振动测试报告

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测试项目及参数
模块 3组92并2串
连接安装 方式
国家标准
4.5T振动测试报
连接螺丝
动力线扭力
控制线扭力
10N·M
5N·M
测试结果
184*3只电芯
安装方式 同1.8T
连接正常无松动
连接正常无松动
注:本次测试根据GB/T 31467.3-2015 《电动汽车用铿离子动力蓄电池包和系统》7.1振动测试规定内容进行测试
脱焊 数量 及不 良率
模块编号
31#A面 31#B面 32A#面 32#B面 35#A面 35#B面 总和
电芯焊接处 1
2
5
3
2
脱焊
铝片焊接处 2
2
ຫໍສະໝຸດ Baidu
1
17
0
放电
容量
日期
温湿度
检测内容 AH
4月22日
温度 湿度
33℃ 34℃
放电容量 270.782
4月27日
温度 湿度
35℃ 36℃
放电容量 271.324
点胶
1
14
3
25
平整;无翘边 高度差(±1.5mm)
电芯点胶塑料支架间隙0-1.5mm 铝盖点胶与塑料支架间隙0-1.5mm
32#B面填胶不密实,虚焊多。
电芯点胶塑料支架间隙0-1.5mm 铝盖点胶与塑料支架间隙0-1.5mm
32#B面填胶不密实,虚焊多。
外壳 及支 架
振动测试台报警停机
180-200HZ下模组与测试台的支架产生共振; 原因:支架刚性强度达不要求;
解决方案:加强支架刚性强度,先对支架点 焊处进行满焊,后因刚性强度还达不到要 求,继续用加角铁补焊,图谱如示。
初次焊接
支架变形
4.5T振动测试报告
焊接 0.35mm铝丝焊接
焊接工艺:电芯和
铝板都为双点焊
接;

焊不良率见附表
振动测试规定内容进行测试。
放电容量 含温湿度记录
见附表
点胶
平整;无翘边 高度差(±1.5mm)
外壳及支架 是否有共振和变形
电池模组外壳和电芯无
破损和断丝,完好如
初;

架有共振和变形现象,
详情附下。
分项 不良率
2.54% 4.53%
不良率 7.07%
二次焊接正面
二次焊接背面
二次焊接背面
刚性强度满足要求-频率谱控制图-波浪线在虚线 区间
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