1080m3高炉煤气余压透平机发电机组

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1080m3高炉BPRT工程设计应用实践

1080m3高炉BPRT工程设计应用实践

1080m3高炉BPRT工程设计应用徐秋敏,张士超,霍丽云,何金玲(中钢集团工程设计研究院有限公司)摘要:云南永昌钢铁公司建设1080m3高炉,利用煤气透平与电机同轴驱动的高炉鼓风机组为高炉鼓风。

减少了发电机的机械能转变为电能和电能转变为机械能的二次能源转换的损失,节约了能源。

关键词:高炉;轴流压缩机;煤气透平;BPRT钢铁企业在生产过程中产生大量的高炉煤气,由于高炉煤气中的CO含量高、热值低,不符合城镇燃气的使用要求,如果不充分采用节能降耗技术就必须将其排放,不但会造成能源的浪费,同时,也会对环境造成污染。

因此,可使用节能降耗技术利用高炉煤气。

煤气透平与电机同轴驱动的高炉鼓风机组(简称BPRT)是炼铁工序的一项节能降耗措施。

BPRT机组将高炉炉顶余压发电工艺(简称TRT)与高炉鼓风机两套机组合并,作为同一系统设计,同时具有了高炉鼓风和能量回收的功能。

将TRT和鼓风机作为同一系统后使TRT 原有的发配电系统简化合并,取消发电机及发配电系统,整合了自控系统、润滑油系统、动力油系统等,并将回收的能量直接同轴驱动鼓风机,减少了发电机的机械能转变为电能和电能转变为机械能的二次能源转换的损失,回收效率更高。

在云南永昌钢铁有限公司1080m3高炉鼓风机站设计过程中,经过方案比较最终选用BPRT机组设计方案,以期达到余能回收最大化的目标。

1 BPRT主体工艺方案1.1 高炉煤气条件透平机入口煤气流量2.2×105m3/h,最高2.44×105m3/h;压力0.18MPa,最高0.20MPa;温度150℃,最高200℃;含尘量<10mg/m3,最高<15mg/m3。

1.2 高炉鼓风各工况运行参数1.3 BPRT方案确定根据高炉煤气及高炉鼓风各工况条件,结合国内外高炉建设BPRT装置的经验,进行BPRT装置主体技术方案工艺的优化设计。

BPRT装置高炉减压阀组并联布置。

并联布置可以实现全流量回收高炉煤气,流量控制系统简捷便于维护,旁通系统可随BPRT装置同期检修。

高炉炉顶余压透平发电(TRT)机组运行简析

高炉炉顶余压透平发电(TRT)机组运行简析
升高 、 流最 大 幅增 加 , 叶 开 度 瞬 间 达 到 了 1 0 , 保 了 高 静 0 确
动力油最低压力
M Pa
润滑油最低压力
kP a
氮气密 封 压 力
k a P
3 0
 ̄ 5 0
转 速 / rmi) (/ n
炉 顶压 未有 波动 , 但较大 的煤气 流量将透平 机主轴 向正 方
全称 为 : T g sp es r eo ey T rieu i” 简 称 “ OP a rsueR c vr ubn nt 。
() 因 分 析 : 3原 当煤 气 温 度 、 力 和 流 量 值 比较 高 时 , 压 静
l I r
叶开度维持在 6 ~8 %之间 , 平机 同时消化热能 和压 O O 透 力能做功, 且功率已接近饱和 , 当温度 和流量有任一 条件发
流 量 4 万 m。h左 右 O /
该 问题 的发生 , 强 T T 岗位与 高炉控制室的信 息交流 , 加 R
在 高 炉 出现 悬 料 、 料 等 炉 况 不顺 的前 兆 时 , 前退 出 崩 提
2 T T 发 电机 组 运 行 中异 常 状 态 及 对 策 R
向推动 , 造成轴位移超标报警停车 。 () 4 解决办法 t 检查止推 瓦并进 行修理 , 同时为 了预 防
2 1 异常状 态一 .
() 1工况 : 高炉煤 气温度 2 o 0 ℃以上 , 压力 2 0 P 左 右 , 2k a
2 2 异 常 状 态二 .
莱 钢 18 m 高 炉 顶 压 为 2 0 P , 气 发 生 量 达 3 80 5k a 煤 7万
m h以上 , / 干法布袋除尘系统阻损 2 5P , 气温度 10 ~ k a煤 0

高炉煤气余压透平发电装置

高炉煤气余压透平发电装置

高炉煤气余压透平发电装置(TRT)TRT——(Blast Furnace Top Gas Recovery Turbine Unit,以下简称TRT) 高炉煤气余压透平发电装置(即TRT)是利用高炉冶炼的副产品——高炉炉顶煤气具有的压力能及热能,使煤气通过透平膨胀机做功,将其转化为机械能。

工艺过程介绍高炉产生的煤气经重力除尘、净化除尘后,两级文氏管,压力为140kPa左右,温度低于200℃。

含尘量小于10mg/Nm3的带一定能量的煤气,经过TRT的进口蝶阀、启动阀、全封闭液压入口插板阀、紧急切断阀和可调静叶进入透平膨胀做功,透平带动发电机发电。

膨胀后的煤气经过全封闭液压出口插板阀,送到减压阀组后的煤气主管道上,进入低压管网。

这样,TRT与减压阀组就形成并联关系,实现对高炉顶压的控制。

在入口插板阀之后、出口插板阀之前,与TRT 并联的地方,有一旁通管及快开慢关旁通阀(简称旁通快开阀),作为TRT紧急停机时TRT与减压阀之间的平稳过渡之用,以确保高炉炉顶压力不产生大的波动,从TRT和减压阀组出来的低压煤气再送到高炉煤气柜和用户。

TRT的运行工况有启动、正常运行、电动运行、正常停机、紧急停机,能量回收方式分为部分回收方式、平均回收方式和全部回收方式,操作方式分为手动、自动(半自动)、全自动。

发电机出线断路器,接于10KV系统母线上,经当地变电所与电网相连,当TRT运行时,发电机向电网送电,当高炉短期休风时,发电机不解列作电动运行。

TRT装置由透平主机,大型阀门系统,润滑油系统,液压伺服系统,给排水系统,氮气密封系统,高,低发配电系统,自动控制系统八大系统部分组成。

控制系统工作原理高炉炉顶压力不稳,会引起炉内反应的剧烈波动。

炉压高于额定值时,会使炉内煤气气流分布不均,引起崩料,严重时会损坏设备。

而当炉内压力低于额定值时,会引起炉内煤气体积增大,气流压力损失增大,煤气流速上升,使“炉喉”磨损严重。

因此,作为能量回收的TRT设备,投入运行的先决条件是在任何情况下均能保证炉压稳定,即在TRT设备启动、运行和紧急停车时都不能引起炉压过大的波动。

高炉煤气余压透平发电装置振动问题的研究及处理

高炉煤气余压透平发电装置振动问题的研究及处理
表4 四次起动工况参数
发 电机 工 垂 直 水平 轴 向 垂直 水 平 轴 向
0 . 0 0 8 0. 01 6 0 . 0 0 6 0. 0 0 8 O . 0 2 0. 0 2 5
空现 象 ,清 除灌 浆层 后 ,发现 发 电机个 别垫铁 出现 松 动 。经过对 发电机重新找正并增加辅 助垫铁处理后 ,机 组于2 0 1 1 年4 月1 6 日 9 时再次起动 ,振动 问题 仍未消除 ,
做 了现场 动平 衡 ,于4 月4 日1 8 时4 3 分再 次起 动机组 ,
4 f l 2 2 日测量 发电机转 子交流 阻抗 ,出现三相 不平
转速升 至3 O 0 0 r / mi n ,空载 时机组运转 平稳 ,而 在发 电 机 投励 磁后振 动 明显 增大 ,解 掉励 磁后 振动 又 明显好 转 。然后 解 除 自 动 励磁 ,改为手 动投 励 磁 ,缓 慢升 励
00 3 2 00 3 3 0 . 0 2 4 0 . 0 2 5 0 . 0 1 9 0 . 0 9 2
减 无功 至0 . 6 Mv a r 0 . 0 2 8 0 . 0 3 3 0 . 0 2 6 0 . 0 2 4 0 . 0 1 9 0 . 0 9 9
雹 . 多次运 转 均一 致表 现在 励磁 投入 后振 动加 大 ,并
网后随着发 电机 负荷的增大 ,机组振动 也增强 ,可以确
定是转子磁 力中心不对 中或者转子 电流 不平衡等 电气原
力 ~
祝 的机组振 动。 因引起

9 ,但 磁力 中心有不对 中现象 ,经过 查询发现发 电 隙均匀 M
电机 端联 轴 器半法 兰临 时加长 8 mm,磁力 中心对 中 良
电机本体振 动垂直方 向最大达 到 了0 . 1 0 2 mm。发 电机带 1 O 0 0 k W负荷振动继续 恶化 。停机 并再次进行检 查和分 析 ,发现发 电机 基础牢 固性存在 问题 ,二次 灌浆的灌浆

高炉炉顶余压发电技术

高炉炉顶余压发电技术
提高TRT系统发电量的途径
目前,全国已有130多套TRT系统在运行,但是其发电量有很大的差异,除采用干法除尘与湿法除尘所造成的差异之外,尚有多种因素存在。各企业要根据自身的具体情况进行技术分析,采取有效的措施,尽早让TRT发挥出应有的功效。提高TRT发电量的措施主要有以下几条:
一是积极采用高炉煤气干法除尘技术装备。
目前,我国380立方米以上容积的高炉有332座,1000立方米以上容积的高炉有108座。全国现有130多套TRT设备在运行,约有近80座高炉准备增添TRT设备,仍有一部分高炉没有使用TRT技术装备。所以说,TRT技术装备还应大力推广。
已有TRT设备运行的总体运行状态尚不理想,也是目前需要注意的一个问题。绝大多数高炉还在采用湿法除尘技术装备,发电潜力较大。一部分企业TRT设备管理和运作水平不高,致使TRT设备没有达到设计能力。我国高炉炉顶煤气压力水平与国外相比还存在较大差距,这也影响了TRT设备能力的发挥。据统计,2005年宝钢3号高炉(4350立方米)的炉顶压力为234千帕,是我国高炉炉顶压力最高的高炉,鞍钢6号高炉(3200立方米)顶压为232千帕,首钢3号高炉(2536立方米)顶压为197千帕,武钢1号高炉(2200立方米)顶压为209千帕,柳钢7号高炉(1080立方米)顶压为181千帕,均是同类型容积高炉顶压较高的高炉。
七是合理优化TRT工艺技术参数。优选TRT工作性能曲线,使TRT功能与高炉正常生产进行优化匹配,同时又能应对高炉运作变化。一般TRT透平机出力与高炉有效容积比为4.0~4.3。
高炉炉顶余压发电技术的发展前景
目前,我国高炉TRT技术装备发展不平衡,已有设备水平有待进一步提高,尚有一批高炉需要增添TRT设备。
高炉煤气干法除尘的优点
一般来说,采用高炉煤气干法除尘,设备投入为湿法除尘的60%~70%,从工艺上来讲完全可以取代湿法除尘设备。除此之外,干法除尘还具有以下优势:不耗新水,不会产生污水和污泥,吨铁可节水0.7~0.8立方米;除尘效果好,可以实现煤气含尘量小于3毫克/立方米;煤气温度高和含水量低,可使煤气发热值提高,同时使TRT发电能力增强36%,减轻煤气管道锈蚀;干法除尘装置占地少,仅为湿法除尘的50%,且建设周期缩短;采用氮气脉冲反吹技术,清灰效果好,减少了煤气泄露。莱钢、柳钢、通钢、韶钢、攀钢、首钢、邯钢、石钢、青钢、杭钢、太钢等企业的部分高炉均采用了干法除尘。

高炉煤气余压透平发电机组操作规程。

高炉煤气余压透平发电机组操作规程。

威远钢铁有限公司1#、3#高炉煤气余压透平发电机组(TRT)操作规程成都发动机(集团)有限公司TRT操作规程一、工艺简介高炉共用型TRT装置由透平主机系统、润滑油系统、液压伺服控制系统、氮气密封系统、给排水系统、大型阀门系统、高低压发配电系统、自动控制系统八大部分组成。

TRT投入后,从布袋除尘器出来的煤气(原来为经过调压阀组减压后进入煤气总管)通过入口蝶阀等阀门进入透平入口,通过导流器(导流盆)使气体转成轴向进入叶栅,气体在静叶栅和动叶栅组成的流道中不断膨胀做功,压力和温度逐渐降低,并转化为动能作用于转子,使之旋转,转子通过联轴器带动发电机转动发电,从透平机出来的煤气进入调压阀组后的净煤气总管供用户使用。

TRT发电机出线通过炼铁厂10KV变电站SH1#并网柜并入电网;低压380V供电系统取自高炉炉区变电站低压母线,运行方式为双电源单母线运行,电源互为备用。

TRT给水系统来自高炉净环水泵房,主要用于发电机冷却、润滑油冷却、动力油冷却。

动力油站为静叶提供不低于12.5Mpa的油压,同时为紧急切断阀、旁通快开慢关阀提供动力。

润滑油系统保证机组可靠润滑,包括主、辅油泵各一台,主油箱一个,高位油箱一个,高位油箱能保证机组停机油泵发生故障不能供油时,靠自然位差维持机组供油。

TRT工艺流程图(附后)二、启机前的准备1、水系统投入:打开动力油站、润滑油站、发电机组的冷却器进出口阀门,打开进水总阀,确认总管水压不低于0.4Mpa。

2、氮气系统投入:打开氮气总管,确认总管压力>0.4Mpa,打开主机前后氮气密封管路上的自力式调节阀,确认调节阀后的氮气压力处于0.25~0.3Mpa,再经电动调压阀使密封处的氮气压力高于排气端煤气压力0.02~0.04Mpa。

3、动力油泵系统投入:开启动力油泵(两台泵在自动状态,开一备一)调整压力高于12 Mpa,油箱电加热器处于自动状态,确认油温处于30-60℃、油箱液位处于700-100mm之间、压力处于12.5Mpa,开启动力油滤油泵。

高炉煤气余压回收透平发电装置发展综述

高炉煤气余压回收透平发电装置发展综述

高炉煤气余压回收透平发电装置发展综述摘要:高炉煤气余压回收透平发电装置(TRT)是一种将高炉煤气压力势能与热能转化为机械能,再将机械能转为电能的成套节能装置,同时它具有调节、稳定炉顶压力,净化煤气的功能。

自1962年世界上第一台TRT装置问世以来,TRT已经发展出多种类型,主要包括TRT、共用型TRT及BPRT。

其中TRT技术最成熟,适用于各种容量的高炉;共用型TRT具有减少投资、运行稳定等优点,适合在中小型高炉上应用。

BPRT具有减少投资、提高能量利用效率等优点,也适合在中小型高炉上应用。

关键词:高炉煤气;轴流;TRT;共用型TRT;BPRT1前言高炉煤气余压回收透平发电装置(以下简称TRT)是与高压高炉配套的大型成套节能装置。

它是利用高炉炉顶的煤气压力能和气体潜热,通过膨胀透平做功,带动发电机发电,回收了过去在高炉减压阀组通过强制节流和形成噪声而白白消耗掉的能量,同时又起到调节、稳定高炉炉顶压力,净化煤气的功能。

目前已发展出三种类型TRT,包括TRT、共用型TRT及BPRT,这三种类型机组具有各自的优缺点,钢铁企业应根据自身情况灵活选择TRT类型,以取得最大的经济效益与环保效益。

2 TRT2.1 TRT发展简介TRT技术源于欧洲,发展成熟并普及于日本。

日本自1974年第一套TRT装置发电至今已有近五十年的历史。

在这期间,TRT技术得到了不断的发展。

从早期的径流式TRT发展到今天的轴流式TRT,从湿式TRT发展到干式、干湿两用型TRT。

2.2 TRT工作原理及特点在高炉工艺系统中,将减压阀组前的高炉煤气引出,经过入口蝶阀,插板阀等阀门后进入TRT入口,通过导流器使气体转成轴向进入叶栅,气体在静叶栅和动叶栅组成的流道中不断膨胀做功,压力和温度逐级降低,并转化为动能作用于工作轮(即转子和动叶片)使之旋转,工作轮通过联轴器带动发电机一起转动而发电(或驱动其它设备)。

叶栅出口的气体经过扩压器进行扩压,以提高其背压,然后经排气蜗壳流出透平,经过止回阀进入减压阀组后的管网。

高炉煤气余压透平转子弯曲振动模态分析研究

高炉煤气余压透平转子弯曲振动模态分析研究

ap oxi at l a n pr m ey t ke as r e t t f e sa e. Si mula eo l t n usy, t f n t elm en a l ss e uls nd he he i ie e t na y i r s t a t m e s r d aue vaue ur n ot rS na u a r q nc g e l s c a l n o e r erf e l soft bi e r o ’ t r lf e ue y a r e we le pe i ly i l w r o d r que cis.Thi a e v n e sm y sr e a e e e e f ut r ur ne r t ’ oda al i. s a r f r nc or f u e t bi o orSm lan yss K e wo d TR T ;m oda e t y r s: lt s ;be i i aton;FEA nd ng v br i
第 2 6卷 第 4期 21 0 2年 7月
发 也 没 备
P OW ER EQUI ENT PM
Vo. 6 No 4 12 , .
J l. 2 1 uy 02
高炉 煤气 余压 透 平转 子 弯 曲振 动 模 态 分 析研 究
王 秀 瑾 ,李 汪繁 ,王 卫 国 ( 海 发 电设 备 成 套 设 计 研 究 院 ,上 海 2 0 4 ) 上 0 2 0
t n t lu a i n l s a t e s r d vaue t m an t a nd ng i a i r q nc r he he cac l to vaue nd he m a u e l s of he i na ur l be i v br ton f e ue y a e c om p e ar d. The r s t ho t t h ur ne r ors ppo t d on t b a ke m a xit od s b we he e ulss w ha t e t bi ot u r e he r c t y e s m e et en t

高炉煤气余压透平发电装置常见故障分析与处理措施

高炉煤气余压透平发电装置常见故障分析与处理措施

高炉煤气余压透平发电装置常见故障分析与处理措施摘要:本论文论述了针对高炉煤气余压透平发电装置结构复杂、精度高等特点,本文针对唐钢能源科技公司北区3#高炉煤气余压透平发电装置常见的故障进行分析以及处理这些故障的基本措施。

轴承箱排气侧轴瓦振动高的问题,设计了出一种氮气吹扫装置,在设计中采用了一些新技术和新工艺,解决了高炉煤气余压透平发电装置振动大的问题,延长了机组的使用寿命。

关键词:高炉煤气余压透平发电装置;盲板力;热胀位移1概述TRT是高炉煤气余压透平发电装置的简称,它是利用高炉炉顶煤气具有的在减压阀组中损失的压力能和热能,使煤气通过透平膨胀机膨胀做功,驱动发电机发电,进行能量回收的一种装置。

不仅可以回收煤气能量,又可净化煤气,降低噪音,同时还起到调节高炉炉顶压力的作用。

在装置运行过程中既不消耗任何燃料,也不产生环境污染,不改变煤气成分,不影响煤气用户的使用,发电成本极低,回收高炉鼓风机能耗的30--50%,大大降低炼铁成本。

2故障分析改造后,由于煤气温度的大幅提升,TRT透平机大型化(TRT出口管道直径达到3.2米)。

在运行中,由于煤气温度的提升造成管道热膨胀较湿式增加较多,TRT管道直径加大管道盲板力对透平机影响较大,造成TRT在运行中产生一些问题,由于在设计阶段没有充分考虑这些问题,给后续运行、检修造成较大困难,最突出问题是在振动问题及轴封煤气泄漏问题。

2.1TRT系统工艺简介(以北区3#TRT为例)TRT工艺有干式、湿式或干湿两用系统。

唐钢3#高炉TRT为全干式,煤气采用布袋除尘器净化。

为确保进入TRT的煤气质量,在布袋除尘系统各箱体出口管及子系统总管均设自动在线粉尘浓度检测仪。

TRT系统与减压阀组并联布置。

由布袋除尘出来的煤气经入口电动蝶阀、敞开式电动插板阀、入口紧急切断阀进入透平膨胀机,煤气在静叶栅和动叶栅组成的流道中不断膨胀做功,使转子旋转带动发电机一起转动做功而发电。

膨胀后的煤气经出口DN3200煤气管道上敞开式电动插板阀、电动蝶阀并入外部管网。

高炉TRT技术方案

高炉TRT技术方案

高炉煤气余压透平发电装置--TRT技术方案目录一、设计条件二、 TRT装置的主要技术性能1、透平主机2、发电机3、润滑油系统4、液压伺服控制系统5、给水系统6、大型阀门系统7、自控系统8、高低压发配电系统9、隔声罩三、供货范围四、设计制造验收考核标准五、设计分工六、机组各项工艺消耗指标(参考值)一、设计条件1.工厂条件1.1 高炉条件炉容:2000m3炉顶压力:最大点:200kPa(G)正常点:170kPa(G)最小点:150kPa(G)1.2 透平入口煤气条件煤气介质成份透平入口煤气量最大46 万Nm3/h最小40 万Nm3/h正常43 万Nm3/h透平入口压力最大185 kPa(G)最小135 kPa(G)正常170 kPa (G)透平出口压力正常18 kPa (G)透平入口煤气温度最大190 ℃最大160 ℃正常170 ℃透平入口煤气含尘量最大≤ 50 mg/Nm3正常≤ 10 mg/m3煤气除尘方式:采用全干式布袋除尘,无湿式除尘备用系统。

1.3 厂区公用工程条件1.3.1气象条件年平均温度:21.1℃极端最高温度:41℃极端最低温度:1℃历年平均降水量:760mm年最大降水量:1254.5mm一日最大降水量:90.5mm小时最大降水量:31.4mm主导风几:夏季:SE 冬季:S平均风速:夏季:2.2m/s 冬季:1.8m/s海拔高程:1104.0mm大气压力:89.06kPa大气含尘量:25mg/m3地震烈度:7度1.3.2 氮气压力:0.4MPa露点:-30°纯度:99.9%1.3.3 压缩空气压力:0.4MPa温度:40℃1.3.4 冷却水(工业新水)压力:0.4MPa温度:32°悬浮物含量:50-100mg/L硬度:7.84dIICa+2:37 mg/L Cl-1:26 mg/L Mg+2:11 mg/L 1.3.5 电高压电:10kV,50Hz低压电:两路可靠供电,380/220V,50Hz二、TRT装置的主要技术性能1.透平主机1.1透平各工况点设计参数1.2 透平主机型号:MPG14.6-264.1/170型式:干式两级轴流反动式、两级静叶可调透平主机振动值:正常值 0.05 mm报警值 0.08 mm停机值 0.16 mm透平轴位移值:报警值± 0.3 mm停机值± 0.5 mm外型尺寸:7740×4220×4330透平主机重量:138t主要件材质:机壳QT400-15A 转子25Cr2Ni4MoV最大件起吊重量:17.5t1.3 TRT技术采用先进的TRT设计、制造及成套技术。

高炉余压透平发电机组振动故障的分析与处理

高炉余压透平发电机组振动故障的分析与处理

断路 故 障 的主要 因素 ,从 而 大 大 延长 了 电炉 丝 的使 用寿命 ,使得 电炉丝断路故障 由以前 1个 月损坏 7 次 ,到 现 在 1年 解 体 检 修 4次 (每 季 按 计 划 检 修 1 次)。不但保证 了生产 的正常运行 ,而且节省 了大 量的人力物力。1根电炉丝材料及加工费为 1 500 多元 ,2003年 共 更 换 了 45根 ,加 上 耐 火 砖 及 人 工 费 ,现在每年大约可节省 8万多元。
蒙玉仓 ,田 平
(酒泉钢铁集团公 司 热电厂 ,甘肃 嘉峪关 735100)
摘 要 :根据 TRT机组检修后启动过程 中发生 的振动情况 ,分析 出振动 的原 因是 由于高 炉煤气 品质 及透平 转子 动 不平衡 造成 ,在作高速动平衡后 ,解决了振动故障。对振动处理 的全过程进行 了分析 和总结 ,并对机组 以后运行 和 检 修应考虑的 问题提 出了 自己的见解 。 关键词 :高炉煤 气 ;余压透平发 电机组 ;振动故障;处理分析 中 图分 类 号 :TK478 文 献 标 识 码 :B
子平衡块松动或转动部件飞脱 ;(5)煤气含水、含尘量 增 加是 由于 透平机 转 子 出现 了热 弯 曲 ,引 起 热 弯 曲
大 ,引起 激振 力不 稳 定 ;(6)轴 承 座 动 刚度 不 稳 定 ;(7) 的原因是出现了动静摩擦 。动静摩擦产生的原因可
透平转子与发电机转子 中间接长轴松动 ;(8)运行过 能是转轴振动过大或通流部分间隙过小或缸体位移
表 1 各 时段振动情况 (.1m)
2 机组振 动故 障发生的经过
2004年 4月 5 日,机 组 一 级 动 叶部 分 损 坏 ,需 要更换动叶 5片 ,综合考虑检修技术及其施工条件 , 决定 转 子返 厂 由制造 厂家 进行 修理 。 由于叶 片断裂

一台高炉煤气余压透平发电机组振动问题案例分析与处理

一台高炉煤气余压透平发电机组振动问题案例分析与处理

一台高炉煤气余压透平发电机组振动问题案例分析与处理发布时间:2022-08-15T03:16:43.913Z 来源:《中国科技信息》2022年第7期作者:熊新甲严家彬[导读] 针对某台高炉煤气透平发电机组(TRT)的振动现象,进行了一系列的分析,并提出具体的解决熊新甲严家彬阳春新钢铁有限责任公司 529600摘要:针对某台高炉煤气透平发电机组(TRT)的振动现象,进行了一系列的分析,并提出具体的解决措施,为TRT机组振动故障时提供一定的参考关键词:高炉煤气;余压透平(TRT);振动;处理方案及解决措施前言:发电设备是高速旋转机器,振动是左右系统工况的核心元素。

振动问题只要出现,就会形成连锁的负面效应,降低机组的运转与生产效率,甚而会导致机组的损坏。

高炉煤气余压透平发电装置作业阶段,机组振动问题必须找到合适的对策予以处理。

一、作业原理与工艺流程(一)作业原理TRT作业原理是使用高炉炉顶煤气的压力能与热量,通过透平设备膨胀做功,将其转换成机器可以驱动发电设备发电的设备,在高炉上投用已久。

(二)工艺流程种类与优劣势1.TRT并联工艺简述高炉生产的煤气经重力除尘器粗略除尘,经干法除尘系统精除尘后,送到余压发电装置或减压阀组;TRT与减压阀组之间形成并联关系;煤气经入口电动蝶阀(并联启动阀),液动插板阀,紧急切断阀和可调静叶,进入透平膨胀作功;透平带动发电机转子旋转而发电。

这类设备让高炉净煤气不通过减压阀组就流入低压煤气管道。

这类部署让TRT在进出端插板阀闭合时能够单独运转,设施修理难度很小。

TRT运转阶段减压阀组选型阶段其气密性要求并不苛刻,在TRT运转阶段有很多煤气渗漏,透平设备的最大功效无法获得。

TRT并联原理图见图1。

二、机组振动问题处置案例分析某公司1250m3二高炉配套用TRT机组为成发GT90/8000kw发电设备。

2010年投产,运行参数一直较为稳定,前后轴振动均在20-30um之间,2017年因除尘系统故障漏灰,导致TRT转子动叶叶片受损,返厂后对动叶叶片进行修复,并局部进行更换。

节能减排装置“高炉煤气透平机组”的关键技术研究

节能减排装置“高炉煤气透平机组”的关键技术研究

过程 分 3 阶段 , l 个 第 阶段 为启 动升转

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感器 、键矧 器 Y 帕他感器
A 税 I 向
注 :X 1 分别 代 表 1 轴 承 × 向 与Y 向 的 位 移 值 ,× 2 分 别 代 表 2 轴 承× 向 与 Y 向 的位 移 值 , 、V 别 是 3 轴 承 和 4 轴 承 的 振 动 1、Y 号 方 方 2 、y 号 方 方 4分 号 号
品质 , 增加 了高炉产量 , 经济效 益
很有价 值 的二 次 能源 回收 装置 , 利 它
用高炉炉顶 煤气所具有 的压 力能 和热
不产生环境 污染 , 发电成本 极低 , 高 是
炉冶 炼 工序 的 重大 节 能减 排 项 目, 一
显著 。 因此 , TRT在能源综合利斥
得了越来越广泛的应用。
上升超过 10 0 m, 机组停机 , 打开 E 机
位 , 列振动幅值与振动信号、 域幅 所 频
值单 位 均 为 m 。
壳检 查, 发现排 气侧密 封牙有磨 损现 象。 第二次起车 , 转速在 2 0 r mi下 50/ n
现 频 率 高 的故 障 进 行 分 析, 提 供 并 相应 的解决 办法 , 以期推 动钢铁 行业
节能 减排 的技术创 新与可持 续发展 。 高 炉煤 气 透 平 机 组 型 号 为W PG . 55



高炉煤气透 平机组振动情
的各点振动值依然是均 在 2 m以下, 5 当转 速升到2 0 r i 后, 8 0 /m 进气侧 1 n X
况及数据分析
1 高炉 煤气透 平机组 转速 控制过 .
心 位 置 , 不 影 响 传 感 器 的 正 常 工 但

高炉煤气发电工艺流程

高炉煤气发电工艺流程

高炉煤气发电工艺流程
高炉煤气发电工艺流程是利用高炉煤气产生的热能,通过一系列的工艺流程将其转化为电能的过程。

下面就介绍一下高炉煤气发电的工艺流程。

首先,高炉煤气一般通过煤气管道输送到煤气净化系统。

在煤气净化系统中,煤气经过一系列的处理,去除其中的尘埃、硫化氢、苯和其他污染物,以保证后续的设备和工艺的正常运行。

接下来,经过净化的高炉煤气进入煤气发电装置。

煤气发电装置一般包括透平机组、锅炉和余热回收系统。

首先,高炉煤气进入透平机组,通过燃烧产生高温高压的蒸汽。

然后,蒸汽由透平机组驱动涡轮发电机发电,将煤气的热能转化为电能。

同时,在透平机组发电的过程中,产生大量的余热。

这些余热需要通过余热回收系统进行回收利用。

一般来说,余热回收系统包括余热锅炉和蒸汽涡轮机。

在余热锅炉中,通过烟气余热,将煤气中的热能转化为蒸汽。

然后,将蒸汽进一步驱动蒸汽涡轮机发电。

除了发电,通过余热锅炉的烟气还可以燃烧用于其他工业生产中,如加热水蒸汽,供应给厂区或进行工艺用途,以提高能源的利用效率。

最后,发电过程中产生的废气通过烟囱排出。

在排气中,一般需要通过脱硫、除尘等措施减少对环境的污染。

特别是煤气中的硫化氢,需要进行脱硫处理,使其排放指标符合环保要求。

总的来说,高炉煤气发电工艺流程是先通过煤气净化系统去除污染物,然后煤气经过透平机组发电,同时通过余热回收系统回收利用产生的余热。

最后,烟气排放需要进行处理,以减少对环境的影响。

这一系列工艺流程的运行将使高炉煤气的热能得到充分利用,提高能源的利用效率。

高炉煤气余压透平发电装置工艺流程概述及常见故障与处理

高炉煤气余压透平发电装置工艺流程概述及常见故障与处理

高炉煤气余压透平发电装置工艺流程概述及常见故障与处理摘要:本文结合高炉煤气余压透平发电装置工艺流程及工作实践,并对TRT运行中部分常见故障处理进行分析。

关键词:高炉煤气余压透平发电装置TRT 工艺流程常见故障分析处理高炉煤气余压透平发电装置(即Blast Furnace Top Gas Recovery Turbine Unit,简称TRT)。

下面就TRT工艺流程及运行中部分常见故障处理进行分析。

1 工作原理及工艺流程1.1 工作原理TRT工作原理是利用高炉炉顶煤气的压力能和热能,通过透平机膨胀做功,将其转化为机械能驱动发电机发电的一种装置,在大、中型高炉上普遍采用。

1.2 工艺流程分类及优缺点1.2.1 TRT并联主要工艺流程为高炉煤气经重力除尘、干法布袋除尘后分为两路,一路经TRT 入口蝶阀、电动插板阀、快速切断阀后进入TRT透平机做功,并带动发电机做功发电。

TRT装置设旁通快开阀,以保护机组的安全运行。

TRT透平机出口设电动插板阀、电动蝶阀等设施与低压煤气管网相连。

干法除尘后的另一路作为TRT发电装置的备用系统,经电动减压阀组将高压煤气减压成为低压煤气后与低压煤气管网相连。

这种配置使净高炉煤气不经减压阀组而进入TRT,TRT停机时煤气经减压阀组进入低压煤气管网。

这种布局使TRT在进出口插板阀关闭时自成体系,设备便于检修。

TRT运行时减压阀组处于关闭状态,煤气不流经减压阀组。

由于有些高炉的减压阀组选型时其密封要求不高,在TRT运行时有较大的煤气泄漏,透平机的最佳性能得不到发挥。

TRT并联如图所示。

1.2.2 TRT串联主要工艺流程为高炉煤气经重力除尘、干法布袋除尘、减压阀组通过TRT入口蝶阀、电动插板阀、快速切断阀后进入TRT透平机做功,并带动发电机做功发电。

做功后的低压高炉煤气进入厂区低压管网。

TRT装置设旁通快开阀,以保护机组的安全运行。

TRT透平机出口设电动插板阀、电动蝶阀等设施与低压煤气管网相连。

trt的工作原理

trt的工作原理

TRT相关资料及工作原理高炉炉顶煤气余压发电(TRT)技术一、技术简介1、基本原理现代高炉炉顶压力高达0.15~0.25MPa,炉顶煤气中存有大量势能。

炉顶余压发电技术,就是利用炉顶煤气剩余压力使气体在透平内膨胀做功,推动透平转动,带动发电机发电。

根据炉顶压力不同,每吨铁约可发电20-40KWh。

如果高炉煤气采用干法除尘,发电量还可增加30%左右。

一般1000m3 以上的高炉,炉顶压力>0.12MPa,7 年内可收回投资。

炉子越大,炉顶压力越高,投资回收期越短。

高炉炉顶煤气余压回收透平发电装置(Top GasPressureRecoveryTurbine 简称TRT )是目前国际上公认的有价值的二次能源回收装置。

它是利用高炉炉顶煤气中的压力能及热能经透平膨胀做功来驱动发电机发电。

回收高炉鼓风机所需能量的30%左右,实际上回收了原来在减压阀门中白白泄失的能量。

这种发电方式既不消耗任何燃料,也不产生环境污染,发电成本又低,是高炉冶炼工序的重大节能项目,经济效益十分显著。

此项技术在国外已很普及,我国也在逐步推广。

2、工艺流程(包括工艺、装备、设计单位、制造厂家)1)工艺和装备流程在不采用TRT 技术的高炉生产工艺流程中,高炉煤气在通过除尘后再经过减压阀组将压力减到0.01MPa(G)左右排入储气罐供工厂热风炉作为燃料或其他用途,原高炉煤气所具有的压力能白白浪费在减压阀组,造成大量的能源浪费,产生强烈的噪音和振动等环境污染。

采用TRT 技术,不改变原高炉煤气的品质,也不影响原煤气用户的正常使用,却回收了由减压阀组白白泻放的能量,既净化了煤气,又降低了噪音,并且使用透平的可调静叶能有效控制炉顶压力的波动,从而改善了高炉的操作条件,稳定了高炉的生产。

该装置属于二次能量回收,除必要的运行成本外不需消耗新的能源,在运行过程中不产生污染,发电成本极低。

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1080m3高炉煤气余压透平机发电机组工艺操作维护规程钢铁公司2007.07.201080m3高炉TRT发电机组工艺操作维护规程一、概述高炉煤气余压透平发电装置是利用高炉炉顶煤气的余压,把煤气导入透平中膨胀作功,驱动发电机发电的能量回收机组。

该机组可回收高炉鼓风机所需能量的25~30%,同时在正常运转时,能代替减压阀组,很好的调节、稳定炉顶压力,且对炉顶压力控制灵活,波动幅度小。

故对促使高炉顺行,增产有良好的作用。

机组由以下八大系统组成。

MPG7.7-250/170透平机;高低压发配电系统;冷却水系统;氮气密封系统;润滑油系统;液压伺服控制系统;煤气管道及大型阀门系统;自动控制系统。

二、技术参数1、MPG7.7-250/170透平主机1.1设计参数进口煤气流量:210000 Nm3/h进口煤气温度:170℃;进口煤气压力:150 kPa(G)出口煤气压力:12 kPa(G)透平主机效率:≥86%最大输出轴功率:7680KW入口煤气含尘量:≤8 mg/Nm31.2规格型式:干式轴流反动式机壳型式:卧式水平剖分式轴功率:5340KW工作转速:3000r/min级数:二级临界转速:3750r/min(一阶)2、无刷励磁发电机型号:QFW-8-2三、主机结构特点和系统介绍。

1. MPG7.7-250/170透平主机TRT透平主机主要由机壳、排气室、转子、一、二级静叶及其伺服调节机构、密封、油封、轴承、轴承箱、盘车装置、主油泵等部件组成。

机壳:透平机最重要的承压件,采用铸造结构、水平剖分,中分面经过精密加工,以防泄漏,采用厚中分面法兰,预紧应力螺栓。

机壳强度按进气压力0.3MPa,温度≤260℃设计制造。

进、排气口均径向朝下。

机壳和静叶承缸双层结构,变形适应能力强。

机壳进行水压试验,轴承箱回油孔较大,实现箱内不积油。

透平主机具有完善的滑销系统,以疏导热膨胀,防止热变形。

静叶可调机构:采用双伺服油缸力偶同步调节机构,以改善传动机构受力状况,其传动灵活平稳,可有效延长零部件使用寿命,变工况范围中运行稳定。

第一级静叶可实现全关闭,且具有足够强度。

在蝶阀、紧急切断阀打开时,利用静叶可使透平平稳启动和停机,并完成自动升速、自动并网、自动升功率和自动控制炉顶压力。

转子及叶片:主轴材质为高合金钢,整锻转子,对积灰后不平衡响应迟缓。

动叶与承缸间、静叶与转子间隙小,保证透平出力大。

轴承:采用压力润滑的滑动轴承,轴瓦材质为巴氏合金。

支承轴承采用四油叶轴承,这种轴承具有极高的抗油膜震荡能力及较小的摩擦损失特征,对外载荷变化和转速变化具有较强的适应性。

推力轴承采用金氏贝雷型,该轴承可以随轴向力的变化而自动调整瓦块位置,保证瓦块间承受载荷的均匀性,具有极高的承载能力。

盘车装置:转子联轴器端,带有盘车装置。

采用变频电动盘车装置,手动啮合,自动脱开。

由防爆电机、齿轮和机械式超越离合装置构成,其工作可靠性高,使用寿命长,当主轴超过盘车转速时,自动脱开。

主油泵:采用引进技术的三螺杆泵,与辅助电动油泵之间可实现无扰动切换,具有较高效率及可靠性。

危急保安器:主机主轴上带有机械式危急保安器,危急保安器在5MPa工作压力下无内外泄漏,在超速状态下(要求动作重复性好,转速波动值:±50r/min)飞锤跳出,快速打开危急保安器油门开关。

机械式危急保安器在事故情况下能实现紧急切断阀紧急快关,保证透平、发电机转子转速不超过允许范围。

轴端密封装置:透平轴端配置有两套充氮气拉别令密封加碳环双重密封,可有效防止煤气外泄,并尽可能减少氮气的消耗量,氮气消耗量≤60Nm3/h。

底座:底座采用碳素钢焊接结构,其能够承受透平机的静载荷和动载荷,并传导到基础上。

透平机相对于底座,不是绝对刚性固定,是采用以一个死点为定位点,其余沿导向键可在水平轴向自然膨胀的结构,其死点根据止推轴承和机体热膨胀的方向设定,既要保证机体自由热膨胀,又要转子与定子各项间隙在允许的范围内。

底座上设置机体调整螺栓和底座调平螺栓,安装较为方便。

透平进、出口法兰处各带一段接管。

2. 联轴器及护罩型式:Sulzer技术的刚性套筒式联轴器3. 发电机4. 润滑油系统系统采用轴端直连油泵为主油泵,一台油站电动油泵为辅助油泵,并配备有系统高位油箱。

该系统同时向透平主机和发电机提供润滑油,保证机组启动、运行、停机等正常工况和事故状态下的轴承润滑用油。

润滑油站:由辅助电动油泵、油箱、高位油箱、油冷却器(管式)、滤油器、排油雾风机、加热器、阀组、站内联接油管路、油箱测温热电阻等组成。

设备本体回油管路带有窥视镜、温度计。

5. 液压伺服控制系统6. 氮气密封系统系统组成:透平轴端密封(低压密封支路)。

系统功能:透平介质为高炉煤气,属于可燃有毒气体,故决不能让其外泄。

透平轴端密封(低压密封支路):气源氮气压力为0.6~0.8MPa,然后经气动薄膜调节阀调压后至密封处的氮气压力高于被密封的煤气压力0.02~0.03MPa左右,保证煤气不外泄。

若无备用气源,原则上无氮气时停机。

7. 冷却水系统机组设置有完整的油站冷却水、电机冷却水供水系统。

8. 主要大型阀门8.1 入口电动蝶阀名称:三偏心金属硬密封蝶阀通径:DN1800 mm公称压力:PN0.3MPa(G)使用温度:≤250℃驱动方式:电动(电器防爆)数量:一台8.2 启动阀名称:电动蝶阀通径:DN500 mm公称压力:PN0.3MPa(G)使用温度:≤250℃驱动方式:电动(电器防爆)数量:一台注:机组启动时用该阀8.3 入口插板阀名称:敞开式电动插板阀通径:DN1800 mm公称压力:PN0.3MPa(G)使用温度:≤250℃泄漏量:零泄漏驱动方式:电动顶开(可手动),电动行走(可手动)(电器防爆)数量:一台8.4 出口插板阀名称:敞开式电动插板阀通径:DN2200 mm公称压力:PN0.05MPa(G)使用温度:≤250℃泄漏量:零泄漏驱动方式:电动顶开、压紧(可手动),电动行走(可手动)(电器防爆)数量:一台8.5 出口电动蝶阀名称:偏心蝶阀通径:DN2200 mm公称压力:PN0.05MPa(G)使用温度:≤250℃驱动方式:电动驱动并带手动装置(电器防爆)数量:一台8.6液压旁通快开调节阀名称:液压蝶阀(金属硬密封)通径:DN700公称压力:PN0.3MPa(G)使用温度:≤250℃驱动方式:液动油缸阀位反馈信号:4~20mA数量:二台8.7 液压快速紧急快切阀名称:三偏心紧急快切阀通径:DN1800 mm公称压力:PN0.3MPa(G)使用温度:≤250℃快关时间:0.5~1S可调(全开-全关90%行程)慢关时间:~40S 可调特点:动作灵活、性能稳定、可靠驱动方式:液动(液动开启、弹簧关闭)数量:一台8.8均压电动蝶阀DN300PN0.6MPa(G)9、自控系统四、保安装置五、TRT机组启动前的准备工作:1、检查机组应该拧紧的螺栓,如中分面轴承箱盖各润滑点法兰螺栓等是否把紧;检查支架上顶部螺栓间隙、导向键间隙是否符合要求。

2、检查润滑油箱内润滑油应符合GB11120-89《L-TSA汽轮机油》标准中L-TSA 汽轮机油46号的规定。

3、检查氮气密封系统、润滑系统、危急停车高压油系统等各管路是否畅通且无泄漏现象。

4、检查所有监测仪表的可靠性并调整所有报警和连锁装置:4.1润滑系统主油管油压≤0.08MPa时,发出声、光信号,连锁开启备用油泵;油压≤0.05MPa时,发出紧急信号,并自动停机。

4.2轴瓦温度≤85℃正常,≥95℃报警;≥105℃停机;轴承回油温度≥65℃时发出声光信号,当回油温度>75℃时,发出紧急信号并停机。

4.3主轴振动≥110μm(双振幅)时发出报警信号,停机值160μm。

4.4主轴轴位移超过±0.5mm时报警,超过±0.8mm时停机,注意主轴振动和轴位移测定时不要产生误动作。

4.5手拍危机遮断器的动作是否正常,按下制动钮阀门应跳起灵活。

4.6静叶可调作动器手操作灵活,并能读出静叶转动角度。

4.7密封系统的氮气压力、流量等符合密封说明书要求。

5、高炉值班室与TRT控制室控制信号和联系信号正常。

6、防毒面具齐全,CO报警装置已标定。

7、煤气管道检查无泄漏点。

8、紧急切断阀调试合格,快关正常。

9、检查蓄能器是否正常投入运行。

10、高位油箱满油并溢流。

六、TRT机组的启动1、引煤气1.1开紧急切断阀,关电动均压阀。

1.2检查进、出口电动插板阀处于关闭状态;检查进、出口电动阀处于关闭状态。

1.3用反吹法,进行煤气置换作业。

先打开透平机放散管阀门,从出口插板阀处吹扫孔通入氮气,将空气由透平放散管赶出,约15分钟后关闭此放散管阀门,再开启静叶15%、均压阀、快速切断阀及进口插板阀处的放散管阀门,由此放散管赶尽空气,约20分钟后关闭放散管阀门及静叶, 关闭吹扫氮气管阀门,然后按下列顺序开启阀门:先开出口插板阀→开电动蝶阀→开透平主机放散阀→开入口插板阀前后放散阀门→开进口插板阀→再开启静叶20%→开均压阀和快切阀(交替进行)→由透平放散管处检查确认为煤气合格后,关闭透平放散管阀门→检查入口插板阀前后放散,确认煤气合格后,关闭放散阀门→全关静叶。

(插板阀开启后安全员应检查煤气泄漏情况。

)1.4做快切阀快切试验,快切阀关闭。

1.5打开快切阀→关均压阀。

1.6完成上述操作后,只有入口电动蝶阀、启动阀、液压旁通阀处于全关。

此时,再次确认透平静叶为全关位置。

2、机组的启动按TRT整个系统的操作程序进行,就本主机有关的启动要求为:2.1本透平转子较重,且工作介质的温度低、故启动没有暖机等要求,转子启动时升速加速度不超过30~50转/秒2。

2.2发电机处于准备完毕状态(按电机说明书)。

2.3其它各系统投入运行:2.3.1润滑油系统投入:主油泵尚未工作,出口处旁通截止阀打开;油站供油系统提供润滑用油,要求进入轴承的油温控制在30~40℃,否则要采取冷却或加热措施。

2.3.2动力油系统投入:作动器及危急保安油压建立。

2.3.3密封气系统投入:氮气密封气压建立。

2.3.4所有监测仪表投入:油温、油压、轴位移、轴振动、转速等。

2.4、盘车及升速2.4.1推移盘车啮合用手柄,使齿轮与主轴大齿轮啮合,如不到位,点动盘车电机使之啮合,这时盘车润滑开始,开动盘车电机,主轴每分钟旋转15转。

2.4.2盘车5~10分钟,用触棒倾听机组内有无摩擦现象,盘车电机是否发热不正常等,如有则停车检查。

2.4.3按总启动步骤启动阀渐开,主轴开始升速,盘车自动脱开,盘车电机停,这时需把盘车手柄用销子固定住,以防止误动作发生。

2.4.3.1透平静叶全关。

2.4.3.2开启动阀。

2.4.3.3点动透平静叶,缓慢升速(手动或自动)。

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