铝带连铸连轧生产铸造工艺的实践

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LOW CARBON WORLD 2013/4

铝带连铸连轧生产铸造工艺的实践

杨正国(四川煤田地质局141机械厂,四川德阳618000)

【摘

要】2012年,四川煤田地质局141机械厂发明专利:LDZ1580+275/4铝带连铸连轧机,通过对用户实地进行工艺分析,为客户解决了实际生产中存在的工艺技术问题,取得了圆满的成功。【关键词】

铝带;连铸连轧;铸造缺陷;横裂纹【文章编号】2095-2066(2013)08-0169-02

前言

山西省浩森铝业有限公司是国内首次使用141机械厂生产LDZ1580+275/4铝带连铸连轧机,该连铸机,铸坯的尺寸:

120mm ×25mm ,经过四道热轧轧机,铝带的尺寸:120mm ×7mm ,然后通过双卷简收线成品。

1工艺概述

本连铸连轧生产工艺是:将金属铝液引入一对水内(铜结晶轮)外(钢带)冷却循环式,生产15~30mm 厚铝带,再由后部四架连轧机热轧,卷带成材的连铸连轧方法,其工艺流程为:“加料(铝锭)→熔化→精炼→连续铸造→剪切机→四机架连轧→双卷收线”七个过程。传统的铝带生产工艺采用热轧工艺,由半连续铸造、据头、洗面,再经过单机架的多次热轧完成产品的加工。这种工艺要求设备规模大,但是产品的成材率又低,这在一定程度上限制了热轧工艺的发展。

2铝带连铸连轧机的特点

LDZ1580+275/4铝带连铸连轧机,是通过连续铸造和连续

轧制,生产宽度为120mm 的铝带,生产产能:2.8t/h ,它在保证产品质量的同时提高了产品的成材率,降低了生产成本,应用前景广阔。

铝带连铸连轧机的设备包括:LDZ1580连铸机、滚剪机、

275/4连轧机和卷取机。

熔炼部分的设备配套,熔化炉由一台竖式快速熔铝炉组成,它的额定容量12t ,最大熔化速度:3t/h ;两台精炼保温炉,额定容量为:8吨。它实现了全线的熔化、精炼、连铸连轧生产线的产能匹配。(附设备的图片)

3铝带连铸连轧生产线的工艺实践

以前,141机械厂生产用于铝棒连铸连轧生产线的设备,在调试过程中,都非常成功,然而,对于铝带生产线,由于铸坯

宽度变为120,而厚度只有25,铸造中铸造水压力、流量的分布,铸坯产生的应力的分布、铸坯的弯曲系数变化将变得更加复杂,我们在调试前已经做好了充分的准备工作。

2012年9月12日进行调试试生产,要求100%铝锭(铝锭

牌号AL99.70),浇包铝液温度严格控制在:700±5℃,铸造水的压力可调范围:0.3~0.6MPa 。

15:30第一次试生产,浇包铝液温度为:710℃,铸造水泵使

用11KW ,压力:0.MPa ,流量:100m?/h ,铸造过程中铸坯内侧有横裂纹和纵裂纹,钢带和铜结晶轮有水珠,马上堵住出铝水口,处理。

改进方案及措施:

(1)钢带和铜结晶轮有水珠,是压缩空气压力及流量不够。改进方案:另接一台1.2m 3/h 的空压机,增大风量及风压,确保铸造过程中钢带和铜结晶轮不带入水分进铝液;

(2)铸坯内侧有裂纹,无规则,说明内侧太快,产生应力,由于应力引起裂纹。改进方案:

将内冷一区的水喷淋头每隔一个堵掉一个,减少内冷一区的冷却强度;同时,钢带一区靠浇铸点处增加两个水喷淋头,加大钢带一区的冷却强度,同时,有利于铝液中气体的排出。同时,将内冷、外冷一区的水冷却压力设定为:0.06MPa 、

0.1MPa 。

17:10第二次试生产,铝锭比例:90%,返回料:10%,浇包铝

液温度要求为:705℃,铸造水泵使用11kW ,压力调整为:

0.35MPa 。铝带铸坯表面光滑,偶有10~15mm 横裂纹,检查发

明,刚浇铸,钢带还是带有一层小水珠,安排专人用干抹布擦干净;检查中发现:张紧轮的钢带气缸的压力为:0.6MPa ,偶尔张紧轮有停顿现象,这样,机械冲击会传递到结晶第三区域,影响结晶过程,马上将气缸的压力调为:0.2MPa 。经过调整后,铸坯各方面比较理想,从表面上看不到有裂纹现象,通知进轧。

在轧制过程中,铝带两侧偶有缺陷,深度达1mm ,此缺陷应该是铸造中铸坯缩松、偏析、引起的;铝带的成材率约只达到90%,故必须对铸造工艺进行改善。

为了增加钢带的导热率,在钢带表面增加一套抹布装置,抹布涂了植物油,但在实际的生产过程中,成品的铝带两侧缺陷仍无法消除。

19:38停产后,我们又组织班组长以上管理人员和技术人

员对铸坯进行分析,首先,分析铸坯的低倍组织

,对铸坯的横

工艺与设备

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截面取样,分析中认为柱状晶分布较合理,铸坯四个面的冷却强度较均匀,也就是说铸坯各个区域的水冷却强度是合理的。同时,低倍组织中铸坯也没有发现缩松和偏析现象。

2012年9月13日试生产情况,我们决定将浇包铝液温度

稳定在700±5℃,同时,有意识地将轧机还度调慢,使出口侧铸坯保持轻微的被压缩状态,调试结果:铸坯表面光滑,无裂纹;但是轧制过程中,铝带的两侧仍然存在缺陷,无法消除。

我们再次取样,分析铸坯的低倍组织,分析认为,铝带的缺陷总是存在铝带的两侧,应该是铝带的两侧冷却太快(因为铸坯的宽厚比例为:4.8),可以将钢带一区域的水喷淋方式改为

椭圆形,这样,铸坯两侧的冷却强度就下降了;同时,将铜结晶轮的外表面改为带弧形的,使铸坯的中间厚度加大,尝试加厚到26~26.5mm ,这样,铸造过程中,铸坯两侧四个角的应力就减少了。

2012年9月16日试生产,此次生产,我们已经改进了钢

带1区域喷淋头的结构(喷水为椭圆形)、铜结晶轮已车削(铜结晶轮车深1.2mm )。试生产时,发现铝带两侧缺陷已完全消失了,此时,试生产已完全成功了。

综上所述:LDZ1580+275/4铝带连铸连轧机合理的铸造技术归纳如下:

(1)铸造水的流量:100m 3/h ,压力:0.3~0.5MPa ,钢带和铜结晶轮一区的水压:0.08~.01MPa 。

(2)浇包铝液温度合理范围:700±5℃。(3)钢带调整气缸的压力:0.18~0.3MPa 。

(4)钢带及铜结晶轮的气体吹刷应干燥,压力在0.3MPa 以上。

(5)钢带的涂油要均匀,植物油作为钢带的脱模剂。(6)铝带连铸连轧生产过程中,铸坯保持受压缩状态。

4铝带连铸连轧生产线工艺的效率评价

采取铝带连铸连轧生产工艺后,将传统的热轧法的设备庞大、劳动强度大、半机械自动化彻底改为全自动化,大大地提高了生产效率、稳定产品质量、提高成材率;铝带连铸连轧生产工艺,不但技术先进,经济效率也是显著的。

收稿日期:2013-4-13

作者简介:杨正国(1965-),男,本科,工程师。

浅谈一次电机烧毁故障

魏育卿(偃师市供电有限公司,河南省偃师市471900)

【摘

要】电机的应用面很广,常工作于环境极为恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。所有这些,造成了现在的电机比过去更容易损坏,尤其是过载、短路、缺相、扫膛等故障出现频率最高。【关键词】电机;故障;检查;处理;思考

【文章编号】2095-2066(2013)08-0170-02

电机烧毁通常有以下几种原因:①短路;②负载过大;③电压过高或过低;④缺相;⑤短路;⑥受潮;⑦老化。由于绝缘技术的不断发展,在电机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提高,要求电机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电机保护装置提出了更高的要求。另外,电机的应用面更广,常工作于环境极为恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。所有这些,造成了现在的电机比过去更容易损坏,尤其是过载、短路、缺相、扫膛等故障出现频率最高。

情况说明:我单位地下室卫生间采用封闭式集水坑排污,设有排污泵。在一次例行开泵排污时发现控制箱指示灯不亮,开箱检查发现断路器跳闸。用万用表测断路器上桩头无电压,判断上一级断路器也跳闸,经检查该断路器也跳闸。测量测量控制箱至集水坑之间电缆对地绝缘正常、相线之间绝缘正常。合上上一级断路器,测量该断路器电压正常控制箱指示正常。试开排污泵又引起两个断路器跳闸。

首先判断为排污泵堵塞引起电机烧毁。用500V 摇表遥测该电机绝缘,发现其中两相正常,与另一相为零,由此断定该电机烧毁。拉出排污泵检查发现堵塞严重,由于使用人员复杂(值班人员、外来校表人员、临时工等)不好管理,清理出的物品有头发、拖把线头等物,彻底将排污泵叶轮缠死,吸水口堵死。因此确定该泵为堵塞引起电机烧毁。拆下排污泵,测量控制箱至集水坑之间电缆,相线之间及对地值均正常。更换排污泵后试送,随即又引起该控制箱断路器及上一级断路器跳闸,该排污泵是维修后闲置了半年的备用泵,不应该有什么问题。检查交流接触器及热保护继电器,发现热保护继电器常闭辅助触点没有接入控制回路,不能起到保护电机的作用;同时,检查交流接触器辅助触点及主触点,发现有接触不良现象。怀疑控制箱内的交流接触器及热保护继电器内部是否出了问题,更换交流接触器及热保护继电器,将热继电器常闭触点KH 接入控制回路,恢复送电。启动水泵运转正常,但控制箱附近有线皮发热的异味。检查控制柜内各接线正常紧固,停泵。测量控制箱至集水坑之间电缆对地绝缘正

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