后桥异响分析报告书 文档
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关于后桥异响问题分析报告书
问题点:车桥总成在总成检测和试车怠速或高速时发生异响
产品型号:瑞驰车桥总成
分析人:喻焕文、彭海涛、孙敬
配合人:石春奎、孙红霞
问题调查经过:
2016年6月3日-8日在车桥装配车间,对瑞驰后桥检测发现的3个不良件进行试听检测试听运转声音,发现在运转过程中有噼啦异响,故此对不良件进行拆卸,在桥壳放油中发现油中有黑色杂质即为铁销,拆卸制动鼓轴管同样发现内部很多黑色杂质。单独测试齿轮箱,并与正常齿轮箱对比,试听观察运转声音,发现不良件在运转过程中有噼啦异响。
轴管同心度测试(标准203.7 90.5):1条.侧面垂直度203.6 203.9,偏差0.3mm,正面平行度88.9 92,偏差1.5mm,校直约15~20分钟,停放8h以上再次测量未再回弹;2-3条(轴承上一片铝杂质,更换箱体后合格,证明箱体孔不同心).侧面垂直度203 201,偏差2.5mm,正面平行度89 92,偏差1.5mm。根本问题分析及改善意见:
1.箱体同心度偏差,建议
a抽样5套箱体外委检测同心度、垂直度、平面;
b购买小型三坐标仪,用于来货检验;
c设计制作齿轮箱试验台,在总成安装前检测杜绝后期异响;
2.桥壳、轴筒、轴承、差速器内部脏,建议购买清洗机;
3.装配中齿轮磕碰,应加强过程操作防护;
4.箱体轴承位的公差超标,导致个别压轴承后轴承不转动或转动不灵活;
5.桥壳不直,矫正后回弹大,从而也证明以前校直效果不大。建议
A更改加工工艺,目前矫直工艺改为焊接完后加工桥壳内孔及螺栓孔,取消校直工序;
b购买加工中心设备。
本次由技术、质量共同验证分析车桥异响问题,通过对3个不良件的零部件排除法,对不良车桥拆卸、组装、检测,再拆卸、组装、检测,反复分析检测直至问题得到解决。从中发现部一些不良现状,通过排除得出以上问题不良因素。问题因素应加以根治,也是批产不良现状的改善急切之关键。
附页:改善计划书
分析人员:
后桥异响问题改善计划书
序号不良因素临时措施责任人永久措施责任人完成
时间
效果验证
1 箱体同心度
偏差1.建造50㎡静音室;石总a购买小型三坐标仪,
用于来货检验;
石总2.车桥总成100%试听,异响
的挑拣返修;
石春奎
样白科b设计制作齿轮箱试
验台,在总成安装前
检测杜绝后期异响。
喻焕文3.抽样5套箱体外委检测同
心度;
彭海涛
4.通知供方整改。喻焕文c通知供方整改。孙敬
2 桥壳、轴筒、
轴承、差速
器内部脏总装前对相关件用气枪吹
扫,加强检测
石春奎
杨白科
购买清洗机,对相关
件进行清洗
石总
3 装配中齿轮
磕碰过程操作防护监督石春奎
杨白科
设计装配工装彭海涛
4 箱体轴承位
的公差超标每个箱体安装完成后100%检
测轴承转动
石春奎
杨白科
1.设计装配工装,不
良的剔除;
喻焕文
2.通知供方整改。孙敬
5 桥壳不直校直矫正后停放8h,再次检
测。孙红霞a更改加工工艺,目
前矫直工艺改为焊接
完后加工桥壳内孔及
螺栓孔,取消校直工
序;
彭海涛b购买加工中心设备。石总