水轮发电机转子绝缘降低原因与处理措施
水轮发电机转子绝缘故障原因及解决措施
水轮发电机转子绝缘故障原因及解决措施作者:蔡炜来源:《中国新技术新产品》2011年第08期摘要:本文作者水轮发电机转子接地故障的类型、原因和处理方法及重复接地故障发生的原因进行了分析,并提出了相应的解决措施,对同类水轮发电机组有一定的借鉴作用。
关键词:水轮发电机;转子绝缘;原因分析;处理措施中图分类号:TK730 文献标识码:A引言某水电站总装机容量85MW,其中一级电站装机2×30MW,二级电站装机2×12.5MW,于2005年10月全部竣工并网发电。
该电站水轮发电机型号为SF30-12/3520,发电机采用具有上下两个导轴承的立轴悬式机构,推力轴承置于上导轴承的油槽内。
励磁方式为自并激静止可控励磁,额定励磁电流680A,电刷数量9对。
发电机额定转速500r/min。
1.故障现象2010年3月11日,该电站一号机发电运行过程中,上位机发“1号机转子一点接地”故障信号,停机后检查一号发电机转子回路绝缘为零。
经检修人员对电刷、集电环及集电环支撑绝缘架等处进行清扫处理后,转子回路绝缘达到200MΩ,机组恢复正常运行。
3月21日运行人员巡检再次发现,一号机转子接地电阻测量值下降接近告警值,后停机清扫处理,转子绝缘达到500MΩ以上,机组恢复运行。
电站自2004年5月投产发电以来,多次发生发电机转子一点接地故障,严重影响了机组安全稳定运行,增加了机组强迫停运次数,加大了设备的检修维护强度。
通过对机组的结构图纸和故障现象的分析,查找故障产生的原因。
在电站允许的条件下,采取相应的措施,有效控制故障的发生。
2.故障类型及原因分析到目前为止华光潭梯级电站发现和处理的转子接地故障大致可分以下三类:(1)一类是发电机励磁系统直流回路中设备绝缘破坏引起的转子接地故障。
如2008年4月18日发生的3号机“转子一点接地故障”。
检查发现是集电环到转子线圈穿过转子大轴中心的励磁橡皮电缆在弯头处破损,线芯接触大轴发生接地。
水轮发电机定子转子绝缘故障原因及预防
水轮发电机定子转子绝缘故障原因及预防摘要:在电力系统中,发电机是非常重要的组成部分,发挥着非常大的作用,电力系统供电的可靠性在很大程度上由发电机的运行决定,在发电机中,定子和转子是非常重要的组成部分,定子转子的绝缘性能保证发电机的安全运行。
水轮发电机在使用的过程中会受周围环境的影响,会使材料绝缘性能降低,本文针对这一问题做出简要分析。
关键词:水轮发电机,定子,转子,故障分析,预防一、水轮发电机定子转子的绝缘故障分析1.1定子产生绝缘故障的原因1.1.1非工作状态下的问题水轮发电机不仅存在工作状态下产生的问题,其中在没有工作的状态下就有可能产生很多问题,水轮发电机被设计出来之后,会经过制造,这个过程就有可能产生问题,由于工人制造的问题,使制造工艺非常差,很多部位绝缘性很差,有时还会出现定子绕组不牢固不合理的现象,这些被制造出来的产品,在高温高压的环境下,很容易产生局部老化的现象,而且还经常产生定子的开裂、松动等现象,随着使用时间的增加,绝缘问题会越来越明显,较严重的会产生恶性事故,并且引发火灾。
除此之外,在投入到使用的过程中,水轮发电机会由制造厂运输到发电厂,在运输的过程中,有些由于道路崎岖,也会对水轮发电机造成一定的损伤。
在安装的过程中由于工作人员的操作问题,也会给水轮发电机造成一定的质量问题。
而且当水轮发电机出现较小的损伤时,在试验和验收的过程中,并不会出现异常情况,但是在日后的使用过程中,随着使用时间的增加,这些部位就会越来越明显,很容易引发绝缘击穿的事故。
1.1.2铁芯硅钢片局部短路在水轮发电机的定子中,有一部分是铁芯硅钢片,这一部位的绝缘性很容易受到损伤,在工作的过程中,很容易产生碰伤,这样一来就会造成松动,而且电腐蚀比较明显,除此以外由于工作环境常处于高温状态下,所以也会受到非常大的影响,这样一来,片间的绝缘性就会被逐渐破坏,从而造成局部短路的现象,局部短路的现象,一旦出现就会在很大程度上增强铁损耗,造成局部发热比较明显,从而就会加速绝缘部位的老化,如果在日后的使用过程中没有被发现,并没有做出合理解决,就很容易引发事故。
锁金山电厂2号水轮发电机转子绝缘故障处理
A s at I erp i po eso yr・eeao N . nS oisa yrp w r l t h slt nfu f oo b t c : nt ear rcs fhdogn rt o 2 i uj h n H doo e a ,tei uai lo t r h r n Pn n o at r r
锁 金 山 电 厂 2号 水 轮 发 电 机 转 子 绝 缘 故 障 处 理
张佳 文 , 黄 璐, 唐 惠
4 30 ) 4 00 ( 湖北 清江水 电开发有 限责任公司 , 湖北 宜昌
摘要 : 在锁金山电厂 2 号水轮发电机检修过程中, 发现转子存在绝缘故障, 先后采用多种方法判断后 , 确认发电机转子
试验确认 转子金属性接地 , 并进~步确认故 障点存在
于 7号磁 极 。由于 磁极 结 构 特 殊 , 磁极 铁 芯 与 磁轭 连
鲁布革水电厂水轮发电机转子绝缘下降原因分析及处理
鲁布革水电厂水轮发电机转子绝缘下降原因分析及处理发布时间:2022-08-08T07:52:24.318Z 来源:《当代电力文化》2022年第6期作者:李祥[导读] 水轮发电机转子绝缘下降常常引发一点接地故障,影响机组的连续运行,严重时发展到两点接地故障,威胁转子设备安全。
李祥南方电网调峰调频发电有限公司西部检修试验分公司贵州兴义 652400摘要:水轮发电机转子绝缘下降常常引发一点接地故障,影响机组的连续运行,严重时发展到两点接地故障,威胁转子设备安全。
基于此,找到造成转子绝缘下降的原因并有针对性的进行处理显得尤为重要。
鲁布革水电厂转子绝缘下降较快是由油状碳粉引起,针对此类问题,从油状碳粉形成的原因入手分析,列举了多种处理措施,分析总结所采取处理措施的成效,提出了最有效的解决措施是控制油雾和碳粉的产生,为同类水轮发电机组处理类似问题时提供了参考。
关键词:转子绝缘;油状碳粉;油雾;碳粉;气密封1.引言鲁布革水力发电厂(以下简称“鲁厂”)总装机容量4×150MW,水轮发电机组为混流式,额定转速333.3 r/min,逆时针方向运转;发电机由德国西门子公司生产,型号为W41(1DH6952-6W09-Z),容量172 MW;水轮机由挪威KB公司生产,型号为立轴法兰西斯式,定出力153 MW,设计水头327.7 m,额定流量53.5 m3/s。
从鲁厂第二轮大修以来,发电机转子绝缘下降较快逐步成为安全生产的一个难题。
具体而言,分为两个问题:一是个别机组清扫后的转子绝缘值偏低,极端情况下只有30MΩ左右;二是运行的机组绝缘下降较快,最坏的情况甚至连续运行一个星期都难以保证[1]。
4台机组均有此类问题,给设备安全稳定运行带来很大影响。
几年来,电厂尝试了多种处理措施,经过分析试验,提出了油状碳粉是引起转子绝缘下降的关键因素,最有效的措施就是控制油雾和碳粉的产生。
2.发电机相关设备介绍鲁厂机组为悬式机组,机组有推力轴承、上导轴承、下导轴承、水导轴承4道轴承,发电机的集电环是将励磁电流导向转子线圈的接线端,装设在转子上方的推力轴承的推力头上,位于上导油盆盖与发电机风罩之间,即集电环室内。
水轮发电机转子绝缘下降原因分析及处理
水轮发电机转子绝缘下降原因分析及处理摘要:目前,水轮发电机转子由于自身原因和外界原因经常会导致其绝缘性降低,从而使得水轮发电机组频繁性的被迫停止运转,不利于水电站发电效率的提高,对于正常的发电过程产生了不必要的影响。
所以本文将主要围绕水轮发电机转子绝缘下降原因分析及处理为中心展开论述,并结合实际情况给出一些合理化的建议。
关键词:水轮发电机组;下降原因;分析;处理引言:水轮发电机转子的主要作用是将机械能转换为电能,它是由转轴、支架、磁极以及集电装置等几个部分组成的,主要工作原理是利用转轴切割磁场产生电流,继而通过集电装置将电能进行储存的模式。
水轮发电机转子的绝缘性一旦下降就会使发电机组被迫停转,从而影响发电效率。
所以对其进行处理措施的研究就显得意义重大,必须引起有关人员的注意。
一、水轮发电机转子绝缘下降的危害分析在水轮发电机转子的绝缘性下降之后,会使得部分电流通过转子,导致转子线圈绝缘损坏,损坏的位置会和转子铁芯相碰。
因为水轮发电机的转子铁芯是和大地相连接的,所以转子线圈和铁芯相碰在本质上就是和大地进行连接,即传统意义上的“转子接地”,构成了一点接地的现象。
由于目前转子线圈的正负极都和大地之间采取了绝缘的处理,所以这种现象并不会导致闭合回路的出现。
但是一旦在正极已经接通大地的前提之下,再发生线圈相应负极接地的现象,就会构成闭合回路,产生电阻极小的电路,会导致短路现象的发生,容易造成线圈产生热量过多,从而造成火灾的发生,对于发电站的安全运行产生了极大的威胁。
二、水轮发电机转子绝缘下降原因分析(一)集电环的大装修拆由于水轮发电机的集电环表面容易出现烧痕以及麻点,影响了集电环的工作效率,所以每隔一段时间就需要进行大修拆装,在拆装的过程中容易造成集电环的圆周调动量较大,从而造成碳刷磨损过快的问题出现,极易使得水轮发电机转子的绝缘性下降。
(二)隔离绝缘圈由一次冲压成型式更换为环氧树脂板加工式为了提高隔离绝缘圈的机械强度和介电性能,增强其耐油性和耐腐蚀性,通常会将原一次冲压成型的隔离绝缘圈更换为环氧树脂板加工隔离绝缘圈,但是由于环氧树脂板加工隔离绝缘圈的表面较为粗糙,容易造成碳粉的大量附着,从而使得水轮发电机转子绝缘性下降。
水轮发电机转子一点接地原因分析及处理
水轮发电机转子一点接地原因分析及处理发电机转子一点接地故障是发电机常见的故障。
作者对哈拉军水电站一台机组做预防性试验时,测得发电机转子绝缘电阻接近于零,判断发电机转子绕组有接地现象。
经过检查发现了接地点并进行了修复。
本文通过对这一故障的处理,分析了发电机转子绕组一点接地的原因、预防和处理方法。
标签:转子绕组;接地故障;故障检查前言哈拉军水电站位于新疆伊犁特克斯县库克苏河上,该电站2015年1月并网发电,总装机容量28MW,安装3台轴流水轮发电机,额定电压10500V,采用静止可控硅励磁方式,转子接地故障的发电机型号为SF7000—16/3300。
作者在对这台机组做预防性试验时,测得转子磁极和磁极母排的绝缘电阻为0.1MΩ,判断磁极或磁极母排存在一点或多点接地。
经过专业技术人员认真分析原因、检查和处理,最终发现转子接地的原因,原因是和磁极连接的母排的绝缘层击穿,导致转子一点接地。
下面以这台机组转子接地故障为例,对故障发生的经过和分析检查处理过程进行详细的介绍,并对此类故障进行了分析,提出了预防措施。
1、故障经过发电机机组在C级检修时,专业人员在测量发电机转子绝缘电阻时发现测得转子磁极和磁极母排对地的绝缘电阻为0.1MΩ。
《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596—1996)规定,转子绕组对地绝缘电阻不小于0.5 MΩ。
因此,该机组转子绕组的绝缘电阻不符合《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596—1996)的要求,试验不合格。
专业人员对机组继电保护装置进行了检查,发现继电保护装置报警信息中没有“转子一点接地”故障。
2、检查及处理为了确定磁极是否接地,将磁极和母排断开,分别测量磁极和母排对地的绝缘电阻,发现磁极对地的绝缘电阻为1GΩ,负极的母排对地绝缘电阻为0.1MΩ,排除了转子磁极接地的可能。
进一步检查发现在转子端面上的负极母排有一处绝缘层被击穿,导致对地的绝缘降低。
专业人员拆除了击穿的绝缘层并对母排重新进行了绝缘包扎,重新测得母排绝缘合格。
水轮发电机转子绝缘故障分析及处理
水轮发电机转子绝缘故障分析及处理摘要:文章阐述了发电机转子接地保护的原理,通过介绍某电厂发电机转子绝缘低停机事件的经过,对事件发生的原因进行了分析并加以处理,最后提出了防范发电机转子绝缘降低的预防措施。
关键词:火电厂;转子接地保护;转子绝缘1前言某电发电机组励磁回路均采用的是铜芯电缆,从集电环穿过发电机转子轴心孔与转子磁极相连。
在发电机碳刷与滑环运行产生的碳粉和推力油槽的少量渗漏油容易通过转子轴心孔进入磁极表面,在磁极表面形成油雾和碳粉混合物,造成转子绝缘降低发生转子一点接地故障,从而被迫停机。
严重影响正常生产和发电效益,其维护工作量也随之增大,不仅增加了维护人员的劳动强度,更是增加了水电站的成本。
2故障现象某电站1号机组运行过程中,机组保护装置报“转子一点接地故障”信号,停机后检查1号机组转子回路绝缘为零,经检修人员首先对集电环、刷架、励磁回路电缆绝缘进行检查,均未发现问题,但连接转子后检测绝缘仍为零,后进一步对转子磁极进行反复检查清扫,转子绝缘回升至0.2MΩ且为最高值,机组暂恢复运行。
2号机组在出现同样故障。
且电站自投运以来,曾多次发生转子一点接地故障,严重威胁机组安全稳定运行,增加了机组强迫停机次数,加大了设备检修维护强度。
通过对转子结构及故障原因进行分析,查找故障产生的原因。
3故障原因分析通过对转子磁极及励磁回路检查表明,并根据故障现象分析,一是受当时设计和制造工艺水平限制,磁极线圈与铁芯之间的主绝缘密封不理想,使的磁极线圈与之间的绝缘结构以及磁极铁芯与托板及磁轭间均存在一定缝隙,降低了磁极绝缘的防尘防污能力。
二是在发电机旋转产生的循环风作用下,发电机碳刷与滑环运行产生的碳粉和推力油槽的少量渗漏油容易通过转子轴心孔进入磁极表面,在磁极表面形成油雾和碳粉混合物,渗透到磁极线圈与铁芯之间的主绝缘体上,形成带有“半导体”特性的介质,加上水电站空气湿度较大,机组停运一段时间后,转子绝缘性能就会下降,甚至没有绝缘功能,极大地威胁机组运行安全。
水轮发电机转子绝缘故障原因与解决措施李卓
水轮发电机转子绝缘故障原因与解决措施李卓发布时间:2021-10-29T08:13:26.332Z 来源:《中国科技人才》2021年第20期作者:李卓[导读] 在电力系统中发电机具有重要作用,所以,确保发电机的稳定可靠运行具有重要价值。
从发电机的角度看来,其安全性与定子、转子的绝缘性能具有明显的联系。
所以,本文就对水轮发电机转子绝缘故障原因与解决措施进行深入探讨。
浙江仙居抽水蓄能有限公司浙江杭州 310000摘要:在电力系统中发电机具有重要作用,所以,确保发电机的稳定可靠运行具有重要价值。
从发电机的角度看来,其安全性与定子、转子的绝缘性能具有明显的联系。
所以,本文就对水轮发电机转子绝缘故障原因与解决措施进行深入探讨。
关键词:水轮;发电机;转子;绝缘故障;措施正是因为在水轮发电机组的实际运行过程中,极易出现发电机转子绝缘降低故障,给整个发电机组的安全稳定运行造成巨大的影响,所以基于此种情况本文结合个人实践工作经验,对导致水轮发电机转子绝缘降低的原因及其处理措施加以总结,并且结合某水电站水轮发电机组的实际运行情况,对这一现象展开深入的剖析与研究,以期通过笔者的相关阐述能够为进一步防止水轮发电机转子出现绝缘降低现象奠定良好的基础,以保证水轮发电机组的安全稳定运行。
1、水轮发电机组转子绝缘故障的危害水轮发电机组是由三个部分所组成的,包括发电机、水轮机以及调速器。
在水轮发电机转子制作中,一般应用环氧型无溶剂绝缘漆,但是,这种材料的变形温度值比较低,如果水轮发电机组的容量不断增加,则其绝缘性能会逐渐降低,无法满足发电机组绝缘性能要求。
现如今,不饱和聚酯绝缘漆被广泛应用于发电机组转子制作中,具有较高的热变形能力,因此耐热性能良好,在发电机组运行中,不容易发生变形或者脱落问题,有利于提升发电机组绝缘性能。
在转子运行中,随着转子绝缘性能的不断降低,当期绝缘阻值降低至“0”时,如果依然保持运行状态,则在高电压影响下,就会造成发电机组绕组短路,进而出现打火或者放电的问题,甚至还会引发严重的发电机故障。
水电厂水轮发电机组常见故障及维护
水电厂水轮发电机组常见故障及维护水轮发电机组是利用水力能源转换为电能的设备,是水电站中的核心设备之一。
在长期的运行中,水轮发电机组也会出现一些常见的故障。
正确的维护和及时的处理故障,对于保证水电站的安全稳定运行和延长设备的使用寿命具有非常重要的意义。
下面将介绍水轮发电机组常见的故障及维护方法。
一、水轮发电机组常见故障及处理方法1. 叶轮、导叶漏水叶轮和导叶漏水是水轮发电机组常见的故障之一,会导致发电机组效率下降和设备损坏。
漏水的原因可能是叶片出现裂纹或变形,导叶密封不严,等等。
一旦发现漏水,应当及时停机检修,更换或修复叶片和导叶,确保叶轮和导叶的密封性能良好。
2. 转子不平衡水轮发电机组在长期运行后,转子可能因受到振动、磨损等因素而导致不平衡。
转子不平衡会引起振动增大,噪音加大,轴承和密封件磨损加速等问题。
解决方法是进行动平衡处理,确保转子能够平衡运转。
3. 轴承故障水轮发电机组的轴承由于长期承受转子的重量和旋转力,容易出现磨损、松动、过热等故障。
一旦轴承出现故障,应立即停机检修,更换损坏的轴承,并及时加注润滑油,确保轴承处于良好的工作状态。
4. 水轮机叶轮磨损叶轮在长期的水流冲击和旋转中,会出现磨损现象,影响水轮发电机组的效率和性能。
定期检查叶轮的磨损情况,定期进行磨损层的修复和更换,以确保叶轮的表面粗糙度符合要求,保证水轮发电机组的正常运行。
5. 导叶故障导叶是调节水流入叶轮的部件,一旦出现故障会导致水轮发电机组运行不稳定。
常见的故障包括导叶卡死、密封不严、变形等。
对于导叶的故障,应当及时检修、更换损坏的导叶部件,确保导叶能够正常工作。
6. 润滑系统故障水轮发电机组的轴承、齿轮等部件需要良好的润滑保护,以减少磨损和摩擦。
润滑系统故障会影响整个设备的正常运行,甚至导致设备损坏。
对于润滑系统应当进行定期的检查和维护,确保润滑油的清洁度和供油量符合要求。
7. 发电机绕组故障水轮发电机组的绕组部分可能出现绝缘老化、短路、开路等故障,导致发电机无法正常工作。
水轮发电机转子绝缘故障原因及解决措施
表1 电站 ¥7 D12电刷 的主要技术指标 2和 7 行 过程 中 , 上位机发 “ 号机转子一点接 地” 障 1 故 信号 ,停机后检查一号发 电机 转子 回路绝缘 为 零。 经检修人员对 电刷 、 电环及集 电环支撑绝 集 缘架等处 进行 清扫处理后 , 转子 回路绝 缘达到 20 0 Mn, 机组恢复正 常运行。3 2 日运行人 月 1 员巡检再 次发现 ,一号机转子接地 电阻测量值 下 降接近告警 值 , 机清扫处理 , 后停 转子绝 缘达 碳粉堆积的原因 。 到 50 0 Mn 以上 , 机组 恢复l 行 。 运 电站 自 2 0 年 5 04 月投产发 电以来 , 多次发 生发 电机转子一 点接 地故障 ,严重影响 了机组 4 机组摆度的影响 ) 安全稳定运行 , 了机 组强迫停运次 数 , 增加 加大 正常情况下 ,机组 摆度 也是电刷磨损增加 了设备的检修维 护强度 。通过对机组 的结构 图 的原 因之一 。09 5 2 更换 1 20 年 月 7日 号机 电刷 纸和故 障现象的分析 , 查找故 障产生 的原 因。 在 后测试 机组摆度数据 : 机组空 载时 ,推力头摆 电站允许 的条件 下, 采取相 应的措施 , 有效控 制 度 : 0 m 机 组 负 载 ( = 0 m ; 2 P 故障的发 生。 、 2 . M = . M a) 推 力头摆 度 : 0 m; 9 5 WQ 3 0 vr , 8 1 0 m A 2 2 障类型及 原因分析 放 i 到 目前为止华光潭梯级 电站发现和处理 的转子 级检修后 , 推力 头摆度 :2 m 2 1 年 4 9 0 0 m;0 0 月 接地故 障大致可分 以下三类 : 图 2发 电机 转 子 碳粉 堆 积 位 置 日, 组负载 ( =2 . MWQ 3 6 a ) 力摆 机 P 94 8 = . Mvr 9 推 () 1 一类是 发电机励磁系统直 流回路 中设 度 :2 m 与电刷更换 前后 、 0 5 m; A级检修 前后 , 数 1推力油槽油雾 的影响 ) 备绝缘破坏引起 的转子接地故 障。 不是主要原因。 号发 电机和 A级检修前相 比, 电刷 硬度 据变化不大 , 如 20 年 4月 1 08 8日发生的 3 号机 “ 转子 比以前低 , 5电刷数量 的影响 ) 连续运行 的时间没以前长 , 数量 电刷 号 机 设 计 电刷 共 9对 ,按 额 定 电 流 密度 点接地故障” 检查发现是集电环到转子线圈 没有改变 。为什 么短 时间内就连续二次 出现转 。 1Mc 算 每 0, 穿过转子 大轴 中心的励磁橡皮 电缆 在弯头处破 子一点接地故障呢? 就现场 晴况看 , 下集电环光 (O m r , 只电刷额定通流 8 A发 电机 损, 线芯接触大轴发生接地。具体 接地点如图 l 洁度明显 比上集 电环光 洁度差 ,下集 电环碳 粉 的额定励磁 电流为 60 , 际运行 时发 电机 的 8A 实 0 A左 右 。电刷 数量基本 满足要 所示 。这类接地故 障现 象初期表现为发 电机发 堆 积也明显 比上集 电环 多 , 并且呈 油腻结块 状 。 励 磁电流约 5 0 电运行过程偶尔 发生 瞬时接地 ,停机后绝 缘正 方面 由于 A级检 修后推力 油槽油 位较 高 , 和 求 。 综 上所述 :华光 潭一 号发 电机 A 级 检修 常。 随着励磁橡皮电缆破损程度增加 , 为永 平 时相 比推力油槽油位 高 出 5 m 可转 c 。另一方 面由 久接地。 重复发生 两次接地故障 , 其主要原 因是罩壳 于发 电机 推力油槽盖板 和转 动的发 电机大轴 间 后 , 隙采 用羊毛毡隔离 。这导致从 固定 的推力油槽 内部 油雾 增多和集 电环表面划 痕造成 电刷磨损 碳粉在隔离绝缘圈堆积速度加快引起的。 盖板 和转 动的发 电机大轴 间隙排出的油雾和从 加剧 , 3 处理 办法 推力 油槽 呼吸孔排出 的油雾就增多 ,油雾 与碳 () 1 第一类故 障瞬时接地 , 障点 比较隐 故 粉结合容易在隔离绝缘 圈上堆积着落 。 蔽 , 易查找。 电机转子一点接地短时间仍可 不 发 2集 电环光 洁度影 响 ) 但如果处理不及 时 , 转子 回路另 外再 一旦 21 0 0年 3月 1 1日, A级检 修后 累计 发 电 运 行 , 发生两点 接地 , 转子危害就 很大 对 42 5mn , 7h 0 i后 出现 一号机转 子一 点接地 故障 。 有 一点接地 , 初期判断接地 时, 可用直流 电焊机 , 手动加励 经检查 , 下集 电环 表 面发 暗 , 有 明显的划 痕 , 并 从 引起这一现象 的主要原因应是下集 电环更接 近 磁 电流 , 而判断接地点是 在灭磁开关 回路 前 发电机推力油槽 , 带油雾 的碳粉粘结在集 电环 还是后 ,即励磁调节器控 制回路接地还是转 子 处理时可根据大轴开 口尺寸 , 上, 增大 环火 , 导致 集 电环 表 面温度 升高 , 电刷 本 身或回路接地。 对破 损橡 皮 电缆用玻璃丝 带层层包扎 ,层与层 磨损 加剧 , 隔离绝缘 圈碳粉积 聚速度增加 。 之 间涂上环氧树脂 , 电缆 的绝缘 , 增加 防止 电缆 3电刷 的材质影响 ) 电刷 的材质包括洛 氏硬度 、 电阻系数 、 摩擦 磨破 。同时要确保 电缆 在转子大轴上下孔洞 内 系数 等, 是碳粉产生 的主要原 因。 电站 电刷 的 部不要晃动 。 该 t) 2第二类故障其实 是交流回路接地 , 障 故 ()一类是发 电机 励磁系统交流 回路 中设 主要 技术 指标见表 1 2 。电刷和集 电环 之间 , 电刷
水轮发电机转子绝缘降低原因分析及处理
时也 同厂家沟通过 , 是厂家只是把 2号机组 引线部分刷环 但
氧胶 , 2号机组没有彻底处理 ; 3号机组改造 时吸取了这方面 的教训, 但是 3 号机组引线包扎仍然不规范。如 图 5 所示。
尘也更容易吸附在这些部位 。这些油和灰尘 的混合物使定转 子线圈表面更容易脏污 、 受潮 , 导致绝缘下 降 , 至影响绝缘 甚
第3 5卷 第 3期
16 0
水
电 站 机
电 技
术
V0 _5 No. l3 3
2 1 年 6月 02
Mec n c l& Elcrc c q fHy o o rStt ha i a e tia Te hniueo dr p we ai l on
J n2 1 u .O 2
( ) 发 电机 转子磁 极引 线根 部刷环 氧漆 增加 绝缘强 4 在 度 , 用 3号 机 组 改 造 机 会 将 3号 机 组 的磁 极 引 线 行加热处理 ,7日加热 2 完毕后绝缘合格 ,但是过几天后绝缘又下降到不足 1 q。7 Ml 月 2日早发 电机转子耐压前整体绝缘只有 1 MQ。 说明转子绝
机应 用及技术管理 _作 。 T
18 0
水
电 站 机
电 技
术
第 3 5卷
裸铜排 没有包扎 , 外 , 线铜排 和铁心之 间只有 一个绝缘 另 引 垫 板 ( 约 8m , 果 引 线 包 扎 不 到 位 , 且 该 处 是 死 角 , 大 m)如 而
23油 污 影 响 .
由于发电机上导 、 下导油槽密 封不 严渗油 , 这些 油污在
( )改造 发 电机转 子滑 环结 构 , 每 极 两个 滑 环之 间 2 将 的距离缩 小 为 2 4mm, 中间 两滑环 与 中 间固定 件之 间 的距 离 增加 到 3 2mm, 改造 完 毕后 , 正负 极 碳刷 架 对地 绝 缘 距 离增加 。 () 3 加工滑环表面 , 将滑环表面重新 刨光 。 抛光滑环表面 后, 碳刷与滑环的摩擦力 减小 , 减少 了碳粉 。
浅析水轮发电机定子转子绝缘故障及检修技巧
浅析水轮发电机定子转子绝缘故障及检修技巧
陈 帮 学 ( 贵 州华 水 建 设 项 目管 理 有 限 公 司 , 贵州 贵 阳 5 5 0 0 0 2 ) 【 摘 要】 近 几年, 随 着科技 的发展 , 电力设备 不断 完善 , 促进 我 国电力 系统 的安全 、 稳 定运行 。 其 中发 电机 的电 力设备 是 电力 系统 中重要 组成 部 分, 它能否安 全运行 直接 关 系着整个 电力 系统 的安 全 系数 。 发 电机 往往 由于长 时间的停机 检修 、 绝缘 老化等 原 因而导致 电机 定子 受潮、 受损 等, 降低 其绝缘 效果 , 影响 电力 系统 的安 全运行 。 所 以我 们 必须找到发 电机 转子 、 定子 绝缘 故 障的具 体原 因 艮 据原 因进 行合 理的维修 , 提 高其 绝缘 效果, 保 障 电力 系统 的安全 运行, 本文主 要分析 水轮 发 电机 定子 转子 绝缘故 障及检 修技 巧 。
【 关 键 词】水轮 发 电机 定子转子 绝缘故 障 检修
为了防止发电机定子转子绝缘性能的降低 , 我们对其常见的绝 2 水轮 发 电机 定 子 转子 故 障预 防检 修措 施 缘 故 障进 行分 析 、 研究, 找到 故 障 发 生 的根 本 原 因 , 然后 在 此 基 础 上 2 . 1 安全 性评 价 开展 维修 以及检 测工作 , 避免在 以后 的运行 中出现 相似的故 障问 题。 确保 发 电机的安全 、 稳定运行 。 水轮发 电机 定子 转子在运 行过程中往往 因为长时间的运转发 横破损 、 腐 蚀、 老化现象 , 这些是造成发 电机绝缘故 障的主 要原 因 ,
水轮发电机主绝缘损坏原因探析及解决的措施
更新设备
及时更新老化的设备,使 用更先进的设备和技术以 提高发电机的性能和可靠 性。
环境控制
温度控制
确保水轮发电机的运行环 境温度在规定范围内,以 防止因过热而引起的绝缘 损坏。
湿度控制
保持发电机运行环境的湿 度在合适水平,避免过度 潮湿或干燥,以防止对主 绝缘产生不利影响。
清洁维护
定期清洁发电机,清除灰 尘和污染物,以防止对主 绝缘造成损害。
主绝缘损坏对机组运行的影响
机组运行稳定性下降
主绝缘损坏会导致机组运行时产生不稳定的电气噪声和机械振动 ,影响机组的稳定性和可靠性。
能量转换效率降低
主绝缘损坏会导致发电机的能量转换效率下降,造成能源浪费和经 济效益损失。
安全风险增加
主绝缘损坏会导致发电机的电气性能下降,容易引发电气事故和安 全风险。
采用新型绝缘设计,提高绝缘性能和耐久 性。
选用高性能的绝缘材料,提高绝缘质量。
3. 生产工艺改进
4. 试验与验证
引入先进的生产工艺,确保产品质量和稳 定性。
进行严格的试验和验证,确保设计方案的 可靠性。
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规范操作流程
培训操作人员
对操作人员进行专业培训,确 保他们了解发电机的正确操作
流程和注意事项。
制定操作手册
制定详细的操作手册,指导操作人 员正确操作发电机,避免误操作导 致的主绝缘损坏。
定期审核
定期对操作流程进行审核和更新, 以适应新的设备和操作要求,确保 操作的规范性和安全性。
04 案例分析与应用
机械损伤
机械损伤可能导致主绝缘受损,如设备运输、安装过程中出现的损伤等。
03 解决水轮发电机主绝缘损 坏的措施
水轮发电机转子绝缘下降原因分析及处理
2 2 发 电机 励磁 系统 交 流 回路 中设 备 绝缘 破 坏 引 . 起 的转 子接 地故 障 20 0 4年 5月 1 1日, 励磁 系统 第 1次投 运 时 , 3
机组 发生 “ 子 一 点 接 地 故 障 ” 转 。检 查 发 现 是 励 磁
变压 器低 压 侧 B相 电缆 破损 接 地 引起 的 , 表现 为 机
摘
要: 分析 了华光潭梯级水 电站发电机转子发 生接地 故障 的类型 和原 因, 对重 复发生 接地故 障的原 因进行 了重点探
讨 , 出了相应 的解决办法 , 同类水轮发 电机组处理类似 问题 时参 考。 提 供 关键词 : 电站 ; 轮发电机 ; 水 水 转子绝缘 ; 接地故障
中 图分 类 号 :K7 0 8 T 3 . 文 献 标 志 码 : B 文章 编 号 :64—15 (0 0 l 0 3 0 17 9 1 2 1 )O一 07— 3
地 ” 障信 号 , 机后 检查 1发 电机 转 子 回路 , 绝 故 停 其 缘 为零 。经 检修 人 员 对 电刷 、 电环 及 集 电环 支 撑 集 绝 缘架 等 处 进 行 清 扫 处 理 后 , 子 回路 绝 缘 达 到 转
20 0 Mn, 组恢 复正 常运 行 。运行 人员 于 3月 2 机 1日
加重 , 可转 为永 久接 地 。
也 是杭州 地 区 电网的黑 启动 源 。
华光 潭 一 级 电 站 水 轮 发 电 机 型 号 为 S 3 — F0
1/50 发 电机 采用 具 有 上 、 2个 导 轴 承 的立 轴 232 , 下 悬 式机构 , 推力 轴 承置 于上导 轴 承 的油 槽 内 ; 励磁 方
2 3 发 电机转 子 回路设 备本 身 绝缘 正 常 , 连续 2 . 却
水轮发电机定、转子绝缘低的原因分析及处理
水轮发电机定、转子绝缘低的原因分析及处理摘要:转子一次回路涉及的相关设备:转子磁极、转子引线、集电环、碳刷、刷架、励磁电缆等设备中,造成转子绝缘偏低的常见主要原因为转子引线绝缘支撑套管及集电环支架绝缘支撑套管处大量碳粉堆积。
另外,部分堆积在中心体引线处的碳粉在运行中随气流飘散、堆积在磁极,引起磁极脏污、磁极及转子绝缘下降。
还有部分机组因励磁电缆绝缘层局部被刮破、励磁柜内电缆绝缘支撑板绝缘低等原因引起机组转子绝缘偏低。
本文基于水轮发电机定转子绝缘低的原因分析及处理展开论述。
关键词:水轮发电机;定、转子绝缘低;原因分析及处理引言正是因为在水轮发电机组的实际运行过程中,极易出现发电机转子绝缘降低故障,给整个发电机组的安全稳定运行造成巨大的影响,所以基于此种情况本文结合个人实践工作经验,对导致水轮发电机转子绝缘降低的原因及其处理措施加以总结,并且结合水电站水轮发电机组的实际运行情况,对这一现象展开深入的剖析与研究,以期通过笔者的相关阐述能够为进一步防止水轮发电机转子出现绝缘降低现象奠定良好的基础,以保证水轮发电机组的安全稳定运行。
1从发电机转子相关设备结构进行分析水轮发电机是同步发电机,其转子是凸极式结构,由多极组成,每个磁极单独嵌装在轮毂上,每个磁极套装一个多匝绕组,定子主要由机座、铁芯和三相绕组线圈等组成,铁芯固定在机座上,三相绕组线圈嵌装在铁芯的齿槽内。
通过下面四个方面进行分析:1.1集电环:集电环安装在上端轴上,由周圈同心分布的绝缘螺栓经法兰把合,集电环装配有一筒形外罩,该外罩与发电机室把合,并与发电机通风冷却系统隔绝,集电环固定在转轴上,随机组转动时与电刷滑动接触,将励磁电流传递到转动中的励磁绕组之中。
1.2电刷:电刷采用金属石墨碳刷,恒压刷握,两个集电环外圆加工成左螺旋沟槽,便于散热及防止碳粉堆积,电流及集电环旋转磨擦产生的热由自然空气流通带走,集电环罩侧面开有窗户以便检查,维修及更换碳刷,集电环两极之间通过适当厚度的绝缘隔离,以保持所需的电气距离和防污爬电距离。
浅析水轮发电机转子绝缘能力降低原因及处理
引言
跃洲水电站位于江西省赣州市于都县境内贡水干流上, 距离于都县城约5km。电站装设贯流式灯泡机组,总装机容量 3×12 MW,发电机型号为SFWG12-72/6570[1],机组额定电压 6.3kV,额定励磁绕组电压180 V,额定励磁电流900 A,转子绕 组绝缘等级为F级。制造厂为韶关众力发电设备有限公司。
参考文献 [1] 刘选.灯泡贯流式水轮发电机组运行与检修[M].北京:中国水
利水电出版社,2006:73. [2] DL/T 596-2005 电力设备预防性试验规程 [S].北京:中国电力出
4 结束语 跃洲电站1号发电机组检修后,开机前转子引出线处测量
绝缘为50MΩ,2018年2月11日并网发电试运行,2月13日测量 转子绝缘为500MΩ,转子绝缘满足规范要求。自再次大修以 来,机组运行稳定,碳刷振动减小,集电环处碳粉堆积量明 显减少,清理次数减少,定期工作所测发电机转子绝缘均在 100MΩ以上,满足规程规范要求,证明本次转子绝缘处理取得 成功,可供同类型电站借鉴。
(2)转子线圈绝缘下降。通过分部查找法,对转子引出 电缆、集电环用500V摇表进行测量,绝缘电阻均在100 MΩ以 上,唯独转子线圈绝缘为0.3MΩ。
3 发电机转子绝缘能力降低处理 为彻底解决转子绝缘低这个缺陷,2017年10月对1号水轮
发电机组进行A级检修,针对出现的原因进行逐一处理。 3.1 集电环处理 (1)针对运行中产生碳粉较多问题,集电环各圆同心度
校测,表面进行抛光,保证集电环圆度表面光洁度及同心度达 到设计要求。更换绝缘垫块及套管,处理后效果非常明显, 所 测绝缘值均为500 MΩ。(2)更换刷架及新型号碳刷。
3.2 转子本体绝缘处理 (1)分割法查找转子绝缘。转子磁极72极,通过采用绝 缘测试对称分割法来查找,将转子绕组中间位置的磁极引线断 开,把转子绕组一分为二,然后分别检查两边部分的绝缘情 况,将绝缘低的一侧再次一分为二再检查绝缘,以此方法一直 检查直到找到绝缘低的磁极。转子磁极绝缘如下,6#磁极绝缘 最低为0.6 MΩ。 (2)磁极绝缘处理。转子磁极表面附着有碳粉及油污, 用无水酒精清扫磁极各部,自然晾干后再次进行绝缘值测量, 测得3#、5#、7#、9#、32#磁极绝缘值低于50 MΩ,根据制造 厂的技术要求,低于50 MΩ的磁极需进行绝缘处理,考虑现场 处理难度,将这5个磁极进行返厂重做主绝缘处理。 其余磁极安放于安装场定置位置,再次用无水酒精进行清 洗后,对磁极整体进行涂刷1504环氧脂绝缘漆二层,表面喷涂 一层H183聚酯晾干铁红瓷漆,增加绝缘强度,用数字兆欧表测 量单体磁极绝缘100 GΩ。2018年1月,转子磁极回装、测圆、 磁极连接完成后,测量转子绝缘良好,大于500MΩ。
一起水轮发电机转子绝缘偏低原因分析及处理
一起水轮发电机转子绝缘偏低原因分析及处理摘要:发电机定转子绝缘的好坏,直接影响到机组能否正常运行,若转子磁极线圈表面若有绝缘缺陷,在运行过程中集聚一定数量的碳粉及油雾,和主轴形成通路,则严重影响到磁极绝缘,导致转子绝缘整体下降,进而影响发电机的安全稳定运行。
本文通过一起实例,分析发电机磁极绝缘下降的具体原因,提出改进措施,从而在根本上解决影响转子绝缘偏低的问题。
关键词:转子磁极;碳粉;绝缘偏低;改进措施Cause analysis and treatment of low insulation of HydrogeneratorrotorHan Weijiang ChenJunchao(Zhejiang zheneng Beihai hydropower Co.,qingtian 323907,China)Abstract: generator rotor coil magnetic pole surface if the insulation defects in the operation process of agglomeration of toner and oil mist quantity, and the spindle formation pathway, serious impact to the pole insulation, thereby affecting the safe and stable operation of generator. Through an example, this paper analyzes the specific reasons for the decline of generator pole insulation, puts forward the improvement measures and technological requirements, so as to fundamentally solve the problem of low rotor insulation.Keywords: rotor; toner; insulating varnish is low; improvement scheme; Dipping paint0 引言某水电站装机60.4万KW,其中3台20万KW常规机组,0.4万KW机组为生态小机组,主要作用是在常规机组全停期间开机运行,保证下游不断流,保护生态环境。
一起水轮发电机转子磁极绕组交流阻抗异常的分析及处理
一起水轮发电机转子磁极绕组交流阻抗异常的分析及处理摘要:本文针对一起大型水力发电机转子磁极绕组交流阻抗异常进行了分析和处理。
根据交流阻抗测试原理,分析判断交流阻抗偏低的原因,并通过不同的测试方法,判断转子磁极绕组是否存在匝间短路现象。
关键词:水轮发电机;磁极绕组;交流阻抗;匝间短路1机组介绍土耳其某水力发电厂安装有2台单机为81500KW的立式悬式水轮发电机组。
水轮机主要由水机主轴、水导轴承、主轴密封、导水机构、转轮、蜗壳、尾水部分、调速机构及辅助部分等组成;发电机主要由上机架、下机架、定子、转子、推力轴承、下导轴承、发电机主轴、励磁系统及辅助部分组成。
定子由三瓣机座在现场组合成一个整体,然后进行定位筋安装,定子铁芯叠装,下线等工作。
转子现场进行组装,包括磁轭叠装,磁极挂装等工作。
2磁极绕组交流阻抗原理及测量方法交流阻抗就是对于感性、阻性元件对通过的交流电所产生的反应,即对交流电流产生的阻碍作用,交流阻抗是由绕组的直流电阻和绕组阻抗组成,即Z2=R2+X2。
式中“Z”表示交流阻抗,“R”表示绕组直流电阻,“X”表示绕组感抗。
水轮发电机一般为凸极式磁极,这样的磁极绕组可以通过电压冲击法或一般交流阻抗检测法检查磁极绕组匝间绝缘。
电压冲击法需要特殊的专用试验设备,在绕组匝间施加一个冲击电压,通过波形情况去判断该绕组是否存在匝间短路,同时还需要有丰富经验的人才能分析和判断试验结果,难度相对较高。
对于一般交流阻抗测量法,要求就相对于简单容易,只需要普通试验变压器或调压器即可执行,直接通过对测量结果的电流或电压大小进行比较,就能够判断出磁极绕组是否存在匝间短路,因此,通常情况一般采用交流阻抗试验方法。
对于一个拥有多匝线圈的磁极绕组来说,当某处发生匝间短路时,短路匝直接就形成了一个闭合的回路,当通过交流电时,此回路就会感应出一个感生电流,其电流与原来施加电流的方向相反,因此该感生电流产生的磁场也与原电流磁场方向相反,这样就抵消掉了一部分原电流磁场,导致绕组中电流增大,交流阻抗降低。
水轮发电机转子绝缘降低原因分析及处理
水轮发电机转子绝缘降低原因分析及处理作者:曾鹏飞来源:《科技与创新》2014年第24期摘要:针对某水电站发电机励磁回路绝缘降低的问题,从集电环表面问题、机组旋转摩擦程度、油槽通气窗设计等几方面进行了详细的分析,总结出了水轮发电机转子绝缘降低的原因,并提出了相应的解决方法,以期有效提高机组的运行效率。
关键词:水电站;水轮发电机;绝缘性能;发电机组中图分类号:TM312 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)24-0136-02水轮发电机组是该水电站中最重要的动力设备,水轮发电机组由水轮机、调速器和发电机组成。
水轮机是将水流能量转变为机械旋转能量的设备,它利用水电站的水头和流量来做功。
调速器可以调节水轮机的转速,以保证电能的频率质量,实现水轮发电机组自动开、停、变速、加减负荷、调相、成组控制、事故停机,达到机组安全、经济运行的目的。
然而,该水电站自投产发电以来,多次发生发电机转子绝缘降低,严重影响了机组的安全、稳定运行,增加了机组的强迫停运次数,加大了设备的检修维护强度。
为了使发电机机组安全、稳定地运行,本文对其绝缘性能的降低原因进行了深入探讨。
1 机组概述某水电站1号机组和2号机组为大机组,装机容量都为35 MW,机组型号为SF35-24/5700。
3号机组和4号机组为小机组,装机容量都为15 MW,机组型号为SF15-16/3800。
大机额定转速为250 r/min,小机额定转速为375 r/min,机组转速比较快,导致碳粉磨损比较严重,该站首台发电机组于2013-01并网运行。
2 现象及异常分析随着机组运行时间的推移,1号发电机(装机35 MW)转子绝缘状况不佳,绝缘强度难以保证机组的正常运行。
停机后,用500 V摇表测量转子绝缘,发现阻值不到0.1 MΩ。
维护人员发现发电机上机架盖板处、碳刷支架和滑环支臂处堆满了碳粉和油污的混合颗粒,随即对集电环室设备进行了擦拭清理,清理干净后测得转子绝缘大于500 MΩ,具备投运条件,1号发电机随即投入运行。
水轮发电机转子磁极装配绝缘偏低问题处理
水轮发电机转子磁极装配绝缘偏低问题处理【摘要】水电站对转子磁极进行装配过程中,有可能具有大量绝缘电阻低的磁极,并且在开展耐压试验的过程中还有可能出现击穿的情况。
根据相关的检测和研究后了解到,之所以发生上诉情况,和磁极设计有直接的关系。
为此应通过涤纶毛毡包裹环氧块的方式对所存在的缝隙进行堵塞,只采用不多的环氧胶,这样就可防止环氧胶因无法固化而使绝缘电阻偏低。
如果把聚酰亚胺薄膜粘带扩宽,完全铺放到磁极靴部,就算环氧胶深入进磁极靴,也无法和磁极铁芯触碰到,进而能够全面加强绝缘性。
【关键词】水轮发电机;转子磁极;绝缘;环氧胶水轮发电机组转子绝缘偏低,会导致水轮发电机无法顺利运转。
在安设和改进发电机转子的时候,磁极会决定转子绝缘的总体效果。
为此有必要对水轮发电机转子磁极装配绝缘偏低问题进行分析,同时制定有效的解决措施。
一水轮发电机转子磁极装配绝缘偏低问题分析水电站的机型机组进行增容改造的过程中,在对磁极进行完装配以后,在还没有进行挂装的时候会开展电气试验。
而国际上对于试验的要求主要包括:(1)在还没有对单独的磁极进行安装的时候,绝缘电阻要超过5MΩ;(2)在还没有对单独的磁极进行安装的时候,耐压值应达到10Uf+1500V,切不可小过3000V,并要保持1min的耐压。
目前主要是采用2500V兆欧表测量转子磁极绝缘电阻,其磁极一共具有96个,在进行测量时了解到,有将近一半的磁极绝缘电阻不超过200MΩ,不过符合国际上的规定,此外有10个磁极阻值不超过5MΩ,不符合国际规定。
机组磁额定励磁电压普遍为475V,所以耐压为10Uf+1500V。
将电阻超过5MΩ的磁极做耐压试验,而在此过程中,有5个磁极在第一次接受试验的时候出新了击穿情况。
二原因分析磁极极身绝缘主要是以环氧板双重绝缘为主,同时在对其加热并固化以后,再由相关工作者进行检验,若固化达到了标准,就说明磁极极身不大可能发生故障。
其实,在线圈套装以后,当磁极线圈端侧还没有补充涤纶毡的时候,发现磁极绝缘电阻全部超过了500MΩ。
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科技创新
水轮发电机转子绝缘降低原因与处理措施
张晓旭1,黄永亮2
(1.哈尔滨电气动力装备有限公司,黑龙江 哈尔滨 150066;2.哈尔滨电气股份有限公司,黑龙江
哈尔滨 150023)
摘 要:水轮发电机转子绝缘阻值的降低,会导致水轮发电机组被迫停止运转,进而严重影响到水电站的安全生产。
所以做好水轮发电机转子绝缘降低的防护工作就显得尤为重要。
为此,本文笔者结合个人研究经验与某水电站的实际运行状况,针对水轮发电机组在实际运行过程中引发转子绝缘降低故障的原因与处理措施展开粗浅的探讨,以供参考。
关键词:水轮发电机组;转子绝缘;降低;处理措施
0 前言
正是因为在水轮发电机组的实际运行过程中,极易出现发电机转子绝缘降低故障,给整个发电机组的安全稳定运行造成巨大的影响,所以基于此种情况本文结合个人实践工作经验,对导致水轮发电机转子绝缘降低的原因及其处理措施加以总结,并且结合某水电站水轮发电机组的实际运行情况,对这一现象展开深入的剖析与研究,以期通过笔者的相关阐述能够为进一步防止水轮发电机转子出现绝缘降低现象奠定良好的基础,以保证水轮发电机组的安全稳定运行。
1 导致水轮发电机转子绝缘降低的原因与处理措施如若水轮发电机转子绝缘性能出现大幅度的降低或者是绝缘阻值贴近为零,那么在高压电的冲击之下,就会造成绕组绝缘薄弱环节被击穿,而出现短路现象,甚至还有可能造成水轮发电机着火。
因此保证水轮发电机组转子的绝缘性能尤为重要。
1.1 导致水轮发电机转子绝缘降低的原因
笔者结合个人工作经验,对导致水轮发电机转子绝缘降低的原因加以总结,具体如下:水轮发电机转子如若停运时间超过15天,其所处的工作环境又过于潮湿,在长期受到湿热空气的侵蚀下,极易导致绝缘阻值降低的故障;集电环室滑环与碳刷之间相互摩擦而产生了较多的碳粉,这些碳粉堆积在集电环支架的绝缘支撑套管之处,以至于滑环爬电至滑环支撑,导致发电机的转子绝缘阻值降低;发电机的空冷器、大轴补气管道阀门、管道漏水进入到转子之中,以至于转子绝缘阻值降低;因为水轮发电机的轴承冷却系统密封不够严实,轴瓦漏油以至于转子线圈端部积累过多的油污与导电性的粉尘,致使转子本身的绝缘性能被大大地降低;因为水轮发电机转子的连续工作时间过长,转子在长期的高速转动之下产生了大量的转动热量,因为热量的积累致使绝缘材料出现变形温度值,绝缘材料老化、槽内绝缘破坏等问题,致使转子绝缘阻值降低。
1.2 水轮发电机转子绝缘降低的处理措施
针对上述常见问题,可以采取以下几点处理措施,具体如下:当水轮发动机组本身的冷备用时间达到了10天以上时,要想有效地去除水轮发动机组的潮气,可以将水轮发电机组由冷备用状态直接调整到空载状态下并运行1个小时左右,其原理在于利用水轮发动机组在空载运行过程中所产生的热量加热转子的各个部位,以达到去潮的目的;当集电环内部堆积过多的碳粉时,可以采取定期清理堆积在滑环处碳粉的方法,来消除碳粉的过多堆积问题;在水轮发电机的实际运行过程中,要进一步加强对发电机风洞内的巡检,一旦发现分洞内出现积水、漏水等问题应立刻给予针对性处理;在水轮发电机的检修期间,要做好发电机各个轴承冷区系统本身密封性的检查工作,从而确保各个轴承冷却系统的封闭可靠性;做好水轮发电机组的年度计划检修工作,一旦发现发电机转子槽内的绝缘情况不佳,存在绝缘层老化、异常问题,要给予及时的处理,确保转子的绝缘性能。
2 以某水电站为例加以阐述
笔者结合相关资料以某水电站水轮发电机转子的绝缘降低为例,加以进一步的梳理与分析,从而更好地剖析转子绝缘降低的处理措施。
根据相关资料可知,某水电站在巡检的过程中,发现其#1发电机转子接地保护装置之上的转子绝缘阻值在175kΩ到220kΩ之间,接地参考位置α则在20%到20%之间进行变化。
而正常的转子绝缘阻值应该在300kΩ,相应的报警值为10kΩ,接地的参考位置α应该在50%。
经过数日运行后,#1发电机的转子绝缘阻值持续性下降,工作人员采取了增加碳粉收集装置这一临时措施以后,#1发电机的转子绝缘阻值的下降趋势得到了有效的减缓。
而经过分析确认后得知,造成发电机转子绝缘降低的根本原因是因为发电机集电环室内的集电环支架中的绝缘支撑套管上堆积了过多的碳粉,以至于滑环爬电至滑环支撑之上。
而在水轮发电机组的实际运行过程中,因为集电环室中的碳刷和滑环相互摩擦接触后会形成大量的碳粉,长此以往就会堆积大量的碳粉,并且这些碳粉会黏附在集电环支架的绝缘支撑套的套管处,形成大量的碳粉堆积。
虽然说因为摩擦接触而产生碳粉的问题不可避
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免,但是充分利用碳粉收集装置还是可以避免碳粉大量堆积问题。
所以可以从碳粉产生与堆积两个方面入手加以详细分析。
造成集电环内产生过多碳粉的原因众多,主要是因为:电刷与集电环之间的电刷材质选择不当,而产生了过多的碳粉。
这是因为如若电刷材质过硬,那么集电环本身的磨损就会十分严重。
如若电刷材质过软,那么电刷磨损就会较为严重,进而产生大量的碳粉。
所以做好电刷与集电环之间的选型磨合十分重要;集电环表面的粗糙程度越大,相应的摩擦系数也就会随之越大,电刷的磨损率也就会越高,此时就会产生大量的碳粉。
因此要定期对集电环表面实施抛光处理,去掉多余的毛刺,以此提高集电环表面的光滑度,降低碳粉的产生;弹簧压力决定了电刷与集电环之间的接触情况,弹簧压力过大时电刷的机械磨损也相应较大,会产生较多的碳粉。
弹簧压力较小时,电刷与集电环之间的机械摩擦力虽然相对较小,但是因为电刷与集电环之间会接触不良,相应的电气磨损会进一步增大,产生火花问题,所以必须要为电刷与集电环选择一个恰当的弹簧压力;固定在刷架上的刷握,如若不够牢靠,那么在实际的运行过程中就会产生振动问题,进而加剧电刷本身的磨损。
因此为了避免这种情况的出现,必须要固定好刷架。
水轮发电机组在实际的运行过程中,碳刷与滑环之间摩擦时会产生一些十分细小的碳粉,这些碳粉经过长时间的大量堆积后,会致使集电环正负极短路,转子的绝缘降低,进而给整个水轮发电机组的安全稳定运行造成影响。
所以有效地收集水轮机发电机组在运行过程中产生的碳粉问题就显得尤为重要。
而由吸尘罩、碳粉传输管道、碳粉吸收装置组合而成的碳粉除尘系统恰恰能够有效地解决集电环内碳粉堆积问题。
尤其是碳粉吸收装置作为整个碳粉除尘系统的核心部件,其吸尘器的风量与风压会直接影响到吸尘的效果,所以选择适合的风量与风压尤为重要。
并且保证吸尘罩与管路的良好密封效果,也能够降低粉尘逸出的可能性;如若刷架上的集尘罩,其密封性能相对较差,那么碳粉的收集效率也势必会相对较低,就如该水电站使用的碳刷为可带电拆卸型,碳刷和集尘罩上面的视孔玻璃之间存在着一定的间隙,致使集尘罩本身的密封性能较差,如图1所示。
为此就可以在间隙处加强密封,使刷握与集尘罩之间的密封性得以有效的加强;如若碳粉收集装置的管路布局不够合理,那么碳粉将无法得到有效的收集。
为此就必须改进碳粉手机装置的管路布局,使用均匀对称结构,使吸尘口的数量得以增多,提高碳粉的收集效能;如若产生的碳粉较多时就需要进一步增加碳粉收集装置数量,从
而提高吸风量的同时,对集粉效果进行强化;如若碳粉收集装置本身的功率较低,那么其在收集粉尘时,势必会因为风力不足而无法完全吸收掉粉尘。
所以必须要选择更大功率的风机,以此进一步增强碳粉收集装置的收集效果;定期地清扫堆积在集电环上的碳粉,
能够有效避免碳粉堆积过多的问题出现。
图1 集电环结构
3 结束语
造成水轮发电机转子绝缘持续降低的原因众多,但是无论是哪一种原因的出现都会严重地威胁到水轮发电机组的安全稳定运行。
尤其是水轮发电机组在整个水电站的地位举足轻重。
所以,针对水轮发电机转子绝缘降低原因进行深入的研究与探讨,找寻有效的针对性措施,最大限度地降低发电机转子绝缘降低问题,从而确保水轮发电机的安全稳定运行则具有十分重要的现实意义。
因此在今后的实际工作中,相关工作人员更必须给予转子绝缘问题重点的关注,合理地安排水轮发电机组的运行方法,保证水轮发电机组绝缘阻值符合相关参数要求,进而避免带病运转问题的出现。
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