厚板坯连铸机漏钢原因分析及预防措施

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厚板坯连铸机漏钢原因分析及预防措施
摘要:针对南阳汉冶特钢有限公司厚板3#厚板坯连铸机近三年发生漏钢事故的实际情况,分析探讨每次漏钢事故的原因,我们工程技术人员认为,3#厚板坯连铸机漏钢原因主要有钢种成分、开浇升速不规范、浸入式水口尺寸设计不合理、结晶器液面波动、钢水温度、结晶器保护渣及异常情况下的操作等,严格控制钢水中的Al2O3含量、控制铸机升速幅度、优化浸入式水口尺寸、避免结晶器液面波动、控制钢水温度、选择适宜的保护渣及加强操作等措施,厚板坯铸机漏钢可以完全避免。

关键词:厚板坯漏钢保护渣浸入式水口措施
前言
漏钢是板坯连铸生产中的恶性事故,事故危害可造成设备损坏,更换和修复结晶器和直弧段,滞坯处理时可能造成拉矫设备和扇形段辊列损坏,生产非正常中断,造成本炉次及后续炉次钢水回炉或该计划,降低了钢水收得率和合同计划的顺利执行,导致生产成本增加。

事故处理需要24~48小时,降低了连铸作业率。

事故处理时,职工劳动强度大、安全隐患多,增加了管理难度。

一次漏钢事故经济损失300~500 万元,甚至500万元以上。

南阳汉冶特钢炼钢厂3#铸机是西安重型机械研究所设计的全国第一台超厚板板坯连铸机,该铸机于2010年底建成投产后,月产可达5万t以上,至2013年5月,共生产板坯150万t。

随着铸机产能的逐渐释放,因管理和操作经验欠缺,漏钢成为威胁板坯生产稳定的首要问题。

不断总结教训、积累经验,降低漏钢事故率,是稳定连铸机生产、节能降耗、降低成本、增加效益的有效途径之一。

1汉冶特钢厚板板坯连铸机参数及漏钢情况
1.1汉冶特钢厚板板坯铸机主要工艺参数,见表1。

1.2粘结漏钢事故分析表
2010~2013年常规板坯连铸机粘结漏钢情况分析表,见表2。

2板坯连铸机漏钢原因分析
2.1粘结漏钢的机理
在钢水浇注过程中,结晶器弯月面的钢水处于异常活跃的状态。

由于各种原因,浇铸过程中流入坯壳与结晶器铜壁之间的液态渣被阻断,当结晶器铜板与初生坯壳的摩擦力大于初生坯壳的强度时,初生坯壳被撕裂与铜板产生粘结。

这时,在被粘着的部分和向下拉的铸坯的界面凝固壳撕裂,在撕裂处流入钢液,重新形成新的薄坯壳。

在振动和滑动时坯壳又被撕裂,钢水补充后又形成另一个新的薄
坯壳。

这一过程反复进行,直到新坯壳到达结晶器出口就产生粘结漏钢,从事故坯壳上看,漏钢坯壳表面呈明显的“V”字形(见图1),粘结到的坯壳面比正常坯壳更厚。

2.2粘结漏钢原因分析
影响粘结漏钢的主要因素有:钢种成分、开浇升速不规范、浸入式水口尺寸设计不合理、结晶器液面波动、钢水温度、结晶器保护渣及异常情况下的操作等。

2.2.1 钢种成分
据冶金行业相关资料介绍,铝含量高的钢种易发生粘结漏钢,这是由于Al2O3夹杂含量高,在浇铸过程中,保护渣对Al2O3的吸收使保护渣变性,结晶器润滑不良导致粘结;在浇铸后期水口易堵塞,导致浸入式水口偏流严重,造成一侧结晶器液面不活跃,保护渣易结渣条且结团,严重影响液渣的流入,从而导致初生坯壳发生粘结[1]。

另外含Ti、V 等的低合金钢、高碳钢易发生粘结漏钢。

2.2.2 开浇升速不规范
汉冶3#铸机生产350×2500mm2、400×2100mm2断面时,因操作人员操作不规范,对铸机的工艺参数及设备性能了解不透,在新浇次开浇升速过程中,对现场实际情况把握不准(如:钢水温度、液渣层厚度、塞棒氩气大小等),造成开浇升速过快(见图2),引起铸坯在结晶器内初生坯壳较薄,同时结晶器内液渣膜不能及时的补充在坯壳与结晶器之间,造成初生坯壳与结晶器铜板之间的摩擦力增大,当摩擦力、钢水静压力及拉应力大于铸坯初生坯壳的强度时,初生坯壳被撕裂与结晶器铜板发生粘结,在出结晶器时,发生粘结漏钢。

2.2.3浸入式水口尺寸设计不合理
汉冶3#铸机350mm、400mm断面使用的浸入式水口,由于设计缺陷造成水口出口的流速较快,流股在冲击结晶器侧边后,上回流方向过于偏向水口(见图3),从而引起生产中结晶器两侧液面较死,相对应处保护渣化渣不良,引起初生坯壳与结晶器之间液渣膜断裂,造成初生坯壳与结晶器发生粘结,易造成铸机粘结漏钢。

2.2.4结晶器液面波动
在生产过程中,因塞棒氩气不畅或挑渣皮不规范,引起结晶器液面波动易形成渣圈,当钢液面上升时,液渣层随之上升,在结晶器铜板上进行“涂抹”,这样反复进行,就形成渣圈。

渣圈太大时,阻止液渣的流入,影响润滑,导致粘结而漏钢。

2.2.5钢水温度
钢水温度低时,结晶器液面钢水温度低,引起保护渣化渣不良,黏度上升,导致坯壳与结晶器之间液渣膜出现断层,导致结晶器润滑不良,发生坯壳与铜板粘结而产生漏钢。

2.2.6结晶器保护渣
保护渣的主要功能是使坯壳与铜板之间保持良好的润滑,减少粘结。

保护渣的熔点、黏度、融化速度等物理性能不适合浇铸条件,使其在结晶器内融化不好,不能发挥应有的保温、防二次氧化、润滑、控制传热和吸附夹杂等作用。

2.2.7异常情况下的操作因素
2.2.7.1保护渣潮湿结块严重而未及时换渣,换渣时钢液裸露,结晶器与铜板润滑中断,导致粘结。

2.2.7.2异常情况下,升降拉速控制不当。

当结晶器液面波动大或浇铸温度太低时,应及时降速,避免化渣不好液渣流入不均,产生粘结;提速不宜太快,避免液渣流入中断,产生粘结。

2.2.7.3挑渣条方法不当。

当渣条比较大时,如不剔除或剔除方法不当,也可能阻止液渣向下流动而抑制润滑,导致粘结。

2.2.7.4结晶器对弧不良,铸坯运行受阻,引发铸坯大面积的粘结。

3、预防粘结漏钢措施
3.1 严格控制钢中Al2O3夹杂物的含量。

出钢过程中优化脱氧工艺,尽可能减少钢中夹杂物的含量,对含铝高的钢种采用钙处理等方法,铸机必须全程无氧化浇铸。

另外浇铸铝含量高的钢种必须使用吸附Al2O3夹杂能力强的专用保护渣,并且定期换渣,防止保护渣变性。

3.2针对不同断面、钢种优化铸机升速曲线,具体见图4、图5。

3.3结合与我厂合作多年的青岛正望耐材厂家,对现水口进行优化调整,出口由椭圆形更改为圆角矩形,出口倾角由15°调整为18°,随后到东北大学冶金材料学院做水模试验,试验结果表明,水口尺寸优化后,水口的上回流是沿结晶器壁上行至液面而后转向水口方向(见图6),形成发展良好的上涡流,从而均匀结晶器上部流场,避免结晶器两侧部位出现化渣不良等现象。

3.4避免结晶器液面出现大的波动。

南阳汉冶特钢炼钢厂虽然有比较精确的结晶器液位自动控制系统,波动一般能控制在±3 mm 以内,但钢水流动性不好时,结晶器液位波动较大,操作上除采取降低拉速外,转炉必须取有效措施保证钢水的流动性,如钢水的钙处理,控制Mn/Si 比等措施,为铸机提供优
质的钢水。

3.5严格控制中间包上线烘烤温度,确保中包温度≥800℃。

加快钢包的周转,争取全部使用在线周转包,若因现场实际情况限制,出现异常必须过LF精炼确保钢水温度均匀,避免铸机中间包温度过低,保证保护渣融化良好。

3.6选择适合各钢种的保护渣系列。

根据3#铸机350、400mm断面断面对应的钢种、拉速,优化结晶器保护渣的理化性能指标。

普碳钢保护渣碱度控制在1.18~1.23,黏度控制在0.18~0.20 Pa.s(1300℃);低合金钢保护渣碱度控制在
0.9~1.1,黏度控制在0.25~0.3 Pa.s(1300℃);裂纹敏感性钢保护渣碱度控制
1.0~1.5,黏度控制在0.17~0.22 Pa.s(1300℃);高碳钢保护渣碱度控制在0.7~1.0,黏度控制在0.15~0.2 Pa.s(1300℃)。

确保渣耗控制在0.5~0.55kg/t钢,液渣层厚度控制在8~15mm。

3.7加强责任心,精心操作。

(1)换渣时须降低拉速,拉速一般控制在0.45 m/min以下,而且中间包温度相对较高,要求过热度≥25℃,严禁钢液面裸露,采取边捞旧渣边添新渣的方法。

(2)结晶器液面波动大时,必须适当降低拉速;中间包快换水口后,提速不要太快,以0.05~0.1m/min为易,而且要注意液面是否结壳,避免化渣不好,导致粘结。

(3)剔除渣条时,必须使渣条松动后再剔除,否则极易产生粘结。

3.8每次更换结晶器、直线段和弯曲段时,必须确保每段衔接处的弧度精度,采用辊缝自动测量仪进行检测,防止各段对弧不到位。

3.9 采用漏钢预报系统。

南阳汉冶特钢炼钢厂3#连铸机2011年9月粘结漏钢发生部位都是由于热电偶故障失去预报功能,导致粘结漏钢。

使用过程中发现热电偶故障,应及时更换结晶器,确保对粘结漏钢的预报功能。

4、结语
粘结漏钢与钢种成分、开浇升速不规范、浸入式水口尺寸设计不合理、结晶器液面波动、钢水温度、结晶器保护渣及异常情况下的操作和是否装备漏钢预报有关。

严格控制钢水中的Al2O3含量、控制铸机升速幅度、优化浸入式水口尺寸、避免结晶器液面波动、控制钢水温度、选择适宜的保护渣及加强操作和性能完好的漏钢预报装置等措施,厚板坯铸机漏钢可以避免的。

参考文献:
[1] 卢盛意.连铸坯质量[M].北京:冶金工业出版社,2002.
[2] 蔡开科.浇注与凝固[M].北京:冶金工业出版社.1987.
[3] 曹广畴.现代板坯连铸[M].北京:冶金工业出版社.1994.。

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