硅铁渣在锰硅合金中的应用简析
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2017年第11期总第268期
铁合金
FERRO-ALLOYS
2017No.ll
Tot268
D01:10.16122/ki.issnl001-1943.2017.11.003
硅铁渣在锰硅合金中的应用简析
王先武马天荣王光胜
(酒钢集团宏电铁合金有限责任公司嘉峪关中国735100)
摘要硅铁渣作为硅铁合金冶炼过程中的中间产物,未能被有效的利用,资源闲置浪费,通过对硅铁渣成分的检 验分析,硅铁渣中的[S i]在冶炼过程中能够起到还原作用,既可代替部分焦炭,还可以提升炉温以提高合金硅含 量。通过在锰硅生产过程中配加硅铁渣试验,能够达到提升炉底温度,提高合金硅含量的效果。
关键词硅铁渣锰硅合金硅含量放热反应
中图分类号TF642.3.3 文献标识码B 文章编号1001-1943(2017)11-0011-04
DISCUSSION ON THE APPLICATION OF FERROSILICON FURNACE SLAG IN FERROMANGANESE-
SILICON SMELTING
WANG Xianwu, M A Tianrong, WANG Guangsheng
(JISCO Hongdian Ferroalloy Co., Ltd., Jiayuguan 735100, China)
Abstract Ferrosilicon salg is the intermediate product in the process of ferrosilicon smelting. If it couldnt be effectively used, it will be a kind of resource waste. Through test, Si in the ferrosilicon slag can play a role of reduction in smelting process. Then, it not only can replace part of coke amount, but also can improve Si content in alloy by enhancing the furnace temperature. By the test of adding ferrosilicon slag in ferromanganese-silicon production, it shows that it can achieve the effect of improve Si content in alloy by enhancing the temperature of the furnace bottom.
Keywords ferrosilicon slag, ferromanganese-silicon, Si content, exothermic reaction
a—
刖S
宏电铁合金有限责任公司主要生产硅铁、锰硅 合金、高碳铬铁合金,硅铁渣[1]产生之后未能得到 很好的处理,作为废渣闲置,同时存在锰硅合金硅 含量偏低的状况持续得不到改善的情况,经查阅相 关资料硅铁渣中的〔Si〕在冶炼过程[2]中能够起到 还原作用,可代替部分焦炭,另外还可以起到提升 炉温以提高合金硅含量的作用。该公司组织在锰 硅合金生产过程中配加使用硅铁渣,在合理使用废 渣的同时既提高了炉底温度,又增加了硅元素的还 原效果,另外还降低了生产成本。1硅铁渣成分及硅铁渣参与锰硅冶炼原理
1.1硅铁渣成分
硅铁渣成分见表1。
表1硅铁渣检测成分
Tab.l Ferrosilicon slag detection composition
品名TFe Si SiG<10 mm 硅铁渣/%13.1913.8210 〜1510 〜15
1.2娃铁渣参与猛娃合金冶炼原理
由于锰与碳元素能够生成稳定的M n3C,用碳直
接还原得到的是锰的碳化物[3],其反应式为:M n0-Si02+4/3 C=l/3 M n3C+Si02+C0 t
作者简介王先武男,1987年6月出生,2011年毕业于兰州理工大学冶金工程专业,助理工程师,现于酒钢集团宏电铁合金 有限责任公司主要从事生产工艺工作。E-mail: wangxianwu@ 。
收稿日期2017-07-21
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铁合金
2017 年
在配入硅铁渣之后,硅铁渣中的碳化硅与混合 物料中的 Si 02反应:Si 02+2SiC =3Si +2C 0。
由于硅元素与锰元素能够生成比M n 3C 更稳定 的化合物MnSi ,当还原出来的硅遇到M n 3C 时,可以 置换出其中的碳元素,降低了合金中的碳含量,确 保合金质量的达标[4],其反应式如下:
1/3 M n 3C +Si =MnSi +l /3 C
2硅铁渣在锰硅合金生产中的使用实践
2.1技术指标
硅铁渣在锰硅合金冶炼时,不同阶段配加硅铁 渣对应的技术指标,见表2。
表2
不同阶段配加硅铁渣相应的指标
Tab.2 The corresponding indexes of adding silicon slag in different stages
阶段日期产量/t 冶炼电耗/(k W h /t)
焦耗/(t /t )矿耗/(t /t )
回收率/%未配加硅铁渣前
118.96 4 1440.491 2.3286.96配加硅石硅铁渣3:1122.17 3 9650.456 2.2186.86配加硅石硅铁渣32
123.56
3 899
0.436
2.05
82.4
从表2技术指标统计分析配加硅铁渣前后,产 量、冶炼电耗、回收率、焦耗、矿耗均呈下降趋势。 得出以下结论:
(1) 从指标降幅来看,冶炼电耗和焦耗降幅较 为突出,配加前冶炼电耗为4 144 kWh /t ,配加第一
阶段(硅石与硅铁渣为3:1配加)的平均冶炼电耗为
3 965 kWh /t ,较配加前降低了 179 kWh /t 。主要原
因一是单炉耗电量平均为60 356 kWh ;二是合金硅
含量较低(只有16.82% )而锰成分偏高,合金重量
增加,电耗降低;三是硅铁渣在炉内属于放热反应,
单质硅参与还原,沉入合金层,降低冶炼电耗。(2)
配加第二阶段(硅石与硅铁渣为3:2配加) 的平均冶炼单耗为3 899 kWh /t ,相比配加前降低
245 kWh/t 。降幅较大的原因是单炉耗电量平均为 59 230 kWh,耗电量下降而产量在阶段内稳定,单位
产品冶炼电耗下降;另外合金硅低锰高(硅含量只 达到17.15%,而锰含量为66.04% ),合金重量增加, 使得电耗降低。
(3)焦耗降低方面,配加前焦耗为0.491 t /t ,第
一阶段(硅石与硅铁渣为3:1配加)的平均焦耗为
0.456t /t ,较配加前降低了 35 kg /t ;第二阶段(硅石
与硅铁渣为3:2配加)的平均焦耗为0.436 t /t ,相比
配加前降低了55 kg /t 。2.2指标区间对比
配加前后消耗指标区间对比分析,见表3。表3
配加前后消耗指标区间对比
Tab.3
Comparison of consumption index interval before and after addition
项目取值
硅石(100%)
桂石:桂铁淹(3:1)
桂石:桂铁淹(32)
最大0.53
0.480.46焦耗/(t /t )
最小平均0.470.490.420.460.390.44累计值0.500.450.40最大4219 3 9773990冶炼电耗/(k W h /t)
最小平均 3 9794 144 3 722 3 9653589 3 882累计值 4 103 3 873 3 796最局124.85128.67127.84产量/t
最低107.21111.57113.14平均116.03120.10120.49累计值
118.96
122.17
121.48
2.2.1焦耗
从表3对比情况来看,吨铁焦炭消耗无论是最 大、最小、平均及累计值均是硅铁渣配加后少于配 加前,平均降低30〜50 kg/t 。通过电炉冶炼情况及
数据分析可知,硅铁渣中的单质[Si ]在熔于熔体时 能还原熔体中的MnO 、FeO ,替代了部分焦炭,使焦 炭的吨铁消耗量有所降低。
2.2.2冶炼电耗