活性炭滤池滤料的更换

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成4A M木
CITY A ND TOWN WATER SUPPLY•水处理技术与设备•
活性炭滤池滤料的更换
陈小敏12徐勇彪3张立坤4郭兆轩3何鹏2谈二信3
(1.内蒙古双欣高分子材料技术研究院有限公司,内蒙古鄂尔多斯016014; 2.内蒙古浦瑞芬环保科技有限公司,
内蒙古鄂尔多斯016014; 3.内蒙古双欣环保材料股份有限公司,内蒙古鄂尔多斯016014;
4.内蒙古化工职业学院,内蒙古呼和浩特150100)
摘要:活性炭滤池滤料的更换对滤池高效、低成本运行起着关键性的作用。

本文通过工程实例结合文 献研究对炭滤池滤料的更换步骤进行阐述,以期为活性炭滤池滤料的更换提供参考。

关键词:活性炭滤池;滤料;更换步骤
随着人们对生活质量要求的不断提高,对安全 饮用水的要求日益剧强烈,然而随着工农业的快速 发展,严重污染了饮用水水源。

一些城市水源已经 无法符合饮用水水源的标准,部分地表水已经失去 了作为饮用水水源的功能,近50%以上的水质降 为IV类以下水体。

因此,根据目前水源水质的特征,对微污染水源的净化处理已经成为目前迫切需要解 决的问题[1]。

臭氧一生物活性炭技术是给水深度处理中最高 效的办法之一,它将臭氧的纯化学氧化、活性炭的 物理和化学吸附、生物的降解作用以及臭氧的杀菌 消毒等四种给水处理技术的优点糅合,是一种新型 高效、安全的给水处理技术,被广泛的应用在饮用 水处理上,如今这一技术已经成为了全世界给水深 度处理中的主流[2]。

在臭氧一生物活性炭给水深度处理技术应用 中,活性炭滤料的更换是保证该技术高效、低成本 运行的关键。

臭氧一生物活性炭给水深度处理工艺延长了活 性炭的使用寿命,但随着活性炭使用时间的延长,其净水能力将逐渐下降,当活性炭滤池出水不能满 足给水厂出水水质要求时,给水企业面临着活性炭 滤料换新或者滤料再生后重复使用的选择。

1.活性炭更换步骤
活性炭具有很强的吸附性能,在其保存和运输 过程中应采用防紫外线材料制成的牢固且不易破损 的包装袋,并避免与挥发性物质同时存放。

活性炭 滤池更换滤料一般分以下几个步骤h3-41:滤料的 清除、滤池的清洗、池内各部件的检查、滤池的消毒、池内标高的测定、滤料的铺装、浸泡及冲洗、滤池 的调试。

以浙江省某现代化水厂更换滤料为例简述 滤料更换过程。

1.1工程概况
浙江省某现代化水厂炭滤池为V型滤池,共 分8格,单格有效过滤面积120m2。

采用双层滤 料,上层为活性炭,厚度为1.8m;下层为石英砂
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滤料,过滤层厚〇.5m。

至2016年7月份已运行四 年多,X#炭滤池内滤料进行指标分析,碘值、亚甲 蓝值已远远低于现代化水厂需再生的指标要求,同时COD^去除率由35.62%降低至28.80%,且该 水厂滤池在运行过程中存在严重的“跑炭”现象,该水厂决定更换滤池滤料。

通过公开招标,内蒙古 某活性炭公司承担该水厂炭滤池换炭总包项目,新 滤料为内蒙古鄂尔多斯地区生产的8 x30目压块破 碎炭,该产品具有丰富的孔隙结构、微孔发达且中 孔、次微孔较多,且高亚甲蓝值的特点,适合于给 水深度处理用。

1.2更换步骤
1.2.1原滤料的清除
先进行滤池反冲洗,直至目视反洗排水清澈为 止,冲洗完毕后关闭进水阀、清水阀、反冲洗阀门,打开排水阀及滤池放空阀,待滤池放干后,施工人 员沿梯子下到池底。

为防止破坏池内各部件,施工 人员站在竹排/平板上操作。

上料时,在池边搭小 型支架,上安滑轮,利用滑轮将活性炭用蛇皮袋拉 上来。

按照“7jC平移动,等厚清除”的原则将滤料 清除。

当发现炭砂混合层时停止清除,使滤池充水,同时进行气洗,使得滤料重新分层,再将水排掉,待滤池放干后,施工人员再进行施工,继续将表层 活性炭清除,如此反复进行,当炭砂交界面混杂厚 度在5cm左右时方可停止,此时活性炭滤料清除 完毕。

按照活性炭滤料清除原则,将炭砂混合层、砂层等清除。

1.2.2池壁、排水槽的清洗
施工人员由人孔进人清水渠内,用高压水枪冲 洗配水支管,对于堵塞严重的配水支管,将支管锯 开,冲洗干净后用胶粘接。

洗刷清水渠,将渠内泥 沙打扫干净[3]。

1.2.3滤头、滤板检查、标高测定及“拉毛”的修复
检查每一个滤头,更换已坏的滤头,去除滤头 上的包裹物,修复滤板间的缝隙,对滤头进行统一 标高调整使其尽可能处于同一水平面,并通过布气 试验进行检验,以防止反冲洗时气量和水量不等,引起冲洗强度不均,造成滤池局部积泥和冲洗水量 的浪费,增加制水成本。

检查所有配水支管有无松 动、断裂,检查配水支管有无压盖,对松动的管子 用配套的卡子固定;检查池壁上的“拉毛”是否完 好,检查确认合格[4]。

“拉毛”修复方法[5]:使用粉刷用的辊子蘸水泥浆(掺108胶)在池壁上滚一 遍,如果效果不好,等硬化后再做一至两遍,以满 足2〜3mm的厚度要求。

1.2.4画线
以“拉毛”上顶端及其标高为基准,在池壁上 标记每层滤料应铺装的厚度。

先由一人在池壁上每 隔3米标点,按照已标点的高度由两人将一细绳拉 一7J C平线,第三人在池壁上画线。

最后用米尺核定 所画线是否水平。

1.2.5铺装承托层[1’
铺装承托料时,铺装顺序按“粒径由大到小、层层铺装”的原则进行,铺装过程中为避免损坏滤 池的配水、配气系统,将承托料装人铁桶或完整的 砾石成袋地吊入池底,施工人员站在竹排/平板上 用铁锹均匀轻撒承托料,严禁由高向低把承托料倾 倒至配水、配气系统或下一层承托料上。

铺完一层 后用木条将表面刮平,然后反冲洗至少3遍,满足 当滤池充水至内壁水平线时,承托层顶面与水面的 高度差值小于l〇mm,承托层顶面高于与低于水面 的面积之和应小于10%的条件为止。

承托料铺装完毕后,用滤池设计上限冲洗强度
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进行冲洗,开始冲洗时使用小冲洗强度冲洗3min
以上,停止冲洗前先逐渐降低冲洗强度。

排水后,
刮除承托料表面的轻物质和细颗粒。

1.2.6铺装滤料
(1)滤池消毒。

活性炭填充之前将活性炭滤池
产水注人池内,同时加人浓度为15mg/L的氯水对
滤池进行浸泡,浸泡24h将滤池水放空后,反复冲
洗滤池直至冲洗出水不含余氯为止。

(2)滤料浸泡。

根据滤池容积与活性炭堆积比 核算活性炭总装填量,按铺装承托层的原则进行活
性炭的铺装。

施工人员撒人活性炭要均布全池,根
据实际情况铺装至一定高度后用木条摊平,直至达
到设计髙度。

投入后立即加入一定量不含余氯的滤
后水至炭层上约30cm进行活性炭浸泡。

浸泡过程
中每24h用竹竿搅动炭层观察其夹杂空气泡情况,
同时配合短时间、低强度的气冲,一方面对炭层进
行翻动;另一方面预先磨去炭粒尖角等易被磨去的
部分,避免运行过程中炭粉的泄露。

如此反复进行,
直至炭层无明显空气泡逸出时浸泡结束。

(3)滤料冲洗。

在浸泡过程中,所有的细小 颗粒和未被浸透的炭会慢慢的浮上水面。

为使炭
层中的细小颗粒和未被浸透的炭得以去除,炭粒
孔隙中的空气被置换出来;同时水洗使活性炭pH
降低至中性,保证产水指标,浸泡完毕后需要对
活性炭进行数次反冲洗。

在反冲洗过程中要严格控制反洗流量,同时定
时检测反冲洗水的浊度、pH,开始反洗时浊度最
高达80NTU、pH最高达10.30,反冲洗至反洗水
浊度<2NTU、pH< 9.0可停止反洗。

冲洗的同时
进行膨胀率的测定,炭床膨胀率控制在25%〜30%
时,既能保证无“跑炭”现象,同时可达到最佳的
冲洗效果。

根据现场运行参数核算,每吨活性炭耗水约
20~25m3可将反洗水浊度降至2N TU以下;每吨活
性炭耗水约250~300m3可将活性炭pH降低至9.0。

由上述数据看出,用户在进行更换活性炭时需要大
量的水,对于用水的来源及反洗水的去向需要提前
规划。

2.总结
活性炭滤池滤料更换/再生依据主要有出水水
质、使用年限、取样检测等方法,给水厂结合实际
情况进行选择。

活性炭滤池更换滤料一般分以下几个步骤:
滤料的清除、滤池的清洗、池内各部件的检查、
滤池的消毒、池内标高的测定、滤料的铺装、浸
泡及冲洗、滤池的调试。

根据现场运行参数核算,
每吨活性炭耗水约20〜25m3可将反洗水浊度降至
2N T U以下;每吨活性炭耗水约250~300m3可将
活性炭pH降低至9.0。

给水厂在进行更换活性炭
时需要大量的水,对于用水的来源及反洗水的去
向需要提前规划。

参考文献:
[1] 张捷,徐子松.活性炭的选型及炭滤池的运行维护[J].净水
技术,2005,21 (10 ): 99 〜101
[2] 董丽华,刘文君,蒋仁甫,王占生.给水深度处理中生物活
性炭(BAC)的再生周期研究[A].中国土木工程学会水工业分会
给水深度处理研究会2015年年会论文集[C].2015
[3] 刘强,李蕾.黄河水厂滤料更换过程中的问题分析[J].山东
建材学院学报,2001,15 (1) : 75 ~ 76
[4] 洪觉民等.现代化净水厂技术手册[M].北京:中国建筑工
业出版社,2012
[5] 包正仙.针对水库水源的贵州地区自来水厂设计体会〇].水
利•水电,2014: 295 〜297
作者通联:chenqixiaohongms@
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