首钢矿业360m2烧结机设计技术集成及工艺优化--矿

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360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
集成国内先进技术 含铁原料、熔剂、燃料均通过电子皮带称按重量配比给料,给定 量自动调节; 采用一混混匀、二混制粒的两段式混合工艺; 在一混皮带安装红外线水分仪,实现水份在线自动监测,解决人 工检测时间长、目测水份不准的问题; 采用低碳厚料层(料厚680mm)工艺,利用料层的蓄热作用,降低燃 料消耗和烧结矿FeO含量,提高烧结矿的还原性; 采用圆辊给料机+九辊布料器的布料形式,强化烧结布料的偏析 作用,优化烧结过程; 配置完善的铺底料系统,保护烧结机台车篦条,改善料层透气性, 强化烧结过程。
围绕改善混合料制粒效果进行工艺优化 二次混合机设计倾角2.0°,改造降低到1.6°,延长二混制粒时间; 原二次混合机为一段式加水,改造为二段式加水,加水喷头角度由45°改 造为55°,增加了水与混合料的滚动接触面积,提高混合料混匀润湿程度; 一、二次混合机开发了智能自动加水系统,减少人工加水造成的加水不稳 定问题; 配料室加水管路进行了改造:一是在配料室增加加水点位,在返矿、熔剂 料及燃料部位安装加水点位;二是针对增配高炉返矿后配料室加水量偏小的 问题,组织对配料室加水管进行扩径改造。 一混加热水,提高混合料温度。在环冷机二段余热锅炉与一混水箱之间安 装了一条蒸汽管道,将蒸汽引入一混水箱,提高了一混水箱的水温,使其基 本稳定在55℃以上,提高了混合料温度。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
白煤粒级变化趋势图
焦粉粒级变化趋势图
60 50 40 30 20 10 0
> 8m 5 ~ m/ % 8m 3 ~ m/ % 5m 1 ~ m/ % 3m m < /% 1m m/ %
改造前 6*30mm 改造后 8*30mm 比较
60 50 40 30 20 10 0 -10
首钢矿业烧结厂始 建于1991年,是首钢总 公司、首钢迁钢公司炉 料的主要供应基地。
原有6台99×2m2烧结机,全部采用机上冷却烧结工艺, 冷烧比为1:1,年生产能力750万吨。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
立项背景
首钢迁钢配套完善项目建成投产后,对炉料供应提出了新的 要求。为保证迁钢3座高炉稳定生产,矿业烧结厂必须提供1200 万吨成品烧结矿,但矿业公司烧结厂生产能力仅有750万吨。
改造前 6*30mm 改造后 8*30mm 比较
m/ %
从图数据分析,改造前后<1mm的粒级白煤降低了3.84%,焦粉降低了 5.3%,为烧结主机操作创造了良好的条件。
m/ % 1~ 3m m/ % < 1m m/ %
5~ 8m
m/ %
-10
3~ 5m
> 8m
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
总公司决定,在对老系 统进行扩能改造的同时, 在烧结厂新建一台360m2 环冷式烧结机。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
为了把矿业360 平建成国内一流烧结 机,实现烧结行业共 同追求的“高产、优 质、低耗、环保”目 标,我们必须吸收国 内外先进技术和经验 ,并做大量的潜心研 究和论证。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
改进烧结机泥辊闸门,泥辊闸门 由原6块大闸门改为9块小闸门解决 泥辊闸门易溜料,布料效果差的问 题。 在二混圆辊部位加装杂物篦子, 减少料中杂物进入烧结机造成料面 拉沟、亏料问题出现,确保料面平 整。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
余热发电新技术的应用。目前项目正在实施阶段,预计到2010年7月31日并 网发电。解决安装余热锅炉的传统余热利用方式烟气余热回收效率低的问题, 在烧结冷却机旁建设低温余热发电设施,大幅度降低烧结工序能耗。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
密相塔半干法烟气脱硫新技术的应用。为了确保完成国家“十一 五”规划要求的主要污染物总量消减任务,决定对矿业360m2烧结 机实施烟气脱硫。矿业360m2烧结机烟气脱硫项目于2009年6月份 启动,项目正在实施过程中,预计10月底1#脱硫塔投入使用。
物料平衡专家子系统
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
智能配料 实现了烧 结矿成份 的即时计 算和预测
混合料水 份智能控制 通过闭环控 制实现水份 控制的预期 效果,此项 目正在申请 国家专利。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
烧结终点智 能控制通过 自动控制烧 透点的位置 以保证料层 到烧结段末 端时正好烧 到底。 实物质量控 制系统主要 通过配料分 析、主机参 数判断,调 整燃料配加, 达到稳定烧 结矿实物强 度目的。

360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
研究分析
因地制宜,优化设计,紧凑工艺流程。
将一二筛设计在同一个厂房内解决场地狭窄问 题。采取上下布局,上层为一筛,筛出返矿,筛上 物全部进入二筛,筛出大成品、小成品和铺底料。 采用大角度皮带解决场地狭窄的问题。将铺2皮 带设计成角达67度,全长77米,垂直高度25.85米 的大角度皮带。
360m2烧结机
设计技术集成及工艺优化






北京首钢国际工程技术有限公司
首钢矿业公司
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化





矿业烧结厂概况 立项背景 设计主要参数 研究分析 技术创新点 生产应用 效益分析 查新报告
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
矿业烧结厂概况
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
全流程自动控制、智能控制
360m2烧结机系统采用计算机集中控制。涉及自动控制点位226 个,奠定了360平“数字化”基础。主体工艺设备采用PLC系统集 中控制,关键生产岗位配备工业电视监控和生产调度指令系统,在 主控室实现“一键式”操作和管理。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
混合料温及粒级趋势分析
混合料温、<3mm粒级变化趋势 70 60 50 40 30 20 10 0
2008年12月 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年8月
数值
混合料温度 (℃) 混合料<3mm (%)
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
合理流程wenku.baidu.com造,科学平衡迁钢固废。
新建返15皮带对新熔燃1、新熔燃2皮带,实现迁钢高炉 返矿对360m2烧结机供料; 配3皮带安装分料器对新熔燃1、新熔燃2皮带,实现迁钢 除尘类固废对360m2烧结机供料; 配4皮带安装分料器对新熔燃1,新熔燃1安装分料器对新 配1,实现对360m2烧结机供料。
研究 并成功实 施了新成 7、8小车 自动灌 仓。
配料 室实现按 料种自动 选仓上 料。
实现360平环冷机自动 放灰。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
自主研发烧结智能专家系统 由以下五个子模块组成: 智能配料子系统 混合料水分控制子系统 实物质量控制子系统 烧结主机布料及烧结终点控制子系统
时间
从图表数据可知,混合料温较2008年提高了4℃左右,混合料<3mm粒级 较2008年降低了10.98个百分点。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
烧结机布料系统工艺优化
缩小松料器管径,将松料器直径由¢40 mm改为¢20 mm圆钢,解决了因松料器直径过大台车料层出窟窿问 题。 组织在烧结机台车两边安装了压辊,成功解决了飞边 问题,大大改善了布料和点火效果。 九辊布料器整体更换,辊间距由设计时3mm、5mm、 7mm统一改为3mm,辊速由设计时38rpm/min改造为 55rpm/min。 改进平料网装置,平料网由12mm厚度钢板改为8mm 厚钢板,同时对其加宽加大,解决平料效果差的问题。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
工艺优化措施
燃料系统工艺优化 刚投产时,流程中白煤和焦粉过粉碎、跑粒度的情况仍时有发生,给 烧结生产造成了一定的影响。尤其是雨季生产,白煤全水>5%时,Y5、Y6 筛网粘料严重,筛分效率急剧降低,含有大量合格粒级的筛上物全部进入 0#锤子,造成0#锤子电流高,被迫进行扒蓖条操作,燃料粒级严重超标, 对烧结生产构成较大的威胁。 2008年四季度,随熔燃破碎、筛分改造,Y5、Y6筛子更新为规格 1.5m*4m,振幅8-10mm,6*30mm白钢筛网,0#锤子未作改动,为转子锤 头双侧蓖条反击式,台时处理量150t/h,蓖条规格分为8-11.5mm和1216mm两种,用于破碎焦粉和白煤。后实际生产过程中,Y5、Y6白钢筛网 因易粘料、筛分效率低改为6*30mm聚氨酯筛网,2009年3月18日,为优化 燃料粒级,Y5、Y6筛网全部更换为8*30mm聚氨酯筛网,开孔率26%。为 精准控制Y1、Y2圆辊对Y5、Y6筛子的给料量,实现筛子给料量和燃料粒级 之间建立科学的控制数模,2009年6月19日,完成了Y1、Y2圆辊给料工艺 设施改150吨量程的电子秤。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
科学改造老系统上料系统,节省了新建料场的费用, 实现新、老系统原料双供互补。
经过对360平物料平衡及老系统上料 能力测算,合理对老系统破碎系统进 行增容改造,对老系统供料的 8 台筛 子、 5 台锤子和 15 条皮带机进行改型 和改造 , 实现通过老供料系统对新建 360m2 烧结机熔剂和燃料进行供料, 通过科学合理改造,充分挖潜原有上 料系统,实现了大石河新仓金属料以 及燃料、熔剂既能供老系统又能供新 系统的双供格局,稳定了新老厂的生 产,通过小改造,解决了工艺上的大 难题,节省了新建料场的费用。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
节能环保型烧结机
主抽风机、一段环冷鼓 风机采用变频调速方式代 替传统的工频运行方式。 不但实现明显节电目的。 还能适应复杂多变原燃料 条件和适应不同的生产强 度。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
气力输灰新技术的应 用。 解决传统的机械运 输在送达位置和线路布 置等方面受限制和产生 二次扬尘的问题。
设计主要参数
采用烧结—环冷工艺,利用系数为1.30t/m2·h,年作 业率90.4%,年产成品烧结矿370 万吨。 烧结机有效面积360m2,台车尺寸(长×宽×栏板高): 1.5×4.5×0.7m; 环冷机:面积415m2,台车宽度3.5m,栏板高度1.6m, 有效冷却时间50—80min 。 一次混合机:Φ 3.8×15.0m,最大料量为920t/h。 二次混合机:Φ 4.4×19.0m,最大料量为920t/h。 主抽风机:工况风量为18000m3/min 、全压为15.5KPa。 配套同步电机6500kW/10kV。电机采用变频调速技术。 冷矿筛:规格为3.0m×9.0m ,最大处理料量920t/h
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
物料平衡专家子 系统解决了烧结 过程中物流大小 和方向,平衡各 转储仓位,实现 物料动态平衡, 保证生产的连续
稳定
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
投产后的工艺优化
360m2投产以来存在的主要问题
360m2烧结机投产前期,混 合机加水不稳定,制粒造球效果 差,混合料中<3mm的粒级在50% 以上,混合料透气性差,主抽负 压14Kp以上,台车布料厚度维持 在450—580mm左右,台车布料薄, 料面不平整,表层点火强度弱, 料面发黄,返矿率高;加之环冷 机布料薄厚不均,热工参数不稳 定,冷烧比不合理,造成产能系 数不能充分发挥,质量指标差距 较大,能耗指标居高不下。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
采用独特烧结工艺技术: 在二混中间仓和缓冲矿仓部位安装蒸锅
二次混合机前设置中间仓。作用一是确保白灰充分消化,使中间仓消化时 间达到1小时左右,另一个作用是利于生产组织,减少设备故停。 一、二次混合机采用液压马达驱动 。其优点一是软启动保护设备,可以 满负荷、低转速、大扭矩启动混合机;二是可根据不同原、燃料条件选择 不同的混合参数,优化混合制粒操作。三是液压马达技术运行稳定,故障 率低;实现免维护,运行费用低。
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