浅谈高炉出铁口用炮泥的发展与存在的问题
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浅谈高炉出铁口用炮泥的发展与存在的问题随着高炉向长寿命、强化冶炼和大型化方向发展,作为高炉出铁口使用的耐火材料-炮泥在材质与质量方面不断地改进和提高,已从单纯的消耗性耐火材料转向功能性耐火材料。炮泥的性能对于铁口的维护有着非常重要的作用,为了满足高炉安全生产的要求,国内外的科技工作者和工程技术人员对炮泥进行了多方面的攻关,如提高原材料的纯度以降低炮泥内杂质的含量,以不同的有机结合剂代替水拌和炮泥料以改善炮泥的结合性,在炮泥内添加新的功能材料以改善炮泥的抗渣铁侵蚀性和冲刷性等,所有这些都为改善炉前的作业环境、减轻工人的劳动强度起到了积极的作用。
目前国内的大型高炉用炮泥始终存在较多的问题,但从2003年起,北京科技大学研制开发新型无水炮泥,通过使用北京科技大学自主开发的耐火原料-氮化硅铁,同时对炮泥的生产工艺进行系统的研究,解决了以往大型高炉用炮泥使用上的缺陷,使大型高炉用无水炮泥的使用性能取得了突破性的提高,最大限度地满足大型高炉的冶炼要求和寿命要求,为延长高炉寿命打下了坚实的基础。
高炉出铁口用炮泥的损毁机理
1 热机械侵蚀
出铁时铁口中心被钻头钻开,炽热的铁水和熔渣从铁口流出,
使铁口炮泥承受1500℃以上高温。当铁渣出完,用炮泥重新堵铁口时,旧炮泥接触新堵口的炮泥,温度从1500℃急速降到200℃左右,这样反复作用,在旧炮泥内部产生巨大的热应力,易导致以铁口为
圆心的圆弧形裂纹。新炮泥在干燥和烧结过程中,结合剂的挥发,
留下大量的气孔,新旧炮泥的接触面上,也会由于新炮泥的烧结收
缩产生缝隙,这就使得熔融的渣铁液体易渗入这些缝隙中,当下次
铁口打开时,在熔流强烈的冲刷下,炮泥发生脱落损毁。
2 热化学侵蚀
我国高炉大量使用烧结矿,仅少量球团矿和矿石,渣铁比高,
炮泥与铁液及渣熔液长时间接触,易发生化学反应,使炮泥被侵蚀。反应生成铁橄榄石(F2S),铁堇青石(F2AS5),铁铝酸四钙(C4AF),锰堇青石(2MnO·2Al2O3·5SiO2)等低熔点矿物相,在出铁期间,
随着铁渣熔液的冲刷而流失,使出铁口孔径扩大,造成铁水急速冲
出铁口,影响铁口稳定。
3 出渣出铁方式的影响
若高炉同时设有出铁口和出渣口,可减轻铁口的出渣量。若不
设渣口,渣铁熔液全部通过铁口排出,将增加铁口的工作负荷,使
炮泥损毁加剧。另外,铁口直径、铁口深度、铁水和渣层水平面的
厚度、炉内煤气压力等对放出的铁水和炉渣有直接的影响。稳定操作、获得较长时间出铁、避免出铁量急剧增加时加剧磨损,这些都
与炮泥的性能有直接关系,炮泥优良的抗渣铁冲刷及耐侵蚀性能可
以减少出铁口直径及铁口深度的快速恶化。
4 出铁次数的影响
高炉出铁次数少,炮泥在铁口内烧结完全,有利于铁口的维护。出铁次数多,出铁间隔时间短,炮泥在铁口内烧结不完全,结构强
度低,炮泥抗渣铁化学侵蚀和机械冲刷性能变差,潮铁口,浅铁口
经常出现,铁口不能见渣,经常跑大流,只能放风或拉风出铁,影
响高炉的安全生产。追求长时间出铁、减少出铁次数是大型高炉的努力方向。
5 开铁口方式的影响
无水炮泥烧结强度大,开口较难,用合金钻头配合氧气吹烧,开口时间长,铁口孔径不稳定,且O2易对炮泥中的C产生氧化。同时降低铁口的稳定性,增加工人的劳动强度。
国内外炮泥的发展现状
我国是产铁大国,有炼铁高炉上千座,炉容大小不等,小的不
足100m3,大的超过4000m3。这其中的中小高炉居多,约占2/3。
长时间以来,我国的中小高炉一般都同时设有出铁口和出渣口,在
出铁前先通过出渣口放上渣。由于放上渣存在不安全等不利因素,
最近几年许多炼铁厂已停止了放上渣操作,仅留有出铁口出铁渣熔液。铁口的打开方式一般都是钻孔法,即用带有冲击性的钻机在铁
口中心将炮泥强制性钻出孔道,让铁水通过孔道排出炉外。铁水所
用炮泥大部分是传统炮泥,这种炮泥以焦炭粉、粘土粉、铝矾土熟
料及焦油沥青为主要原料,用水拌合,在混碾机中经一定时间的混
碾成为高炉铁口所用的炮泥,因此这类炮泥称为有水炮泥。这种炮
泥体积密度小,耐渣铁侵蚀性差,在堵高炉出铁口时,易造成铁口
长度不够,在出铁期间往往跑焦炭,出铁放风,出不净渣铁熔液等,影响高炉正常生产。特别是随着各炼铁厂进行扩容改造后,产量增加,冶炼强化,这种炮泥不能满足铁口维护的需要,但由于其成本低,经改进后,仍在我国的绝大多数中小型高炉上使用,其单耗在1.0kg/t铁以上。
我国的大中型高炉一般都是20世纪80年代后改建或新建的,一般不设出渣口,仅设有1-4个出铁口,铁口每天排出的铁渣量很大,如宝钢两座4063m3的大型高炉,日最大出铁量为10000t,出渣量为3200t,出铁渣的速度为5.8~7.5t/min。要满足这些工作条件,有水炮泥显然不行,为此采用了另一类型的炮泥———无水炮泥。
无水炮泥一般由刚玉、碳化硅和焦粉为主要原料,同时配加不同的
外加剂,以焦油作为结合剂。这种炮泥由于采用高纯原料,并以碳
质原料为结合剂,其耐渣铁熔液的侵蚀性能比有水炮泥大为提高,
可以使铁口出铁时间延长,降低出铁次数。另外,无水炮泥在使用
中也有一个不断改进完善的过程。国内不少炼铁厂在无水炮泥的改
进方面做了许多有益偿试,研制了多种类型的无水炮泥,或采用特
殊材料作为炮泥的原料,如含钛炮泥等。
国外各主要产铁国家对炮泥的质量都十分重视,其发展经历了
两个阶段。第一阶段为有水炮泥,和国内的相差不多,为满足现代
大型高炉的生产需要,改善高炉出铁口状况,20世纪70年代初至80年代初,世界各国相继推出了无水炮泥。而实际使用无水炮泥后,
铁口泥套的使用寿命提高10倍以上,出铁过程中消灭了喷焦炭现象,最早的无水炮泥都是用焦油作结合剂,但焦油在使用中遇高温铁水