硝铵分厂包装工段机械伤害死亡事故调查报告.docx
生产事故调查报告
生产事故调查报告一、事故概况。
1.1 事故发生时间,2022年3月15日上午10点。
1.2 事故发生地点,XX工厂生产车间。
1.3 事故类型,机械设备故障导致的人员伤亡事故。
1.4 事故经过,在生产车间进行设备维护时,一台机械设备突然发生故障,导致一名工人受伤。
二、事故调查过程。
2.1 事故调查组成员,由公司安全管理部门、生产部门和技术部门的专业人员组成。
2.2 调查过程,调查组对事故现场进行了现场勘查和证据收集,对相关人员进行了询问和调查,对机械设备进行了全面检测和分析。
三、事故原因分析。
3.1 机械设备故障,经过检测分析,事故是由于机械设备的零部件出现了严重磨损和老化,导致设备突然故障。
3.2 设备维护不及时,调查发现,该机械设备的维护保养工作存在疏忽,未能及时发现和处理设备的隐患。
3.3 人员操作不当,事故发生时,工人在对设备进行维护时未能按照操作规程进行,导致事故的发生。
四、责任认定和处理。
4.1 设备维护责任,生产车间负责设备维护的主管被认定为主要责任人,因未能及时进行设备维护和保养,导致设备故障,对其进行了相应的处理和教育。
4.2 安全管理责任,公司安全管理部门因未能对设备维护工作进行有效监督和检查,对其进行了严肃的批评和教育。
4.3 人员操作责任,事故中涉及的工人因未能按照操作规程进行维护作业,对其进行了相应的纪律教育和培训。
五、事故教训和改进措施。
5.1 设备维护管理,加强对设备维护保养工作的管理和监督,建立健全的设备维护记录和检查制度,确保设备的安全运行。
5.2 人员培训教育,加强对生产车间工人的安全生产培训和教育,提高员工的安全意识和操作技能。
5.3 安全管理机制,完善公司的安全管理机制,加强对生产过程中安全隐患的排查和处理,确保生产安全稳定。
六、结论。
6.1 事故是由于机械设备故障导致的,但也与设备维护不及时、人员操作不当等因素有关。
6.2 事故中相关责任人已经接受了相应的处理和教育,公司已经采取了一系列改进措施,以避免类似事故的再次发生。
某厂包装车间空压机事故调查报告书
事故案例/案例分析
某厂包装车间空压机事故调查报告
书
一、事故概况
2008年11月14日中班7:05时,岗位工黄听到从空压机房传来较大响声,马上停下装汽车散装水泥,赶到空压机房,发现了6#空压机的配重块螺栓松脱下来,砸坏了曲轴箱,并看到传动皮带上冒烟,于是就去切断了电源,立即向车间汇报。
经过现场检查后发现,空压机已经严重损坏。
二、原因分析
在6#空压机曲轴配重块的紧固螺栓松动时未及时发现,并做相应处理,导致配重块松脱,砸坏了曲轴箱,致使6#空压机严重损坏。
三、事故责任及处理
1、空压机专修工对空压机的日常维护保养不到位,负主要责任,。
2、空压机岗位工黄信锦对空压机的巡检不够,负次要责任。
四、采取措施
1、加强设备的日常维护保养。
2、加强岗位工的巡检,提高岗位工的责任心。
机械伤害一般生产安全事故调查报告
机械伤害一般生产安全事故调查报告下面是一篇机械伤害一般生产安全事故调查报告模板,希望对你有所帮助:机械伤害一般生产安全事故调查报告一、事故背景(一)事故单位概况包括事故单位名称、地址、法定代表人、注册资本、经营范围、员工人数等基本情况。
(二)事故设备概况介绍事故设备的名称、型号、主要技术参数、使用年限等信息。
二、事故发生经过(一)事故发生时间(二)事故发生地点(三)事故经过描述详细描述事故发生的经过,包括事故前设备的运行状态、操作人员的行为、事故发生时的情景等。
三、事故原因分析(一)直接原因分析导致事故发生的直接原因,如机械设备故障、操作人员失误等。
(二)间接原因分析事故发生的间接原因,如安全管理制度不完善、操作人员培训不到位等。
四、事故损失情况(一)人员伤亡情况包括事故造成的死亡人数、受伤人数以及伤者的伤情等。
(二)经济损失情况包括事故造成的直接经济损失和间接经济损失。
五、事故处理情况(一)事故应急救援情况描述事故发生后应急救援的情况,包括救援人员的组织、救援设备的使用、救援过程等。
(二)事故责任认定情况根据事故原因分析,认定事故的责任单位和责任人。
(三)事故处理情况描述对责任单位和责任人的处理情况,包括行政处罚、经济赔偿等。
六、事故防范措施(一)安全管理措施提出加强安全管理的具体措施,如完善安全管理制度、加强安全培训等。
(二)技术改进措施提出对事故设备进行技术改进的措施,如增加安全防护装置、改进设备设计等。
(三)应急救援措施提出完善应急救援预案的措施,如增加应急救援设备、加强应急救援演练等。
七、事故调查结论总结事故调查的情况,对事故发生的原因、责任认定、损失情况等进行总结。
八、附件(一)事故现场照片提供事故现场的照片,以便更好地了解事故发生的情况。
(二)事故调查组成员名单列出事故调查组成员的名单,包括姓名、单位、职务等信息。
(三)相关证据材料提供与事故调查相关的证据材料,如事故报告、调查笔录、鉴定报告等。
机械伤害生产安全事故调查处理报告
机械伤害生产安全事故调查处理报告一、基本情况1、事发单位:2、事发时间:3、事发地点:4、事故类别:机械伤害5、事故性质:责任事故6、事故等级:公司级一般事故7、事故后果:二、受伤人员及损失情况三、事故经过及救援情况2020年6月28日上午10点30分左右,二期,****外架班组工人****在8#楼11层铺设悬挑脚手架硬质防护,使用手提锯锯模板时,手提锯防护置未回位关闭,工人自已麻痹大意将未关闭的手提锯放到自己脚上,使手提锯锯到自已的脚趾,事故发生后,代班长****及时报告项目部管理人员。
****及时赶到现场,对受伤人员进行简单处理。
由*****开车将受伤工人送往****中医医院,10点55分到医院。
检查结果,右足第二趾未节离断伤与右足第一趾甲划伤,医生要求立即安排住院进行手术。
安全组*****立刻开展事故调查,并报告项目经理*****与公司安全管理人员*****事故情况及检查结果情况。
四、事故原因分析根据事故现场勘验和对事故相关人员的调查了解,事故原因分析如下:1、直接原因(1)外架班*****使用的手提锯过程中,防护罩弹簧失灵,使手提锯防护罩不能及时回位,是造成此次事故的直接原因。
(2)******麻痹大意将未关闭的手提锯放到自己脚上,导致锯到自己脚趾受伤,是造成此次事故的直接原因。
2、间接原因(1)*****班组日常安全管理不到位,班组上工人使的小型机械未进行检查,是造成此次事故的间接管理原因之一。
(2)工人自己安全意识淡薄使用带病机械作业,是造成此次事故的间接管理原因之二(3)项目部对日常安全管理监督不够,平常检查不够。
是造成此次事故的间接管理原因之三。
五、责任认定及处理意见:1、*****,自身安全意识淡薄,使用带病机械,自己麻痹大意将未关闭的手提锯放到自己脚上。
对此次事故负直接责任,鉴于其已受伤害,免于经济处罚,在项目部内部通报批评。
2、******,外架班组长,本班组安全管理第一责任人,对本班组日常安全管理不到位,对作业工人使用的小型机械未进行检查。
违章冒险量尺寸、机械移动挤死人调查报告.docx
1996年3月20日,某修建公司机械四队铆工张某,在炼钢厂平炉车间安装新2号装料机,到邻近8号装料机测量副梁人孔尺寸,没想到8号装料机突然向前开动,张某被挤在端梁与柱子之间,肝、脾、肠、膈肌破裂,骨盆粉碎性骨折,失血性休克,经抢救无效死亡。
事故原因:1、张某在2号装料机作业时,未与任何人联系,擅自违章越过警戒区,到运行的8号装料机进行测量,结果装料机突然开动将其挤死。
2、互保对子对死者违章冒险行为制止不力,安全互保制度落实不够。
3、施工现场管理混乱,工长、班长作业前交代任务不细、不明确。
事后语: 张某去运行的8号装料机量尺寸,把自己送上了一条不归路,是张某无知呢还是拿自己的生命健康当儿戏。
每个人都应该珍爱自己的生命,千万不要冒险!12月18日,某炼铁厂二车间卷扬机工耿某在未与操作人员联系的情况下,擅自登上称量车打扫卫生。
称量车操作人员朱某不知此情,在车子放完料之后,又将称量车开到7号仓拉料。
这时耿从车上往下跳,因工作场地狭窄,耿某被挤了个转身,摔倒在地下,造成骨盆粉碎性骨折,内脏大出血,送医院抢救无效死亡。
事故原因:1、耿某上车打扫卫生时没有和操作工打招呼,违反了安全操作规程中“运行中的机电设备严禁检修、加油和清扫”的规定。
2、朱某在开车时未瞭望观察就直接起动称量车拉料,也违反了安全操作规程“中启动称量车要先发出声响警示信号,再点动几次后方向可开动”的规定。
3、作业现场存在隐患。
称量车与小焦皮带振动筛立柱之间空隙过小,容易挤伤人。
事后语:此类事故太多,但愿每个员工都能牢记别人的教训,为己所用。
2001年7月20日,某钢铁公司二号高炉甲班12时50分,泥炮工王某(男,29岁,本工种工龄5年)13时50分左右,两人清理完主沟,开始修理铁口泥套。
修理完泥套后,王某指令罗某去泥炮操作室开炮压泥套,检查泥套是否与泥炮炮头吻合。
王某站在铁沟西侧,打手势指挥罗某开炮。
当泥炮块压到铁口时,罗某隐约看到铁口有人,立即停车,但泥炮处于惯性继续前行,将在铁口处的王某挤成重伤。
机械伤害事故调查报告范文
机械伤害事故调查报告范文一、前言机械伤害事故是指在机械设备操作、维修、保养等工作中,由于人员疏忽、设备故障或操作失误等原因导致的人身伤害,对企业和个人造成了严重的经济和社会影响。
为了更好地理解和探索机械伤害事故的成因,并提出相应的防范措施,特进行本次调查。
二、调查目标本次调查的目标是了解公司机械伤害事故发生的具体情况、分析事故原因,并提出相应的预防措施,以减少类似事故的发生,确保公司员工的人身安全。
三、调查方法1.调查文献资料:查阅公司的报告、记录、档案等,了解历史机械伤害事故的发生情况,分析其中的共性和特殊性。
2.现场调查:走访事故发生现场,了解各个环节的工作流程和操作规程,观察场地和设备的情况。
3.访谈调查:与事故相关人员进行面对面的交流和访谈,了解他们的工作经验和看法。
四、调查结果1.历史机械伤害事故回顾通过调查公司的历史机械伤害事故,发现较为突出的共性是大多数事故是由于操作人员疏忽或违反操作规程导致。
例如,在一起挖掘机事故中,操作员在操作过程中未按照规定使用安全带,导致其在特殊情况下失去平衡,从而遭受伤害。
此外,还发现有一些特殊类型的机械伤害事故,如自动化设备的故障导致的操作人员误判,或者设备本身存在设计缺陷等原因引起的事故。
这些情况需要重点关注并采取相应措施。
2.事故分析2.1 操作人员疏忽导致的事故操作人员疏忽是机械伤害事故的主要原因之一。
例如,操作人员没有对设备进行全面的检查和维护,或者没有按照操作规程进行操作,容易造成事故发生。
2.2 设备故障导致的事故设备故障也是机械伤害事故的一个重要原因。
机械设备在长时间运行后容易出现故障,如传动装置的松动、工作部件的损坏等。
如果不及时发现和修复这些问题,容易导致事故的发生。
2.3 设计缺陷导致的事故一些机械设备存在设计缺陷,如操作按钮位置不合理、安全装置不完善等。
这些设计缺陷容易导致操作人员误操作或者无法及时发现风险,从而引发事故。
2.4 其他因素除了上述因素,还有一些其他因素可能对机械伤害事故产生影响。
工厂事故分析报告
工厂事故分析报告1. 简介本报告旨在对工厂事故进行分析,明确事故原因,并提出预防措施,以确保类似事故不再发生。
2. 事故概述在工厂C部门的生产线上,发生了一起严重的事故。
事故发生于2022年6月15日下午2点,造成了3名工人的重伤。
根据目击者的描述和相关调查,事故原因初步判定为机械设备故障。
3. 事故分析3.1 机械设备故障据调查,事故发生时,生产线上的机械设备突然停机,导致了物料的堆积。
之后,工人试图清理堆积的物料,但由于缺乏适当的工具和安全措施,导致3名工人受伤。
3.2 设备维护不及时通过对机械设备的维护记录进行分析,发现该设备的维护保养工作存在严重的滞后问题。
设备长时间未进行维修和检查,导致了故障的发生。
3.3 工人培训不足受伤的工人在事发时,没有正确的处理突发情况的知识和技能。
工人缺乏应急反应和安全意识培训,使得他们无法正确应对事故发生时的紧急情况。
4. 预防措施为了防止类似的事故再次发生,采取以下预防措施是至关重要的:4.1 定期维护保养确保所有设备的定期维护保养工作得到及时执行,包括设备的检查、清洁、润滑和更换磨损部件。
建立维护计划,并确保维护记录的准确记载。
4.2 增加安全设备为生产线上的工人提供必要的安全设备,如安全眼镜、手套、耳塞等,以保障工人的人身安全。
同时,安装适当的紧急停机装置和自动报警系统,以及应急灭火器材等,以确保在事故发生时能够迅速切断电源或采取其他相应的紧急措施。
4.3 培训与意识提升为所有的工人提供必要的培训,包括应急处理、安全操作规程等方面的知识和技能。
定期组织安全培训,加强对工人的安全意识培养。
建立员工参与安全管理的机制,激发员工对安全问题的思考和行动。
4.4 建立事故报告机制建立完善的事故报告机制,要求任何事故都必须及时上报,并进行详细分析和调查。
通过事故报告分析,不断总结教训,加强对事故的预防和控制。
5. 总结通过对工厂事故的分析,我们发现设备维护不及时和工人培训不足是导致事故发生的两个主要原因。
厂子意外死亡情况汇报
厂子意外死亡情况汇报
根据最近对厂子意外死亡情况的调查和汇报,我们得出以下结论:
1. 事发经过。
本月初,我们的工厂发生了一起意外死亡事件。
据现场目击者描述,当时工
人小李正在进行设备维护,因未按规定操作,不慎被机器夹住,造成严重伤害。
尽管紧急救援人员及时赶到并进行抢救,但小李最终还是因伤势过重不治身亡。
2. 相关责任。
经过调查,事故发生的原因主要是因为小李未按照操作规程进行设备维护,
且未正确佩戴安全防护装备。
此外,现场监管人员也存在疏忽,未能及时发现并制止小李的不当操作。
因此,我们认为事故的主要责任在于小李个人和现场监管人员。
3. 预防措施。
针对此次意外死亡事件,我们已经采取了一系列的预防措施。
首先,加强了
对员工的安全教育培训,强调了设备操作规程和安全防护措施的重要性。
其次,对现场监管人员进行了再次培训,加强了他们的监督和管理能力。
同时,我们还对工厂的设备进行了全面检查和维护,确保设备的安全性和可靠性。
4. 后续处理。
针对此次意外死亡事件,我们将对相关责任人进行严肃处理,以示对安全生
产的重视。
同时,我们将继续加强对安全生产的管理和监督,确保类似事件不再发生。
另外,我们也将对小李的家属进行慰问和赔偿,尽量减轻他们的伤痛。
5. 结语。
安全生产事关每个员工的生命安全和企业的发展稳定,我们将以此次意外死
亡事件为教训,不断加强安全生产工作,确保员工的安全和企业的稳定发展。
以上是对厂子意外死亡情况的汇报,希望大家能够引以为戒,共同努力,确保安全生产,保障每个员工的生命安全。
安全生产事故调查报告
安全生产事故调查报告背景介绍:根据公司安全管理制度规定,对近期发生的一起安全生产事故进行调查,并撰写调查报告,以便进一步查明事故原因,采取相应措施预防类似事故再次发生。
一、事件概述在2021年X月X日X时X分,发生了一起由机械设备故障引发的安全生产事故。
事故地点位于公司工厂车间三号生产线,具体描述如下:事故现场位于三号生产线的机械设备区域,该区域负责产品加工和装配。
事故发生时,工人王某正在操作机械设备,并未严格按照操作规程操作,导致发生故障。
由于机械设备未能及时停止运行,引起了连锁反应,致使周围设备高速旋转,给工人王某带来严重伤害。
二、事故原因分析通过对事故现场进行调查和分析,可以得出以下事故原因:1.操作人员不按规程操作:王某未按照操作规程进行操作,缺乏对机械设备的正确使用和维护知识。
这也是导致事故发生的直接原因。
2.设备维护不到位:对机械设备的维护保养不到位,未能及时发现设备存在的潜在问题并进行修理。
设备故障的积累最终导致事故的发生。
3.安全意识不强:在事故发生前,公司未进行足够的安全培训和意识教育,未能使员工充分认识到安全意识的重要性,导致员工对安全生产缺乏重视。
三、事故后果及影响此次安全生产事故带来了以下后果和影响:1.人员伤亡:由于事故的发生,工人王某遭受了严重的伤害,经送往医院抢救无效不幸身亡。
对王某家属造成了无法弥补的精神和经济损失。
2.经济损失:事故造成了机械设备的损坏,需要投入大量资金进行修复和更换。
同时由于事故导致生产线中断,造成生产损失和订单延误的客观损失。
3.声誉受损:作为一家重视安全生产的企业,此次事故使得公司的形象受到损害,对公司的信誉产生不良影响。
四、事故处理措施为了进一步做好类似事故的防范工作,我们根据调查结果推出以下处理措施:1.加强员工培训和教育:加大对员工的安全培训力度,增强安全意识,提高操作技能,确保员工严格按照规程操作,防范类似事故的发生。
2.完善设备维护制度:建立规范维护机制,定期对设备进行检修和保养,确保设备处于良好状态,避免设备故障带来的安全隐患。
机械事故调查报告
机械事故调查报告机械事故调查报告概述:本报告旨在对一起机械事故进行详细调查,并对事故原因和应对措施进行分析和总结。
该事故发生在某工厂的生产车间,导致多名工人受伤。
通过对现场的勘察、证人的询问以及相关资料的分析,我们得出以下结论。
事故背景:该工厂生产线上的一台机械设备突然发生故障,导致设备停止运转。
工人们在维修设备时,不慎触碰到了活动部件,造成了工人的伤害。
事故发生时,工人们没有及时采取应急措施,也没有按照规定的程序进行维修和保养。
事故原因:1. 设备维护不及时:根据工厂记录,该设备的维护保养工作一直没有得到及时的执行。
长期的使用和缺乏维护导致设备的部件磨损加剧,最终引发了故障。
2. 工人培训不足:调查发现,工人们对设备的操作和维修了解不够深入,缺乏必要的培训和技能提升。
这导致了他们在维修过程中的错误操作和不当行为,增加了事故发生的风险。
3. 应急措施不到位:当设备发生故障时,工人们没有立即采取应急措施,比如切断电源或向上级报告。
这种缺乏应急意识和行动的态度,使得事故的后果更加严重。
事故影响:1. 人员伤亡:事故导致多名工人受伤,其中一人伤势较重,需要长期治疗和康复。
这不仅给受伤工人本人带来了身体和心理上的痛苦,也给他们的家庭造成了沉重负担。
2. 生产延误:由于事故导致生产线停工,工厂的生产计划受到了严重影响。
这不仅造成了生产能力的下降,还给工厂带来了巨大的经济损失。
应对措施:1. 加强设备维护:工厂应建立完善的设备维护制度,并确保定期检查和维修设备。
只有通过及时的维护,才能保证设备的正常运转和工人的安全。
2. 提高工人培训:工厂应加强对工人的培训和技能提升,确保他们熟悉设备的操作和维修流程。
只有具备足够的专业知识和技能,工人才能在事故发生时做出正确的判断和应对。
3. 加强应急意识:工厂应加强对工人的应急意识教育,培养他们在事故发生时能够迅速反应和采取有效措施的能力。
同时,建立健全的应急预案和报告机制,确保事故能够及时上报和处理。
工厂伤亡事故报告范文
工厂伤亡事故报告范文工厂伤亡事故报告尊敬的领导:我谨向您汇报我所在工厂的一起伤亡事故情况。
事故发生在2021年5月15日的上午10点左右,事故地点位于我所在工厂的车间一楼。
事故原因初步判断是由于操作不慎导致的。
当天上午,车间一楼进行着常规的生产作业。
事发时,受伤的员工王明正在操作一台机械设备,他因为疏忽大意没有及时切断电源,并且未将设备停止运转,结果导致他的手被夹在了机械设备的夹板之间。
其他员工在发现事故后,立即停止了机械设备,并迅速报告给工人仓库的负责人李师傅。
李师傅马上拨打了急救电话,并由车间的安全人员进行了紧急处理,随后将伤者送往附近的医院进行治疗。
经医生诊断,王明的左手中指骨折,手指的肌肉和筋脉也受到了一定的损伤。
经过手术治疗后,伤者目前已恢复部分功能,但仍需要进一步的康复训练和治疗。
该起事故造成员工王明的伤情,对他的身体和家庭造成了很大的影响,同时也给工厂生产带来了一定的影响。
事故发生后,我们工厂立即成立了由相关部门负责人组成的事故调查小组,对事故具体原因和责任进行了深入调查。
根据事故调查分析,事故的直接原因是员工操作不慎,没有按照操作规程进行操作,并疏忽未将机械设备停止运转。
间接原因则是员工对操作规程的培训不够到位,安全意识不强。
根据调查结果,我们将采取以下措施来避免类似事故再次发生:1. 加强员工培训。
针对所有操作设备的员工,进行操作规程的培训,提高他们的操作技能和安全意识,加强设备操作时的安全防护措施的教育。
2. 加强安全管理。
加大对车间的安全检查力度,确保设备的安全性能和操作规程的严格执行。
加强对员工的安全教育,让他们始终保持高度的警觉和安全意识。
3. 完善安全设施。
对车间内的机械设备进行安全改造和维护,确保设备在运行中能够及时停止和切断电源。
4. 加大事故隐患排查力度。
定期组织对工厂车间进行安全检查,及时发现和排除安全隐患。
5. 完善应急救援机制。
建立健全急救体系,确保在发生事故时能够及时处理和救援,减少伤亡。
企业工亡事故调查报告
企业工亡事故调查报告一、事故概述事故发生时间:XXXX年XX月XX日事故发生地点:XXXXXX事故类型:工亡事故涉及人员:XXX(死者)二、事故经过在XXXX年XX月XX日,XXX(死者)在操作过程中不幸遭遇事故,当场死亡。
事发时,XXX正在进行设备检修工作,突然发生机械故障,导致其不幸身亡。
三、事故原因分析1. 直接原因:设备故障,导致XXX不幸身亡。
经过调查,发现设备维护不当,长期未进行必要的检查和维修,导致设备老化,存在安全隐患。
2. 间接原因:企业安全管理制度执行不力,对设备维护管理不到位,安全培训不足,员工安全意识薄弱。
四、事故责任认定经过调查认定,本次事故的主要责任在企业,具体表现在以下方面:1. 企业对设备维护管理不到位,未按规定进行定期检查和维修,导致设备存在安全隐患。
2. 企业安全管理制度执行不力,相关人员未能及时发现和处理安全隐患。
3. 企业对员工的安全培训不足,员工安全意识薄弱,缺乏必要的安全知识和操作技能。
五、预防措施和建议1. 加强设备维护管理,定期进行设备的检查、维修和保养,确保设备处于良好状态。
2. 严格执行企业安全管理制度,加强安全管理,提高安全风险防范意识。
3. 加强员工安全培训和教育,提高员工的安全意识和操作技能,确保员工能够正确、安全地操作设备和执行工作。
4. 建立健全的安全生产责任制,明确各级管理人员和员工的安全生产职责,确保安全生产责任落实到人。
5. 加大对安全生产的投入,包括设备更新、维修、安全设施配备等方面,提高企业的安全生产保障能力。
6. 加强应急预案的制定和演练,提高企业应对突发事件的能力,确保在事故发生时能够迅速、有效地进行处置。
生产安全事故调查报告
生产安全事故调查报告生产安全事故调查报告一、基本情况发生时间:2022年5月12日上午9:30发生地点:XXX工厂B区作业车间事故种类:机械伤害事故事故原因:操作人员操作失误引发二、事故经过根据现场目击者和相关工作人员的描述,5月12日上午9:30左右,在B区作业车间,操作人员小明正在操作一台大型液压设备。
由于小明缺乏必要的安全防范意识,未能正确操作设备,导致设备发生故障,造成他的手部被夹住。
事故发生后,现场工作人员立即进行紧急救援,将小明送往医院进行抢救,经过全力救治,小明还是失去了右手小指。
三、事故原因分析1. 缺乏安全意识:小明在操作设备时,没有注意到设备的安全隐患,缺乏必要的安全操作培训。
同时,他对设备的性能和操作规程了解不足,无法正确应对突发情况。
2. 操作失误:在操作过程中,小明未按照正确的程序进行操作,使用不当的工具进行设备操作,导致设备在运行时发生故障,造成伤害。
3. 缺乏管理措施:作业车间管理人员未对员工的操作进行监督和引导,缺乏必要的设备维护和巡检工作,导致设备故障没有及时发现和修复。
四、事故责任及处理措施1. 对小明的责任:小明在操作设备时缺乏安全意识,操作失误,直接导致了事故的发生,承担部分责任。
对小明进行安全教育培训,增强其安全意识和操作技能,同时给予相应的纪律处分。
2. 对作业车间管理人员的责任:作业车间管理人员应加强对员工的安全教育和培训工作,建立完善的设备巡检和维修制度,加强对作业过程的监督,以及对操作人员的引导和培训。
违规行为将给予相应的纪律处分。
3. 对设备管理人员的责任:设备管理人员应加强对设备的定期检查和维护工作,及时发现和解决设备故障,保障设备的正常运行,避免因设备故障引发的安全事故。
五、事故教训及预防措施本次事故给予我们很大的教训,为了避免类似的事故再次发生,我们采取以下预防措施:1. 加强员工安全培训:对所有员工进行系统的安全教育培训,强化安全意识,提高操作技能,确保工作人员具备应对突发情况的能力。
硝铵分厂包装工段机械伤害死亡事故
硝铵分厂包装工段机械伤害死亡事故一、事故经过:2007年6月18日白班,硝铵分厂包装工段包装岗位由李晓丽和门志莉两名操作工上班,上午10点15分,包装下料口因硝铵粘结堵塞,两人在二楼敲击无效后,操作工门志莉上三楼清理疏通,李晓丽刚装二袋肥的时间,约10:20李听到楼上有人喊叫,随即跑上三楼,发现门志莉已被卡在皮带和托辊之间,李晓丽立即按下输送带停车按钮,同时立即下去叫人并报告班长及相关领导。
班长李跃等赶到现场发现门志莉右臂被卷入皮带与托辊之间,在手臂东侧皮带与托筒之间夹有一根长约1.5米的六分钢管,其一端正抵在门的喉部,现场人员立即用铁管将皮带撬起将人从皮带下救出,同时联系救护车及时送医院,后经抢救无效死亡。
二、事故产生后果及影响效益:事故造成一人死亡,经济损失35万元。
三、事故原因分析(一)物的不安全状态:安全防护措施不到位,在运动的皮带和托辊下没有设置防护网,也没有禁止进入皮带和托辊下的警示标志,导致操作工错误的进入不能进入的地方操作,导致事故的发生。
(二)人的不安全行为:1、在公司下发的《硝铵包装码包岗位安全技术规程》中,6.3条明确规定“包装和下料斗堵塞时,禁止在下料斗上部边开车边捅硝铵,一定要停车后再捅,捅完后再开车。
”但操作工门志莉违反操作规程作业,没有停车就进行捅料,导致事故发生,是这起事故的直接原因;2、操作工安全防范意识差,漏斗周边近80%的地方都比较开阔,在皮带和托辊下仅1.2米左右高、长宽都不到1米的空间内,操作难度相当大,而且很不安全,但操作工没有意识到这里存在的潜在危险,没有采取防范措施就进行作业,造成事故的发生。
(三)管理因素:1、硝铵分厂对《岗位安全技术规程》落实不到位,本岗位的好多操作人员不知道“严禁开车捅料”这项规定,造成员工习惯性的违章作业,是造成这起事故的一个原因;2、硝铵分厂安全培训不到位,门志莉进入包装工段工作后,没有进行本岗位的操作培训和安全教育,就连本分厂的安全员也对“严禁开车捅料”的规定模糊不清,给违章作业行为造成了可乘之机;3、门志莉是我公司2006年12月份解除劳动合同的员工,今年5月份进入该岗位工作,用工前分厂没有征求综合管理处意见,更没有进行二、三级安全教育,严重违反公司的用工管理制度。
“12·9”某包装印刷厂机械伤害死亡事故调查报告.docx
一、基本情况1、事故发生时间和地点:2003年12月9日20时15分,西乡镇朱坳工业区XX包装印刷厂一楼啤机部2、事故类别:机械伤害3、事故人伤亡情况:一人死亡(李XX,男,18岁,文化程度大专,广东省XX市人)4、该企业曾在1993年,因电梯致使1人死亡,2002年工伤事故3宗,2003年1-8月工伤事故6宗。
二、事故经过XX包装印刷厂员工李XX下午5时正常上班,负责操作一楼啤机部85机台,20时左右机台上一个印刷工序已经完成,在换新印刷模具时由于没有切断机器总电源继续操作,身体不小心接触电源开关,致使机器开动,把李XX的头部夹在机器上,当同事发现后立即切断电源,把李XX从印刷机上救出,由于李XX伤势过重,经法医鉴定己当场死亡。
三、评述又是一起因企业安全管理不善安全教育不足,导致员工安全意识淡薄违章操作而引发的惨剧。
且该企业曾在1993年,因电梯致使1人死亡,2002年工伤事故3宗,2003年1-8月工伤事故6宗,属事故多发企业。
对于这样的事故我们要认真吸取教训,应加强对安全生产法律法规的学习,提高安全生产管理意识,对高危工作应加强现场安全管理。
杜绝此类事故的发生。
一、基本情况1、事故发生时间和地点:2003年8月31日凌晨3时10分,松岗镇XX塑胶厂注塑车间2、事故类别:机械伤害3、事故人伤亡情况:一人死亡(胡某,女,31岁,文化程度初中湖北省襄阳县人)二、事故经过经查,2003年8月30日19时,XX塑胶厂员工胡某上班和黎某负责21号机台,黎某负责开机,胡某负责削毛边。
当日胡某私自和黎某调换工种,到了8月31日凌晨3时10分左右胡某操作注塑机过程中,违规作业,用左手将注好的产品从注塑机取出,在身体还没有离开安全门时, 右手按了关闭安全门开关,安全门关闭时将胡某胸部夹住,黎某发现后立即和同事把安全门打开,将胡某扶起来,后送医院抢救无效死亡。
三、评述企业在日常生产过程中使用着各种机械设备,可以缩短产品生产周期,降低生产成本,有力地促进生产效率和经济效益的增长。
建筑机械伤害事故案例分析调查报告.docx
一、事故简介2002年4月24日,广东某建筑工地发生一起搅拌机机械伤人事故,造成一人死亡。
二、事故经过2002年4月24日,在某中建局总包、广东某建筑公司分包的动力中心及主厂房工程工地上,动力中心厂房正在进行抹灰施工,现场使用一台JGZ350型混凝土搅拌机用来拌制抹灰砂浆。
上午9时30分左右,由于从搅拌机出料口到动力中心厂房西北侧现场抹灰施工点约有200米左右的距离,两台翻斗车进行水平运输,加上抹灰工人较多,造成砂浆供应不上,工人在现场停工待料。
身为抹灰工长的文某非常着急,到砂浆搅拌机边督促拌料。
因文某本人安全意识不强,趁搅拌机操作工去备料而不在搅拌机旁的情况下,私自违章开启搅拌机,且在搅拌机运行过程中,将头伸进料口边查看搅拌机内的情况,被正在爬升的料斗夹到其头部后,人跌落在料斗下,料斗下落后又压在文某的胸部,造成头部大量出血。
事故发生后,现场负责人立即将文某急送医院,经抢救无效,于当日上午10时左右死亡。
三、事故原因分析1.直接原因抹灰工长文某违章作业,在搅拌机操作工不在场的情况下,擅自开启搅拌机,且在搅拌机运行过程中将头伸进料斗内,导致料斗夹到其头部并压其胸部致其死亡。
2.间接原因1)总包单位对施工现场的安全管理不到位,施工过程中的安全检查督促不力。
2)分包单位对职工的安全教育不到位,未告知工人违章操作的危害。
3)施工现场劳动组织不合理,作业混乱。
四、事故责任认定本次事故属责任事故。
产生事故的直接原因是文某违章作业。
擅自操作搅拌机,负主要责任,因其已死亡,故不予追究。
分包单位和总包单位主要负责人对施工现场监管不力,应负领导责任。
五、事故的预防对策1)必须加强安全管理,建立健全各级安全生产责任制,施工现场各级管理人员和从业人员都应按照各自职责严格执行规章制度,杜绝违章作业的情况发生。
2)加强安全教育,要让每个从业人员都知道施工现场的安全生产纪律和各自工种的安全操作规程。
3)强化现场的安全检查力度,加强对施工危险源作业的监控,完善有关的安全防护设施。
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一、事故经过:2007年6月18日白班,硝铵分厂包装工段包装岗位由李晓丽和门志莉两名操作工上班,上午10点15分,包装下料口因硝铵粘结堵塞,两人在二楼敲击无效后,操作工门志莉上三楼清理疏通,李晓丽刚装二袋肥的时间,约10:20李听到楼上有人喊叫,随即跑上三楼,发现门志莉已被卡在皮带和托辊之间,李晓丽立即按下输送带停车按钮,同时立即下去叫人并报告班长及相关领导。
班长李跃等赶到现场发现门志莉右臂被卷入皮带与托辊之间,在手臂东侧皮带与托筒之间夹有一根长约1.5米的六分钢管,其一端正抵在门的喉部,现场人员立即用铁管将皮带撬起将人从皮带下救出,同时联系救护车及时送医院,后经抢救无效死亡。
二、事故产生后果及影响效益:事故造成一人死亡,经济损失35万元。
三、事故原因分析(一)物的不安全状态:安全防护措施不到位,在运动的皮带和托辊下没有设置防护网,也没有禁止进入皮带和托辊下的警示标志,导致操作工错误的进入不能进入的地方操作,导致事故的发生。
(二)人的不安全行为:1、在公司下发的《硝铵包装码包岗位安全技术规程》中,6.3条明确规定“包装和下料斗堵塞时,禁止在下料斗上部边开车边捅硝铵,一定要停车后再捅,捅完后再开车。
”但操作工门志莉违反操作规程作业,没有停车就进行捅料,导致事故发生,是这起事故的直接原因;2、操作工安全防范意识差,漏斗周边近80%的地方都比较开阔,在皮带和托辊下仅1.2米左右高、长宽都不到1米的空间内,操作难度相当大,而且很不安全,但操作工没有意识到这里存在的潜在危险,没有采取防范措施就进行作业,造成事故的发生。
(三)管理因素:1、硝铵分厂对《岗位安全技术规程》落实不到位,本岗位的好多操作人员不知道“严禁开车捅料”这项规定,造成员工习惯性的违章作业,是造成这起事故的一个原因;2、硝铵分厂安全培训不到位,门志莉进入包装工段工作后,没有进行本岗位的操作培训和安全教育,就连本分厂的安全员也对“严禁开车捅料”的规定模糊不清,给违章作业行为造成了可乘之机;3、门志莉是我公司2006年12月份解除劳动合同的员工,今年5月份进入该岗位工作,用工前分厂没有征求综合管理处意见,更没有进行二、三级安全教育,严重违反公司的用工管理制度。
四、吸取教训及应采取措施(一)规避物的不安全状态应采取的措施:硝铵分厂包装岗位等安装皮带滚筒的地方,必须在机头和机尾处安装防护网。
(二)防止人的不安全行为应采取的措施:1、硝铵分厂包装工段必须认真组织员工学习掌握《岗位操作规程》和《岗位安全技术规程》,同时公司各分厂、分公司、承包单位应该对这两个规程认真组织一次学习培训,做到所有操作工会操作懂安全;2、安环部一周内组织全公司员工安全考试,考试不合格收回或不发放安全作业证,不允许签定劳动合同;3、认真执行临时用工的有关管理制度,一定要认真执行“三级安全教育”制度,决不允许“先上岗,后培训”,不能以岗位简单、缺人、流动性大等借口开用工绿灯;4、《岗位操作规程》和《岗位安全技术规程》是岗位操作的基础,任何岗位、如何人都不能抛开这两大规程谈工作,各单位负责人必须认真组织员工学习这两大规程,考试不合格的决不允许进入岗位。
(三)堵住管理漏洞应采取的措施:1、各单位必须认真执行“三级安全教育”的规定方可用工,决不允许安排没有进行“三级安全教育”或教育不合格人员上岗;2、安环部要完善安全检查制度,制定安全检查办法,按安全检查表的形式安排安全检查;3、加快安全标准化工作,严格按照安全标准化的要求安排工作。
一、事故经过2008年12月9日下午14:10分,能源事业部水汽煤场开始上煤料,在给5#、6#蒸汽锅炉上完煤料后,大约15:00左右,开始给4#锅炉上煤料。
在上煤料过程中,煤场皮带操作工高社龙(男,42岁)发现5#皮带小车抱闸松动,正好看到锅炉操作工刘建军手拿扳手准备上4#炉顶作业,随即向刘借用扳手,在没有将运行皮带停下的情况下,用扳手紧固小车抱闸螺母。
在紧固过程中,扳手不慎从手中滑落,将高的右手绞入皮带和滚筒之间。
高随即迅速将手抽出。
现场另外一名操作工郝金梅看见后,立即将皮带停下,随即拨打急救电话,将高送往前旗医院治疗。
经诊断,高的右手无名指第二节骨折,住院治疗。
二、事故产生后果及影响效益:事故造成一人轻伤,经济损失约3万元。
三、事故原因分析(一)物的不安全状态:水汽煤场皮带机头、机尾、小车两侧防护设施缺乏。
(二)人的不安全行为:1、皮带操作工高社龙在皮带运行的情况下,对皮带小车抱闸进行紧固,违反了“对运行的皮带进行检修作业必须先停车再作业”之规定,属违章作业,是导致事故发生的直接原因;2、操作工高社龙安全防范意识淡薄,对运行皮带绞伤人的危害认识不足,麻痹、侥幸心理作怪,仅凭经验行事,没有严格执行岗位相关安全操作规程。
(三)管理因素:日常安全管理不到位。
能源事业部在对员工的安全教育培训工作方面重视不够,没有开展经常性的岗位安全操作规程和现场危险有害因素辨识的学习;现场监管力度不够,面对违章行为,没有得到及时制止和纠正。
四、吸取教训及应采取的措施:(一)规避物的不安全状态应采取的措施:按照相关安全管理规定,在煤场皮带机头、机尾及皮带小车两侧装防护网,防止类似的事故再发生。
(二)防止人的不安全行为应采取的措施:各单位的每一个班组,特别是接触和操作转动设施、设备的岗位的操作人员,要针对此次事故,利用班前、班后会和副班时间进行事故讨论,深刻反思,汲取经验教训,提高员工安全防范意识。
(三)堵住管理漏洞应采取的措施:冬季来临,要求各单位根据本单位生产特点,开展隐患大检查,做到及时发现,及时整改,及时消除,将各类事故消灭在萌芽状态。
一、事故经过某月某日16点40分,某机修厂员工张某某离开本工种工作岗位,来到木工车间做小板櫈。
这时,刚好木工因事外出,车间内空无一人,由于张某做櫈子心切,立即开动电刨,拿起一块小木板,规格(33×17×1.5cm)放在电刨上,张双手按住木板在电刨上推向前,突然“啪”的一声,木板在即将推过电刨口时猛地跳动,张左手不慎伸进电刨口处,中指一节半、食指半节被刨刀铡断。
二、事故原因分折因木板较薄、又短,过电刨时必须会引起跳动。
张某某安全生产意识麻痹,本身不是木工,又未经木工同意,违反安全技术操作规程,造成了这次事故原因。
三、事故责任张某某负事故的全部责任。
其到木工车间去做小板櫈,没有经过厂领导同意。
同时未经木工同意,自作主张,擅自动用电刨,违反劳动纪律和安全生产规章制度,造成事故发生。
四、今后防范措施1.机修厂要加强员工的安全意识和业务知识的教育。
2.各员工要严格执行公司及部门的安全技术操作规程和有关规章制度,不能随便动用与本职工作无关的设备设施。
3.各部门各岗位员工要管好本职工作的设备设施、禁止无关人员进入本工作现场。
一、事故经过某月某日中班,某机械队司机文某某驾驶吊机在某场配合工人叠堆化肥。
21点15分,文某某离开驾驶室,把吊机交给学徒王某某操作后,即回连队车库去。
21点30分,王某某因操作技术不熟练,吊完一码货后,看见文某某驾着拖头到来,于是起升巴杆停机准备让给文某某来操作。
王某某刚下到吊机盘架上,就听到“啪”的一声,原来是王某某离机时没有把控制杆放在“0”档位上,而是仍停留在起升档位上,致使吊机巴杆继续上升,并超过了起升极限,巴杆保险杆当即被挤压弯曲,文某某见状慌忙上机将控制杆打回“0”档,但已造成事故。
二、事故原因分折1.文某某身为带徒师傅,违反劳动纪律,工作期间擅离职守,并把吊机交给尚未掌握操作技术的学徒独立驾驶,这是一种失职的行为,文某某应对事故负主要责任。
2.王某某安全生产思想麻痹,在无师傅指导下独立操作,因技术不熟练,没有把控制杆放回零档就离开机械,造成事故,王某某对事故应负次要责任。
三、事故责任1.文某某应对事故负主要责任。
文某某身为带徒师傅,并把吊机交给尚未掌握操作技术的学徒独立驾驶,造成了此次事故。
2.王某某对事故应负次要责任。
王某某没有把吊机控制杆放回零档就离开机械,造成了这次事故。
四、今后防范措施1.各机械队要引起注意,在带学徒学机时,一定要在旁边,不能随意交机给学徒就离开。
2.各司机在驾机作业过程中,不能随意离开机械。
需要离开机时,一定要停机或把控制杆放回零档才能离开机械。
一、事故经过煤焦作业区准备检修机侧44#炉门,将机侧修理架上的炉门放平进行检修,在放下1.5米左右突然停电,炉门无动作,通知检修。
9:40分检修来人后,发现控制柜总电源没电,焦炉配电室开关跳闸,将其合上,炉门修理人员发现炉门卷扬机自动上升,立刻将电源切断,通知检修进行检查处理。
检查后发现接触器坏,在未通电的情况下已吸合,由于当时是检修时间,推迟到下午13:00分处理。
此时炉门卷扬机为倾斜状态,所以炉门修理人员(朱宽宽等)利用能够上升的状态将卷扬机立起来,将安全销挂上,但由于卷扬不能下降安全销没有完全到位。
将电源开关断开之后,发现钢丝绳有点松、偏,拆开盖板后将钢丝绳校正。
下午13:00检修人员将接触器卸下发现三对主触头烧熔在一起无法修复,准备换新的。
他打电话后,挺长时间接触器也没换上来。
这时一名电工拿着卸下的接触器回去换新的,焦化库房无备件,到中心仓库去找。
15:30左右,备件还没找回来,此时炉门修理人员急于修炉门,要求电工把炉门放下即可。
班长来了,看到这种情况就将线接到旁边的下降接触器上,接完后叫操作工试车,这时操作工还问他是否安全,有没有危险他说没事不要紧的。
然后进行试车,按下下降按钮,卷扬机没电(电机无声音),然后按了红色停止按钮(五冶检修人员说未按停止按钮),转身告诉说没电,这时检修人员确认有电。
此时只听一声巨响,炉门就掉了下来,卷扬机齿轮也飞了出去。
事出了后五六分钟拿着一个新的接触器来了后将其换上,试验两次后电机能运转。
二、事故原因分析在没有打开安全装置的情况下启动卷扬机,按炉门下落,钢丝绳滚筒顺时针旋转,钢丝绳从滚筒脱离,而起落架无法下落。
钢丝绳全部脱离滚筒后,电机还依然在带动滚筒旋转,故钢丝绳反向绕在滚筒上。
由于滚筒上的绳槽是正向的,所以钢丝绳反向绕在滚筒上无法正确的固定到绳槽里,导致部分钢丝绳绕在轴头上并往上拉起落架。
等打开安全装置后,按下降按钮,滚筒还是在收紧钢丝绳,由于部分钢丝绳绕在轴头上,单向受力,导致滚筒的轴承座受外力拉拽而断裂,滚筒脱离安装位置,起落架滑落。
三、防范措施1、卷扬机处于全封闭状态,不利于检修和操作人员观察设备的运行情况。
建议将其拆除,改为用栏杆进行隔离。
2、进一步落实“三方”确认制度和停送电的检查制度。
检修后设备的试车过程中,要落实危险预知措施。
3、加强岗位人员的素质教育,提高技术和操作技能。
特别是特种设备的操作要求持证上岗,并具备实际操作能力,作好操作前的检查,运行过程中设备运转情况的观察和使用后的维护保养,确保安全装置完好到位。