NC_SST_I分解炉锥部结皮的处理

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2006.No.1我公司2号熟料生产线采用NC-SST-I管道式分解炉,规格为Φ3.9m×24m,设计生产能力为

1300t/d,2004年10月投产。进入2005年后,分解

炉锥部结皮十分严重,每次点火投料三四天后,分解炉出口压力就从-0.60kPa上升到-1.8kPa以上,系统风量和窑炉用风比例无法稳定,熟料产质量波动较大,窑内结球、结圈等工艺事故较多。为了维持生产,在分解炉锥部增设捅灰孔,班班清理,仍多次出现大块结皮垮落,堵住分解炉下缩口,被迫停窑处理的事故。

该分解炉两煤粉喷嘴对称布置在锥部两侧,C4

下料管布置在三次风入炉口一侧煤粉喷嘴的偏上方。现场观察,三次风管入炉口一侧存在明火,另一侧煤粉喷嘴入口忽明忽暗。因煤粉喷嘴入口位置在三次风管入炉口的中部,入炉煤粉与含有大量新鲜氧气的高温三次风直接接触,迅速燃烧,放出大量的热量,而受入炉三次风和下料点的影响,在此一侧形成料的稀相区,放出的热量无物料来吸收,同时部分正在燃烧的煤粉在切向入炉三次风的作用下,被抛向炉壁,黏附到炉壁上,继续燃烧,在锥部形成局部高温,黏附未燃尽的煤粉及生料粉,使结皮逐渐增厚。基于以上的分析,2005年5月6日,利用停窑的机会,将三次风管入炉口一侧的煤粉喷嘴向上抬高500mm左右,高于三次风管入炉口位置(见图1),一方面,使煤粉着火点靠近下料点,使燃烧能受到物料的抑制,减缓了煤粉的燃烧速度;另一方,避免高速切向入炉的三次风中携带过多未燃尽的煤粉,增加锥部结皮的几率。改造后,虽三次风入炉口一侧仍存在明火,但温度明显下降,分解炉锥部结皮的情况大为改观,再未发生因锥部结皮严重停窑的事故。

NC-SST-I型分解炉具有炉容大、煤粉及物料

在炉内停留时间长的特点,火嘴位置的上移,并未造成入窑物料分解率的下降,而分解炉锥部结皮的减少,保证了系统风量的稳定,为窑系统实现稳产、高产创造良好的条件。

图1分解炉喷煤嘴改造前后位置

(编辑顾志玲)

中图分类号:TQ172.622.26

文献标识码:B

文章编号:1002-9877(2006)01-0053-01

NC-SST-I分解炉锥部结皮的处理

赵来山,倪宏山,尚国辉

(中宁赛马水泥有限公司,宁夏中宁

755100)

动。改进后的上壳体衬板连接如图3。

图3

壳体加固

锤头断裂

造成细碎腔壳体衬板断裂。因无备件,采用厚30mm的低碳合金结构钢16Mn制作壳体衬

板。

DCFP破碎机改进后3年多的运转情况表明,锤

头外型及材质的改进,有效防止了锤头的断裂,延长了锤头的使用寿命;销轴及锤盘的改进,防止了销轴的轴向及径向窜动,保障了破碎机的安全运行;上壳体经特殊处理,增强了壳体的刚性,衬板螺栓一次紧固不再松动;利用16Mn钢板制作的上壳体衬板,使用至今,仅正常磨损,未发现其他异常,预计使用寿命

至少为5年。

(编辑

王艳丽)

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