FANUC系统数控车床6

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• 6.3.3急停、报警类故障
1.一数控车床工作时突然停机。系统显 示急停状态,并显示主轴温度报警。
故障原因: 经过实际测量检查,发现主轴温度并没有超出 允许的范围,故两断故障出现在温度仪表上 解决办法: 调整外围线路后报警消失,更换新仪表后恢复 正常。
2.一台数控车床在运行时突然X向超程,并显示 急停状态 故障原因:分析有可能是真正超程或 参数设置错误或急停电源线断开 解决办法:按超程复位按钮后无反应, 后用其它办法将超程的刀架移到不超 程的位置,但仍有报警显示,然后用 万用表测量检查后发现急停电源线断 了,将线短接后,发现能正常运行, 报警没有了,故障排除。
• 6.1.2 数控车床的调试
1.通电试车 2.数控车床通电试车前应检查以下内容 (1)检查数控车床与电柜的外观。 (2)粗调数控车床的主要几何精度。 (3)进行安装前期工作后,再安装数控车床及机械部分。 (4)通电调试。 (5)检查有无异常情况。
• 6.1.3 数控车床的检测
1.精度检验 (1)几何精度检验 (2)定位精度检验 (3)切削精度检验 2.数控车床性能及数控功能检验 (1)车床性能的检验 (2)数控功能的检验
• 6.4 主轴驱动系统故障
• 6.4.1 主轴通用变频器
1.某变频器在加工过程中,变频器出现过压报 警 故障分析:仔细观察车床故障产生的过程,发生 故障总是在主轴启动制动时发生,因此可以初步确 定故障的产生与变频器的加/减速时间庙宇有关。 当主轴启动制动频繁或时间太短,变频器的加减速 无法在规定的时间内完成,就会产生过压报警。 解决办法:修改变频器参数,适当增加加/减速 时间后,故障消除。 主轴变频器常见报警、故障及处理
• 6.2.2数控车床维修的基本步骤
1.故障记录 (1)故障发生时的情况记录 (2)故障发生的频繁程度记录 (3)故障的规律性记录 ⑷ 故障时的外界条件记录 2.维修前的检查 (1)机床的工作状况检查 (2)车床运转情况检查 (3)车床和系统之间连接情况的检查 (4) CNC装置的外观检查 3.故障诊断的基本方法 (1)充分调查故障现场这是维修人员取得维修第一 手材料的一个重要手段。 (2)认真分析故障的原因。
• 3.故障现象:开动车床走参考点时,出现510#报警
原因分析:经现场检查,当车床开机走参考点时, 经常发生刀架向+X方向运动,尚未到达极限位置时 (CRT显示尚有12mm左右距离)系统就出现510#报警 ,向-X方向运动时,则未出现过此类报警。 根据经验分析,出现这类报警,一般均与该坐标 的位置传感器有关。而故障的报警提示为+X方向超 程,因此应把检查的重点放在+X方向和X参考点两个 位置传感器的工作状态上。
3.一台CAK6140数控车床,热继电器失效导致电 动刀架不换刀。
故障现象及诊断:工作中出现电动刀架不换刀现象,数控 系统CRT提示“换刀时间过长”。经检查时间参数没有更改, 诊断控制状态位也正确,再检查电气柜内主电路电器,发现 热继电器不通,拆下热继电器打开察看,发现电阻丝已烧坏。 继续查找烧坏原因,发现电动机的相线间电阻很小,再查到 电动机接线盒内发现引线端子上积满了铸铁末,这就是故障 的根源,而造成故障根源的原因是操作人员清扫车床时经常 用气枪吹铁屑。 故障排除:更换同型号新的热继电器,清理电动机接线盒, 重新接线,并用塑料带将接线盒包严,车床电动刀架恢复正 常工作,同时提醒管理人员要杜绝操作人员用气枪清扫车床, 否则铁屑进入电气柜危害性更大。
3.按下方向键不运动的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0T的数控车床,在手动(JOG)操作 时,出现按下“+Z”键车床不运动,但在其余各方向的手 动均正常的现象。 解决办法:当-Z及其余坐标轴均正常运动的情况下,可以确 认数控系统、驱动器以及手动的速度等均正常,+Z不运动 的原因可以大致归纳如下: (1)+Z到达软件或硬件极限。 (2)在伺服驱动器上加入了正向运动限制信号。 (3)+Z方向键开关损坏。 (4)与Z有关的参数设定错误。 通过PLC状态诊断检查发现, +Z方向信号终为“0”,对 应的+Z输入信号亦为“0”。于该车床的车床操作面板为 机床厂自制,检查发现,其中的按键+Z已经损坏,更换按 键后,车床即恢复正常。 是“机床厂”
• 2.某一数控车床,工作后经常死机,停电 后常丢失车床参数和程序
故障原因: 经分析和诊断,出现该故障的原因一般有如下 几点:电池接触不良;系统存储器出错;软件本 身不稳定。 解决办法: 根据以上分析,逐条进行检查:首先用万用表 直接测量系统断电存储用电池,发现电池没有问 题;测量主板上的电池电压,发现时有时无,进 一步检查发现当用手按着主板一侧测量时电压正 确,松开手时电压不正确,因此初步诊断为接触 不良;拆下该主板,仔细检查发现该主板已经弯 曲变形,校正后重新试验,故障排除。
• 6.1 数控车床的安装、调试、检测与验收
• 6.1.1 数控车床的安装
1.安装准备 2.开箱验收 检验的主要内容有: (1)装箱单。 (2)核对应有的随机操作、维修说明书、图样资料、合格证等技术 资料。 (3)按合同规定,对照装箱单清点附件、备件、工具的数量、规格 及完好状况。 (4)检查主机、数控柜、操作台等有无明显碰撞损伤、变形、受潮、 锈蚀等,并逐项如实填写“设备开箱验收登记卡”存档。 车床外观检查是指不用仪器只用肉眼可以进行的各种检查。车床外观 要求一般可按照通用车床的有关标准,但数控车床是价格昂贵的高技 术设备,对外观的要求就更高,对各防护罩、油漆质量、车床照明、 切屑处理、电缆电线、气管路的布线和固定等都有比较高的要求。 3.车床吊装与就位 4.车床组装与连接
2.电动刀架某一位刀号转个不停,其余刀位可以转动
故障原因及排除方法 ①此位刀的霍尔元件损坏:确认是哪个刀位使 刀架转不停,在系统上输入转动该刀位,用万 用表量该刀位触点对+24V触点是否有变化,若 无变化,可判定为该位刀霍尔元件损坏,更换 发信盘或霍尔元件 。 ②此刀位信号线断路,造成系统无法检测到 位信号:检查该刀位信号与系统的连线是否存 在断路,正确连接即可 ③系统的刀位信号接收电路有问题:当确定 该刀位霍尔元件没问题,以及该刀位信号与系 统的连线也没问题的情况下更换主板。
4.松开方向键后出现运动的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0-TD系统的数控车床,在JOG方 式下,按下X轴方向键时,坐标轴不运动,但松开X轴方向键 后,X轴却开始运动。 解决办法:由于系统无报警,初步判定CNC及伺服驱动系 统均无故障,根据故障现象分析,应是X轴方向键的触点被接 成了常闭触点引起的。 通过测量确认了故障原因,更改触点连接线后,车床恢复正 常。 应注意的是:在大多数系统中,若手动方向信号在操作方式 选择信号“JOG”前已经输入,则系统自动将此信号视为无效, 只有在操作方式已经转换到“JOG”方式后,手动方向信号才 能生效。因此在本车床上,当方向键的触点被接成了常闭触点 时,就会出现按方向键点动时坐标轴不运动,而松开后产生运 动的现象。
2.变频器常见报警及保护
为了保证驱动器安全、可靠地运行,在主轴伺服系统出现故 障和异常等情况时,设置了较多的保护功能,这些保护功 能与主轴驱动器的故障检测与维修密切相关。当驱动器出 现故障时,可以根据保护功能的情况分析故障原因。 (1)接地保护。 在伺服驱动器的输出线路以及主轴内部等出现对地短路时, 可以通过快速熔断器切断电源,对驱动器进行保护。 (2)过载保护。 当驱动器、负载超过额定值时,安装在内部的热开关或主回 路的热继电器将动作,对其进行过载保护。 (3)速度偏差过大报警。 当主轴的速度由于某种原因偏离了指令速度且达到一定的误 差后,驱动器将发出报警并进行保护。
• 6.2 数控车床维修与保养
• 6.2.1数控车床维修必要的技术资料及备件
1.必要的技术资料 2.工具及备件的要求 (1)数控车床使用说明书 (1)常用仪表类 (2)常用工具类 1.必要的技术资料 (1)数Baidu Nhomakorabea车床使用说明书 (2)数控系统的操作、编程说明书 (3)PLC程序清单 (4)车床参数清单 (5)数控系统的连接说明、功能说明书 (6)伺服驱动系统、主轴驱动系统的使用说明书 (7)PLC使用与编程说明 (8)车床主要配套功能部件的说明书与资料
• 2.某一数控车床NC启动就断电且CRT无显示
原因分析:可能是某处接地不良或电源损坏。 解决方法: (1)考虑接地不良,经过对各个接地点的检测 处理,故障未排除, (2)再检查CNC各板的电压,用示波器测量发 现数字接口板上集成电路的工作电压有较强的波 纹,经检查电源低频滤波器电容正常, (3)在电源两端并联一小容量滤波电容,启动 车床正常。 经以上分析检查本故障由CNC系统电源抗干扰能 力不强所致。
• 6.3.5刀架、刀库常见故障
1.电动刀架锁不紧 故障现象:电动刀架锁不紧 故障原因及排除方法 : ①发信盘位置没对正 :拆开刀架的顶盖,旋动并 调整发信盘位置,使刀架的霍尔元件对准磁钢, 使刀位停在准确位置。 ②系统反锁时间不够:调整系统反锁时间数即可 (新刀架反锁时间t=1.2s即可)。 ③锁紧机构故障 :拆开刀架,调整机械,并检查 定位销是否折断.
2.系统无法起动的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0-TD的数控车床, 开机后系统无法起动,控制器正面的绿 色指示灯“EN”不亮。 解决办法:检查系统DC24V电源输入状况, 检查结果为DC23.6V(在DC24V±10%范 围内),属正常。关机后,检查控制器正 面的熔断器F1,发现熔断器已烧断;更 换F1后,系统故障排除。
4.干扰及其预防 (1)正确连接车床、系统的地线 (2)防止强电干扰数控车床强电柜内的接触器、继电器 等电磁部件都是干扰源交流接触器的频繁通/断、交流电动 机的频繁起动、停止,主问路与控制回路的布线不合理都 可能使CNC的控制电路产生尖峰脉冲、浪涌电压等干扰, 影响系统的正常工作。因此,对电磁干扰必须采取以下措 施,予以消除。 ⑶ 抑制或减小供电线路上的干扰在某些电力不足或频率 不稳的场合,电压的冲击、欠压,频率和相位漂移,波形 的失真,共模噪声及常模噪声等将影响系统的正常工作, 应尽可能减小线路上的此类干扰。
• 6.2.3 数控车床电气控制系统的日常维护
1.制订数控系统日常维护的规章制度 2. 应尽量少开数控柜和强电柜的门 因为在机加工车间的空气中一般都含有油雾、灰尘 3.定时清扫数控柜的散热通风系统 4.经常监视数控系统用的电网电压 5.定期更换存储器用电池 6. 数控系统长期不用时的维护 (1)要经常给数控系统通电,特别是在环境湿度较大的梅 雨季节更应如此 (2)数控车床采用直流进给伺服驱动和直流主轴伺服驱动 的,应将电刷从直流电动机中取出,以免由于化学腐蚀作用, 使换向器表面腐蚀,造成换向性能变坏,甚至使整台电动机 损坏。
• 6.3 数控车床发生故障时的诊断与维修 • 6.3.1电源类故障
1.电机不转 原因分析:系统发出指令后,主轴伺服单元或直流主轴电机不执 行,或由于控制板检测到电流偏差值过大,所以等待此偏差值 变小。
解决方法: (1)观察 (2)如果伺服无任何报警,此时应检查各接线或连接插头是否正常, 如果都正常,则更换控制板检查。 (3)检查直流主轴电机的碳刷是否正常,是否接触不好,如果不好 或磨损严重,更换碳刷。 (4)检查电机励磁回路或主回路是否有电阻值,如果没有阻值或阻 值很大,更换电机。 (5)检查控制板上的CH6是否有电压,如果有一接近15V的电压,则 电流反馈回路故障,需要更换主回路的电流检测器和控制板上的IC12。
• 6.3.2系统显示类故障
1.一台数控车床配FANUC0-TD系统,在调试中 时常出现CRT闪烁、发亮,没有字符出现的现象。 故障原因: (1)CRT亮度与灰度旋钮在运输过程中出现震动。 (2)系统在出厂时没有经过初始化调整。 (3)系统的主板和存储板有质量问题。 解决办法: 首先,调整CRT的亮度和灰度旋钮,如果没有反应, 请将系统进行初始化一次,同时按RESET键和DEL 键,进行系统启动,如果CRT仍没有正常显示,则 需要更换系统的主板或存储板。
• 6.3.4操作类故障
1.车球有凸台的故障维修 故障现象:某数控车床,在加工个凹型半球 面完成后发现所加工的工件有一锅底状的小凸 台。 解决办法:经了解,发现可能是由于车床反 向间隙引起的。重新运行该程序,并用百分表 进行检测,发现车床大修以后Z轴产生了 0.03mm的反向间隙;补偿该间隙后车床恢复正 常。
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