QCC案例分享
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延展项目
No. 文件编号 目标 实际完 成状况 达成 率 责任人 预计完 成日期 执行 范围 附件
1
持续更新看板文件,水平展开 至其他封装产品(MSD,SIM, BGA等)
2件
2件
100%
仲燕
12-31
外检 QC
活动感言
通过这次的活动,我们学习到了很多之前未曾接触 到的知识。理解了持续改善的概念,学习如何由基层 员工组成小组,通过适当的训练及引导,通过定期的 会议去发现、分析及解决问题,用品管的分析手法解 决工作中的困难。 本次QCC活动虽然结束了,但是这次活动让我们 自身得到了很大提高,增加知识,增加创造性,体会 团队合作给集体带来的效益。这样的活动,我们一定 会坚持不懈的进行下去。
整 改 训 练
整 改 稽 核
建 立 教 材
主题选定
团队组织 原因分析
主题选定
改善措施
数据收集及分析 改善效果验证
目标设定 标准化
由于SiP产量逐月上升,品质管理工作日渐严峻,一部品管成立QCC小组 ,共6人参加投票,每人1票,结果 “降低封装外检关卡误放率”以4票 获选作为我组改善主题。
主题选定
主题选定
数据收集及分析 改善效果验证
目标设定 标准化
改善措施
No.
改善措施 收集不良样品及图片,制作 LGA外观培训看板文件,供培 训及考核使用; 每季度进行一次实操考核,针 对考核不合格人员申请重新培 训; 根据外检QC作业流程图重新培 训QC异常处理流程,详细说明 QC职责;
目标
达成 率 100%
责任人
实际完 成日期 10-10
执行 范围 外检 QC
附件
1
1件
孙娟
2
1次/季
100%
任兴蕾
10-15
外检 QC
3
3人/班
100%
于炳
10-15
外检 QC
4
编写并培训QC外观检验作业流 程图,明确QC职责及义务。
3人/班
应完成 9人, 实际完 成9人
已加入
100%
仲燕
10-10
外检 QC
5
提出申请将外观实操考核加入 到QC岗位培训教材中
数据来源:CQE客诉清单及MES系统
目标设定
团队组织 原因分析
主题选定 改善措施
数据收集及分析 改善效果验证
目标设定
标准化
依目前统计数据逐步周下降目标 到结案时预计下降68.5%
原因分析
机 料
缺陷处于临界 料太多 可使用设备不足 设备未及时校准 设备精度不够
团队组织
主题选定 改善措施
数据收集方法 错误导致延误
数据分析 延误导致 目标延误
团队组织
团队组织
原因分析
主题选定
改善措施
数据收集及分析
改善效果验证
目标设定
标准化
圈 长
王爽(会议召开) 辅导员: 汪昳珺
圈 员
孙 娟
卜 君 玮
于 炳
曹 丽 敏
任 兴 蕾
仲 燕
工 作 分 配
会 议 记 录
资 料 收 集
报 告 处 理
人 员 培 训
11/10 LGA-00AK-014打标 字符偏移,Pin1 Mark点圆 圈切割后缺失
依目前统计数据误放率符合前期目标设定
标准化
团队组织 原因分析
主题选定 改善措施
数据收集及分析 改善效果验证
目标设定
标准化
培训教材标准化:入品管内部培训资料库 文件编号:Q5-01(封装)-0004 文件编号:Q5-01(封装)-0005 完成人:仲燕 完成时间:10-30
团队组织
主题选定 改善措施
数据收集及分析 改善效果验证
目标设定 标准化
原因分析
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
流出原因:
原因分析
团队组织
主题选定 改善措施
数据收集及分析 改善效果验证
目标设定 标准化
原因分析
无外观不良图片或样 品 技术层面
产生原因 没有外检实操考核
收集不良样品及图片
定期外检实操考核
系统层面
培训及考核制度 不完善
8月 5 29 14.71%
55
0 切割毛边
1
0% FPC分层 空洞
Q退不良数量
Remark: 客户投诉Defect mode Top 1: 切割毛边(QC关卡无此异常,分析 主要方向)。
QC退货Defect Mode Top 3
100% 50 40 30 20 10 0 FPC分层 空洞 金手指污染 11 10 36 63.16% 82.46% 80% 60% 40% 20% 0%
降低封装外检关卡误放率
活动流程
标准化 团队组织
改善效果验证
主题选定
改善措施
苹果 圈
数据收集及分析
原因分析
目标设定
Work Plan
项目 团队组织 主题选定 数据收集及分析 目标设定 原因分析 改善措施 改善效果验证 标准化
Plan: Act: Delay:
7月 8月 9月 10月 ww27 ww28 ww29 ww30 ww31 ww32 ww33 ww34 ww35 ww36 ww37 ww38 ww39 ww40 ww41 ww42
数据收集及分析 改善效果验证
目标设定 标准化
原因分析
人
不清楚失效模式 异常未及时上报 围堵措施执行不 到位 未按流程作业 检验标准记错 QC漏检
误放
产线嘈杂无法安心检验 光线太暗看不清 作业流程定义 不清 规格定义 不清 培训及考核不 合理 检验方式不正 确 抽样量不合 理
环 法
原因分析
产生原因:
投票数
误放率 = 客户反馈异常 批次 /(内部异常批次+ 客户反馈异常批次)
降低封装外检关卡误放率 投票数 4
提高品管记录质量 1
降低包装关卡出错率 1
数据收集及分析
封装外检关卡误放率
异常反馈件数
团队组织 原因分析
主题选定 改善措施
数据收集及 分析
改善效果验证
目标设定 标准化
7月 客户反馈 总内部异常 总误放率 5 41 10.87%
客退不良数量
团队组织 原因分析
主题选定 改善措施
数据收集及 分析
改善效果验证
目标设定 标准化
客退品Defect Mode Top 3
220 165 110 226 99.62% 85.28% 100% 累计不良率 累计不良率 80% 60% 40% 38 20%
7月 客户反馈 总内部异常 总误放率 5 41 10.87%
8月 5 29 14.71%
美新外检关卡误放率
异常反馈件数
Remark: 1. Jul至Aug,SiP 封装外检关卡误放率↑; 2. 客户投诉产品90%为美新LGA产品;
7月 客户反馈 AK内部异常 5
8月 4
23
14
数据来源:CQE客诉清单及MES系统
数据收集及分析
封装外检关卡误放率
异常反馈件数
修改培训考核制度
QC没有对改善效果 追踪确认 技术层面 流出原因 未对QC详细说明相关 的异常处理流程
明确QC职责和义务
编写异常处理流程图
系统层面
异常处理流程不健全
培训QC异常处理流 程
改善方向
改善措施
实际完 成状况 1件 应完成 9人, 实际完 成9人 应完成 9人, 实际完 成9人
团队组织 原因分析
将实操 加入考 核项目
100%
仲燕
10-30
外检 QC
改善措施
团队组织 原因分析
主题选定
数据收集及分析 改善效果验证
目标设定 标准化
改善措施
改善效果验证
团队组织 原因分析
主题选定 改善措施
数据收集及分析
目标设定 标准化
改善效果 验证
前期目标降低 68.5%,专案结束 时达到100%,达
成率145%