(整理)提高汽轮发电机组真空度的技术研究

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一、企业概况

五阳热电厂是潞安矿业集团公司的自备电厂之一,装机容量50MW,于1999年建成投产。由四台75t/h循环流化床锅炉、两台25MW调整抽汽式汽轮发电机组集中母管制方式运行,担负着公司内部生产和生活的发、供电(热)任务。

二、小组概况

三、选题理由

真空是影响汽轮发电机组运行热经济性的主要指标之一,机组真空下降,导致蒸汽的排汽焓值上升,有效焓降降低,汽轮机蒸汽循环的效率下降。有资料显示,真空每下降1KPa,机组的热耗将增加70kj/kw,热效率降低1.1%。小组针对2008年及当前机组真空不理想的情况,及时组织讨论,确定了本次活动的题

目为:

从上表可以看出,自2006年以来,我厂1#、2#汽轮发电机组在运行中真空呈下降趋势,而汽耗却逐年增加。2008年夏季真空值为-0.068~-0.076Mpa,冬季真空值为-0.076~-0.081Mpa,虽然对循环水系统进行了定期酸洗,但效果并不明显,严重影响了机组的运行热经济性。

五、确定目标

1、活动目标

将汽轮发电机组真空值提高到夏季:-0.076~-0.081Mpa,冬季:-0.080~-0.086Mpa。年度平均真空达到-0.083Mpa以上。

2、设定目标值的依据

从现状调查可以看出,2006年机组平均真空在-0.084Mpa左右,此时的机组运行稳定性,经济性都较为理想,说明系统设备在硬件、软件上都存在有一定

的问题,只要解决了硬件上的问题①,再把软件上的问题②加以规范,就能够使汽轮发电机组真空度达到甚至超过2006年的水平。

注:①硬件问题就是循环水系统结垢问题;②软件问题就是运行调整的规范管理。

六、原因分析

小组通过现场调查分析,提出了影响汽轮发电机组真空度的14条原因,通过关联图分析,确定了4个末端因素:

七、确定主要原因

要因确认一:循环水温高

1、循环水水质化验是否合格。

确认过程:

2、冷却塔填料、凝汽器铜管是否结垢。

确认过程:①填料检查:

②铜管检查:

凝汽器铜管结垢严重

冷却塔填料因结垢严重整个粘接到一起,犹如水泥浇注料一般,中间流水缝隙几乎全部堵塞;尤其凝汽器上部铜管结垢严重,内壁均是2mm厚的硬垢。

3、循环泵水轮是否锈蚀

确认过程:联系检修人员,做好安全措施后,对循环水泵开盖检查,发现水泵内部及叶轮有多数斑点,水轮部分锈蚀。

4、机组端差是否增大。

确认过程:通过不同负荷和工况下,进行参数统计对比,次高压机组端差应在5~7℃范围内属于经济状态,最起码要在9~13℃范围内才算合格。但在统计观察中机组端差都在15℃以上,甚至超过20℃。

结论:循环水温高是造成机组真空低的主要原因。

要因确认二:运行调整不规范

1、轴封调整是否到位?

确认过程:

2、凝汽器水侧排空是否及时?

确认过程:

3、射水池水温控制是否良好?

确认过程:

4、机、炉协调配合是否严密?

确认过程:

结论:运行调整不规范是造成机组真空低的主要原因。要因确认三:真空严密性差

确认过程:

结论:真空严密性合格,不是机组真空低的主要原因。要因确认四:射水抽气器效率低。

确认过程:

结论:射水抽气器效率低是机组真空低的主要原因

八、制定对策

九、对策实施

对策Ⅰ:降低循环水温度

1、控制水质。

联系水处理厂家,定期向循环水中加酸、阻垢剂、灭菌杀藻。并每天取样化验水质,及时排污,严格控制循环水浓缩倍率限于2.5,总磷7—9,碱度与硬度值之和不大于25。

2、更换填料、铜管除垢。

2009年7月,利用机组大修周期,分别对冷却塔填料进行彻底更换;检查凝汽器铜管进行除垢清理。

3、更换循环泵水轮。

在机组低负荷时,轮流对各台循环泵进行开盖检查,对有腐蚀现象的水轮进行了更换。

实施结果:

1、控制循环水水质:浓缩倍率2.3,总磷7.5,碱度与硬度值之和不大于21.5。

2、填料换热效果良好,铜管内壁光洁,凝汽器端差控制在13℃以内。

3、更换循环泵水轮后,水泵出力达设计值,出口压力0.25MPa。

对策Ⅱ:规范运行调整

针对现场运行存在的轴封调整不及时、凝汽器水池排空不到位、射水池水温控制不规范以及机、炉的协调控制不严密等问题。小组联合车间加强现场管理和员工思想教育,并引入绩效竞赛制度,调动员工工作积极性,规范运行了调整。对策Ⅲ:提高射水抽气器效率

酸洗射水抽气器内部,对比试验,参数不合格则更换抽气器。

实施结果:酸洗后抽汽效率明显提高并接近设计值,更换后则达到设计值,抽汽效率明显提高。

十、效果检查

通过采取技术改造、运行管理的全程监督跟踪等一系列有效措施后,机组的汽耗率大大下降,真空度明显提升。

对2008年和2009年机组汽耗率和真空度对比

其中1#机真空度平均提高0.008MPa,汽耗率降低0.06kg/KWh;2#机真空度平均提高0.008Mpa,汽耗率降低0.04kg/KWh。

经济性分析:

显而易见,真空好转提高了汽轮机发电机组的效率,最主要是随着真空的好转,汽轮机的轴向推力、轴向位移等参数都会得到好转,机组的运行安全性得到提高。

可以初略地计算一下,由于机组真空的好转,汽耗率的降低。对电厂的经济性带来的影响:

2009年1#机全年发电量为17321.182万KWh;2#机全年发电量为14615.14万KWh。以目前我厂的煤质为准,平均吨煤产汽量比例为1:6。

则因为汽耗的降低,1#机全年煤耗减少17321.182×104×0.06÷6000=1732.12吨

2#机全年煤耗减少14615.14×104×0.04÷6000=974.34吨

那么全厂2009年因煤耗减少约省煤:

1732.12 + 974.34=2706.46吨

目前市场中煤煤价为300元/吨,则全年因煤耗减少,节约经济(1732.12+974.34)×300=811938.8元。

可以看出,通过汽轮机冲洗盐垢和清理凝汽器铜管等一系列措施,最主要的是1#冷却塔填料的更换,解决了影响循环水温的硬件障碍,使机组维持了较好真空,汽耗率得到很好的控制。全厂经济性大大提高。

十一、制定巩固措施

1、将冷却塔填料的检查,凝汽器铜管的检查清理,循环水泵水轮的锈蚀情

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