加热炉推钢机系统优化改造

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加热炉推钢机系统优化改造

摘要:棒材厂中小型车间加热炉炉推钢机系统优化改造,主要是针对制约生产节奏的钢坯入炉不正,推钢推斜这一瓶颈环节进行攻关、探讨,并采取有效措施进行改造,以达到提速的目的。通过对导轮装配、底座架子整体结构及推杆、联杆机构的改造,目前已经解决了推钢不准确甚至推斜等问题,解决了车间制约生产提速的瓶径环节,达到了预期的效果,为车间产能提升打下了基础。

关键词:推钢机;改造;效果

1.项目由来

随着产能的提升,中小型车间从热送辊道直至打捆收集先后进行了“热送辊道适应性改造”、“轧线托架、接轴改造”、“轧线提速改造”、“冷床加长改造”、“450吨摆剪改造”、“固定打捆机改造”等等一系列适应产能提升要求的合理有效改造,使设备能够较好地适应生产需求,同时,生产工艺也随之不断改进提高,日臻完善。但是几年来的生产过程中,加热炉推钢机一直使用的外方原始设备,未进行过大的改进,由于炉后辊道处于高温、重载、振动的恶劣环境,因此,经过几年的生产后,随着轧制速度与作业率的提高,逐渐出现一些小问题甚至造成故障停机,成为制约产能进一步提升的新瓶颈环节,急需进行改造。

2.原因分析

2.1推钢机导轮架子、导轮装配与推杆整体机构不稳定,整体结构需进行改造;

2.2由于推钢机推杆结构设计不合理,推杆合金头容易掉落或磨损,受结构影响,更换推杆往往要使用2小时以上,很耽误时间,而且合金头抽不出来,只能割断扔进炉内,造成浪费;

2.3推钢机所采用的曲柄摇杆机构,旋转部位采用的铜套磨擦,几乎每两个月就得更换一次,很浪费人力及备件;

2.4推钢机主体设备使用多年未进行过大修,整体底座开始晃动,地脚松动,导致推钢机推钢不准确;

这些现状严重制约着加热炉装钢速度与装钢质量,不能满足车间提速要求,为了实现整条生产线的高速运行,完成全年生产的艰巨任务,针对以上不足,我们逐项进行了攻关改造,取得了良好效果。

3.技术方案

3.1对推钢机底座及导轮装配的改进,以提高推钢机的稳定性。在原有基础

上,将导轮装配改为两组,增加1倍的地脚数量,整体框架外延不仅确保座体稳定,而且保证推钢不出现晃动,推钢准确。

对推钢机底座进行延长,增设一组导轮架子,使推钢机整体底座加大,地脚螺栓也增加近一位,重新进行安装,确保了底座的稳定;同时对推杆进行加宽、加长,这样就使推杆强度增强,并对推杆安装方式进行改进;通过以上措施,使推钢机整体稳定性大大提高。通过改造上线使用后,推钢时的晃动被消除。

3.2对推杆结构进行改造,不仅提高了推杆强度,而且备件更换速度提高1倍以上;推杆头部为42CrNiMo4合金,推杆可以整条抽出,合金头可以被厂家回收,不再造成浪费。

推杆为一个整体焊接件,分为合金头部中间杆身以及联接法兰三部分。合金头与炉内钢坯接触以达到推钢目的,而且需始终停留在加热炉内,中间杆身与导轮接触在曲柄摇杆机构的作用下实现推钢过程,联接法兰主要实现与曲柄联杆机构的联接。为了节约成本,我们只将推杆与钢坯接触的头部,也是长期处于加热炉炉内高温部位的一段,使用合金材质,杆身及联接法兰使用普通45#钢,而42CrNiMo4的合金与45#钢的焊接性较差,入炉温度则在800℃以上,再加上与钢坯的撞击,使合金头容易脱落,造成一定浪费。

在更换推杆时,由于推杆与横梁的连接,受空间与安装方式的限制,必须先拆横梁;过去的推杆法兰与杆身是焊接成一体的,每个推杆组装都不能单独拆卸,若推杆抽不出时,还需将推杆割断,被割断的法兰只能报废;而如果合金头变形严重时,只能将其扔在加热炉内,不仅使推杆更换麻烦,而且造成浪费。

推杆的金头容易变形脱落,因此我们巧妙地将合金头与杆身进行重叠交叉装配,再钻孔安装一件销子,使合金头与杆身不仅靠焊接作用而联接,更主要的是靠两者的装配及销子的受力,因此合金头不再脱落;将推杆的法兰部位进行改造,联接法兰与推杆本是一体的,现在将联接法兰与杆身新增设一对法兰,通过螺栓进行联接设计成拆装式;在杆身一端加一半法兰盘,在原先的法兰一端加另一半法兰盘,通过两半法兰的拆装使推杆变成活动联接方式,在更换时,只需将相应推杆的法兰盘拆开就很容易将推杆抽出,不必再拆横梁;加长、加宽后的推杆比旧推杆推钢更换有效。

3.3通过将滑动磨擦改为滚动磨擦,解决了曲柄联杆机构长期滑动磨擦带来的一系列松动、磨损等问题。

每组推杆装配中,由于曲柄、联杆、推杆在实现推钢的循环过程中,共有8个转动关节,其中液压缸上的两处为GE345关节轴承,同步轴两端由22211轴承实现转动,其它6处均为成对的铜套滑动磨擦。每个关节使用一对铜套,整套推钢机铜套装机量为32件;根据轧制规格的不同,装钢一般在38”—48”之间,推钢机也相应地运动一次,由于反复磨擦,铜套经常损坏,联杆的孔径也容易被磨大,铜套几乎每季度都会存在不同程度上的破坏不得不进行更换,曲柄联杆的维护占用了维修钳工的很多精力。

铜套更换时必须将曲柄或联杆进行整体拆卸,由于受到与铜套配合使用的阶梯轴的限制,拆卸工作并不简单,铜套更换过程中经常需进行锤打,因此,经常更换后容易变形;但是如果更换不及时,曲柄或联杆上的孔就会被磨大,不得不进行整套更换,而更换太频繁又会浪费人力与备件。因此,虽然是小问题却给设备的正常运行带来了巨大的麻烦。

通过对推钢机整体布局及导轮装配、推杆结构及其它结构的改进,使推钢机的推钢能力大大提高,过去出现的如推钢斜、推钢不到位、框架晃动,导轮易损坏等问题得到较好地解决,完成,至未出现问题,改造效果良好。

4.实施效果分析经过专业技术人员及维修工人的共同努力,加热推钢机改造的完成,解决了由于推钢机造成的推钢不准确、推钢机故障频繁、零部件损坏频繁等问题,杜绝了推钢斜对加热炉炉梁的危害,较好地适应了轧制速度提高的要求,降低了推钢机造成的上料故障停机;减少了备件消耗,降低了工人劳动强度,同时减少了维修时间。

改造后的推钢机已经使用半年以上时间,运行效果良好,受到维修工人的欢迎,解决了车间制约生产提速的瓶径环节,达到了预期的收益,为车间产能提升打下了基础。

onW ? m l P ? z? mso-bidi-font-family:Arial;mso-font-kerning:0pt’>4.结束语

从汽车自动变速技术的发展趋势和市场需求来看,要真正提高我国汽车的挡次和市场竞争力,开发具有独立知识产权高技术含量和满足不同使用要求的换代产品,推广应用AMT技术是最佳途径。AMT技术和产品实现商品化和产业化主要取决于以下3个方面。

4.1可靠性。在不同的使用环境下AMT可靠、安全的工作是AMT技术和产品实现商品化和产业化首要条件。通过软件的完善,降低对电控系统硬件的要求,利用总线控制技术减少电缆数目,提高系统的可靠性,降低故障率。

4.2适应性。AMT产品对环境(不同道路和路面条件)和驾驶员的适应性直接影响其使用。对驾驶员的适应性主要指适应不同类型和个性的驾驶员的驾驶需求,这直接影响驾驶人员的最终产品选择。适应性主要在控制方法和控制策略中,通过使用模糊技术和神经网络技术,使AMT产品具有一定的智能性。

4.3舒适性。AMT产品舒适性直接影响工作人员的工作状态和工作效率。AMT产品舒适性取决于换挡品质的控制。采用发动机和自动变速箱一体化控制,可以有效控制车辆起步、制动、换挡的舒适性。同时完善AMT执行操作机构有利于提高驾驶员的驾驶舒适性。

参考文献:

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