(华东)高温硫化半钢子午线轮胎外观质量缺陷的原因分析及解决措施
半钢子午线轮胎胎圈变形原因分析及解决措施
半钢子午线轮胎胎圈变形原因分析及解决措施姚秀红,高珊珊,李振波,刘 刚(桦林佳通轮胎有限公司,黑龙江牡丹江 157032)摘要:分析半钢子午线轮胎胎圈变形的原因并提出相应解决措施。
硫化胶囊固定套高度不合适或上卡盘与钢棱圈配合过紧、启模时活络模花纹块不能及时完全打开和轮胎粘上模、脱下模方式不当、抽真空不当或硫化胶囊粘连、卸胎支臂位置不当以及运输不当均会导致胎圈变形,采取相应解决措施后,半钢子午线轮胎胎圈变形废品率由0 12%降至0 01%,胎圈变形废品占总废品比例由22 60%降至2 46%。
关键词:半钢子午线轮胎;胎圈变形;硫化胶囊中图分类号:U463 341+ 6;T Q336.1 文献标识码:B 文章编号:1006 8171(2007)12 0758 02作者简介:姚秀红(1969 ),女,山东高唐人,桦林佳通轮胎有限公司工程师,学士,主要从事半钢子午线轮胎硫化工艺管理工作。
胎圈变形是半钢子午线轮胎较常见的一种外观质量缺陷,会导致轮胎装配困难和胎圈受力分布不均问题,造成无内胎轮胎使用中漏气或轮胎早期损坏。
现根据我公司半钢子午线轮胎实际生产情况及多年来积累的实践经验,对半钢子午线轮胎胎圈变形的产生原因及解决措施简要介绍如下。
1 原因分析(1)硫化胶囊固定套高度不合适或上卡盘与钢棱圈配合过紧为保护中心机构密封不被破坏,可直接调整与硫化胶囊上卡盘相连接的固定套高度来调节不同规格硫化胶囊的拉伸高度,固定套高度一般为50~200mm 。
对带有活络模操纵水缸的硫化机,上横梁中心孔较小,固定套高度过高,则启模时固定套易被卡住,轮胎上胎圈被硬拉变形;横梁中心孔与中心机构的同轴度偏差过大,即使固定套高度不大,启模时固定套也易被卡住。
硫化胶囊上卡盘与钢棱圈配合过紧也会发生类似情况。
(2)启模时活络模花纹块不能及时完全打开及轮胎粘上模模套与花纹块弓形座之间润滑不好或活络模行程不足,启模时活络模花纹块不能及时完全打开,下模脱离时易将轮胎带起而导致胎圈变形。
26872641_半钢子午线轮胎断面常见缺陷原因分析及解决措施
作者简介:刘国英(1981-),工程师,主要负责半钢钢子午线轮胎成型工艺管理方面的工作。
收稿日期:2021-05-31半钢子午胎的部分缺陷无法通过外观检查及机检发现,而这些缺陷却可以通过轮胎断面发现,轮胎断面的尺寸对轮胎的均匀性、高速、耐久等使用性能起到至关重要的作用,为此本文对常见的半钢子午胎断面缺陷原因进行分析,并提出相应的解决措施。
1 带束层波浪带束层是子午线轮胎的重要部件,影响着轮胎的诸多性能。
带束层波浪如图1所示,严重的带束层波浪可导致胎里不平废品,外观检查中容易发现,但是轻微的带束层波浪,很难从外观检查中发现,一旦流入市场,将影响轮胎的耐久性、抓地性以及乘坐舒适性能等。
图1 带束层波浪1.1 原因分析(1)胎冠形状、厚度、长度设计不合理。
胎冠厚度不合理,轮胎硫化充满模具后,冠部厚度厚的部位带束层外凸,冠部厚度不足的部位带束层内凹;胎冠形状设计不合理也可导致带束层波浪,以沟槽平台结构的胎冠形状最为明显,半成品胎冠形状与模具形状不吻合,如胎冠的平台位置与模具的沟槽位置贴合,带束层将外凸。
半钢子午线轮胎断面常见缺陷原因分析及解决措施刘国英,张凤杰,赵辉(桦林佳通轮胎有限公司,黑龙江 牡丹江 157032)摘要:分析半钢子午胎断面常见缺陷的产生原因,并提出相应的解决措施。
带束层波浪、冠带层打褶、材料端点集中、耐磨胶打褶可通过优化结构设计、生产过程的合理管控,设备及工艺参数确定,标准作业执行等措施解决此问题。
关键词:半钢子午线轮胎;结构设计;带束层波浪;冠带层打褶;材料端点集中;耐磨胶打褶中图分类号:TQ330.491文章编号:1009-797X(2022)04-0039-04文献标识码:B DOI:10.13520/ki.rpte.2022.04.008(2)二段胎胚生胎外周过大。
成型二段轮胎的生胎外周大大超越了模具的花纹沟底周长,硫化时,在合模力的作用下,胎肩过剩的材料就会流向胎面中部,造成整个轮胎断面成拱形,带束层成波浪状。
高温硫化半钢子午线轮胎外观质量缺陷的原因分析及解决措施
() 1严格 控 制胶料 混炼 温度 , 防止胶 料焦烧 。
() 2 减小 胎 侧和胎 面搭 接处 的厚 度 , 证平 滑 保
过渡 。
作 者 简 介 : 茜 ( 9 2)女 , 江 绍 兴 人 , 州 轮 胎 股 份 有 限 章 1 6一 , 浙 贵
公 司 助 理 工 程 师 , 事 生 产 工 艺 管 理 及技 术 技 能 培 i12 。 从 J5 作 f
关 键 词 : 钢 子午 线 轮 胎 ; 温 硫 化 ; 观 质 量 缺 陷 半 高 外
中图分类号: TQ3 0 6。 ; 6. 4 。 6 3 . 。7 U4 3 3 1。 . 文献 标 识 码 : B 文 章 编 号 :0 68 7 ( 0 7 0—3 50 10 —1 1 2 0 ) 50 1 -2
() 5 合理 设置模 具 排气 孔 的数 量 和位置 , 要 必 时在 胎 圈位置 增设 排气 槽 。 () 6 控制脱 模剂 的用 量 , 喷脱 模剂后 必须 用棉
布把 胎 圈位置 擦净 。
() 1 部件 胶料 焦烧 时 间不匹 配 , 硫化 过 程 中胶
料难 以填 满模 腔 。
4 2 解 决 措 施 .
( ) 当降低成 型 时 的定 型压 力 , 常定 型压 1适 通
3 胎 圈 宽 窄 不 一 3 1 原 因 分 析 .
力 控制 为 0 1MP 左 右 。 . a () 2 合理 选取 帘线 假定 伸张 值 , 而设 计合 理 从
的机头 宽度 。 () 3 胎里 隔离 剂涂 刷均 匀 。 ( ) 型时 内衬层 接头 和封 口胶接 头需 压实 , 4成 且 封 口胶宽 度 以 2 5mm 为宜 。 () 5 严格 控制 硫化 定型 压力 , 通常 一次 定型 压
半钢子午线轮胎胎体内部质量缺陷原因分析及解决措施
半钢子午线轮胎胎体内部质量缺陷原因分析及解决措施摘要:近来,随着人们生活质量的不断提高,汽车已成为大众的主要交通工具,半钢子午线轮胎是各种汽车的主要轮胎之一。
半钢轮胎一旦出现质量问题,那么行车安全将难以保证,易发生严重的出行事故与交通事故,而胎里的质量缺陷是半钢轮胎常见的问题之一。
在此基础上,通过对半钢轮胎性能的分析,本文研究了半钢轮胎内部质量缺陷的原因,并针对存在的问题给出了改进方案,提高轮胎产品的质量合格率。
关键词:半钢子午线轮胎;胎里凹凸;原因分析;不良后果;措施对策引言:生产过程中,由于工艺、设备等原因,直接影响着产品的质量问题。
其中最常见的一种轮胎缺陷就是胎里凹凸不良,这会严重影响轮胎的安全性能,易发生胎侧鼓包以及胎体爆破等现象。
本文以裁断、成型工序中影响轮胎胎里凹凸不良的主要影响因素及预防对策措施进行分析。
一、性能分析半钢轮胎性能优秀,耐磨性很好,与其他轮胎相比,每天的行驶里程大约高出35%,燃油经济性低和滚动阻力低,因此使用这类型的轮胎,可以改善汽车行驶过程中的实际油耗,滑动距离大约大20%,减震能力强。
此类轮胎具有更大的径向弹性,可缓解道路不规则的冲击力,使用半钢轮胎的汽车通常能提高舒适性。
如图一所示。
图1.轮胎结构1.形变(胎里凹凸)的主要原因这与织布锁边的编织方式有关,现在遍布锁边与以前的接缝有所不同,这些接缝易受压力和不良剃刮,导致不良的EPI。
它与轮胎的结构设计有关,并且对于具有高纵横比且具有单层胎体的轮胎,如果成型鼓不是可充气的金属鼓,由于帘布的大膨胀,EPI变差,这与帘布的卷起厚度和帘线橡胶的生胶强度有关。
如果帘布的压延厚度太薄,帘线橡胶本身的生胶强度就会降低,并且在模塑过程中EPI会变差,并且在这种情况下也会出现不均匀的轧制厚度。
关于硫化,胶囊的厚度偏差大,并且在硫化过程中压力显着变化。
特别是如果初始填充压力太大,则EPI不好。
压延机的辊距较大,并且橡胶储物盒的宽度小于织物表面的宽度,因此帘线的中间部分比侧面部分承受更大的压力,中间部分膨胀并且边缘零件很小,所以尼龙软线布从口袋里弹出了。
轿车和轻载车子午线轮胎主要外观缺陷的原因分析及解决措施
轿车/轻载车子午线轮胎主要外观缺陷的原因分析及解决措施罗吉良,林 立(华南橡胶轮胎有限公司,广东番禺 511400)结合轿车/轻载车子午线轮胎生产实际,对影响子午线轮胎外观质量的4种主要缺陷,即定型不当造轿车子午线轮胎;轻载车子午线轮胎;外观缺陷TQ33611+1 文献标识码:B 文章编号:100628171(2001)0120050207疏露线/胎里窝气;④缺胶、裂口和重皮。
笔者通过学习和生产实践,对上述子午线轮胎外观缺陷进行了详细的分析和探讨,并提出了相应的解决措施。
1 胎圈宽窄不一胎圈宽窄不一是指轮胎在硫化过程中出现的胎圈部位实际形状超出设计形状所允许范围的质量缺陷,主要表现为:①胎圈整周或上、下胎圈厚度宽窄不一;②胎圈大边;③胎圈露线;④胎趾圆角。
作者简介:罗吉良(19682),男,广东大埔县人,华南橡胶轮胎有限公司工程师,学士,从事轮胎制造工艺、技术和质量管理工作。
111 原因分析胎坯装进模腔后需要进行分阶段充蒸汽定型,其目的是使胎坯的形状逐渐接近模型的内轮廓,使胎坯在硫化机合模完全时能够贴住模腔,胎坯各部件的相对位移最小,从而保证成品轮胎部件分布的均匀性。
如果在胎坯的定型过程中部件材料分布不均匀或者胶囊在胎坯内腔的舒展不均匀或配合不好,即胎坯定型不当,成品就会产生外观缺陷。
装胎示意见图1,定型示意见图2。
11111 胎圈整周或上、下胎圈厚度宽窄不一造成胎圈整周或上、下胎圈厚度宽窄不一的主要原因如下。
(1)定型高度不合适图1 装胎示意图 摘要:成的胎圈宽窄不一、欠硫、胎里疏露线/胎里窝气及缺胶、裂口和重皮的表现形式及产生原因进行了深入细致的分析,并提出了相应的工艺、设备、操作等方面的调整改进措施,这些措施可有效地避免或解决子午线轮胎的以上4种主要外观缺陷。
关键词: 中图分类号: 20世纪80年代中后期,我国开始陆续引进或自行开发子午线轮胎生产技术,我厂也是在这个时候引进美国费尔斯通公司轮胎生产技术及设备的,并于1992年年初正式投产。
轮胎行业质量培训 子午胎质量缺陷及原因分析 轮胎缺陷分析
胎圈部位
★子口部位露线
1、缺陷描述: 轮胎子口部位一侧或两侧有胎体帘线露
出的现象。 2、缺陷原因及纠正办法: 1)缺胶缺料
—检查胎侧宽度和定位(可能非常窄 或定位出差错)
2)帘线伸张过大 —检查帘线压延张力 —检查机头宽度,必要时增加。 3)生胎在模型中定位出差错 —检查装胎器定中情况 4)硫化胶囊膨大 —检查硫化胶囊情况如必要加以更换
漏 —检查中心机构有无蒸汽泄漏 4)胎体帘布不正常 —检查帘布中胶料渗入帘线的情况,厚度
重量 —把帘布裁断时或压延时不正常部分剔出
报废 5)在二段时定型压力过大 —检查二段成型机的定型压力
13
胎里部位
★胶囊打折
1、缺陷描述: 因硫化胶囊打折(局部伸张不好)轮胎胎里出现下述
夹挤痕迹:1)橡胶;2)胶与胎体帘线。 2、缺陷原因及纠正办法: 1)胶囊规格出错 —检查硫化胶囊尺寸是否符合规定(可能硫化胶囊太
6
胎圈部位
★子口撕裂
1、缺陷描述: 轮胎子口部位在下列部位出
现撕裂现象: 1)橡胶部分; 2)橡胶和帘布 2、缺陷原因及纠正办法: 1)硫化机动作不正常 —检查卸胎顺序 —检查抽真空效果 2)修边时受到损伤 —检查修边工具及工艺过程
7
胎圈部位
★子口变形
1、缺陷描述: 轮胎子口部位出现径向及侧向周长
·一般必须提高前10个周期的预定型和 定型压力
5)生胎喷涂欠量 —送生胎去重新喷涂
24
胎里部位
★胎里肩部周向裂口
1、缺陷描述: 轮胎胎里肩部周向裂口 。 2、缺陷原因及纠正办法: 1)周向裂口 —检查成型机头 —压延帘线品种和性能
25ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
胎侧部位
★胎侧缺胶
华东高温硫化半钢子午线轮胎外观质量缺陷的原因分析及解决措施
(上)橡胶行业节能技术和设备介绍来源:中国化工信息网 2007年8月3日0 前言橡胶行业是国民经济中消耗能源较大的行业之一,一个年产100万套轮胎的传统轮胎企业每小时消耗蒸汽约40 t,消耗电量约7000 kW·h。
目前轮胎企业用机械式轮胎硫化机硫化1100R20子午胎时,根据轮胎硫化机采取节能措施情况,每硫化一条轮胎可消耗蒸汽约110-180 kg。
因此,减少能耗,节约能源,降低生产成本,一直是橡胶企业所关心的问题。
研究开发节能型橡胶加工设备及利用节能技术改造设备,提高设备使用性能,是目前降低橡胶行业能耗的主要措施之一。
由于我国国民经济整体生产水平比较落后,属国际上能源消耗大国,也是能源浪费大国。
为此中央提出在“十一五”期间降低能耗20%。
橡胶行业响应中央号召,为实现中央降耗目标而努力,多年来开发了不少行之有效的降耗节能设备和节能新措施,为橡胶行业的节能降耗工作作出了贡献。
为便于了解行业节能技术情况,根据个人水平将有关资料收集汇总如下,供同行参考。
1 炼胶设备节能措施炼胶是橡胶加工中消耗电能最多的一道工序,一台F270密炼机的装机功率达1000-1500 kW,因此做好炼胶设备的节能工作极为重要,在设计新机型和提高使用效率方面,出现了许多好经验。
提高密炼机转子转速和压砣压力提高密炼机转子转速和压砣压力可以提高生产效率,节约电能。
当采用过去压砣对物料压力≤ MPa,转子转速20 r/min的250 L低压低速密炼机炼胶时,每千克混炼胶能耗高达 kW·h;而当采用压砣对物料压力≥ MPa,转子转速40r/min的270L高压快速密炼机炼胶时,每千克混炼胶耗能 kW·h。
因此,每加工1000 kg混炼胶,至少比老式密炼机要少消耗100 kW·h电能。
国内过去大量生产的低压低速密炼机如果不进行改造,就应该淘汰,推广采用高效节能密炼机,以减少电能消耗。
利用智能密炼机控制系统节能青岛高校软控和浙江大学共同开发的两栖智能密炼机上辅机系列利用统计学理论、人工智能和专家系统,解决混炼质量的波动。
半钢子午线轮胎生产中几个质量问题及解决措施_百度文库.
半钢子午线轮胎生产中几个质量问题及解决措施黄舸舸X 光透视下便会被发现 , 其带束层宽度明显小于正常宽度 , 且带束层钢丝排列疏密不均 , 并线严重。
用手摸胎里可明显感到胎里起拱 , 断面解剖如图 1所示。
从图 1可以看出 , 带束层钢丝呈波浪状 , 且常伴有胎圈钢丝上抽现象。
图 1胎里不平断面形状作者简介黄舸舸 , 男 ,27岁。
助理工程师。
1993年毕业于武汉工业大学工程力学系。
主要从事轮胎结构设计工作。
111原因分析经分析认为 , 出现胎里不平的主要原因是二段胎坯直径过大。
由于目前我们仍采用两半模硫化 , 因此若二段胎坯直径大大超过了模型花纹沟直径 , 那么硫化时 , 在合模压力的作用下 , 胎坯两个肩部的胶料就被挤向胎面中部 , 致使胎里中部呈圆拱形。
在此情况下 , 带束层也会被严重弯曲 , 呈波浪状。
充气压力过大或法兰盘间距过小都会引起胎坯外径过大。
另外 , 胎面胶定长不当以及硫化时硫化定型压力过大也会造成胎坯外径过大。
112防范及解决措施要防止出现胎里不平现象 , 就必须严格控制二段胎坯外径 , 以使其不能超过模型花纹沟沟底直径。
在具体操作中可采取如下措施 :(1 针对不同配方胎面胶半成品的抗拉强度 , 准确设计胎面胶定长尺寸。
(2 严格控制二段成型工艺 , 充气压力不能过大 , 法兰盘间距的调整应以控制二段胎坯外径为原则。
(3 合理选择硫化定型高度 , 硫化定型压力也必须保证在工艺要求范围内。
2裂口一段时间里我厂生产的小规格轿车轮胎出(贵州轮胎股份有限公司 , 贵阳 550008摘要分析了半钢子午线轮胎在生产中存在的质量问题 , 提出了相应的解决和防范措施。
对生产中出现的胎里不平、裂口、胎侧露线 (起棱和胎侧凹凸不平等问题 , 应采取加强工艺管理 , 合理选择工艺参数 , 调整好设备状况等解决措施 , 并在结构设计和配方设计上加以调整。
关键词半钢子午线轮胎 , 二次法 , 质量问题我公司于 1993年建成年产 6万套的半钢子午线轮胎试验车间 , 经过几年的技改和扩建 , 目前已形成了包含近 30个规格品种年产 15万套的生产能力 , 并且年产 30万套的技改工程也即将完工。
半钢子午线轮胎胎侧明疤原因分析及解决方法
浅谈半钢子午线轮胎胎侧明疤产生原因及解决方法摘要:针对半钢子午线轮胎胎侧明疤缺陷,从产品设计和生产过程的工艺执行两方面对其产生的原因进行了分析,简述了预防和解决其缺陷的实际案例和方法。
绪论:半钢子午线轮胎胎侧明疤是半钢子午线轮胎生产中常见外观缺陷,造成的原因也是多种多样的。
尽管对这些存在胎侧明疤缺陷的轮胎经过专业修理后,根据有关标准仍判定为正品,但实际上已给企业造成了较大经济损失。
本人根据日常学习和结合实际工作,对半钢子午线轮胎胎侧明疤的产生总结了一些原因及具体的解决方法,并取得了良好效果。
半钢子午线轮胎胎侧明疤缺陷的产生主要有以下几方面:一、产品结构设计过程中对预防该缺陷的保障系数不够,生产过程中一但原材料或某个环节有波动,即出现胎侧明疤缺陷。
如:1.帘线的假定伸张值过大,一段成型机头宽度设计不合理:帘线的假定伸张值过大,是必使机头设计偏窄,造成帘线伸张过大。
胎胚硫化过程中帘线膨胀因数过小,胎胚形状与模腔形状差异较大,胎侧不能和模具良好吻合,使胎胚帘布和胶料不能一起移动,胎侧部形成细微褶皱,硫化结束后成品出现胎侧部明疤。
解决方法:重新计算帘线假定伸张值,调整一段鼓肩宽度。
我公司215/65R15 100H 规格产品生产过程中出现胎侧明疤。
我们依据“帘线伸张值=内轮廓展开长÷鼓展开长-1”的计算公式对该产品帘布帘线的假定伸张值做了计算。
并根据计算结果,对一段鼓肩宽度进行了增宽5mm的调整。
经过鼓肩宽度的调整,215/65R15 100 H胎侧明疤缺陷得到控制。
2. 胎体各部材料的分布和半部件形状设计不合理:1)各半部件边缘间距设计的不合理。
包括各层帘布之间边缘间距、帘布边缘与三角胶端点间距、胎侧复合点与其它部件边缘间距等。
如:1#、2#布接头边缘间距过小(小于15mm),反包端点恰好在胎圈三角胶反包高点处。
胎胚成型后在三角端点处出现一个硬性的过度沟痕。
硫化装模时,该部位不能很好的与模具吻合。
半钢子午线轮胎胎圈变形原因分析及解决措施
轮
胎工ຫໍສະໝຸດ 业 20 0 7年 第 2 卷 7
半 钢 子 午线 轮 胎 胎 圈变 形 原 因分 析 及 解 决措 施
姚 秀红 , 高珊 珊 , 李振 波 , 刚 刘
( 林 佳 通 轮 胎 有 限公 司 , 龙江 牡 丹 江 桦 黑 173) 5 0 2
硫 化结 束 时 , 如果 抽 真空过 度 , 化 胶囊 收缩 硫 过度 , 轮胎失 去胶 囊 的支 撑 , 圈 由于有 收缩 的趋 胎
势 而产 生变 形 。硫化 胶囊 老化 , 内喷涂液 不 足 、 不
同规 格硫 化胶 囊 的拉 伸 高度 , 固定 套 高度 一 般 为 5 ~2 0mm。对 带有 活络 模操 纵水 缸 的硫 化 机 , 0 0 上横 梁 中心孔 较小 , 固定套 高度 过高 , 启模 时 固 则 定套 易被 卡住 , 轮胎 上 胎 圈被硬 拉变 形 ; 横梁 中心 孔 与 中心 机构 的 同轴 度 偏差 过 大 , 使 固定 套 高 即 度不 大 , 模 时 固定 套 也 易被 卡 住 。硫 化 胶 囊 上 启 卡盘 与钢 棱 圈配合 过 紧也会 发生 类似 情 况 。 ( ) 模 时活 络 模 花 纹 块 不 能 及 时 完全 打 开 2启 及轮 胎粘 上模
摘 要 : 析 半 钢 子 午 线 轮 胎 胎 圈 变 形 的 原 因 并 提 出 相 应 解 决 措 施 。硫 化 胶 囊 固 定 套 高 度 不 合 适 或 上 卡 盘 与 钢 棱 分
圈配 合 过 紧 、 模 时 活 络 模 花 纹 块 不 能 及 时 完 全 打 开 和 轮 胎 粘 上 模 、 下 模 方 式 不 当 、 真 空 不 当 或 硫 化 胶囊 粘 连 、 启 脱 抽 卸
维普资讯
全钢子午线轮胎胎圈部位质量缺陷原因分析与解决措施
摘 要 : 析 成 品轮 胎 胎 圈 裂 、 圈空 和 胎 圈爆 等 问题 的 原 因 , 为 主 要 是 由钢 丝 圈 变 形 和底 部 不 密实 、 角 胶 尺寸 分 胎 认 三 左 右 不 对称 和底 部 与钢 丝 圈贴 合 偏 歪等 引 起 的 。 通过 采 取 提 高 钢 丝 圈 接 头质 量 、 量使 钢 丝 圈 外 缠包 布 间距 均 匀 和 尽
加上 超载行驶 过 程 中生 热 和变 形 较 大 , 易 造 成 极 胎 圈爆 破和 胎圈空 。 解 决措 施 : 常检查 排丝 轮是否完 好 , 别是 经 特
作 者 简 介 : 立华 (9 6) 男 , 夏 中 卫 人 , 轮 有 限 公 司工 王 17 一, 宁 赛
程 师 , 士 . 要 从 事 轮胎 结 构 设 计 和 工艺 管理 工 作 。 硕 主 此处 厚度 相 差2 3mm -
提 高 三 角胶 成 型 质 量等 措 施 后 大 大 提 高 了成 品 轮 胎 的质 量 。
关键 词 : 钢 子 午线 轮 胎 ; 丝 圈 ; 量 缺 陷 全 钢 质 中 图 分类 号 : 6 . 4 一. / 6 TQ 3 . —6 U4 3 3 1 3 ' ; 3 0 6 . 文 献标 识 码 : B 文章 编 号 : 0 6 8 7 ( 0 7 0 — 1 80 1 0 — 1 1 2 0 )பைடு நூலகம்30 7 — 2
维普资讯
18 7
轮
胎
工
业
2 0 年 第 2 卷 07 7
全 钢 子 午 线 轮 胎 胎 圈部 位 质 量 缺 陷 原 因 分 析 与解 决 措 施
王立华 , 李士键 , 怀 宝 伊
( 赛轮 有 限 公 司 , 山东 青 岛 26 4 ) 6 0 2
常见硫化质量缺陷及改进措施
常见硫化质量缺陷及改进方法
质量缺陷 产生原因
1、装胶量不足 2、半成品尺寸过短 缺胶 3、胶料流动性太差 4、压力不足 5、模温过高 1、橡胶与模具表面之 间的空气无法逸出 2、合模过快空气来不 闷气明疤 及溢出 3、胶料沾上油污 1、压力不足
改进措施
1、加足装胶量 2、工艺要求保证半成品尺 寸 3、调整配方或烘热胚料使 用流动性增加 4、提高压力 5、降低模温 1、加开气槽或改进模具结 构 2、慢合模或加压后回松让 空气逸出(排除) 防止胶料沾油污 1、提高压力
1、胶料硫化速度太 快,流动不充分 重皮、折 2、模具不净,胶料表 叠或表面 面沾污 开裂 3、成型形状不合理 1、过硫 2、模温过高 撕裂 3、脱模剂不足 4、启模方法不妥 5、模具结构不合理
5、改进模具结构,方便启 模 1、升温过急,受冷凝 1、慢升温 水或蒸汽的冲击 色泽不 2、压缩空气中带水 2、压缩空气经过干燥去水 均,有水 处理 渍斑点 3、平板温度不均匀 3、清除平板内水垢,使平 板温度均匀 1、严重欠硫 1、增加硫化时间 喷硫、喷 霜 2、某些易喷出的配合 2、调整配方 剂用量过高
2、挥发分或水分太多 2、调整配方、加强对吸湿 的原材料的干燥 3、模内积水或胶料沾 3、清除膜内积水,坯胶预 胶层、起 水 沾污 热干燥防止沾污 泡 、呈海 4、压出或压延夹入空 4、改进压出,压延工艺, 绵状 气 硫化前用针挑破气泡 5、胶料粘性差或喷霜 5、改进配方,减少喷霜物 用量,增加胶料粘性 6、硫化温度太高 6、降低硫化温度1、液压不ຫໍສະໝຸດ 或波动 接头开裂1、调整压力
2、胶料不新鲜,喷霜 2、重新热炼胶料,并做好 或沾灰尘,油污和脱 胚料清洁工作 模剂等 3、胶料焦烧时间太短 3、调整胶料的配方 1、调整配方,减慢硫化速 度 2、加强模具与半成品管 理,不使其沾污;减少隔离 剂硅油 3、改进成型形状,保证各 部位胶料同时与模具接触 1、降低硫化温度,缩短硫 化时间,也可改进配方 2、冷启模 3、在撕裂处适当多涂脱模 剂 4、改进启模方式
高温硫化半钢子午线轮胎外观质量缺陷的原因分析及解决措施
山东 玲 珑 橡 胶 有 限 公 司 55 系 列 385/ 55R22. 5 18P R A928 全钢载 重子午线轮胎顺利 通过山东 省 经 贸 委 专 家 组 鉴 定。在 全 面 完 成 385/ 55R22. 5 轮胎研发任务的基础上, 建立了基 于设计参数的轮胎力学特性模型, 对轮胎的内部
316
轮
胎
工
业
2007 年第 27 卷
( 4) 调整内衬层和帘布胶配方 , 保证其粘合性 能适宜。 3 胎圈宽窄不一 3. 1 原因分析 ( 1) 硫化定型高度不合理 , 定型高度过大, 胎 4. 2
( 5) 硫化过程中胶囊突然伸张。 解决措施 ( 1) 适当降低成型时的定型压力, 通常定型压
力控制为 0. 1 M Pa 左右。 ( 2) 合理选取帘线假定伸张值 , 从而设计合理 的机头宽度。 ( 3) 胎里隔离剂涂刷均匀。 ( 4) 成型时内衬层接头和封口胶接头需压实, 且封口胶宽度以 25 mm 为宜。 ( 5) 严格控制硫化定型压力, 通常一次定型压 力约为 0. 16 M Pa, 二次定型压力约为 0. 2 M Pa 。 5 欠硫 5. 1 原因分析 ( 1) 中心机构与下夹环之间的密封点泄漏。 ( 2) 硫化过程中硫化胶囊破裂。 ( 3) 硫化胶囊与钢棱圈配合不好, 导致硫化胶 囊内的蒸汽或热水渗出。 ( 4) 更换硫化胶囊或模具后预热时间不够或 更换胶囊后首次硫化轮胎未延时。 5. 2 解决措施 ( 1) 硫化装模前给硫化胶囊充定型蒸汽 , 并检 查上、 下夹环的密封性和硫化胶囊质量。 ( 2) 定期检查和更换硫化胶囊。 ( 3) 选择与硫化胶囊匹配较好的钢棱圈。 ( 4) 充分预热模具, 模具预热时间及延时应严 格执行工艺规程。 6 结语 通过采取以上措施 , 半钢子午线轮胎外观质 量缺陷明显减少, 产品的一次合格率显著提高。
半钢载重子午线轮胎胎圈外观质量缺陷原因分析及解决措施
242
轮 胎 工 业
2016年 第 36卷
不饱满 。
3 解 决措 施 3.1 重 新设 计 一段 成型 机头 曲线
在 轮 胎安 全 倍 数 允许 的范 围内 ,适 当减 小 一 段 成 型机 头 直径 ,由660 mm减 至 640 mm,同时增 大成 型机头 宽度 ,由660 mm增 至680 mm。1所示 。
关键 词 :半 钢 载重 子 午 线 轮胎 ;外 观 质 量 ;一 段 成 型机 头 直 径 中 图分 类 号 :u463.341 .3/.6 文献 标 志 码 :B 文 章 编 号 :1006 817l(2016)04 0241—03
由于我公 司采用 二 次法成 型 工艺生 产 的半钢 载重 子午 线轮 胎一段 成 型沿用 斜交 轮胎 一段 成 型 工艺 ,诸 多工艺仍存 在不足 ,设备精 度不高 ,因此 , 胎 坯 质 量 缺 陷 和 成 品 外 观 质 量 缺 陷 问题 比较 突 出。本工 作对 采用 二次 法成 型工 艺生 产 的半钢 载 重 子午线 轮胎 胎 圈大边 、胎 圈包 布露线 、胎 圈宽 窄 不 一 等外 观 质量 缺 陷 的产 生 原 因进 行 分 析 ,并采 取相应解 决措施 ,取得 了 良好 的效果 。
胎体 帘布反包端 点增加 了 l层锦纶 胎圈包布 , 该 胎 圈包 布 同样 正 包 于空 间有 限 的胎 圈 内 径 部 位 ,或 多或少也 会产生 锦纶包布褶 子 。 2.3 胎 圈护胶产 生 褶子
轮胎外观质量缺陷2分析
轮胎知识培训质量缺陷名称胎圈宽窄不一典型图例
缺陷描述:轮胎子口
同一侧不同部位胎趾
与胎踵间的宽度不一
致或两侧宽度相差较大。
判级标准:宽者与窄者之差≤3mm,为合格品,否则判次品。
产生原因:
1.成型一段扣圈不正、扣圈偏;
2.由于胎体线的伸张程度不同,假设伸长值过大,造成硫化后的子口宽度不一缺陷;
3.一段机头宽度(或平宽)偏小。
4.硫化装罐对中心不正。
5.硫化胶囊不配套,胶囊过小或胶囊壁厚不均匀,定型出现偏歪;
6.一次法成型锁圈压力过大。
预防措施:
1.调整扣圈到位;
2.针对不同规格帘线生产季节,对成型机头宽度进行调整;
3.调整硫化装罐中心定位(如机械手中心与模具中心一致)。
4.控制好胶囊质量,使用配套及厚度均匀胶囊
5.控制一次法锁圈压力。
(9)。
子午线轮胎常见外观缺陷原因分析及应对措施
14
胎面花纹圆角
1)胎面胶料不足
控制胎面的尺寸、重量
2)花纹排气性不好
花纹设计排气顺畅
3)模具孔堵塞
通排气孔
15
胎圈发软
1)硫化不熟
护胶未加硫磺或促进剂
下钢棱漏水
16
胎里裂口(内衬裂口)
2)机头宽度过大
调整机头宽度(减窄)
3)内衬层接头搭接不当
正确搭接内衬层接头
3)钢丝帘布胶门尼粘度偏低
控制胶料的门尼粘度
4)硫化定型压力过大
调整硫化工艺
5)胎面过厚
保证胎面的尺寸、重量
6)成型机卡盘活块松脱,钢丝上抽
维修设备
7)装错胎胚
为规范胎胚收发
13
内衬层泡
1)内衬层复合后存气
控制胶料门尼粘度均匀性
2)内衬层胶小料分散不均
保证内衬层胶料小料分散良好
3)硫化过程冷凝水没有排泄干净
2)胎圈部位材料不足,硫化时钢丝圈易移位
合理选钢丝圈,肩部和侧面的压缩率取值,钢丝圈直径
3)帘线收缩率过大
原材料检验严格把关,设计时考虑工艺波动的影响
4)成型扣圈偏歪
检查扣圈盘对中、同心度、钢丝圈直径
5)胎面偏歪影响内轮廓及胎体伸张
检查传递环对中度,压辊对称性
6)定型不当,定型高度、装胎高度不合适,胶囊膨胀不均
胶囊老化应及时更换,控制好定型压力
4)胶囊欠硫,弹性小
严格控制硫化条件及胶囊质量
5)一、二次定型进气太慢,气压不够,胶囊伸展不开
查动力供给及测漏点
6)隔离剂浓度过低或质量差,失效
合理配用隔离剂
7)胶囊过大
更换合适的胶囊
5
钢丝圈上抽,胎圈过窄,胎圈露线、胎趾局部大边
半钢子午线轮胎外观质量缺陷及解决措施
28技术应用与研究轮胎外观质量是影响企业经济效益的关键因素。
子午线轮胎在制造过程中由于设备和工艺技术存在问题,会直接或者间接影响产品硫化质量,使最终产品外观产生缺陷。
目前,国内很多轮胎企业采用液压式硫化机生产轮胎,本文就液压式硫化机轮胎常见的外观质量缺陷进行原因分析,并提出相应解决措施。
一、子口瘦小胎胚受到拉伸使胎圈不能与钢圈充分着和,导致硫化后产生胎圈宽窄不一。
图1 子口瘦小1.发生原因机械手不对中。
机械手在频繁往复持胎动作过程中出现精度的偏差,使进入定型位置后的胎胚轴线偏移中心机构主轴。
胎胚使用后期变形。
变形胎胚直接影响胎胚定型的对中型装胎手张开度过紧。
装胎手频繁张开闭合,进行装锅,装胎手张开度偏差,易造成轮胎在装胎手上挂偏。
投胎高度偏差。
胎胚装锅后,偏差较大,容易造成胎胚定型后,偏离中心机构主轴。
缓冲器故障。
缓冲器故障,或调节不合适,易使装胎手装锅时产生晃动,偏离中心机构主轴。
2.解决措施确保机械手的工作状态良好,胎胚定型的对中性首先取决于机械手的对中性。
应建立定期矫正机制,制定点检周期,确保机械手的工作精度。
机械手与中心机构的对中精度偏差要求≤3mm,半钢子午线轮胎外观质量缺陷及解决措施古 鑫 杭州东方雨虹建筑材料有限公司【摘 要】半钢子午线轮胎外观质量缺陷主要有胎圈变形、子口瘦小等。
本文针对此类缺陷,进行原因分析,并提出相应解决措施,在硫化车间实行后,取得良好效果,质量得到有效提高。
【关键词】外观质量缺陷;胎圈变形;子口瘦小;水平度偏差≤3mm,点检周期,每月进行两次计划保全,可以确保硫化机机械手精度要求。
胎胚按尺寸进行分类归放。
14寸以下多发规格进行布兜车存放,后期变形胎胚,先进行充气,后进行装锅。
每班进行装胎手张开度确认,装胎手张开度调整后,确保螺丝紧锁。
投胎高度要求距离胶囊三号钢圈≤3mm,胶囊定型后,轮胎可以保证和中心机构对中度。
缓冲器可以保证装胎手装锅时,平稳下降,调节不合适,容易造成装胎手下降抖动。
半钢子午线轮胎胎里径向裂口的原因分析及解决措施
36半钢子午线轮胎胎里径向裂口的原因分析及解决措施张凤杰,朱 鹏(桦林佳通轮胎有限公司,黑龙江牡丹江157032)摘要:分析半钢子午线轮胎胎里径向裂口的原因并提出相应的解决措施。
帘布电子辐照预硫化辐照剂量不足、帘线伸张率大、部件接头不良、肩部材料过渡不良、喷涂剂或隔离剂使用不当、硫化胶囊选取不合适、硫化参数设定不合理、胶料门尼粘度低等均会导致轮胎胎里径向裂口。
通过合理选取工艺参数、加强工艺管理、严格执行技术标准、优化结构设计等措施,可有效避免轮胎胎里径向裂口,从而降低轮胎废品率。
关键词:半钢子午线轮胎;胎里径向裂口;内衬层;帘布;原因分析;解决措施中图分类号:U463.341+.6;TQ330.6 文章编号:2095-5448(2021)01-0036-03文献标志码:B DOI:10.12137/j.issn.2095-5448.2021.01.0036胎里径向裂口是半钢子午线轮胎常见的缺陷之一,导致废品率提高,给生产企业造成一定的经济损失。
由于轻微的胎里裂口从外观上不易辨别,缺陷轮胎容易流入市场,给用户带来极大的安全隐患[1-3]。
本工作结合实际生产工艺,对半钢子午线轮胎胎里径向裂口缺陷问题进行攻关,分析其原因并提出相应解决措施。
1 胎里径向裂口的特征胎里径向裂口是指轮胎胎里在肩部产生的沿帘线方向的裂口(如图1所示)。
通过对胎里径向裂口轮胎进行剖析,发现胎里径向裂口是由于内衬层胶料渗透到帘布层中而产生的。
裂口大多集中在部件接头位置,占总裂口数量的75.21%。
在接头位置裂口中,帘布接头位置裂口占41.11%,多个接头位置裂口占32.96%,内衬层接头位置裂口占15.74%,胎侧接头位置裂口占10.19%。
2 原因分析及解决措施2.1 帘布电子辐照预硫化的辐照剂量不足在半钢子午线轮胎压延工艺中采用电子辐照预硫化的目的是稳定部件尺寸,同时进行轻量化设计以降低生产成本。
通常压延生产的前几米帘布的电子辐照剂量不足,在异常停机处理时部分帘布甚至未受到辐照。
轮胎外观质量病象原因分析及解决措施
轮胎外观质量病象原因分析及解决措施
马莲红
【期刊名称】《新疆化工》
【年(卷),期】2017(000)0Z2
【摘要】子午线轮胎在生产过程中会出现各种外观质量缺陷。
利用统计分析判断产生质量缺陷的主要原因,对发生频率较高的质量缺陷进行分析并提出相应的解决措施。
【总页数】2页(P14-15)
【作者】马莲红
【作者单位】双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TQ336.1
【相关文献】
1.半钢载重子午线轮胎胎圈外观质量缺陷原因分析及解决措施 [J], 王孝涛;李振波;狄勇;李栋林
2.半钢子午线轮胎外观质量缺陷原因分析及解决措施 [J], 陈石
3.23.5-25工程机械斜交轮胎外观质量缺陷的原因分析及解决措施 [J], 吕军利;周磊;姜新民;袁燕;焦世新
4.全钢子午线轮胎外观质量缺陷原因分析及解决措施 [J], 刘丹;贾立勇;
5.全钢子午线轮胎外观质量缺陷原因分析及解决措施 [J], 刘丹;贾立勇
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(上)橡胶行业节能技术和设备介绍来源:中国化工信息网 2007年8月3日0 前言橡胶行业是国民经济中消耗能源较大的行业之一,一个年产100万套轮胎的传统轮胎企业每小时消耗蒸汽约40 t ,消耗电量约7000 kW ·h 。
目前轮胎企业用机械式轮胎硫化机硫化1100R20子午胎时,根据轮胎硫化机采取节能措施情况,每硫化一条轮胎可消耗蒸汽约110-180 kg 。
因此,减少能耗,节约能源,降低生产成本,一直是橡胶企业所关心的问题。
研究开发节能型橡胶加工设备及利用节能技术改造设备,提高设备使用性能,是目前降低橡胶行业能耗的主要措施之一。
由于我国国民经济整体生产水平比较落后,属国际上能源消耗大国,也是能源浪费大国。
为此中央提出在“十一五”期间降低能耗20%。
橡胶行业响应中央号召,为实现中央降耗目标而努力,多年来开发了不少行之有效的降耗节能设备和节能新措施,为橡胶行业的节能降耗工作作出了贡献。
为便于了解行业节能技术情况,根据个人水平将有关资料收集汇总如下,供同行参考。
1 炼胶设备节能措施炼胶是橡胶加工中消耗电能最多的一道工序,一台F270密炼机的装机功率达1000-1500 kW ,因此做好炼胶设备的节能工作极为重要,在设计新机型和提高使用效率方面,出现了许多好经验。
1.1 提高密炼机转子转速和压砣压力提高密炼机转子转速和压砣压力可以提高生产效率,节约电能。
当采用过去压砣对物料压力≤0.2 MPa ,转子转速20 r/min 的250 L 低压低速密炼机炼胶时,每千克混炼胶能耗高达0.25-0.35 kW ·h ;而当采用压砣对物料压力≥0.45 MPa ,转子转速40r/min 的270L 高压快速密炼机炼胶时,每千克混炼胶耗能0.1173 kW ·h 。
因此,每加工1000 kg 混炼胶,至少比老式密炼机要少消耗100 kW ·h 电能。
国内过去大量生产的低压低速密炼机如果不进行改造,就应该淘汰,推广采用高效节能密炼机,以减少电能消耗。
1.2 利用智能密炼机控制系统节能青岛高校软控和浙江大学共同开发的两栖智能密炼机上辅机系列利用统计学理论、人工智能和专家系统,解决混炼质量的波动。
智能密炼软体由混炼生产过程延模、门尼预报与排胶控制、炼胶工艺优化和混炼专家系统组成。
密炼机安装使用该系统后,在正常工作和混炼规程不变,原材料质量稳定条件下,同种胶料门尼值波动±2(M 100H 4)实现的概率在95%以上,±3(M 100H 4)实现的概率在97%以上,±5(M 100H 4)实现的概率在99%以上,炭黑分散度提高1个等级以上,混炼时间和能耗分别减少约7%和11%左右。
华南理工大学MLJ-300型密炼机微机智能控制系统用于F270密炼机时,可提高炼胶效率20%,并提高胶料合格率。
1.3 变速混炼工艺节能将密炼机混炼工艺调整到最佳点,充分利用输入的能量同样可以节能。
山东威海三角轮胎公司有3台GK400、5台GK255密炼机,其中4台为串轴式ZZ2转子直流无级调速密炼机,在智能控制仪自动控制下进行变速混炼,在排胶温度、门尼黏度相当的情况下,可以提高综合效率22%左右,节能8%。
变速混炼对硫化胶的物理机械性能和硫化性能基本没有影响。
因此,采用直流电机变速混炼工艺混炼胶料时,胶料质量稳定,效率高,节能。
1.4 采用新型转子提高混炼效率不同结构的转子对混炼效率、混炼质量具有重要影响。
目前有一种以分布混炼功能为主设计的凸棱功能型NST 转子,可使胶料在混炼室内快速轴向变换,增强混炼功能。
F270密炼机使用NST 转子后,可以提高混炼均匀性,如以合成胶为主及以天然胶为主的胎面混炼胶的ODR 值标准偏差分别降低28%和69%左右,生产能力分别提高14%和10%左右。
另一种新结构6WI 型转子具有6条凸棱、3条长棱、3条短棱,在3条长棱的前、中、后部位交替开有缺口,使胶料流动复杂化,可减少炼焦时间12%,增加填充量1.2%,提高生产效率13%。
2 高效节能新设备2.1 销钉机筒冷喂料挤出机作热炼供胶橡胶挤出机从普通热喂料挤出机和冷喂料挤出机发展到销钉机筒冷喂料挤出机是橡胶挤出机发展史上的一项重大成就。
由于销钉机筒冷喂料挤出机具有节能、产量高、胶温低、总体投资省等诸多优点,目前已在许多挤出生产工艺中取代了热喂料挤出机和一般冷喂料挤出机,并取代开炼机热炼焦料用作压延机供胶方向推广应用。
根据山东泰山轮胎公司改造Φ610×1730压延机供胶系统的经验,当用2台Φ150×12D 销钉机筒冷喂料挤出机加一台Φ560开炼机取代5台Φ560开炼机时,每班可减少5名操作人员,每班可节电800 kW ·h ,年可节约人工费和电费40余万元。
传统的钢丝帘布压延机供胶系统用4台Φ660×2130开炼机供胶。
2003年青岛黄海橡胶集团和安徽合肥佳通公司采用内蒙古富特橡塑机械公司的销钉冷喂料挤出机取代开炼机作为钢丝压延机的供胶系统。
该系统由混炼胶片供料系统和2台Φ200销钉冷喂料挤出机等组成,必要时可另加1台Φ660×2130开炼机出片供胶。
2种不同供料方式的对比数据如表1所示。
表1230%-40%。
二者相比,采用销钉冷喂料挤出机可减少装机功率560 kW ,若添加1台开炼机,仍可减少装机功率280 kW 。
根据德国Berstorfs 公司资料,用2台Φ200销钉冷喂料挤出机取代4台Φ660×2130开炼机向Φ700×1800S 型四辊纤维帘布压延机供胶时,得出了可节能40%和减少占地面积75%的结论。
由此可以看出,用销钉冷喂料挤出机取代开炼机向压延机供胶具有明显节能的优点,但目前国内由于存在工艺方面的分歧,推广使用有限,应予研究解决。
2.2 高效工程胎胎面挤出缠绕成型机在成型工程轮胎时采用传统方式贴合胎面时是一项繁重而复杂的操作,不但劳动强度大,效率低,且贴合质量差。
采用工程胎胎面计算机仿型挤出缠绕生产线挤出缠贴胎面节能高效。
以山东泰山轮胎公司为例,在成型23.5-25工程胎时,若用整条胎面贴合成型,每班4人成型7-8条胎,而用仿型挤出缠绕成型胎面时,每班3人成型,12-14条胎,劳动效率提高1倍以上,能耗少,人员少,产品合格率提高2.5%,降低了产品生产成本。
2.3 高效六角形钢丝挤出缠绕生产线传统的子午胎六角形钢丝圈挤出缠绕生产线一次只能缠卷成型1个六角形钢丝圈,效率较低。
天津赛象和上海康旭公司在吸取引进技术的基础上生产了可同时缠卷成型2个六角形钢丝圈的双工位六角形钢丝圈挤出缠卷生产线,生产效率提高了70%。
2006年年初,无锡第一橡塑有限公司与普利司通合作,生产了可以同时成型6个钢丝圈的6工位六角形钢丝圈挤出缠卷生产线,其生产效率至少是单工位的4倍。
轮胎企业在达到相同产量条件下,高效生产线可节约设备投资,减少占地面积,节能。
6工位生产线目前仅用于普利司通惠州工厂。
2.4 子午胎高效多鼓成型机为提高子午胎成型效率,子午胎一次法成型机从两鼓机发展到三鼓机和四鼓机。
天津赛象、桂林橡机、北京航空制造工程所、青岛高校软控和沈阳蓝英等企业的三鼓成型机的台班产量可从两鼓机的50-60条胎提高到120条胎,但价格是两鼓机的1.7-2倍。
四鼓机的成形效率为130条胎左右。
国产全钢载重子午胎四鼓成型机由于观点和技术等原因,发展迟缓,目前国内轮胎企业使用的主要从VMI公司进口的四鼓机。
VMI公司的轿车子午胎四鼓成型机35 s即可成型1条单层帘布、冠包侧结构的轿车胎,台班产量可达到700多条胎。
2.5 新型高效内胎接头机绍兴精诚橡塑机械公司在生产传统内胎接头机的基础上开发了新型LNJ-D320内胎接头机,改进了切割方式和模口结构。
机器切刀从前向后呈水平切割,切割后切刀下降,内胎胎体进行对接,在对接过程中切刀复位,节省了切割和接头的时间,保证切割面新鲜,提高接头强度。
经过改进的模口使内胎胎坯在模口内有一定的舒展空间,保证足够的接头压力。
新型接头机可使产品合格率达到99.2%以上,班产量从普通接头机的400条左右提高到6-00条,生产效率提高了50%。
2.6 纸塑再生利用平板机由于纸塑包装材料的大量应用,给环保工作提出了如何再生利用废纸塑材料的问题。
上海迪胜橡塑机械有限公司研究成功了可将废纸塑生产成取代木材的包装、家具及装潢用材料的成套生产设备,其中10-15层、800-1600t的油压热平板机和冷压机是关键设备。
该设备的研发成功,可推进废纸塑包装材料的回收利用,有利于环保和节能。
(下)橡胶行业节能技术和设备介绍3 轮胎硫化系统的节能硫化轮胎是轮胎生产过程中消耗蒸汽能源的主要工序。
轮胎硫化机蒸汽能源的消耗受硫化机结构及硫化工艺的制约,且轮胎硫化机是定型产品,因此硫化机本身的节能潜力有限,但硫化机在轮胎企业的使用中,通过不断摸索,积累了不少节能经验。
3.1 新硫化工艺3.1.1 氮气硫化所谓氮气硫化是蒸汽加氮气硫化,蒸汽加热提供热能,氮气保压节能。
因此,氮气硫化高效节能,降低生产成本,提高胶囊使用寿命,减少设备维护修理费用。
采用氮气硫化轿车子午胎时,先用0.13-0.3 MPa蒸汽定型,而后充入1.4-1.8 MPa高压蒸汽提供热量进行硫化,数分钟后充入2-2.5 MPa高压氮气,在正硫化期间保持压力至硫化结束。
北京首创轮胎公司20台硫化机采用氮气硫化1年以来,多产轮胎16万条,新增产值3400万元。
四川川橡公司在子午胎充氮硫化的基础上,在轻载斜交胎的硫化中也使用了氮气硫化,但根据子午胎与斜交胎胎圈宽度和冠厚的差异,需调整硫化工艺参数。
采用该工艺硫化7.50-1616PR轻载斜交胎时,在不回收氮气的情况下,硫化每条胎至少可以节约1.79元。
氮气硫化技术日趋成熟,桂林橡机厂和北京合众创业技术公司等可提供适用氮气硫化的轮胎硫化机和供氮系统,并可提供老机改造服务。
目前,氮气硫化虽具有节能等诸多优点,但主要用于胎体较薄的轿车子午胎的硫化。
在载重子午胎硫化中如何推广使用尚需继续摸索和研究。
3.1.2 等压变温硫化工艺由桂林橡机厂提出的等压变温硫化工艺与上述氮气硫化具有异曲同工之处,其工艺是在轮胎用定型蒸汽定型后,在1min内缓慢充入1.4-1.6 MPa高压蒸汽,保持若干分钟后充入一次过热水,将热水与高温蒸汽混合,热水循环若干分钟,内温和内压达到过热水的温度和压力,开始硫化。
此时关闭热水回水阀,热水停止循环,轮胎逐渐达到正硫化,保压至硫化结束。
关闭热水循环后,内温渐降。
由于在轮胎硫化过程中大量减少过热水循环运用时间,通过节约热水而节约热能和电能,降低生产成本。
用该工艺硫化10.00R20轮胎时,消耗过热水由原来5.25 m3/锅降为2.5m3/锅,电能消耗仅为原来的30%。