提高机组给水温度

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规定值
实际值 目标值 规定值
目标论证
设定目标
提高#4机给水温度
确保机组安全经济运行
可行性分析
小组技术力量雄厚 实践经验丰富 小组成员能够刻苦专研 解决问题
确立目标
解决#4机给水温度偏低的问题
提高#4机给水温度
因果图
提高#4机给水温度

高加泄漏

检修人员
汽侧管壁结垢 水侧结垢 结垢
水室隔
钢管泄漏
板泄露 水 室 管 蒸冷器泄露 工作态度
要因确认(五)
高加泄漏
高加水室 隔板泄漏
高加管板 泄漏
利用停机期间,检查隔板时, 发现隔板在长期运行中,有冲
要因
蚀、变形、焊缝开裂现象。
利用停机期间,我们联系检修 对#1~3高加的管板进行检查 非要因 ,无发现异常。
隔板泄漏
隔板
要因
管板 钢管
高加水室隔板泄漏 示意图
要因确认(六)
高加进汽门误关或开度不足

获焦作电厂2004年度 QC成果发布一等奖
获焦作电厂2005年度 QC成果发布特等奖
省电力行协2005年度 QC成果发布二等奖
选题理由
#4机组 给水温度偏低
经济性
给水温度是经济 性考核的重要指标, 给水温度的偏低,使 得整个机组的回热经 济性下降,锅炉燃煤 耗煤量增加,增加了 发电成本。
安全性
给水温度的偏低 使得锅炉过热器一直 处于超温工况,过热 蒸汽温度偏高,严重 威胁了设备的安全运 行。
提高#4机组给水温度
河南焦作电厂汽机运行乙四班QC小组 发布人:张 妍
企业概况
河南焦作电厂位于焦作市建设西路,北依太 行山,南临黄河,占地243公顷。其始建于清光 绪三十一年(1905年),前身为英国福公司焦作煤 矿附属电厂,是河南省最早的发电厂之一。该厂 经过百余年的发展,现装机容量为6×220MW的机 组,是华中电网的主力发电厂之一,国家特大型
额定负荷下,高加给水温度在降低的前、后凝结水的流量均为 480-510t/h。
要因确认(十)
蒸冷器泄漏
要因
蒸冷器 #1高加
要因确认(十一)
非要因
用点温计实测#3、2、1高加空气管温度
高压加热器内 分别为120℃、113℃、115℃,可看出高
调 部积存空气 加空气由高压向低压逐级排放,高加空 气管不存在堵塞现象;
进水温度 出水温度 温升温度
50 18
0 #1高加
26
21
#2高加
#3高加
高压加热器温升图
额定值
200MW
确立目标(一)
调查结果
找到原因
确立目标
给水温度实际值 低于额定值
高加系统异常
提高给水温度10℃
确立目标(二)
高加给水温度
240
240
236
235
10℃
230
226
225
220
215 实际值
目标值
非要因
要因确认(二)
材料因素
非要因
隔板
管板 钢管
要因确认(三)

50
40
38
环境因素
40
41
30
20
10
0 0
#1高加
#2高加
#3高加
非要因 外壳温度
要因确认(四)
非要因
高加内部钢管 汽、水侧结垢
运行中,化学运行一直严格按照要求对凝结水 和给水的硬度、含氧量进行严格的化学监督、加 药处理;在检修期间检查水侧钢管内壁,未发现 结垢。
整 方 高加旁路电动 全关高加旁路电动门后,就地手压不动
门调试不到位 ,且高加旁路温度只有94℃。
法 高加水位调整 运行中#4机组三台高加的水位调整门均
不当
处于自动状态,水位维持在400mm左右。
确立要因
加热器水室 隔板泄漏
蒸冷器 泄漏
给水温 度低
制定对策
序号 要因 对策 目标 措施 负责人 地点 完成日期



要因确认(一)
原因
人 工作态度 员 因 素
技能水平
分析调查
结论
我们在“四级管理”的基础上,推 出了多种创新管理,使得员工的精 神面貌和自信心有了很大提高。现 在员工工作积极认真,态度端正。
为了提高员工的技能综合素质,我 们以分部特有的“互动式”培训为 契机,不断开展技能竞赛,技术讲 课、事故反演等等。
250
200 172
150 150

100
现状调查(一)
240
226 14℃
200
200
172
进水温度 出水温度 温升温度
50 22
0 #1高加
28
26
#2高加
#3高加
高压加热器温升图
额定值
220MW
250
200 171
153 150

100
现状调查(二)
197 171
236
218 18℃
197
工程师
运行专工

组员
李建刚

大专
高级技师
运行专责人

组员
闫振华

大专
高级技师
运行专责人

组员
刘金川

本科
助工
运行专责人
QC
组员
张妍

大专
助工
运行班长

组员
王二甫

大专
助工
运行班长

组员
杜明

本科
助工
运行培训员
组员
郭磊

本科
助工
运行专工
历年荣誉
解决#3机组打闸停 机后再热器压力升高
的问题
解决焦作电厂#4机 组真空严密性差的问
要因确认(八)
高加旁路或联程阀内漏
TT
T
蒸冷器
#3高加 #2高加 #1高加
联程阀 内漏
高加进水
入口联程阀示意图
非要因
联程阀 旁路
来自给 水泵
要因确认(九)
除氧器压力低、上水量大
非要因
运行中,在额定负荷下按照规程要求,维持除氧器压力0.5- 0.55MPa,其对应的饱和温度为151℃,生产中除氧器的水温为150- 153℃。
板泄露 除氧器水温低
技能水平
进汽电动门 逆止门
水位高
上水
人员素质
阀门卡涩 旁路内漏 联程阀内漏
量大 除 氧 器 压力低
高加进水温度低
工作
技能水平
态度 运行人员
阀门内漏
管材质量差 高加材质
调整不当 水位异常
管道保温不良或脱落 系统保温
空气门开度调整不当
高加本体保温不良
积存空气
高加旁路泄漏 电动门调试不到位
1 2
#1、2 、3高 加水室 隔板泄

高加蒸 冷器泄 漏
更换#1、 2、3高加 水室隔板
运行或停 机时对蒸 冷器进行 查漏、封

提高 #4机 组的给 水温度 10℃
企业。
小组简介

提高#4机组给水温度

Hale Waihona Puke Baidu
成立日期:2006年1月 活动时间:2006年4月—10月 课题注册2006-02

小组类型:现 场 型 培训时间:80小时/人.年
注册编号JDGS-02

组内职务 姓 名 性 别 文化程度 技术职称
职务
机 运
组长
付建国

本科
工程师
发电部副部长

组员
曹金忠

大专
非要因
进汽压力 抽汽口压力
#3高加 #2高加 #1高加
0
进汽温度
抽汽口温度
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
#3高加 #2高加 #1高加
50
100
150
200
250
300
350
400
450
要因确认(七)
抽汽逆止门误关或开度不足
非要因
就地检查抽汽逆止门处于全开位 置,且运行中定期试验抽汽逆止门正 常。
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