子绕有漆皮、破漆留线过长、磨线不干净、线交叉、报废、其他等。
由于所需填写的种类数量繁多,记录员在记录时需要高注意力的集中来定位相应的表格坐标,以将相应的信息填入相应的单元格。
偶尔会由于眼睛短暂记忆的原因,将信息填错,造成二次涂改现象的发生。
抽样调查发现:二次涂改现象发生的概率为21.8%,每次二次涂改所花费的时间约为1.4s。
2)改善建议:
利用防错法的思想,对记录用表进行重新设计打印。
防错法,又称愚巧法、防呆法。
意即在过程失误发生之前即加以防止。
是一种在作业过程中采用自动作用、报警、标识、分类等手段,使作业人员不特别注意也不会失误的方法。
防错法包含了断根原理、保险原理、自动原理、相符原理、顺序原理、隔离原理、复制原理、层别原理、警告原
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理、缓和原理等10个原理。
其中层别原理的表述为:为避免将不同工作做错,而设法加以区别出来。
应用防错法的层别原理,对记录表格进行重新设计。
记录表格在设计时采用色彩间隔底纹来填充单元格,以便于记录员在记录时能快速定位相应的单元格坐标,进行准确记录。
记录表格的改善前后效果对比图如下:
改善前改善后
改善后,记录员在记录时能快速定位相应的单元格坐标,进行准确记录;二次涂改现象的发生概率显著减少。
改善后抽样调查发现:二次涂改现象发生的概率变为4.3%,比改善前减少了17.5%,有效节约了记录时间,提高了工作效率。
2塑封装管工位的改善
1)问题描述:
在塑封车间装配线的出货组,存在着装管这一工序,该工序的主要作业内容为:将已经切筋成型好的SIP产品进行外观检查,剔除外观不良品并对引脚进行修正,之后再将外观检查合格的SIP产品逐一装入防静电管中,每根防静电管可装入25个SIP产品,员工每次去5个产品,分5次进行装管,装满后塞入管塞,再换下一根防静电管进行装管。
产品装管的过程相当缓慢,且由于防静电管管壁存在一定的厚度,每个产品都需要员工手指的帮扶抬起才能顺利装入管中,在将成排的元件进行推进装管时,由于防静电管抬起的误差,元件易产生偏移,造成再次排列装管现象的发生,构成时间和动作上的浪费。
2)改善建议:
设计辅助道具帮助装管。
设计思路为:提供相应的平台来放置元件,该平台边缘提供相应的斜坡来保证成排产品的排列整齐;斜坡还需设置一定的落差,以方便防静电管的放置;落差的高度应与防静电管管壁的厚度一致,以防止产品受阻发生偏移,造成再次排列的现象。
装管辅助夹具的简单设计图如下:
根据设计简图,和通过收集相应的防静电材料,我制作了一个简单的装管辅助夹具样板,并在生产现场进行了试用,改善效果十分明显。
改善前后的装管工序对比照片如下:
改善前改善后
应用装管辅助夹具样板之后,由于斜坡的作用,产品的排列所需要的时间缩减;防静电管由于与斜坡上的落差有效契合,产品进管时产生受阻偏移的概率减少,有效减少了二次排列造成的时间浪费和动作浪费;由于斜坡的辅助作用,产品不再需要员工的帮扶动作,可直接推入管中,大大提高了SIP产品的装管效率。
3塑封D线的废线收集改善
1)问题描述:
塑封车间装配D线的显微镜电子点焊机工位,由于点焊后,员工需要将多余的废线拔除,而员工在拔除时,为了追求效率,会暂时将拔除的废线置于操作台,积少成多后,由于操作时手的移动,会带着废线移动,导致废线易掉落操作台。
废线零落,收集盒又比较小,在清理时清理面积会变大,造成清洁时间的浪费。
员工每进行一次清理,所花费的时间约为40s,而这些清理时间耗费,并没有产生相应的价值,在工业工程师的角度看来,这是需要极力避免的。
2)改善建议:
根据现场的情况,重新设计废线收集盒。
参照操作台面,操作台面的长宽高为20*20*4.5cm3,根据尺寸,设计相应合适尺寸的“凹”形废线收集盒紧贴操作台的三个方向,用于收集掉落的废线。
这样员工无需再对废线进行专门的收集,拔除的废线可以直接置于操作台面,废线掉落后会直接掉入“凹”形的废线收集盒,员工只需在下班后将“凹”形废线收集盒取出,将废线直接倒入垃圾桶中,再将收集盒放回原位,这避免了废线的大面积清理,减少了无效作业。
“凹”形废线收集盒的设计简图如下:
原收集盒“凹”形废线收集盒
改善前后的对比照片如下:
改善前改善后改善之后,避免了员工花费多余的时间去清理大面积的掉落的废线,消除了无效作业所花费的40s的时间,并减少了动作上的浪费,提高了工作效率;工作现场的5S也相应得到改善与规范。