某地铁车站主体结构缺陷整治专项修补施工技术交底

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市政基础设施工程

施工技术交底记录

轨道管-12

编号:

工程名称分部名称主体结构

分项名称修补工程交底日期年月日交底人交底人职务

专职安全员现场监理

技术交底内容:

某地铁车站主体及附属结构缺陷整治专项修补施工技术交底

1、工程概况

车站主体长度307.55m,标准段宽为38.5m,标准段基坑深度约为28m,顶板覆土厚3m,底板埋深约25.7m,有效站台中心底板埋深23.85m,车站为地下四层三柱四跨结构,站台为15.1m岛式站台,基坑保护等级为一级,明挖基坑支护体系采用地连墙+混凝土内支撑形式。

图1.1 某地铁车站设计纵剖面图

2、设计概况

2.1车站结构设计

车站使用年限为100年,重要性系数为1.1;防水等级为一级,采用全包防水方式即车站采用结构自防水外还有附加防水层;地下结构抗震等级为三级,结构抗震设防烈度为7度;主体结构及通道、风道结构的安全等级均按一级设计,主要受力结构构件采用一级防火标准,并满足防水、杂散电流防护、耐久性等要求;结构构件的裂缝控制等级为三级,即允许出现裂缝。结构迎水面最大裂缝宽度不大于0.2mm、并不得贯通;结构背水面最大裂缝宽度不大于0.3mm;人防为一般设防车站,按6级抗力

等级设防,防化按丙级设计。

2.2车站结构形式和尺寸

某地铁车站为标准的箱形三柱四跨结构,车站共四层,标准段车站高度为22.61米。车站顶板板厚900mm,底板厚1100mm,中板标准厚为400mm,中板位于隧道下方加强为1200mm,侧墙负一至负三层均为700mm厚,负四层为1000mm,车站标准断面图见图2-1。

图2-1 车站标准段结构剖面图

3、施工准备

3.1、材料准备

锤子、砂纸、鉄抹子、铁锹、水泥、修补胶、107胶、环氧树脂等,以及安全防护用品:安全带、安全帽、反光背心、口罩、手套、护目镜等。

3.2、机械准备

空压机、手砂轮、注浆机、搅浆桶等,所有设备必须具有合格证书并经报检通过后方可投入使用。

3.3、人员准备

修补人员有4人,其中管理人员1个,技术工3个,根据进度适当增加人员,所有的人员均须体检合格,并进行三级教育后方可进场施工。

4、混凝土质量缺陷分析及修补措施

4.1混凝土缺陷处理操作平台

主体结构缺陷处理需用到临时操作平台,以楼板为基础,搭设盘扣架作为缺陷修补施工平台,立杆采用Φ60×3.2mm无缝钢管,立杆间距1500mm,排距900mm,水平杆

步距1200mm,纵向剪刀撑满布,剪刀撑钢管与水平方向夹角为45°至60°,操作平台上部满铺脚手板并设置1.5m高的栏杆。

图4.1-1 支撑拆除脚手架立面示意图

4.2表面颜色不均匀修补(包括表面锈蚀处理)

影响混凝土表面颜色不均匀的主要原因是混凝土的振捣情况、脱模剂的使用情况、模板的表面锈蚀等引起。

修补措施:对于颜色不均匀的混凝土表面首先用水冲洗混凝土表面,如粘附有隔离剂、尘埃或其他不洁物,则应用尼龙织布擦洗干净。紧接着用白水泥1袋,25kg,黑水泥15kg,胶水一桶20kg(按照结构原颜色进行配比),将混凝土全面披刮一遍,待面干发白时,用棉纱头擦除全部浮灰。再遵循上述方法进行两遍补浆,待达到干凝状态后,再对补浆而作第一次打磨,打磨后洒水养生。完成后的第二天,甚至第三天,再次重复上述程序方法对补浆面进行第二次、第三次补浆、磨平、擦灰,最后继续保养维护。

4.3混凝土表面局部麻面现象

摸板拼缝不严,局部漏浆、模板隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷或失效、混凝土表面与模板粘结造成麻面、混凝土振捣不实,气泡未排出、停留在模板等原因表面形成麻点。

修补措施:在混凝土面上用粉笔圈划出不规则的蜂窝麻面实际面积,并沿其周边外延2-3cm列为修饰范围。使用小型锤斧工具,把修饰范围内的表皮砼剔掉,剔深2-3cm(至少消掉水泥皮),并挖除麻面部分的表面浮浆。浇水湿润后进行打磨,最后对局部或连同大面范围,采用白水泥1袋(25kg),黑水泥15kg,胶水一桶20kg(按

用聚乙烯醇缩甲醛胶(107胶)。

图4.9-1 拉杆孔封堵示意图

聚合物水泥砂浆配置:

采用P·O42.5普通硅酸盐水泥,黑白水泥按1:1进行拌合,视结构物砼外观颜色适当调配。施工前先试配,待砂浆干硬后,观察颜色。若颜色与结构物颜色一致,则进行施工,若颜色不一致,则找出原因,重新配制。

根据试验室配合比参数,确定每立方水泥用量中掺入20%“107胶”。在配制浆液时,应进行试验检验,同时在施工前进行水泥浆的试配。为确保砂浆质量,应做到随拌随用。

4.9.2施工方案

①拉杆孔清理

混凝土结构物混凝土达到拆模强度后,按照安装钢模板的相反顺序拆出钢模板。拆除时应注意应先拆除拉杆螺栓,在撤出钢模,自上而下,先外后里。

图4.9-2 套管截除示意图

②施工工艺

(1)洒水湿润清洁基层后,聚合物水泥砂浆配制将拉杆孔填充密实,初凝后面层用铁抹子压光。

(2)将配制好的聚合物水泥砂浆充分拌和好,采用自制的砂浆水平导向槽插入拉杆孔口位置,通过砂浆填充棒将砂浆塞入拉杆孔内。

图4.9-3 砂浆填充示意图

(3)砂浆填充采用砂浆进行填塞密实,先填塞中间PVC管部分。

(4)待中间PVC套管部分砂浆强度达到一定强度后,在一端采用高压注水,查看另外一端是否有渗水、水印,以便检测拉杆填塞孔是否密实、渗水。

(5)检测合格后,方可进行表面300mm拉杆孔封堵。封堵完毕后将砂浆抹平、收面,确保外观颜色一致。

(6)封堵完成后,养护不小于7d,不得出现开裂现象。

③施工注意事项

(1)在剔除PVC套管30mm时,要注意不得破坏混凝土结构物。

(2)在拌制聚合物砂浆时,砂浆的强度与结构物强度相同,严格控制砂浆稠度,满足施工要求即可。

(3)在封堵过程中,要用力均匀,封堵分遍塞紧、密实。

(4)封堵前,一定要清理PVC套管内的杂物,专人负责。

4.10局部存在裂缝、渗水现象

养护不及时,混凝土产生水化热而致使面层混凝土产生拉应力导致出现裂缝,拆模过早,内外温差过大,混凝土应力松弛效应不得以充分反发挥而致使产生裂缝,施工速度过快,上荷早;混凝土早期强度不足的情况下进行支架搭设及后续工序开展,上荷载过早而导致早期混凝土受损。混凝土原材砂石料含泥量过大,导致水泥与碎石间内摩擦力减小,内应力增加,产生滑动最终开裂。

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