欧洲转炉干法除尘技术调研及京唐“三脱转炉”应用分析

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Stales SteelCorporation,which guidcdthe Jingtang company'sthe pretreatmenl coflver|or dry dedusting
Keyword:dry dusting,fully
dust remoral effect
pretreatment converter・open blowing
INDIA
POSCO钢厂,采用2座脱磷转炉一3座脱碳转炉吹炼模式,目前已委托Lurgi--Bischoff公司提出炼钢干法除
尘方案。 表1、Lurgi--Bischoff公司和SIMENS--VAI公司承担干法除尘项目 工程承担 投产时间
1982
钢厂
Georgasmarienhutte GmbH
炼钢转炉 Osnabruck/德国
sI岫4s
v^1
o月均口解决T这技术难趣。
1.2静电除尘器 静电除尘器通常采用筒状,布置在炼钢车间之外。图4为目前干法除尘系统普遍采用的四级电场串连布置的静 电除尘器,对于300t容量转炉,静电除尘器的直径大约在12~13m,长约30m。 图5为静电除尘器内部电场结构示意图。每个静电场由沉淀电极板和放电电极丝组成,其中放电电极丝悬挂安 置在相邻沉淀电极板中间,形成高压(10kv)静电场。 当烟气流经静电除尘器电场时,在强电场作用下,烟气中气体分子被电离为正负两种离子,带电离子附着在烟 尘粒子上,使尘粒也带有电荷。在电场力作用下,粉尘粒子移向电极,并与电极上的异性电中和,沉积在电极上, 从而达到除尘目的。静电除尘器具有非常强的精细除尘效果,除尘后转炉炼钢烟气含尘量可由709/Nm3降低至lOmg/Nm3 以下。为了防止电极板和电极丝积灰从而影响除尘效果,静电除尘器设置了振打装置,将极板和极丝上的积灰振掉。 转炉采用干法静电除尘,必须对进入静电除尘器烟气的成分(02、也、CO等)进行严格控制,以防止烟气成分 进入燃烧爆炸范围。此外,在静电除尘器两端设置了自动启闭安全卸爆阀,万一由于操作不当,煤气和空气混合, 发生突然燃烧压力升高时,可有效地进行卸压,不致损坏设备。目前,干法除尘已能够将卸爆次数控制在每月l~2 次以下,每次卸爆造成的吹炼时间中断为1-一3min。 1.3煤气冷却器 经静电除尘后煤气温度大约在 150~180℃左右,为了降低煤气的体 积,在将煤气送至煤气柜之前,需对煤 气进行进一步冷却,将温度降低至70 ℃以下。 如图5所示,煤气由冷却器下部进 入,在冷却器内部设置上下两排喷嘴, 喷入过量水对煤气进行冷却。对于300t 容量级转炉,煤气冷却器直径大约在 6.8m左右,高度22m左右,采用循环水, 水流量为500ma/h左右。 2、欧洲干法除尘发展现状 上世纪80年代,Thyssen、奥钢联 Linz钢厂等开始采用干法除尘,由于设 备、工艺尚不完全成熟,在之后相当一 段时期,干法除尘暴露出了许多问题。 进入本世纪后,欧洲早期采用干法除尘工艺的钢厂绝大多数对原设备和工艺进行了改进,主要包括:(1)由早期采 用三级电场改为四级电场;(2)蒸发冷却器与静电除尘器之间距离优化;(3)静电除尘器放电电极丝由2mm直径增 加至6mm,或采用板带状放电电极;(4)优化电极振打设备工艺;(5)掌握静电除尘器防爆关键技术。通过与吹炼、 降罩等配合,严格控制进入静电除尘器的烟气成分,使卸爆很少发生;(5)高度自动化操作。 在此次访问的4个钢厂,干法除尘工艺已非常稳定,趋于成熟完善,主要表现为: 2.1除尘效果好
and reseaFchcdlheBeeckerwerth steelworks
ofgermanyThyssen-Krupp’sGroup、Ge丌rIany steel works、Linz steelworks ofAustriaVoestAlpine andKosich Steelworks of Slovakia United
Dl
schoff公日外,垭有sIMENS
一”【0目。 如图I所示,转炉炼铜{浊除4系统 ±耍包括蒸发冷却#,静电睬尘g、煤 气切换#、煤气冲却g、放散烟囱、豫灰 系统菩。图2为宝钢=炼钳r干法睬尘幕 统的布置图。 11蒸发冷却抖 干浩除尘系统的蒸发冷却%通常世置 在炼钢乍刚自。如罔3所T,转炉高温烟气 §汽化冷却蛔道后自先进^十浊除1、系统 的蒸发冷却器,蒸发冷卸#直衽大约6m (300t转炉).商约30m,自部用20个肛^
1×130t
格奥尔格斯马林冶金公司奥斯纳布莱克
1983 Thyssen Stah l AG
Bruckhausen/德国
2×400t
1984
EKO Stahl
Ei senhuttenstadt/德国
2×225t
1986
Preussag
Baidu Nhomakorabea
Stahl AG
Salzgitter/德国
3×200t
1987
Pohang Steel
的喷嘴向烟气喷射雾状水摘,水滴与埘气进
{r热生换被蔫艇,将烟气温度m 800~i000 ℃冲却卒20。℃t☆。藩发斗Ⅻ器采川的喷 嘴为双层环缝持构,喷嘴的中。扎喷水,环 缝喷射蒸汽咀对水滴进行雾化。300t}}¥。的 汽化冷却器川水大约为95m3/h.蒸汽约为
lOt/h。
蒸拉冷却器除具备冲却作川之外-《可 以去除烟气中人颗粒烟尘。§蕉发拎却器粗 陈尘后.炯气中大约20~40%烟尘W以被士 除,含尘量降低至709/Nd以F。 冷却水量的精确控制是蒸发冷却*操 作的关键I兰技术。冲却水蕈取丧f熠气量 和温度,如果水量不足,烟气岭却水足会严 重影响r部静电除尘%除坐敢果和设蔷寿 命。如水量过太,则会造成烟尘结块、形成 污濉。由于转炉政炼过程烟气量和温度是变 化的,困此必颁有好的控制模型,对冷Ⅻ水 量进行精确控制。171前Lurgi-Bischoff、
Ⅲ制成的废制¨擞.在雨季和
冬季窖易积存水分.刃¨^转炉 内与铁水捏卉.{*^的11:0破[C 妊原为H,和cO,托"畋6Ⅱ进^ 静电除±#井与生气混台,造 成卸爆。所访0d钢厂反映,卸 撵丰要发生在装铁水日t" l女前这段时问,A多杠冬、夏 季发生。

4愈来愈多铡厂聚川t法
除尘 与传统湿沽除尘相比, f法障尘具有能耗低、占地少 运行成本低、烟尘恻收处4容易,劳动荣件好等优势,近年柬随着渡项工艺技术不
The investigation ofEuropean converter dry dusting technology and the analysis of the application ofJingtang‘‘pretreatmentconverter'’ Zhang deguo。
Wei

Donawitz/奥地利
2×67t
2004
Laigang
Laivm/中国
3×130t
2005
Jiangyin Xingcheng Jiangyin/中国
TISCO Tai yuan/中国
1×100t
2006
2×200t
2006
BaoTou
Iron&steel(Group)Co.,Ltd.BaoTou/qb国 Iron&Steel(Group)co.,Ltd.Handan/中国 Alschewks/乌克兰阿尔切夫斯克厂 BAOSTEEL/中国
Corp.Kwangyang/韩国 Beeckerwerth/德国
GmbH
3×250t
1988 Lurgi— Bi schoff 1988
Thyssen Stahl AG
3×265t
Voest
Alpine Stahl Linz
Linz/奥地利
3×150t
1995
Dneprodzershinsker Metal.Komb.Dneprodzershinsk
欧洲转炉干法除尘技术调研及京唐“三脱转炉”应用分析
张德国1 魏钢2 张宇思2 2首钢京唐钢铁公司
1北京首钢国际工程技术有限公司
摘要为丁解敢洲慷铜f“涪昧生技术的进%.通】』对德H蒂彝立鲁伯2目的Beeckera-rthⅧ厂、德同钢厂、奥地 利奥Ⅷ喊的Linz铡』,斯浩伐克美制联的K{]sich“J进“r参观侧研,~束庸“脱转舻”±采用的千浊除牛起 借犍指导作用。 关键词:l注除尘、 r脱转”一、"吹冶炼、Ⅻ爆、障尘效果

2生产稳定,设备自操
作事战极少发生。 此收考察防旧中着意询 ¨了I法院尘系统的稳定性 和常见事故情况.各钢厂均反映其除尘系统牛,稳定,设备和操忭事故极少发生。

3卸爆次数控制在每月1~3次
目前B能够将干浊除啦系统拉十卸爆次数拌制n卜3砍/月.如n次考察的带森一克鲁仙Beeckewerth钢J从 2005年lO月~2006年6门共麓±卸爆10敞(H 7),Salzgitter钳r夸年以来茂生卸爆11敬,l…zⅧr今年以来 发生卸爆约30敞、而斯洛伐克黄钢联Zosich厂没有发申过卸爆。 和所访问并钢』巾.垃± 卸爆主要足幽为废钢带入水 分造成的。H前眈洲钢厂膛钢 装入L匕高.H人量使用废日家 电、汽阜、饮料罐等薄扳制8
smelting,pressure relief
前言
转炉婊目q果用f往静电睬尘足±m≈60年fE丰』_发成功∞除±新挂术,t年米心外采川十让除尘的钢r增多,田 №一Ⅱ*建的炼钢r&果用rT法院 尘。但是国~投产比较}的n套转炉I 沾净化系统都出耻r符种再样的问题. 盅钢4、s}轱炉放散排放超h”策制 电际m器卸爆频繁,}Ii印也膛m现In 陈尘∞卸僻肆现象。 为r斛n洲∞;“I浊障4技术的 进塍,自捆m J*钢铁公日]‘洼障尘考察 组对德田蒂森 Becckcrwcrth制J 克冉f/1 0 q的 德围Sal
19
干法除尘后的煤气古尘量可以稳定地挣制在30ⅢE/№’咀r。图6为此扶考察德[1Salzgitter铡J_得到的前走 (7月24日)煤气含尘量在线检测结果.儿2#转舻烟气古尘甲均10 2mglNml.3#转炉为20 mg/Nml。n rhl zgitter 制厂除尘控制室,现场操佧人员调出Ⅲd冶练炉次转炉次除尘捧放浓度的监测图表,显Ⅲ所魄炼炉次的烟尘排放 浓度均托lomz/Nr“下。 在此次对4个钢厂访问 时.考察组成员仔细地对炼钢 过程放肚烟囱排出的气体觑 也进行观察、拍照、录相,通 过现场观察.在放敞烟囱t口 看不到烟尘放敞迹象(微“色 烟气)。
gan92
Zhang yusi
Shougang International Engineering Technology Co.Ltd 2、Shougang Jingtang Iron&Steel company
l、Bering
Abstract:In ordertofind on[the progress ofthe European drydustingtedmicalin steelmaking,wevisited
2Ei
Ltor
,躲i…。≮
Ⅷr、兜地利蜒锕联的I.inzⅧr斯 洛值电姜wⅨ的Kosi ch例r进行r参 现考察.U肘m府*可是W采Ⅲt“、际 个挂术撵£|1建lg。
2干法除尘主要设备介绍
转炉静电|二法除屯是倍奇(Lurgi) Ⅻ蒂森(Thysson)0月台怍与±世纪60 年代术开投成功的,自进口个0目名称命 名为“Ⅱ”陈尘J艺。n前的设备供应商 除Lurgi
1×250t
/乌克兰第聂伯罗夫斯克厂
1997 Baoshan Iron and Steel
Corp.Shanghai/中国
2×275t
2000
Lucchini
Sinderurgica
S.P.A.Piombino/意大利
3×130t
鲁吉尼冶金公司
2000 Voest Alpine Stahl Donawitz GmbH
断完善和趋于成熟,愈来愈多的转炉炼钢厂开始采用干法除尘。表l为Lurgi--Bischoff公司和SIMENS--VAI公司 承担干法除尘项目业绩。值得关注的是,韩国浦项钢铁公司光阳制铁所在其第一炼钢厂多年采用干法除尘的基础上, 最近在新建的脱磷转炉上采用于法除尘。在此次访问时还得悉,浦项钢铁公司已决定在印度新建年产1200万吨的
USS Kosi
2×lOOt
2007
Handan
2×200t
2007
2×250t
2006
1×300t
2005
ch/斯洛伐克
2×180t
2000
Salzgitter/德国
3×200t
21
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