265m2烧结机工艺梳理
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
265m2烧结机工艺梳理
承德建龙265m2烧结机
工艺梳理
承德建龙烧结项目部
承德建龙烧结厂
2009年2月9日
第一章工艺概述
1、本资料统计范围:承德建龙烧结厂265m2烧结作业区管辖区域。
2、工艺流程
2.1整个烧结系统分为配料、混料、烧结、环冷、风机、除尘6个作业工作区域。
如图所示
一次冷筛分
二次冷筛分
5-10mm
图2-1 工艺流程图
抽风烟囱
排入大气
<5mm
<10mm 10-20mm
成品烧结矿上高炉
>20mm
散料和灰尘配 料
混 合
制 粒
烧损
电除尘灰尘
冷却
烧 结
热破碎
点火
空气煤气<3mm 生石灰<3mm <5mm 灰尘冷返矿<3mm
轻烧白云石
铺底料
蒸汽
水<20mm <3mm
细破碎粗破碎<8mm
<8mm 一 次 配 料
<8mm 燃料0-40mm
铁矿粉
杂料滚燃料
底料,小于5mm的冷返矿与回收烧结散料一起返回到配料室参加配料, 5mm~10mm和大于20mm的做为成品矿直接由胶带运输机送往高炉或落地贮存。3. 铁矿石烧结(数据来源《技术处进厂原料内控标准》)
3.1 燃料
3.1.1 固体燃料:焦粉固定炭含量大于78%,含硫≤0.75%,灰份≤18%,含水≤
10%,粒度小于40mm;
3.1.2气体燃料:烧结机点火燃料为高炉煤气,热值约为3.2238MJ/m3,车间接
点压力≥6000Pa,正常用量21201m3/h,最大用量26501 m3/h。
3.2熔剂
3.1.1.2熔剂
化学成分%
物理指标
级别CaO MgO
SiO2 -3mm粒
度%
≥45.00
≥
30.00
≤
3.50
≥80
化学成分% 物理指
标
级别
CaO
MgO
SiO2 Al
2
O
3
生烧+
过烧%
-3mm
粒
度 % ≥
75.00
≤
3.50
≤
8.0
≤
3.0
≤
20.00
≥96
项化学成份%-200
目
TFe SiO2 TiO2 W
目(%)
烧结铁精粉
≥
65.5
≤
5.50
≤
0.70
≤
10.0
--
自熔铁粉
≥
64.0
≤
4.50
--
≤
10.0
--
低钒钛铁粉
≥
64.0
≤
4.50
≤
1.75
≤
10.0
≥
50.0
项目
化学成份%
TFe CaO MgO SiO2 S P W
质量标准
≥
70.
≤
2.0
≤
1.0
≤
3.0
≤
0.0
4
≤
0.0
5
≤
5.0
3.1.5 高炉返矿:高炉返矿粒度大于5mm部分≤10%。
4、原料验收与供料
进厂各种原燃料必须严格按公司有关规定,进行数、质量检验和验收。并将检验和验收有关数据记入相关报表台帐内。
根据生产作业计划、现场原料库存量,及时组织进料工作。
上料工根据各配料矿槽铁矿粉、外矿粉、氧化铁皮、除尘灰、白灰粉、云石粉、焦沫的料位信息,及时组织向烧结供料。
杜绝出现亏、错、混、断、溢料现象。
5、原燃料的储存与使用
各种原料必须严格按指定位置卸料储(堆)存,严禁混料。同类、同品种原料,化学成份差别较大的原料,堆与堆之间必须有明显的分界线,不允许搭界堆放。
必须严格按生产计划(配比)用料,不得任意停用或大幅度调整原燃料用量或配比。变更用量须报请技术中心批准或由技术中心下达。
确因工作需要,某个矿槽需更换另一品种物料时,必须将矿仓的物料用空以后,方可进另一种物料。
保持各矿槽料位在1/3~2/3。
上料工要掌握生产用料情况,经常观察矿槽料位变化,发现仓存料低于1/3,要及时通知汽车(铲车)供料,防止因亏料而影响生产。
注:料场面积(准等腰梯形):
(上底66.8m+下底112.6m)×高154.3m÷2=14612m2折21.9亩
6、烧结矿技术标准
项目
化学成分(%) 物理性质(%) Tfe R2
Fe
O
S
转鼓
指数
(+6.
3mm)
筛分
指数
(-0.5
mm)
粒度
组成
5~
10mm 允许波
动范围
不
大于
R=2 .1 一
级
品
±
0.5
±
0.0
5
10 0.
08
≤4 ≤20
二
级
品
±1 ±
0.1
12 0.
12
≤5 ≤25