宣钢2000 m3高炉炉前设备改造(论文)

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宣钢2500m3高炉炉前设备综合改造实践

宣钢2500m3高炉炉前设备综合改造实践

打断 、 振松 , 致 使 开 口机 不 能 正 常工 作 ; 泥 炮 液压 阀
台漏油 导致 泥炮 回转 系统 保压 效果 不好 , 出现挤 泥 、
翻 泥 的现象 等 。严 重 影 响 了高 炉 的 正 常生 产 , 给 高
炉 炉前 生产 带来 严 重 的安 全 隐 患 , 如 何 保 证 高炉 炉
总第 2 1 7期 2 叭 4年 第 1期
河 北 冶金
HE BEI M E TA L L U R GY
To t a 1 NO 2l 7
2 0 1 4. Nu mb e r 1
宣钢 2 5 0 0 1 T I 3高炉 炉 前 设 备 综 合 改 造 实 践
袁 亚 利
Abs t r a c t :To s o l ve s om e p r o bl e ms o f c a s t h ou s e e qu i p me n t s i n pr od uc t i on,t he m ud g un a n d i r on n ot c h d r i l l s ys t e m i s r e f o r me d. Th a t me e t s t h e r e qu i r e me n t of bl a s t f ur n a c e pr od uc t i on,of f e r s s om e e x pe r i e n c e s i n t h e c a s t h o us e e q ui pm e n t s r e f o r ma t i o n a nd br e a kd own t r e a t me n t f o r t h e s a me ki n d o f bl a s t f u r na c e . Ke y W o r d s:2 50 0 m ’b l a s t f ur n a c e; c a s t ho us e e q ui p me nt s;r e f o r ma t i o n;pr a c t i c e

2000m3高炉本体设计

2000m3高炉本体设计

攀枝花学院本科毕业设计(论文)2000m3高炉本体设计学生姓名:学生学号:200611103117院(系):材料工程学院年级专业:冶金工程指导教师:教授助理指导教师:二〇一一年五月摘要高炉炼铁的历史悠久,炼铁技术日臻成熟,是当今主要的炼铁方式。

高炉作为炼铁工艺的主体设备,其结构的合理性对炼铁的工艺操作、生产技术指标以及自身的寿命都有十分重要的影响。

根据攀枝花钒钛磁铁矿的高炉冶炼特点,通过进行配料计算和物料平衡计算,设计了2000m3高炉本体。

设计过程除考虑通常的高炉设计方案外,还考虑了攀枝花钒钛磁铁矿多年高炉冶炼的一些生产实践经验。

所设计完成的高炉本体炉缸直径为9.88m、炉腰直径为10.97m、高径比为2.55、有效高度为27.97m;高炉基础的基墩高1.9m、直径13.53m、基座高2m;采用碳砖加高铝砖综合炉底、全碳砖炉缸;冷却设备的设计为水冷炉底、炉缸和炉底采用三段光面冷却壁、炉身采用镶砖冷却壁;高炉钢结构采用炉体框架式结构,最后采用CAD绘制出高炉本体图。

关键词高炉,高炉本体,炉型,钒钛磁铁矿ABSTRACTThe blast furnace iron-making has a long history which has become the main way of iron manufacture. As the main equipment of ironmaking, the blast furnace plays the most important role. The rationality of the blast furnace’s structural design has great influence on the process operations and technique level of ironmaking and it will decide the useful life of the blast furnace itself. According to the characteristics of the vanadic titanomagnetite smelted in BF in Panzhihua, the 2000m3blast furnace body was designed in this subject based on the calculations of the burden control and the material balance. Besides common design plans of the blast furnace, some practical experiences of the vanadic titanomagnetite smelted in BF was considered in this subject. The basic information of the blast furnace which has been designed is as following: the diameter hearth is 9.88m, the belly diameter is 10.97m, the aspect ratio of the furnace is 2.55, the effective height is 27.97m. As to the blast furnace foundation, the height of under hearth is 1.9m, the diameter of the under hearth is 13.53m, the furnace pad or foundation is 2 m. The hearth bottom adopts carbon bricks and high alumina bricks synthesize technic, the hearth just builds up with carbon bricks. The cooling device is designed to water-cooled hearth bottom, three segments mill finish stave is used for the hearth and hearth bottom, the stack uses inlaid brick stave to make it cool down. The steel structure of the BF adopts frame-type for the furnace body. Finally, the diagram of BF body was gained by using the CAD drawing tools.Key words blast furnace,BF body,furnace type,V-Ti magnetite目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1 绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 攀枝花钒钛磁铁矿特点 (2)1.3 课题设计的内容及意义 (2)2 高炉设计原始数据 (4)2.1 矿石原料成分 (4)2.2 配矿比 (4)2.3 焦炭成分 (4)2.4 喷吹煤粉成分 (4)2.5 生铁成分 (4)2.6 元素分配比 (5)2.7 炉渣碱度 (5)2.8 工艺技术指标 (5)3 高炉设计工艺计算 (6)3.1 配料计算 (6)3.1.1 根据铁平衡求铁矿石需求量 (6)3.1.2 根据碱度平衡计算石灰石用量 (6)3.1.3 终渣成分 (6)3.1.4 生铁成分校核 (7)3.2 物料平衡计算 (8)3.2.1 需要补充的原始条件 (8)3.2.2 根据碳平衡计算风量 (8)3.2.3 计算煤气成分及数量 (9)3.2.4 编制物料平衡表 (11)4 高炉内型设计计算 (12)4.1 高炉炉型 (12)4.2 高炉炉型设计原则 (13)4.3 高炉内型尺寸确定 (13)4.3.1 炉缸直径 (14)4.3.2 炉腰直径 (14)4.3.3 炉喉直径 (15)4.3.4 铁口中心线到炉底砌砖之间的距离 (15)4.3.5 炉缸高度 (15)4.3.6 炉腹角与炉腹高度 (15)4.3.7 炉身角与炉身高度 (16)4.3.8 有效高度、炉喉高度、炉腰高度 (16)4.3.9 风口、渣口、铁口数 (17)4.3.10 炉容校核 (17)5 高炉本体及主要设备选择 (19)5.1 高炉基础 (19)5.1.1 高炉基础设计条件 (20)5.1.2 基墩设计计算 (20)5.1.3 基座设计 (20)5.2 高炉内衬结构 (21)5.2.1 炉底 (21)5.2.2 炉缸 (22)5.2.3 炉腹 (22)5.2.4 炉腰 (23)5.2.5 炉身 (23)5.2.6 炉喉 (23)5.3 高炉冷却设备设计 (24)5.3.1 冷却设备的作用 (24)5.3.2 冷却介质 (24)5.3.3 高炉各部位冷却设备设计 (24)6 高炉钢结构设计 (26)6.1 炉壳 (26)6.1.1 炉壳厚度的计算 (26)6.1.2 炉壳折点的确定 (27)6.2 炉体平台及走梯 (27)6.3 高炉本体钢结构类型 (28)6.4 高炉主要热工检测仪表 (29)结论 (30)参考文献 (32)致谢 (34)1 绪论1.1课题背景尽管21世纪是一个信息的时代。

宣钢2000m^3高炉炉前设备改造

宣钢2000m^3高炉炉前设备改造

造成出炉、 减 风 和 晚点 , 甚 至 是休 风 ; 炉前 设 备 与 其 他 高 炉设备 不 能通 用 , 备 件 费用 高 。 综 合 以上情 况 , 为降本增效 、 稳 定 高 炉 的生 产 ,
R E F OR MAT I ON OF C AS T HoUS E E QUI P ME NT
OF 2 0 0 0 m BLAS T FURNACE OF XUAN STEEL
Zh o u Ha i q i n g
( Ma i n t e n a n c e Co mp a n y,Xu a n h u a I r o n a n d S t e e l Co mp a n y,He b e i I r o n a n d S t e e l Gr o u p,Xu a n h u a,He b e i ,
t i me o f r o c k dr i l l i s s h or t e n e d f r om 2 ho u r s t o 2 0 mi nu t es ,i t s wo r k i n g l i f e p r ol o ng e d f r om I t o 3 # 高炉炉容由 1 3 5 0 m 扩 到 2 0 0 0 m 后 , 炉 前 设 备 存 在 的 问 题 进 行 了探 讨 。 通 过 对 开 口机 、 泥炮和液压站进 行改造 , 凿岩机更换 时间由 2 h缩 短 到 2 0 mi n , 使 用 寿命 由 1个 月 延 长 到 8 个月;
0 7 5 1 0 0)
Ab s t r a c t :I t i s di s c u s s e d t h e pr ob l e ms i n t h e c a s t h ous e e q ui pme n t s o f 3 #b l a s t f u r na c e a f t e r i t wa s ex p a n de d f r om 1 3 5 0 t o 2 0 00 m .W i t h r e f o r ma t i o n o f i r o n n ot c h dr i l l ,m ud g a ng a n d h y d r a ul i c s t a t i o n,t h e e x c ha ng e

高炉炉前全液压开口机技术改进.doc

高炉炉前全液压开口机技术改进.doc

高炉炉前全液压开口机技术改进摘要:随着经济发展速度的不断加快,我国的城市化水平不断提高,各种功能的建筑工程大量出现,对于各种建筑材料的需求也越来越多,也对其质量提出了更高的要求。

当前的高炉炼钢技术中,使用的是高炉炉前全液压开口机,由于技术条件的限制,在使用中存在不少的缺陷,影响了高炉的工作效率和质量。

文章结合新钢2500m3高炉炉前YYG350型全液压开口机的使用现状,对设备的液压控制系统和雾化水系统进行了技术改进和优化,以提高生产效率,保证生产的顺利进行。

关键词:高炉;全液压;开口机;技术改进前言济钢始建于1958年,其产品以中厚板、线材、螺纹钢、硅钢片、圆钢、钢管、钢带等多为主,位于江西省新余市,北依浙赣铁路、沪瑞高速公路,东临赣粤高速公路,东南紧濒赣江支流袁河,占地面积28508亩。

新钢公司资产总值107.61亿元,具有年产生铁900万吨、钢1000万吨、钢材410万吨的生产能力,到2008年,新钢公司实现销售收入200亿元,利税总额40亿元。

原有的炉前开口机采用的是气液混合式开口机,主要采用液压为动力,其凿岩机部分使用高压气体作为动力源,无论是开孔的能力、速度、质量等,都无法满足高炉冶炼的发展需求。

因此,企业首先对1号2500m3高炉进行了全液压开口机技术改进。

1 全液压开口机概述1.1 结构本文提到的新钢2500m3高炉炉前采用的是YYG350型全液压开口机,其基本结构主要有三个部分,包括雾化水系统、液压系统以及机械部分。

雾化水系统主要是通过对压力和水流量的调节,对开口机进行清扫,对钻杆和钻头进行冷却处理。

液压系统主要是对开口机的回转动作、倾动动作以及凿岩机的钻进、振打等进行控制。

机械部分主要由两个基本构件组成,包括回转机构和钻进机构,其中,回转机构的功能是将开铁口机送至相应的工作位置或避让位置,同时将工作时产生的反力传递给基础;而钻进机构的功能是推进马达,通过链条和行走小车,带动凿岩机的运动,同时为其提供工作反力,确保凿岩机的正常工作。

高炉炉前液压系统管路改造实践

高炉炉前液压系统管路改造实践
[5] 周小 军.基 于 AMESim 液 压 系 统 泄 漏 仿 真 与 故 障 诊 断 研 究 [D].长 沙 :国 防 科 学 技 术 大 学 ,2012.
关 键 词 :液 压 系 统 ;高 炉 ;管 路 冲 击 ;泄 漏 中 图 分 类 号 :TH137.3
引 言
在钢铁企业的炼铁厂出铁场一般布置了开口机 和 泥 炮 机 ,开 口 机 用 于 高 炉 出 铁 水 时 打 开 铁 口 ,而 泥 炮 机 用 来 堵 塞 高 炉 出 铁 口 ,向 铁 口 通 道 内 打 入 炮 泥 , 开口机和泥炮机是满足高炉连续生产的重要工艺设 备 。 [1] 随着我国钢 铁 工 业 技 术 的 发 展,开 口 机 和 泥 炮机已发展为全液 压 驱 动 方 式,炉 前 出 铁 场 内 一 般 集中设置炉前液压 系 统,以 满 足 液 压 开 口 机 和 泥 炮 机的液压动力及控制需要。
图4 不同蓄能器容积下 PA 曲线
图5 不同蓄能器容积下 Pa 曲线
管路的冲击压力 将 得 到 很 大 程 度 地 降 低。 因 此,为 保证改造效果,改进方案采用了两只40L 的皮囊式 蓄 能 器 ,总 容 积 为 80L。
2.3 改 造 效 果
现场 蓄 能 器 回 路 的 改 造 结 果 表 明,打 泥 操 作 时 液压管路冲击压力 得 到 了 很 好 的 吸 收,减 少 了 管 路 密 封 泄 漏 ,提 高 了 管 路 的 可 靠 性 。
由上 述 运 行 结 果 可 看 出,随 着 蓄 能 器 容 积 的 增 大,打泥操作时 管 路 中 的 冲 击 压 力 逐 渐 降 低。 当 蓄 能器容积设为63L 以上时,换向阀出口管路处压力 PA 和蓄能器出口压力 Pa 波动最大值小于27 MPa,
图 2 蓄 能 器 回 路 模 型 图 3 换 向 阀 输 入 信 号 曲 线

宣钢3#高炉炉前设备维护与优化

宣钢3#高炉炉前设备维护与优化

a te f r t wo t i me s o f e x pa n s i o n. A i mi ng a t t he s ho r t c om i n gs o f t h e BF. e s p e c i a l l y c o ol i ng wa t e r p i p e bu r ni n g
Abs t r a c t :The v ol u me of NO . 3 bl a s t f u r na c e i n Xu a ns t e e l Com p a n y i s i n c r e a s e d f r om 1 2 6 0 m t o 2 0 0 0 m
o n l i n e wi t h t he p r e s s u r e l e a ka ge p r oo f d e vi c e, a nd t e c hn ol o gy of s pr a y r e p a i r i s a l s o i mp r o v e d. Ke y W o r ds :b l a s t f ur n a c e;c a s t h ou s e e qu i pm e n t ;m a i nt e na nc e;o pt i mi z a t i o n
XUANS T E E L CO MP A NY
Qi a o L i y o n g
( Ex a mi n e a n d Re p a i r Co mp a n y,HBI S Gr o u p Xu a n s t e e l Co mp a n y,Xu a n h u a ,He b e i ,0 7 5 1 0 0)
t a p h o l e p a ur i n g r e p a i r ma t e r i a l s a n d pl a n a r e i mp r ov e d. Th e l e a k a g e pr o bl e m o f pr e s s ur e a x i s s e a l i s s ol v e d

宣钢2000 m3高炉区域水资源综合利用改造的实践

宣钢2000 m3高炉区域水资源综合利用改造的实践

宣钢2000 m3高炉区域水资源综合利用改造的实践唐军【摘要】宣钢2座2000 m3高炉相互毗邻,是宣钢炼铁生产的主力军,在能源介质管网建设和运行中都存在着相互依存的关系,两座高炉本体经过修理后,生产能力得到一定的提升,但由于区域配套性限制,在生产过程中部分设备也暴露出的一些缺陷,为此进行了系列改造,达到了节能降耗的目的.【期刊名称】《冶金动力》【年(卷),期】2016(000)007【总页数】3页(P58-60)【关键词】水系统;直采;循环利用;节能降耗【作者】唐军【作者单位】宣钢检修公司,河北张家口 075100【正文语种】中文【中图分类】TF085宣钢3#高炉大修改造后高炉由1350 m3扩容为2000 m3并于2011年6月投产,其外围设备喷煤新建,其他均在原有基础上进行了系列改造而成,4#高炉2005年10月投产,容积为1800 m3,2011年9月进行4#高炉中修容积接近2000m3并于2012 年4月投产,其外围设备均进行了不同程度的小修。

3#、4#高炉相互毗邻,是宣钢炼铁生产的主力军,在能源介质管网建设和运行中都存在着相互依存的关系,两座高炉本体经过修理后,生产能力得到一定的提升,但是由于配套性限制,在生产过程中部分设备暴露出一些缺陷,不能满足需要,使能源介质消耗增高,必须进行改造以达到节能降耗的目的(1)4#高炉软水系统膨胀罐水位计采用川仪系列水位计,由于降采和到货等原因不能到位,而膨胀罐水位显示经常不准造成不能及时准确了解水量盲目增加水量造成超量补水,既污染了环境又浪费了水资源,必须采取措施解决。

(2)3#高炉配套空压机采用水冷螺杆式空压机,水冷系统配套建立一座水泵站,直采地下水由于空压机、喷煤、槽下除尘风机冷却,由于人员和设备问题,采用由循环水泵站勾引管路进行冷却,原泵站作为备用,在运行过程中,由于泵站阀门不严、管路设计不合理造成泵站循环池和空冷器持续进水,浪费了水资源且冬季冻坏阀门管路,造成空压机停水停机,严重影响到空压机和喷煤的正常运行,必须进行改造。

高炉开铁口机改造方案分析(1)

高炉开铁口机改造方案分析(1)

高炉开铁口机改造方案分析肖 勇(新疆八一钢铁有限责任公司炼铁厂)摘 要 针对八钢炼铁厂高炉所使用电动开铁口机效果分析,对比目前国内炼铁企业陆续采用的液压开铁口机,气动开铁口机特性,提出了炼铁厂开铁口机改造方案。

关键词 高炉 开铁口机 方案1 前言开铁口机是高炉炉前关键设备之一,其运行效果直接影响到高炉安全生产。

随着高炉强化冶炼工艺技术的进步,高炉利用系数、产量大幅度提高,铁口维护工作日益重要。

而保持适宜的铁口角度,使炉缸具有适当的死铁层,有利于保护炉底;渣铁较易出净,泥包比较坚固,铁口深度波动较小,有利于维护铁口。

目前,国内炼铁厂所采用开铁口机有三种类型:电动开铁口机、液压开铁口机、气动开铁口机。

液压开铁口机、气动开铁口机因其技术性能、安全性能和经济性上的优势在国内炼铁厂被广泛采用,原电动开铁口机逐渐被淘汰。

2 电动开铁口机使用效果分析八钢炼铁厂现有三座高炉,炉容分别为:1#高炉350m3,2#高炉380m3,3#高炉380m3,铁口深度分别为1300mm、1500mm、1400mm,三座高炉均采用电动开铁口机。

电动开铁口机主要由摆动机构、送进机构及旋转机构组成,摆动机构由电机、减速机、钢丝绳及配重等组成,实现开铁口机钻孔时的左右定位;送进机构由电机、减速机、卷筒、钢丝绳及小跑车等组成,实现开铁口机钻孔时的送进功能;旋转机构由电机、减速机及钻杆等组成,实现开铁口机钻削功能。

其主要技术性能:钻杆转速 393r m in钻孔角度 9~20°送进角度 0.267m s钻削扭矩 97.2N・m电机功率 4.0k W根据使用效果分析,电动开铁口机主要存在以下缺点:(1)设备故障率较高,维护工作量大。

电动开铁口机工作环境温度高、粉尘大,造成减速机润滑不良,轴承、齿轮磨损快,电机绝缘降低,线路老化。

仅于1999年7月至8月,就消耗电机5台,更换减速机4台。

备品备件消耗量大,维护工人劳动强度高;(2)开口角度自锁能力差。

宣钢3#2000m3高炉中修开炉达产实践-文档

宣钢3#2000m3高炉中修开炉达产实践-文档

宣钢3#2000m3高炉中修开炉达产实践DOI:10.16640/jki.37-1222/t.2016.20.035宣钢3#2000m3高炉自2011年6月10日投产以来,第3段、第5段和第9段冷却壁部分水管漏水;炉皮烧红、跑煤气、变形严重;南北铁口区碳砖温度2015年元月以后升高异常;三座热风炉热风出口温度高,局部出现严重烧红跑风现象。

2015年10月16日至2016年3月1日,3#高炉停炉中修,对三座热风炉热风出口进行了彻底修补,更换炉体5段、9段和10段冷却壁,风口组合砖重新砌筑,南北两个铁口区域陶瓷杯拆除后浇筑。

1 中修主要检修项目1.1 炉缸南北铁口区域侵蚀比较严重,该区域600mm厚的陶瓷杯被侵蚀减薄至100~200mm。

清理掉北铁口区域陶瓷杯后,裸露碳砖表面面侵蚀较严重,约有200mm厚度已被氧化,硬度和强度严重不足。

北铁口区域陶瓷杯和碳砖之间缝隙大,达到160~200mm (原设计缝隙60mm,用填充料填充),且有明显渗铁现象。

为消除隐患,将铁口区域(以铁口为中心,宽4.0m,风口组合砖以下至陶瓷杯垫之间高约4.8m)陶瓷杯全部清除,对氧化侵蚀碳砖表面进行清理。

2016年2月1日至6日,美固美特对南北两个铁口进行浇注,浇筑铁口泥套及泥包,铁口深度直接浇筑2.8m,修复铁口区域损坏的碳砖。

1.2 炉身9、10段位于炉身下部,停炉后进入炉内查看两段冷却壁破损非常严重,尤其9段冷却壁决大部分水管外露、烧损。

9段和10段冷却壁部位多处炉皮烧红、变形,甚至开裂跑煤气,此次中修将该部位炉壳进行部分更换。

1.3 热风炉停炉前,三座热风炉热风出口接连出现烧红、跑风现象,造成高炉减风、降风温,甚至休风。

高炉停炉后,热风炉凉炉打开人孔,发现三座热风炉热风出口都严重变形,热风出口上方大墙挤压下陷,部分硅砖脱落。

施工单位将三座热风炉热风出口破损和变形砖全部拆除,下半环重新砌砖,上半环支模具后分两次浇筑,第一次浇筑陶瓷纤维,第二次浇筑刚玉莫来石,热风炉开炉投用后效果良好。

宣钢3号高炉强化冶炼操作实践

宣钢3号高炉强化冶炼操作实践

宣钢3号高炉强化冶炼操作实践胡智龙,聂明,田全胜,李兵(河北钢铁集团宣钢公司炼铁厂河北宣化075100)摘要:对宣钢3号高炉大修改造开炉后的强化冶炼操作进行了总结。

在宣钢现有的原燃料条件下,通过采取加强原燃料管理、上下部制度调剂、强化日常操作制度管理及设备维检管理等措施,投产以来取得了较好的生产指标。

关键词:高炉;强化冶炼;操作制度1 概况宣钢3号高炉(2000m3)大修改造是在原1350m3高炉地基上首次采用整体步进式滑移技术安装,于2011年6月10日点火开炉。

高炉采用了“PW”并罐无料钟炉顶、软水密闭循环冷却系统、炭砖—陶瓷砌体复合炉衬结合水冷炉底、BSK顶燃式热风炉、全干法布袋除尘、炉腹、炉腰及炉身下部结构为三段铜冷却壁等先进技术。

高炉共设27个风口,2个铁口,分南、北2个出铁场。

高炉开炉后8天按期达产,利用系数即达到2.03t/m3·d,此后几个月,通过采取精料、优化操作制度、强化系统管理等方面的一系列强化措施,促使高炉稳定运行,并取得了较好的经济技术指标,见表1。

2 坚持精料方针,改善入炉原燃料质量3号高炉所用的焦炭是宣钢自产湿熄焦炭,质量一般,含水份波动大。

由于全厂生铁产量高,导致烧结矿供给紧张,高炉所用的烧结矿由一烧(两台360m2烧结机生产)、三烧(一台86m2烧结机生产)及四、五烧(四台36m2烧结机生产)组成,致使质量不一,碱度时有波动,成分不稳定,而且入炉矿石品位较低,使用当地高钛精粉,入炉料TiO2含量较高(10~12kg /t·Fe)。

因此,3号高炉以精料为基础,采取优化炉料结构、强化炉料的筛分管理措施,稳定成渣带,改善料柱透气性,促进高炉稳定顺行。

2.1 优化炉料结构针对烧结矿的实际生产情况,采取一炉一策的配料原则,以实现原料结构的相对稳定。

3号高炉的矿石配料结构主要为:一烧50%+三、四、五混烧15~20%+球团30~35%,在烧结矿碱度波动时,用一烧调整配料碱度。

毕业设计2000立方米高炉设计

毕业设计2000立方米高炉设计

第一章绪论 (4)1概述 (4)1.2 高炉生产主要经济技术指标 (4)1.3高炉冶炼现状及其发展 (5)1.4本设计采用的新技术。

(5)第二章高炉车间设计 (5)2.1厂址的选择 (5)2.2 高炉炼铁车间平面布置应遵循的原则 (6)2.3 车间布置形式 (6)第三章高炉本体设计 (7)3.1高炉数目及总容积的确定 (7)3.2 炉型设计 (7)3.3参数 (9)3.4炉衬设计 (9)3.4.1炉底炉缸的炉衬设计 (9)3.4.2炉腹,炉腰和炉身下部的炉衬设计 (10)3.4.3炉身上部和炉喉砌筑 (10)3.5高炉冷却 (10)3.5.1高炉冷却设备的作用及冷却介质 (10)3.5.2高炉冷却设备设计 (11)3.5.3冷却设备工作制度 (11)3.6高炉钢结构及高炉基础 (11)3.6.1高炉钢结构 (11)3.6.2高炉基础 (12)第4章高炉车间原料系统 (12)4.1贮矿槽及贮焦槽的设计 (13)4.1.1贮矿槽的设计 (13)4.1.2副矿槽 (13)4.1.3贮焦槽设计 (13)4.1.4矿槽的结构形式 (13)4.2给料器,槽下筛分与称量设计 (14)4.2.1给料器 (14)4.2.2槽下筛分 (14)4.2.3槽下称量 (14)4.3胶带机的设计 (15)4.4炉顶装料设备 (15)4.5探料装置 (16)第5章高炉送风系统 (16)5.1高炉鼓风机 (16)5.1.1高炉冶炼对鼓风机的要求: (16)15.1.2鼓风机出口风量的计算 (17)5.1.3鼓风机出口风压的计算 (17)5.1.4鼓风机的选择 (17)5.2高炉热风炉设计 (18)5.2.1热风炉基本结构形式 (18)5.3燃烧器及阀门 (20)5.3.1燃烧器 (20)5.3.2热风炉阀门 (20)5.4提高风温途径 (20)5.5余热回收装置 (20)第6章高炉喷煤系统 (20)6.1煤粉的制备 (21)6.1.1原煤的贮存 (21)6.1.2煤的干燥 (21)6.1.3磨煤机 (21)6.1.4粗粉分离器 (22)6.1.5旋风分离器 (22)6.1.6锁气器 (22)6.1.7布袋收集器 (22)6.2煤粉喷吹系统 (22)6.2.1喷吹设备的确定 (23)6.3安全措施 (23)6.3.1煤粉爆炸条件 (24)6.3.2采取的安全措施 (24)第7章高炉煤气除尘系统 (24)7.1概述 (24)7.1.1高炉煤气除尘的目的 (24)7.1.2评价煤气除尘装置的主要指标 (24)7.2高炉煤气除尘设备 (25)7.2.1荒煤气管道 (25)7.3重力除尘器 (26)7.3.1重力除尘器原理: (26)7.3.2主要尺寸—圆筒部分直径和高度 (26)7.4文氏管 (26)7.4.1文氏管除尘原理: (26)7.4.2半精细除尘设计 (26)7.4.3精细除尘设计 (27)7.5布袋除尘 (27)7.6煤气除尘系统附属设备 (27)7.6.1煤气遮断阀 (27)7.6.2煤气放散阀 (27)7.6.3煤气切断阀 (27)7.6.4调压阀组 (28)7.7炉顶余压发电 (28)2第8章渣铁处理系统 (28)8.1 概述 (28)8.2 风口平台和出铁场 (28)8.2.1 风口平台 (28)8.2.2 出铁场 (29)8.3 渣铁沟和撇渣器 (29)8.3.1 主铁沟 (29)8.3.2 撇渣器 (29)8.3.3 支铁沟和支沟 (29)8.3.4 摆动流嘴 (30)8.4 炉前主要设备 (30)8.4.1 开铁口机 (30)8.4.2 堵铁口泥炮 (30)8.4.4 堵渣口机 (30)8.5 铁水处理设备 (30)8.5.1 铁水罐车 (31)8.5.2 铸铁机 (31)8.6 炉渣处理 (31)3第一章绪论1概述高炉冶炼是获得生铁的主要手段,它以铁矿石(天然富矿,烧结矿,球团矿)为原料,焦碳,煤粉,重油,天然气等为燃料和还原剂,以石灰石等为溶剂,在高炉内通过燃料燃烧,氧化物中铁元素的还原以及非氧化物造渣等一系列复杂的物理化学过程,获得生铁。

宣钢3#高炉节能改造

宣钢3#高炉节能改造

式进行解决以保证气密箱温度。严重影响气密箱温 度和布料准确 l 生以及职工生命安全。需要进行彻底 的改造 。 ( 3 ) 3 高炉炉顶液压系统采用中冶迈克液压系
造成电能浪费。同时 由于涉及炉前各操作阀门不能 实现集中控制 , 需要采用集 中控制——降低吸尘点 , 节约风机运行开度 , 从而节约电能。 ’ ( 3 ) 3 * 高炉截 门房由于处于地下 1 0 m的地方 ,
【 Ke y w r d s 】f u r n a c e t o p e q u i p me n t ; w a t e r - c o o l i n g s y s t e m f o a i r s e a l t a n k ;e n e r g y s a v i n g
通过对螺旋仓内打水满足防止二次扬尘需要 ,但是 实施生产中不能很好的混合 ,造成现场扬尘严重而 卸灰机水量消耗仍然很高的问题 ,需要进行改造完
善。 ( 2 ) 3 * 高 炉炉前 除 尘 1 6 0 0 k W 电机 采用变 频调 速 控制 ,由于 涉及 原 因造 成变 频 器 c 3单元 多 次发 生 烧毁事故 , 电机 不得 不采 用市 电加风 门控制 调节 ,
En e r g y S a v i n g Re c o n s t r u c t i o n o f No . 3 Bl a s t Fu r n a c e
YUAN Xi a o d o ng
( /  ̄ o n S m e l t i n g P l a n t ,X u a n h u a n I r o n& S t e e l C o . , L t d . , Xu a n h u a n ,H e b e i 0 7 5 1 0 0 ,C h i n a )

高炉炉前开口机设备性能提升改造

高炉炉前开口机设备性能提升改造

1 ) 将 现 使用 的 K D—I 开 口机 回转 机 构加 强 , 配
套 凿岩 机 Y Y G 3 0 0改为 Y Y G 4 0 0液压 凿岩机 目前 国 内类 似 的大 功 率 凿岩 机 , 其 冲 击机 构 均 采 用无 缸套式 结构 , 活 塞往 复 运 动 时 容 易与 缸 体 发 生 拉伤 , 造 成 缸体磨 损 。 与之相 比 , Y Y G 4 0 0液 压 凿 岩机 采用 的缸套 式 结构 , 活塞 由导 向套支 承 , 在 缸套 内往 复运 动 , 活 塞不 直接 与缸 体接触 产生 摩擦 , 有效
难点及故障频发 的系统。随着高炉冶炼 强度 的提
高, 炮 泥强度 变 大 , 出铁 频 次 增 加后 l 叶 J 铁 间隙 变 短 , 更 加要 求开 铁 口机有 很高 的工作 可靠性 。
1 存 在 的 问题
1 ) 分 公 司 炼 铁 厂现 用 K D—I 开 口机 配套 凿岩
机Y Y G 3 0 0 , 在 使用 过程 中经 常会发 生下列 故 障 : ① 冲击 功率 较 小 , 开 铁 口闲难 , 开 口时 间长 , 高
莱钢 科技
2 0 1 7年 8月
高炉 炉 前 开 口机 设 备 性 能提 升 改造
张 伟 , 贾友 剑 , 唐 辉 ‘ , 尚根凤 , 张 国全
( 1莱芜分公 司炼铁厂 ; 2设备检修 中心 )

要: 通 过对 高炉炉前 开 口机 系统 设备进 行 改造 , 有 效提 升 了设 备 的使 用 性 能 , 降低 了炉前
3 5

伟, 等: 高炉炉 前开 口机设 备性能提 升 改造
第 4期 ( 总第 1 9 0期 )
油 缸逐步 “ 减速 ” 。 当行 程 阀被撞块 完全压下而开 口 a关 闭时 , 口 B 只有经 节 流 节 流 ¨流 “ { 来 的流

宣钢3#高炉中修节电改造的实践

宣钢3#高炉中修节电改造的实践

宣钢3#高炉中修节电改造的实践宣钢3#高炉2016年3月1日中修改造后投入生产,高炉各系统在中修后均满足高炉的冶炼需求,特别是水泵和电气系统节能改造后消耗明显的降低。

本文主要论述了中修中对水泵和电气系统进行的系列改造措施及应用。

标签:高压变频器;能泵;电耗1 简介宣钢3#高炉经过2次扩容由原炉容1260m3扩容成炉容2000m3高炉。

2011年6月投产。

改造后的高炉炉体采用推移技术更新,热风炉采用BSK顶燃式热风炉技术,喷煤新建,其他部分也相应的更新改造。

而水泵和电气系统仍然沿用旧系统。

工况差、故障高且耗能严重。

2015年受市场影响3#高炉决定停产中修并改造,水泵和电气系统业相应的进行节能和提高效率改造。

2 中修前存在的主要问题2.1 热风炉助燃风机消耗高3#高炉热风炉为BSK系列顶然式热风炉,热风炉助燃风机采用风机房集中供风,两台风机型号为10097706-40N020.5F,标电机功率为1000KW,使用过程中一用一备。

热风炉助燃风流量调节采用风门控制,日常采用最高用风时采用双炉烧炉,风机风门开度最大保持在75%左右,风压7 KPa,电流为83A;转入单烧时,风机最大风门开度为20%,压力3.5KPa,电流63A。

流量调节采用风门控制实际上是保持风机的转速不变,依靠风门开度来调节进风压力和流量,特别平时常用的单烧时,浪费了大量的电能,为此,需要进行技术改造满足节能降耗的需要。

2.2 冲渣系统用电能耗高,效率低3#高炉冲渣系统采用底滤式,始建于1989年,基本为进行大的改造。

在日常生产使用过程中存在诸多故障,主要表现在:(1)3#高炉冲渣泵房电机仍采用直接启动方式,启动电流大,易造成电机和电气系统损坏,严重影响冲渣正常生产。

(2)冲渣系统中冲渣泵流量和压力值仅依靠机械压力表监测,无流量计,主控室和冲渣操作室无法监测和共享参数,无法及时调节渣量和水量的关系,造成水资源和电能资源浪费。

(3)3#高炉冲渣原设计四台干式变压器,设备型号分别为SCB10-1250KV A和SCB10-1600KV A型各两台,额定输出电流分别为1804A 和2309A。

毕业设计(论文)铸铁机设备改造

毕业设计(论文)铸铁机设备改造

1.铸铁机的工作原理1.1铸铁机的概述铸铁机在高炉冶炼生产过程中应用十分广泛,是高炉生产必不可少的设备。

目前,随着冶金行业的快速发展,铸铁机的规格及结构型式在不断增加,设备性能也在不断提高,已接近或达到国外同类产品的技术水平。

在促进国际技术交流和贸易发展,提高产品在国际市场上的竞争能力,以及在保证铸铁机和冶金行业的健康发展有着极其重要的意义。

铸铁机一般可分为滚轮固定式和滚轮移动式两种形式,由于设计年代大多是在二十世纪六七十年代设计的,机械化程度低,设备简陋陈旧。

由于铸铁机作业环境恶劣,故障点多,给铸铁机设备的使用维护造成较大的困难。

因此对各个岗位的设备要精心操作,及时点检维护使铸铁生产的主要设备必须保持良好状态,才能保证铸铁生产的运行,从而提高铸铁机作业率,对高炉的生产顺行提供有力保证。

唐钢炼铁厂铸铁机是在上世纪按宝钢铸铁机的形式设计的,属滚轮固定式双链带式铸铁机,滚轮固定式铸铁机的特点是滚轮轴是固定的,每个链带的链节有两个铸模,接点较少,所以易于润滑,备件消耗少,运行平稳,铁水喷溅少,可以防止链带松弛、下垂等,使用寿命较长,机械化水平比较高,它是唐钢唯一的一台铸铁机,在唐钢的铁、钢平衡中起着至关重要的的作用。

正常生产使用二百吨及以下鱼雷罐铸铁。

主厂房内设一条铁路线(24#)鱼雷罐在铸铁位臵自动倾翻,铁水铸完后在厂房东部可继续进行翻渣作业。

机尾设有翻板装臵对22#、23#两道铁块装车线可装铁块。

铸铁机要有足够的长度和适当的运行速度,以保证铸出质量良好的面包铁,其生产能力取决于链带的速度和鱼雷罐体的倾翻速度以及设备作业率等因素,链带运行速度一般为5-15米/分,速度太慢,生产能力下降;速度过快,则冷却速度不够,容易产生铁块“淌浠”现象,使铁损增加,铁块质量差,同时设备容易磨损。

铸铁机太短,冷却不好;太长,不利于铁模预热。

模子温度不够,喷浆效果差,容易粘模。

铸铁块一般为25-35公斤,有的铸铁机铁模改造成小铁模,铁块重5公斤左右,对化铁炉有利。

宣钢2000m^3高炉炉顶控制系统要料、上料的优化设计

宣钢2000m^3高炉炉顶控制系统要料、上料的优化设计

宣钢2000m^3高炉炉顶控制系统要料、上料的优化设计刘岩
【期刊名称】《电子制作》
【年(卷),期】2015(0)5X
【摘要】宣钢2000m3高炉炉顶控制系统要料方案的重新设计,成功的实践了一种新要料方式,优化了大型高炉的要料系统。

单罐赶料提高要料速度方案的设计,对高炉生产起到了立竿见影的作用,并可在其他高炉应用。

【总页数】1页(P275-275)
【关键词】炉顶控制系统;优化要料设计;提高上料速度
【作者】刘岩
【作者单位】河北钢铁集团宣钢检修公司
【正文语种】中文
【中图分类】TF325.6
【相关文献】
1.通钢1#高炉无料钟炉顶布料自动控制系统 [J], 王洋;于前
2.WZ-C型高炉无料钟炉顶在宣钢300m3高炉的技术实践 [J], 魏志江
3.宣钢2000m3高炉炉顶控制系统要料、上料的优化设计 [J], 刘岩
4.宣钢中型高炉无料钟炉顶设备的应用及分析 [J], 全立新;袁晓东;张树春;
5.济钢2~#高炉炉顶无料钟上料控制系统改造 [J], 高肖林
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2000m3级高炉送风装置设备改造

2000m3级高炉送风装置设备改造

问题 原 因分析
经过分 析 ,认 为造成 进风装 置设 备 出现 上述 问
题 的 原 因 主要 有 以下 三方 面 。
时 ,钢壳温度极 易超过3 0 0  ̄ C.从 而直接 影响设备使
用 寿命 。
( 1 )随着高炉使用 年限的增加 ,由于高炉本 体
上涨 以及热 风 围管 的变形 ,使 得变径 管下 法兰 与风 口小 套 中心 之 间的有效 尺寸发 生变化 ,因而导致 了 膨胀 节法 兰与 弯头法 兰在安装 时 发生错 位 ,造 成安
高 炉送 风管路 主要 由热 风主管 、热 风 围管 、进 来 了隐患 。特 别是 直吹管 前端 由于设 计耐 材 薄 ,
风装置 及风 口装 置组 成。
高 炉送 风装 置主要 南膨胀 节 和弯 头直吹 管两部
分组 成 ,其 主要作 用一 是将 由热风 围管送 来 的热 风 跑 风 。
存 在 的 问题
在生 产过程 中 ,现有 的送风 装置 已不能 满足 高
于高炉 炉壳 的变形 该型式 的送 风装 置 已不能 满足 高 炉高风 温 、高风压 及 安全生 产的需 求 ,主要 存存 以 炉 生产 的需要 ,急需 进行 改造 ,以满足 现场 安全生 下几个 方面的问题 :
产 的需 要 。
增加 到 了4 7 8 mm,增 大 了5 2 mm;弯 头浇 注料 进
口直 径 改 为 l 8 0 mm,直 吹 管 出 口浇 注 料直 径改 为
l 5 0 mm,尽可能增 加 了浇 注料 的厚度 ;当风温大 于
1 2 0 0  ̄时 ,可将钢壳表 面温度控制在2 8 0  ̄ C以内,从 而达到延长弯头直吹管使用寿命 的 目的。
改造后设 备结 构 :送 风装 置膨胀 节采用 可调式

2000m_3高炉炉前管理实践

2000m_3高炉炉前管理实践
(3) 预送风技术的运用解决了长期休风后风 温低的问题,为炉况的快速恢复提供了热能保 障。
(4) 复风后布料矩阵的调整能使气流稳定, 使炉况平稳度过亏料反应。
(5) 复风后一定要确保鼓风动能,加风时要 果断,找准时机,加风准确。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.43
350
160
2.05
199
1 169
2.43
19.5
其次,针对不同的风量、压力水平确定打泥量。 保持铁口深度和出铁铁流的稳定性。
2.2 泥套的维护
铁口泥套是保证高炉出铁铁流稳定的关键 性设备,泥套的质量直接关系到高炉能否顺利 出净渣铁, 因此,泥套管理工作至关重要。开 炉后随着高炉冶炼强度的增大,出铁时间加长, 经常因泥套烂导致大减风堵口,高炉生产一度 陷入被动。我们在泥套的管理、制作及维护上 狠下功夫,将泥套烂造成大减风堵口由 8 次/月 降低到 0.5 次/月,为高炉的稳定提供了保障。
Key Words:Blast Furnace;Smelting;Casthouse;Iron Outlet Maintenance;Management
1前言
1 号、2 号高炉是柳钢 “十一五规划”淘汰 落后,结构调整的重点项目。高炉由柳钢设计 院自行设计,有效容积为 2 000m3,2 座高炉采 用一列式布局。1 号高炉设东西 2 个出铁场,由 于场地限制仅设 2 个铁口,铁口夹角 132°,内 外 2 条铁路线,所产铁水主要供给配套的 150t 转炉。炉前采用沉铁式主沟和 2 套电动液压传 动摆动流嘴、KD400 液压泥炮及液压开口机、 新型明特法水冲渣工艺。高炉于 2008-05 开炉, 随着高炉不断强化冶炼, 生产节奏加快,炉前 出铁出渣的负担加重, 在加之受 150t 转炉的装 罐制度限制,炉前工作一度陷入被动,同时, 增加了炉前工人的劳动强度和耐火材料及各种 辅材的消耗, 成为了制约 1 号高炉生产的主要 因素之一。通过实施加强管理和操作,改进沉 铁式主沟,改造直流嘴,优化出铁制度,加强

宣钢高炉热风炉炉温控制改造实践

宣钢高炉热风炉炉温控制改造实践

宣钢高炉热风炉炉温控制改造实践发布时间:2021-08-13T11:26:23.763Z 来源:《科学与技术》2021年11期作者:李敬[导读] 高炉热风炉是一个长期连续生产的工艺装备,热风管系能否稳定运行李敬柳钢中金不锈钢有限公司镍铁厂,广西玉林 537000摘要:高炉热风炉是一个长期连续生产的工艺装备,热风管系能否稳定运行直接影响高炉正常生产,在高炉热风炉检修作业中,提高检修效率、降低劳动强度、缩短检修时间是提高热风炉生产效率的一种有效手段。

关键词:宣钢;高炉;炉温;改造引言第1次工业革命以后,热风炉开始被用于加热高炉鼓风。

经过约200年的发展演进,高风温已成为现代高炉重要的技术特征。

提高风温有利于高炉生产稳定顺行和高效低耗。

热风炉工序属于典型的耗散结构体系,是开放的、动态变化的不可逆工艺过程和能量转换过程,通过物质、能量和信息连续的输入/输出,从而维持系统的稳定运行。

现代热风炉的技术理念是提高热风温度和能量转换效率,实现清洁低碳燃烧,延长热风炉寿命,有效降低燃料消耗和污染物排放,实现多目标的集成优化。

2019年中国主要钢铁企业高炉的平均风温为1200℃,与国际先进水平相差约100℃。

1概述在生产过程中,使用回焊炉加热电路板自动焊接电子元件,因此保持回焊炉的各部分工艺要求的温度十分重要,需要通过机理模型来对回焊炉进行分析研究。

通过温度传感器测试不同位置上焊接区域中心的温度为炉温曲线。

附件给出一次实验的炉温曲线,知道各小温区设定温度、传送带的过炉速度、焊接区域的厚度。

温度传感器在焊接区域中心的温度达到30℃时开始工作,电路板进入回焊炉开始计时。

2热风炉的传热原理顶燃式热风炉的工作原理是燃烧与传热过程轮流交替进行。

热风炉燃烧过程产生高温烟气,首先通过高温烟气将热量传递给热风炉蓄热室的格子砖,使格子砖蓄积足够的热量并达到设定的温度;再经送风过程将格子砖的热量传递给高炉鼓风,将鼓风温度加热到1200℃以上。

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Group,Xuanhua,Hebei,
Abstract:It is discussed the problems in the
from 1 350
to
cast
house equipments
of 3拌blast furnace after it was expanded
2 000
m3.With reformation
工作,E—mail:QingHai6812@163.120m
性、节约备件费的前提下,在高炉开口机的标高不变 的基础上,选择桂林同方产的凿岩机,重新制作凿岩 机连接底板,重新铺设液压管路。
61
万方数据
总第208期
(2)3#高炉达产后出现了挤泥和翻泥的次数增 多的现象,经过分析是泥炮回转速度慢,不能很好的 清除炉门渣铁,造成炮嘴与炉门贴合不紧密,不能把 泥全部打进铁口内。在液压系统中速度主要决定于 流量,经过排查,液压泵的流量足够,主要是到泥炮 回转油缸的管路和阀选型存在问题,利用倒场和定 修的机会先后对操作阀台、液压阀、泥炮调压块、液

高炉炉容由1
350
m3扩到2
000
m3,大修改造中高
炉炉前设备由首钢设计院设计并组织施工。其中开 口机为斜轴式全液压传动,选用北京燕郊的设备。 泥炮为西冶常用的KD系列泥炮,只有回转和打泥 2个动作。液压站设4台泵,分别供北场和南场,均 采用一用一备,由中冶麦克设计并施工。开眼机所 配的凿岩机为莲花山产的型号为:HYD一350,各个 传动部分与液压管道的链接采用的是四连杆加旋转 接头的方式。 2011年6月投产后,通过现场设备调试和试生 产发现的了一系列问题。主要有:开口机设备远不 能满足生产的要求,凿岩机的更换费时费力、凿岩机
are

months。the
thoroughly
solved.
Words:cast
house
equipment;iron notch drill;mud gang;reformation

前言 宣钢3#高炉于2010年9月份开始进行大修。
液压传动部分故障率高、液压系统设计不合理等弊 端;泥炮存在着回转速度低,经常造成挤泥或者翻 泥,不能满足宣钢出铁模式的需要;液压站阀台及电 气系统设计存在缺陷,高压起泵且经常造成跳闸并 且控制系统均在一段,跳闸后系统均不能正常工作, 造成出炉、减风和晚点,甚至是休风;炉前设备与其 他高炉设备不能通用,备件费用高。 综合以上情况,为降本增效、稳定高炉的生产, 决定对开口机、泥炮、液压站进行改造。

结语 宣钢3#高炉炉前设备改造首次在国内对成熟
间由2 h缩短到20 rain,使用寿命由1个月延长到8 个月;泥炮回转速度由13.9 S提高到10.4 S,满足了 宣钢的出铁模式,彻底解决了挤泥、翻泥现象;安装 电磁溢流阀控制起泵压力后,电气控制系统分两段 控制并能互投,彻底解决了电气及控制系统故障。
改造前
改造后
1.油箱;2.油泵;3.手动换向阀;4.单向顺序阀;5、8.液控单向阀;6、9.溢流阀;7.单向阀;10.电磁溢流阀 图1
Fig.1
改造前后液压原理
Hydraulic principle before and after reformation

改造效果 宣钢3#高炉炉前设备改造后,凿岩机的更换时

综上所述,夹送辊弯导管、吐丝管、吐丝速度与 托爪配合是吐圈质量的主要影响因素,而集卷筒集 卷是影响包装质量的重要因素。同时,唐钢高速线 材生产现场问题和解决措施与其他厂家会存在差 异,因此要提高线材包装质量,还必须结合各厂生产 工艺的实际状况、自身设备、自动化控制的实际情 况,采取相应的措施。
结语
总第208期 2013年第4期
HEBEI
河北冶金
METALLURGY
Total NO.208 2013,Number 4
宣钢2
000
m3高炉炉前设备改造
周海清
(河北钢铁集团宣钢公司检修公司,河北宣化075100) 摘要:针对宣钢3群高炉炉容由1
350
m3扩到2
000
m3后,炉前设备存在的问题进了探讨。通过对开
技术设备进行颠覆性地改造,变复杂为简单,变简单 为实用,变实用为稳定,满足了宣钢现有出铁模式的 需要。为今后高炉改造和故障处理提供了可靠的模 式,具有很好地推广应用价值。
(上接第65页)
解决措施:打包工序应根据钢种采用不同的压 力标准。低碳钢线圈较软,线圈间的弹力及摩擦力 较小,打包压力应比标准值提高1~5 t,增加线圈间 的摩擦力,稳定圈形。对线圈用打包机的橡胶轮进 行滚动整卷,尽力消除错层,同时打包压力比标准压 力减小1~5 t,可防止因打包压力过大将线圈压溃。
改造方案 本着满足高炉生产、降本增效、统一备件、减低
设备故障率等思路,对炉前设备进行了系统的改造。 (1)根据宣钢炉前出铁模式及现状,决定除大 梁和回转机构以外的设备均进行颠覆性的改造,采 取简单实用的开口机结构,改折角式油管连接为软 管连接,并考虑到与其他高炉在保证通用性、互换
收稿日期:2013一Ol一2l 作者简介:周海清(1968一),男,工程师,2011年毕业于河北联合大 学机械设计制造及其自动化专业,现在河北钢铁集团宣钢检修公司
文献标识码:B
文章编号:1006—5008(2013)04—0061—02
REFORMATION OF CAST HOUSE EQUⅡIMENT
OF 2 ooO m3 BLAST FURNACE OF XUAN STEEI.
Zhou Haiqing
(Maintenance 075100)
Company,Xuanhua Uon and Steel Company,Hebei Iron and Steel
压油管等进行了加粗变径以增加流量,使泥炮回转 速度由原来的13.9 S提高到10.4 S,满足了宣钢的 出铁模式。 (3)针对液压站阀台及电气系统设计存在的缺 陷,安装了电磁溢流阀控制起泵压力,电气控制系统 分两段控制并能互投,彻底解决了系统故障。改造 前后液压原理如图1所示。
管道64×ll 管道64×11
of iron notch drill,mud gang and hydraulic station,the exchange
to
time of rock drill is shortened from 2 hours to 20 minutes,its working life prolonged from 1 breakdowns in mud extrusion,mud stirring and electric control system Key
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万方数据
宣钢2000 m3高炉炉前设备改造
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 周海清, Zhou Haiqing 河北钢铁集团宣钢公司检修公司,河北宣化,075100 河北冶金 Hebei Metallurgy 2013(4)
引用本文格式:周海清.Zhou Haiqing 宣钢2000 m3高炉炉前设备改造[期刊论文]-河北冶金 2013(4)
口机、泥炮和液压站进行改造,凿岩机更换时问由2 h缩短到20 min,使用寿命由1个月延长到8个月; 挤泥、翻泥及电气控制系统故障彻底解决,满足了宣钢高炉生产的需要,为今后高炉炉前设备改造和故 障处理提供了可靠的模式,具有很好地推广应用价值。 关键词:炉前设备;开眼机;泥炮;改造 中图分类号:TF321.5
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