盾构百环验收质量报告

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3标右线百环验收8.15

3标右线百环验收8.15

100
四、0-100环段施工参数情况
2、掘进速度
推进速度 80 60 40 20 0
单位:mm/min
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
环号
7环之前速度一般都控制在20mm/min之下, 7-15环速度控制在2040mm/min, 15环以后掘进速度控制在40-55mm/min。
六、监测预警情况
YDK5+517黄色预警 6.1情况描述及已采取措施 YDK5+517是右线第10环掘进刀盘切口里程,根据掘进记 录显示,7月13日上午9:55第10环掘进完成,停机接皮带(因 始发场地受限,5#台车置于左线大里程端与4#台车之间用软管 连接),7月14日中午12:30才恢复掘进,7月16日下午16:00 YDK5+517脱出盾尾,根据监测数据YDK5+517处地表监测日 沉降量4.84mm,累计沉降量25.19mm,日变率和累计沉降量 均达到黄色预警。 10、11、12、13环出土量均无超方,刀盘推力1200T左右, 其掘进参数正常。
100
四、0-100环段施工参数情况
3、刀盘转速
刀盘转速
单位:rpm
1.5 1.0 0.5 0.0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
环号
刀盘转速1.0-1.4rpm。
四、0-100环段施工参数情况
4、刀盘扭矩
四、0-100环段施工参数情况

长~植盾构区间右线100环验收汇报材料

长~植盾构区间右线100环验收汇报材料

广州市轨道交通六号线二期工程【施工一标】土建施工项目【长湴站~植物园站盾构区间】右线百环验收自评材料编制:审核:审批:中国中铁一局集团有限公司2014年09月01日中国中铁一局集团有限公司I 目录1 编制说明及依据 (1)1.1编制说明 (1)1.2编制依据 (1)2工程概况 (1)2.1工程参建单位 (1)2.2沿线地面环境概况 (2)2.3 线路及管片设计概况 (2)2.4沿线建构筑物概况 (2)2.5地质及水文地质概况概况 (3)3 施工组织安排 (4)3.1 人员配置 (4)3.2机械设备配置 (4)3.3 施工材料 (5)4施工过程总结 (5)4.1 掘进参数分析及总结 (5)4.2 管片拼装 (7)4.3 沉降控制 (7)4.4试验检查 (7)4.5质保资料 (7)5 成型隧道质量 (8)5.1 隧道线形 (8)5.2 防水工程质量 (9)5.3 管片破损 (10)5.4 外观质量 (10)6 施工总结自评意见 (10)7 附件 (11)广州市轨道交通六号线二期工程【施工一标】土建施工项目百环验收汇报材料中国中铁一局集团有限公司 1【长湴站~植物园站盾构区间】右线百环验收自评材料1 编制说明及依据1.1编制说明【长湴站~植物园站盾构区间】右线盾构于2013年07月24日始发掘进,至2014年08月30日累计完成100环(每环长1.5m )成型隧道施工,目前已完成掘进401环,现对右线隧道前100环成型隧道施工情况及成型质量进行如下汇报。

1.2编制依据(1) 《【长湴站~植物园站盾构区间】隧道平纵断面设计图》(2) 《长湴站至植物园站区间详细勘察阶段岩土工程勘察报告》(3) 《长湴站~植物园站区间详细勘察阶段补充勘察岩土工程勘察报告》(4) 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003年版)(5) 《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2008(6) 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011(7) 《预制混凝土构件质量检验评定标准》(JGJ321-90)(8) 《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)(9) 《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ28-86)(10) 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》(JGJ52-2006)(11) 《六角头螺栓》(GBT5782-2000)(12) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)(13) 《龙门架及井架物料提升安全技术规范》(JGJ88-2010)2工程概况2.1工程参建单位建设单位:广州市地下铁道总公司;设计单位:广州地铁设计研究院有限公司;勘察单位:广东省重工建筑设计院有限公司;百环验收汇报材料广州市轨道交通六号线二期工程【施工一标】土建施工项目中国中铁一局集团有限公司 2监理单位:中国水利水电建设工程咨询中南公司;施工单位:中国中铁一局集团有限公司;监督机构:广州市建设工程质量监督站、广州市建设工程安全监督站。

建文百环验收

建文百环验收

长春市地铁2号线04标段建设街站~文化广场站区间右线盾构隧道百环验收报告中铁十六局集团有限公司长春地铁2号线04标段项目经理部2015-8-18盾构首推100环节点验收报告根据我标段庆-一区间右线盾构机掘进施工,对盾构推进100环进行总结和验收,验收内容主要如下:1.盾构推进100环施工验收要点2.盾构100环验收自评报告3.后附验收报告(表)1)100环推进轴线偏差(高程、平面)2)100环拼装纵缝、环缝高差3)100环拼装直径椭圆度4)100环管片破损、渗漏情况和修补方案5)100环推进监测成果(地表、管线、建筑物等)及分析6)100环推进参数分析ﻬ盾构首推100环施工验收长春市地铁2号线04标段建设街站~文化广场站区间右线盾构隧道百环验收自评报告中铁十六局集团有限公司长春地铁2号线04标段项目经理部2015-8-18关于建~文区间右线百环验收自评报告截至2015年8月10日,长春市地铁2号线04标建~文盾构区间右线已经完成100环掘进,特组织本次100环验收。

本区间右线从2015年7月13日始发后开始,我们先后经历了以下一些阶段:1、负环拼装;2、盾构机顶上掌子面;3、盾构机切削加固土体;4、盾构机始发阶段掘进;5、同步注浆;6、二次补浆;7、地面监测;8、洞内联系测量;9、成型隧道;10、安全文明施工;11、管片质量问题分析、处理;从盾构始发到盾构机100环拼装完毕,是检验项目部系统组织、检验盾构机性能、检验盾构机维护保养能力、检验辅助设备功效、熟悉实际地质水文情况、摸索盾构机各项参数设定值、检验管片质量、检验管片拼装质量、检验项目部对于各项掘进过程中问题处理能力的重要阶段;是为下一步盾构机正常、优质、高效掘进提供基础技术参数的重要阶段。

具有示范意义,因此100环验收很有必要,且有很高的实际意义。

根据我单位建设街站~文化广场站区间施工经验并结合本次百环施工经验,选择合理掘进参数,保证区间以后的掘进顺利进行。

盾构百环验收质量报告

盾构百环验收质量报告

盾构百环验收质量报告盾构百环验收质量报告为确保盾构建设质量达到国家标准和客户要求,保证工程安全可靠,最近对盾构施工工地进行了百环验收。

经检测,现对盾构百环验收质量报告作如下汇报。

一、检测内容本次盾构百环验收分为以下几个方面的检测内容:(1)编队、掘进速度、前进趋势;(2)地下水、地质构造;(3)土体掘进压力、掘进面稳定性、覆土厚度、土体失稳预警;(4)盾构机姿态、导轨跑偏和轴线偏差;(5)环片质量和孔隙度;(6)环片接口封闭质量、连接密封情况、支撑排水是否顺畅;(7)破碎、拼装、注浆效果;(8)环间距、圆度和偏差;(9)撤盾角度和合盾效果。

以上检测内容旨在全面、准确地评估盾构建设情况,及时发现和解决问题。

二、检测结果经过严格检测,现对检测结果作如下汇报:(1)编队、掘进速度、前进趋势:经检测,编队、掘进速度和前进趋势符合设计要求,运行稳定。

(2)地下水、地质构造:经过地下水、地质构造检测,其稳定性和可靠性良好。

(3)土体掘进压力、掘进面稳定性、覆土厚度、土体失稳预警:经过检测,土体掘进压力和掘进面稳定性优良,覆土厚度合格,土体失稳预警系统正常。

(4)盾构机姿态、导轨跑偏和轴线偏差:经检测,盾构机姿态稳定,导轨跑偏和轴线偏差均未超出合同规定范围。

(5)环片质量和孔隙度:环片质量良好,孔隙度符合标准。

(6)环片接口封闭质量、连接密封情况、支撑排水是否顺畅:环片接口封闭质量好,连接密封情况良好,支撑排水顺畅。

(7)破碎、拼装、注浆效果:经检测,破碎、拼装、注浆效果良好。

(8)环间距、圆度和偏差:经过检测,环间距、圆度和偏差均在合同规定范围内。

(9)撤盾角度和合盾效果:盾构撤盾角度和合盾效果良好。

三、结论与建议本次盾构百环验收显示了盾构建设的高质量和技术实力,合同规定的所有检测项均符合要求,不存在任何问题。

建议在后续的盾构建设过程中,要持续加强施工监管、控制施工质量,进一步优化施工工艺、完善技术管理。

最后,感谢各方的参与和支持,同时也期待未来的合作共赢。

盾构试掘进100m推进验收报告讲解

盾构试掘进100m推进验收报告讲解

100米推进施工验收报告深圳地铁罗宝线(1号线)续建工程土建6标段盾构区间圆形隧道工程由中铁十五局集团有限公司总承包进行施工。

本工程自2008年3月1日起进入新安站西端头井进行盾构机下井组装及调试验收工作。

新宝区间右线于2008年6月19日盾构始发,并于2008年7月28日完成首100米试推进;为保证盾构掘进工程顺利施工,有必要对完成首100米掘进施工做如下小结,验收汇报如下:一、工程概况及验收范围:1.1 总体工程概况新安站~宝安中心站盾构区间里程范围为SK27+044.35~SK27+911.256,单线区间隧道总长1733.812m。

本区间隧道共设置1个联络通道,联络通道中心里程为SK27+628.828,其中废水泵房结合联络通道设置。

线路出新安路站后以直线沿新湖路前行,穿过兴华一路后,仍以直线进入宝安中心站。

区间平面线型在SK27+797.615~+866.371段为曲线段,其余为直线。

区间两端车站为岛式车站,线间距为由13.2增大到15.2米。

宝安中心站~宝体站盾构区间设计里程范围为SK28+120.606~SK28+778.2,单线区间隧道总长1315.188m。

本区间隧道共设置1个联络通道,联络通道中心里程为SK28+380.29,其中废水泵房结合联络通道设置。

线路出宝安中心站后以直线沿新湖路前行,穿过裕安一路后,左右线均以R-2000m的半径引入宝体站。

区间全线平面线型较顺直。

区间两端车站为岛式车站,两线平行,线间距均为13.2米。

该区间右线采用海瑞克公司Φ6250复合式土压平衡盾构机,新安站~宝安中心站、宝安中心站~宝体站盾构区间隧道管片,采用外径为6000mm,内径为5400mm,衬砌环环宽为1500mm的管片,:采用300mm厚C50、S10高精度钢筋砼通用型管片,环向分块采用六块方式,一块小封顶块,两块邻接块,三块标准块。

环、纵缝及连接构造:管片环面外侧设有弹性密封垫槽,内侧设有嵌缝槽,整个环面不设凹凸槽,环与环间以纵向弯螺栓连接。

盾构接收条件验收汇报材料

盾构接收条件验收汇报材料

Ⅳ-TS-07标盾构施工工筹(调整)
南门路站
14.11.20 13.12.11 15.1.31
团结桥站
11号
818m
11号
368m
14.3.31
14.6.31
11号
870m
竹辉路站
规划6号线
14.9.30
200.2m
174.6m
宝带东路站
14.7.25
14.12.20
15.2.28
12号
14.3.25
1.3验收规范
《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003年版) 《混凝土结构工程施工验收规范》(GB50204-2002)(2011版) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446-2008) 《钢筋焊接及验收规程》(JBJ18-2012) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《市政地下工程施工质量验收规范》(DGTJ08-236-2006) 《建筑机械使用安全技术规程》(JBJ33-2012) 《轨道公司下发关于盾构隧道施工关键节点验收通知》
12号
14.5.15
12号
14.10.31
图 例
始发
到达
二次始发井
盾构调头
盾构平移
盾构掘进
盾构过站
图1
盾构区间工程概况示意图
规划3号线
本标段计划首先施工南门路站~团结桥站区间,区间左线长820.016 米;共计683环,区间线路埋深范围约10.8m~16.8m,采用盾构法施 工,区间隧道从南门路站南端出发,以直线沿人民路向南,右线侧 穿市军休干部服务中心后以半径为 800m 的曲线继续沿人民路向南分 别侧穿农业银行、南门邮局后以直线向南,直线段侧穿绿色连锁网 吧、三益宾馆安康门诊等建筑后以1500m曲线沿人民路向南下穿南环 高架后进入东吴北路,沿东吴北路向南分别侧穿吴中大厦、惠康地 块、团结桥(湄长港约 20 米宽),最后直线到达团结桥站。区间设 置一处联络通道及泵房,采用冷冻+矿山法施工。

建文百环验收

建文百环验收

长春市地铁2号线04标段建立街站~文化广场站区间右线盾构隧道百环验收报告中铁十六局集团长春地铁2号线04标段工程经理部2021 -8-18盾构首推100环节点验收报告根据我标段庆-一区间右线盾构机掘进施工,对盾构推进100环进展总结与验收,验收内容主要如下:1.盾构推进100环施工验收要点2.盾构100环验收自评报告3.后附验收报告〔表〕1)100环推进轴线偏差〔高程、平面〕2)100环拼装纵缝、环缝高差3)100环拼装直径椭圆度4)100环管片破损、渗漏情况与修补方案5)100环推进监测成果〔地表、管线、建筑物等〕及分析6)100环推进参数分析盾构首推100环施工验收长春市地铁2号线04标段建立街站~文化广场站区间右线盾构隧道百环验收自评报告中铁十六局集团长春地铁2号线04标段工程经理部2021 -8-18关于建~文区间右线百环验收自评报告截至2021 年8月10日,长春市地铁2号线04标建~文盾构区间右线已经完成100环掘进,特组织本次100环验收。

本区间右线从2021 年7月13日始发后开场,我们先后经历了以下一些阶段:2、盾构机顶上掌子面;3、盾构机切削加固土体;4、盾构机始发阶段掘进;5、同步注浆;6、二次补浆;7、地面监测;8、洞内联系测量;9、成型隧道;10、平安文明施工;11、管片质量问题分析、处理;从盾构始发到盾构机100环拼装完毕,是检验工程部系统组织、检验盾构机性能、检验盾构机维护保养能力、检验辅助设备成效、熟悉实际地质水文情况、摸索盾构机各项参数设定值、检验管片质量、检验管片拼装质量、检验工程部对于各项掘进过程中问题处理能力的重要阶段;是为下一步盾构机正常、优质、高效掘进提供根底技术参数的重要阶段。

具有示范意义,因此100环验收很有必要,且有很高的实际意义。

根据我单位建立街站~文化广场站区间施工经历并结合本次百环施工经历,选择合理掘进参数,保证区间以后的掘进顺利进展。

下面,我们从以下几个方面来分析与总结从盾构始发完成到100环掘进完成阶段的一些根本情况。

百环验收汇报

百环验收汇报
变形量压注可控制管片成环质量。 ③区间百环推进过程中每环出土量控制在39±2m3之间。
④区间百环推进过程中,地表沉降量偏大的情况主要发生在管片脱出盾尾后,因此后续需要加
强同步注浆及二次注浆管理。
4.4同步注浆控制
同步注浆浆液我项目采用的是商品浆厚浆,在选择供应商时要求厂家提供资质,资质必须 满足业主下发的文件。通过供应商提供的资质我项目选择南京汇丰源新材料科技有限公司对我 项目提供成品浆液。确定好供应商后我部实验人员对厂家原材料及成品浆液质量进行检查。确
44同步注浆控制为确保区间盾构工程质量达到设计和验收规范要求我部从盾构始发开始加强质量管理提高施工作业队伍质量意识从负环管片拼装进场管片质量验收防水材料粘贴同步注浆管理盾构姿态调整及控制管片拼装质量控制等方面进行质量把控并在海河东路站监控室装配了远程监控系统对整个隧道施工进行动态实时监控实行信息化施工
会展中心站~海河东路站左线 百环掘进验收汇报
交融天下
建者无疆
中交路桥建设有限公司 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程TJ-0CCoonnt teennt tss 录 录
03 04 05
01 02
工程概况
管理制度
盾构首百环施工情况
盾构首百环施工控制
百环掘进验收自评
序号 1 2 3 施工开始日期 2017年10月2日 2017年10月4日 施工结束日期 2017年10月3日 2017年10月8日 施工进度 -9环~-6环 -5环~11环 备注
2017年10月9日
2017年10月22日
12环~100环
备注:前100环盾构掘进施工用时20天,平均日掘进5环
3.2盾构始发出洞情况
在里程左DK22+320.369处设置长链0.369m,左线隧道长885.580m,采用盾构法施工。区间右线起

【汪河路站~曹仲站】盾构区间左线前100环验收自评报告

【汪河路站~曹仲站】盾构区间左线前100环验收自评报告

【中铁十二局集团有限公司】汪曹区间盾构始发施工方案目录一、工程概况 (2)二、始发段地质情况 (2)1、工程地质条件 (2)2、水文地质 (2)三、施工情况 (3)1、管片质量控制 (3)2、原材料质量控制情况 (3)3、盾构掘进参数控制 (3)4、工程质量自评 (5)沈阳地铁九号线土建施工第七合同段【汪河路站~曹仲站】盾构区间左线前100环验收自评报告一、工程概况汪河路站~曹仲站区间自浑河北岸汪河路站起,向南下穿大堤路、浑河以及浑河南岸规划地块至浑南西路后东转,沿浑南西路道路下方走行至曹仲站,结合线路及地质条件,本区间采用盾构法施工,盾构机选用泥水平衡盾构。

汪河路站始发,曹仲站接收。

本工程起点里程DK12+145.180,终点里程DK14+386.056,在左14+094.232设置短链5.768米,右线长2240.876米,左线长2235.108米。

二、始发段地质情况1、工程地质条件本段隧道范围主要为圆砾层③-9、粗砂层④-7、中砂层④-6,砾砂层③-8,局部为粉质粘土④-1层,围岩土体的自稳能力差。

前100环盾构施工穿过的主要是圆砾地层,盾构该地层中施工,易出现刀盘的磨损及刀盘前方砂性地层塌方的问题。

2、水文地质本标段位于冲洪积扇尾部,沉积的地层颗粒不均,局部沉积有黏性土层,分布不连续。

因此本标段沿线路仅存在一层地下水,赋存于圆砾、砾砂等强透水性层中,按埋藏条件划分,属第四系孔隙潜水。

局部地段存在由地下管道、工业及生活用水入渗形成的上层滞水。

本标段第四系含水层分布连续稳定,由北向南随着含水层厚度逐渐增加,富水性也逐渐增大。

勘察期间,本工点个勘探孔在勘察深度内均遇到地下水,地下水类型为孔隙潜水。

勘察期间地下水水位埋深为7.10~9.40m,标高29.62~30.31m,水位、水量随季节变化。

该场区地下水补给主要是浑河侧向补给及大气降水垂直渗入补给。

主要排泄方式为径流排泄和地下水的人工开采。

地下水水位季节性变幅在为0~2.00m。

盾构掘进100环首件验收汇报材料

盾构掘进100环首件验收汇报材料

轨道交通xx号线一期工程盾构区间左线ZDK42+894.507—ZDK43+044.507段管片拼装100环首件验收汇报材料xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxx标项目监理部 2016年08月31日目录一、工程概况 01.1区间总体设计概况 (2)1.2盾构管片设计 (2)1.3区间地质水文 (2)二、参会单位 (2)三、工程质量验收依据 (2)四、质量控制 (3)4.1管片制作的质量控制 (3)4.2盾构隧道掘进和管片拼装工程的质量控制 (3)五、监理工作控制情况 (3)5.1盾构机掘进参数情况5.2同步注浆及二次注浆配合比控制 (4)5.4洞内管片姿态测量、地表沉降及建筑物监测 (4)七、质量审核情况 (5)7.1首件工程分项质量情况 (5)7.2原材料进场检验试验情况 (5)7.3监理平行检测 (6)7.4成型隧道(壁后注浆)情况检查 (6)验收范围:轨道交通xx号线一期工程xx标(x~xxxx 站)左线盾构区间100环首件验收。

ZDK42+894.507—ZDK43+044.507段。

一、工程概况1.1xxxx区间总体设计概况1.2盾构管片设计1.3区间地质水文二、参会单位建设单位:xxxxx公司勘测单位: xxxxx公司设计单位: xxxxx公司质监站:xxxxx 监督站安监站: xxxxx监察站监理单位: xxxxx公司监测单位: xxxxx公司承包单位:xxxxxx 公司三、工程质量验收依据3.1《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)3.2《盾构法隧道施工及验收规范》(GB50446-2008)3.3《管道盾构管片制作施工质量验收标准》GB50268-20083.4《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-20083.5《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB50497-2009)3.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2015版)3.7《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)3.8《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)3.9《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》(GB50652-2011)3.10《建设工程监理规范》2013版3.11施工图纸、监理规划、施工组织设计、施工方案四、质量控制监理单位建立、健全了现场监理组织,明确了职责分工。

100环验收

100环验收
联络通道 兼泵房
始发井
出段线 DC1K0+189.714~ DC1K0+593.000共 计403.286米
本标段盾构是由鄞州大道站小里程端引出,沿雅戈尔大道向南,过鄞州大道偏转向东进入黄隘村苗圃, 与出入段线明挖区间相连,区间双线总长度为810.236米。隧道外径6200mm,管片厚度350mm,环宽 1200mm
验收依据
①《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299—1999 2003版;
②《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2008;
③《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002); ④《宁波市轨道交通(地下)工程关键工序验收管理程序》(甬轨
指[2009]57号文);
⑤黄隘出入段线盾构区间设计图纸及设计、勘察交底资料; ⑥小松φ6340mm加泥式土压平衡盾构机设计尺寸及相关技术参数;
1、100环推进轴线偏差(高程、平面)汇总及分析
施工过程中采取以下措施控制盾构姿态和隧道轴线偏差: (1)控制盾构推进速度,设置合理的俯仰角,及时调整盾构机趋势; (2)合理安排施工工序,保证连续推进,减少停机过程中的盾构下沉现象; (3)在切口压力及时调整的前提下,严格控制各区域油压,同时控制千斤 顶行程差,合理纠偏,勤纠小纠,控制每环纠偏量5mm; (4)科学严谨进行管片选型,在充分考虑盾尾间隙、千斤顶行程差、盾构 姿态调整、通错缝的前提下,合理规划下环管片安装点位,使管片拼装拟合 曲线更完美地与设计线路轴线重合。
6、盾构机的各项技术参数已经正常并且优化,提交整 套技术参数资料
皮带输送机 10 加泥加水设备 参数 推进油缸 参数 参数 参数 备注 38 6 管片安装器 1 盾构整体 参数 备注 2 刀盘 参数 备注 配备有由美国 公司生产的 Trimble 5601光波自动全站仪,导 3 最大推力 类型 圆盘型 37730kN 导向系统 运输量 500m /h 170L/min 最小曲率半径 150m 形式 流量 辐条加面板式 向精度 秒。 3 最大掘进速度 转速 两档速度 8.5cm/min 0.3/1.2rpm 最大坡度 40% 驱动形式 变频电动机驱动 运送速度 170m/min 注浆压力 2.5MPa55kw 行程(mm) 提升能力 单环管片最重 超挖直径为超挖 2150 800mm 216kN 3.6t 皮带宽度 注入口 5 超前注浆系统 前壳体上安装 个固定注浆口 胸板上安装 个摆动注浆口。 10 刀盘直径(mm) , 总长 8680mm φ 6340、8 刀全伸125mm时的 数量(台) 径向行程 22 700mm 流量 挖掘直径 铰接装置 轴向行程 4 1000mm 总重 约395 吨 含后配套 转速 9 同步注浆系统 泡沫系统 0.3~1.3rpm 133L/min×0.8MPa×功 套 功率 1 11kw 轴流风机 随机通风系统 开挖直径 φ 6360mm 扭矩 6434kN-m(100%) 型式 推进油缸固定在中体 旋转角度 左右 200度 率11kw 尾盾外径 脱困扭矩 7721kN-m(120%) 储气风管,硬管 注浆机型号 φ 6340mm 施维英 11 密封系统 70m 垂直、水平 水平: 螺旋输送机 230mmKSP-127 最大覆土 垂直:±1.00 形式 有轴式 盾壳厚度 40mm 驱动功率 55 ×10 =550kw 0.8MPa,铰接 刀盘密封 最大转角 15.96m 通讯系统 地面配置 个电脑主机。 水平:± 直径 1.50 2个显示屏, 1 φ 711.2mm 功率 30kw 最大工作压力 密封0.8MPa,盾尾刷密 盾尾间隙 30mm 刀盘开口率 40% 3 数量 油缸12只 出碴量 封0.4MPa 270m /h 装备总功率 约792.2kW 仿形刀刀形式 油缸形式 3 压缩空气系统 台,流量7.5m /min ,压力0.7MPa 。 45kw螺杆式空压机2功率 人行闸 5 90kW 刀盘密封 1MPa,铰接密 土仓胸板上下左 土压传感器 仿形刀数量 2 主仓 扭矩 Φ × 1650mm 右1500 4个 最大注浆压力 6MPa 最大设计压力 封1MPa 71.8kNm 皮带宽800mm、输送速度170m/min、输送量 500 ,盾尾刷密封 m3/h、功率37 皮带运输系统 能适应各种软土 类型 主仓2人,副仓 最大转速 0.7MPa 1人 刀盘对复合地层 25.5rpm kW 包括后配套总长 66.68m 层及小于10MPa的 最大流量 12m3/h 双层闸门配置 的适应性 额定压力 双层闸门 0.45MPa 风化岩 后续台车 5台

棠东站~黄村站盾构区间左线盾构隧道百环验收汇报材料

棠东站~黄村站盾构区间左线盾构隧道百环验收汇报材料

检漏试验
抗弯试验
四、施工质量控制措施
4.3.1 管片生产
三环拼装
抗拔试验
四、施工质量控制措施
4.3.1 管片生产
钢筋笼检查
模具检查
浇筑前检查
混凝土坍落度测试
四、施工质量控制措施
4.3.1 管片生产
混凝土试件制作及芯片植入
混凝土浇筑
入水养护
管片进场及验收
四、施工质量控制措施
4.3.2盾构掘进施工质量控制
一、工程概况
1.1 工程简介
本标段为广州市轨道交通二十一号线工程【施工04标】土建工程,设计范围包括 1站1区间,即黄村站主体及出入口接口、风亭风道及冷却塔等附属结构、棠东站~黄 村站盾构区间主体结构及联络通道等附属结构。黄村站全长289.2m,为地下两层三跨 岛式站台,采用明挖工法施工;棠东站~黄村站区间右线全长1933.9m,左线全长 1884.719m,采用盾构法施工。
DK4+668~DK4+741
下穿加利福职业技术学院
DK4+768~DK4+805
下穿车陂涌
DK5+326~DK5+694
下穿广深铁路及桩基托换施工区域
黄村站
棠东站
二、地质及水文地质
2.1 工程地质及水文地质情况
棠东站~黄村站区间左线隧道范围地层隧道洞身通过<6>、<7-3>、<8-3>、<9-3> 全断面岩层总长度约为1612.2米。以岩层为隧身底部,以冲积~洪积土层<4N-2>、残 积粉质黏土<5N-2>主,并夹杂<3-1>粉细砂、<3-2>中粗砂层的地层长度约为171.4米。 以岩层为隧身中底部,以粉质黏土<4N-2>或<5N-1>粘土层为顶部区间长度约为150.3米。 地层无不良地质情况,总体情况相对较好。左线地质纵断面图1.dwg

盾构百环验收质量报告

盾构百环验收质量报告

盾构百环验收质量报告一、现场概况1.项目名称:地地铁盾构段百环验收2.项目位置:地地铁盾构段3.施工单位:地盾构公司4.开工日期:20XX年XX月XX日5.完工日期:20XX年XX月XX日二、工程概述本次盾构段总长XXX千米,换过X号道具盾构机。

隧道直径为XX米,盾构机推进采用控制岩石内环,平替换地面出行。

三、盾构施工关键技术在本次盾构施工中,我们采用了以下关键技术和措施:1.岩土力学调查:在施工前,我们进行了详细的岩土力学调查,以了解地下岩层的情况,为盾构施工提供科学依据。

2.盾构机选用:选择了具有一定推进能力和匹配地层的盾构机,在保证施工质量的同时提高施工效率。

3.盾构隧道预处理:在盾构机推进前,对盾构隧道进行了预处理,包括清理隧道,喷涂降水剂等,确保盾构机推进过程中能够顺利进行。

四、质量验收内容1.外部质量验收(1)隧道尺寸:通过测量隧道截面尺寸,检查是否符合设计要求。

(2)隧道质量:检查隧道衬砌的质量,包括衬砌的厚度、均匀性和平整度等,确保符合相关标准。

(3)隧道密封性:进行气密性测试,检查隧道是否存在泄漏。

(4)隧道防水性:进行水密性测试,检查隧道是否存在渗水现象。

2.内部质量验收(1)地质情况:进行地质勘察,检查地质情况是否符合要求。

(2)地下水位:测量地下水位,确保在可控范围内。

(3)地下水含量:采集地下水样品,检测地下水含量是否符合要求。

(4)支护结构:检查隧道支护结构的质量,包括钢支撑、防水板等。

(5)盾构机运行情况:监测盾构机的运行情况,包括推进速度、转速等。

五、质量验收结果经过检查,本次盾构段百环验收质量符合设计要求和相关标准。

具体质量验收结果如下:1.外部质量验收隧道尺寸符合设计要求,隧道质量达到相关标准,无泄漏现象,无渗水现象。

2.内部质量验收地质情况符合要求,地下水位在可控范围内,地下水含量符合要求,隧道支护结构质量良好,盾构机运行正常。

六、质量整改情况在质量验收过程中,发现了一些不符合要求的问题,具体整改情况如下:1.xxx问题:采取措施进行修复,确保符合要求。

盾构机改造验收小结

盾构机改造验收小结

盾构机改造验收小结一、引言本次盾构机改造验收工作是在对原有盾构机进行全面评估的基础上,针对其存在的问题和不足,进行有针对性的改造和优化。

改造完成后,我们对盾构机进行了严格的验收测试,以确保其性能和安全性达到预期要求。

二、改造内容1.刀具更换:对盾构机的刀具进行了全面检查和更换,确保刀具的锋利度和耐用性满足施工要求。

在更换过程中,我们仔细检查了每把刀具的磨损情况,并选择了高品质的替代刀具,从而提高掘进效率。

2.液压系统优化:对盾构机的液压系统进行了调整和优化,提高了系统的稳定性和可靠性。

我们采用了更先进的液压控制技术,优化了液压管路的布置,降低了系统压力损失,从而提高了液压系统的工作效率。

3.电气系统升级:对盾构机的电气系统进行了升级,增加了自动化控制功能,提高了施工效率。

我们为盾构机安装了先进的电气控制系统,实现了对掘进速度、扭矩等参数的实时监测和自动调整,降低了操作人员的工作强度。

4.密封装置改进:对盾构机的密封装置进行了改进,减少了漏水、漏气等问题,提高了施工安全性。

我们采用了更为可靠的密封元件,优化了密封结构的设计,有效防止了泥水、气体等侵入,确保了盾构机在复杂地质条件下的安全施工。

三、验收测试1.性能测试:对改造后的盾构机进行了性能测试,包括掘进速度、推力、扭矩等关键指标。

测试结果显示,改造后的盾构机性能稳定,能够满足施工要求。

在掘进速度方面,改造后的盾构机比改造前提高了10%以上;在推力方面,改造后的盾构机具有更强的穿透复杂地质条件的能力。

2.安全性测试:对改造后的盾构机进行了安全性测试,包括密封性、电气安全等方面。

测试结果显示,改造后的盾构机安全性能得到显著提升。

在密封性方面,改造后的盾构机泄漏量减少了80%以上;在电气安全方面,我们优化了电气系统的绝缘设计,提高了电气元件的耐压性能,降低了触电风险。

3.实际施工验证:在实际施工过程中,对改造后的盾构机进行了验证。

结果表明,改造后的盾构机能够适应各种复杂地质条件,施工效率高,安全性好。

盾构区间首推百环验收

盾构区间首推百环验收

*站~*站区间左线盾构首推百环验收汇报材料一、工程参建单位建设单位:勘察单位:设计单位:监理单位:施工单位:第三方监测单位:第三方测量单位:二、工程概况2.1工程简介2.2盾构始发100环工程、水文地质情况从地面至区间底板处自上而下主要穿越土层自上而下地层依次为:人工堆积的杂填土①层、粉土质素填土①1层、粘土质素填土①1层、细砂-粉砂②1层、新近沉积的卵石-圆砾②层,第四纪沉积的卵石③层,卵石④层,卵石⑤层,卵石⑥层。

隧道始发井至接收井为下坡,坡度7.122‰,覆土12~18米,隧道结构主要穿越卵石④层、卵石⑤层详见下表;卵石⑤砂卵石层8~93~4/杂色,密实,湿~饱和,剪切波速vs值=492~624m/s,重型动力触探击数N63.5=50~150,属低压缩性土,钻探揭露:D大=15cm,D长=18cm,D一般=5~9cm,亚圆形,级配较好,含中砂约30%,含漂石始发100m范围平纵断面图三、验收范围及验收标准3.1验收范围北京地铁*号线工程土建施工*标段*站~*站区间盾构段左线首推百环验收。

3.2验收标准(1)盾构法隧道施工与验收规范(GB50446-2008)(2)城市轨道交通工程测量规范(GB50308-2008)(3)地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011)(4)地下铁道工程施工及验收规范(GB50299-1999 2003年版)(5)施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—2005)(6)地铁工程监控量测技术规程(DBI1/490-2007)(7)城市轨道交通工程监测技术规范(GB50911-2013)(8)地铁设计规范(GB50157-2013)(9)轨道交通隧道工程质量验收标准四、验收工作准备情况4.1技术文件准备情况卵石④层卵石⑤层7.122‰水位线相关方案均审核完毕施工图纸全部到位10 管线保护方案/ 已审批完毕11 预制钢筋混凝土管片制作专项方案/ 已审批完毕12 盾构测量方案/ 已审批完毕13 盾构施工临时用电方案/ 已审批完毕4.2管片准备情况1、管片生产:项目部在管片生产厂家设专职驻厂代表,监控管片生产每道环节,如原材进场、钢筋笼制作、模具校核、混凝土浇筑、管片养护、管片修补、管片配送、试验、三环拼装等,并根据管片生产情况,不定期下发工作联系单,对管片生产全过程进行掌控。

棠黄区间左线盾构掘进100环条件验收监理汇报材料

棠黄区间左线盾构掘进100环条件验收监理汇报材料

广州市轨道交通二十一号线04合同段【棠东站—黄村站】区间左线盾构掘进已完成100环,根据广州地铁集团有限公司《关于印发〈广州地铁建设工程验收管理办法〉(建筑安装工程及轨道工程部分)》的文件,规定盾构始发100环后、正常掘进前条件验收的要求,由项目监理部组织对棠东站站—黄村站区间左线进行盾构掘进100环后、正常掘进前条件验收。

经我部监理人员对盾构掘进过程重要部位和环节现场旁站、巡视检查,严格控制了盾构掘进、管片拼装、同步注浆等的施工质量,积极组织施工工序过程控制验收。

现将左线盾构正常掘进前条件验收情况汇报如下:一、工程概况1、工程概况本标段为广州市轨道交通二十一号线工程【施工04标】土建工程,设计范围包括1站1区间,即黄村站主体及出入口接口、风亭风道及冷却塔等附属结构、棠东站~黄村站盾构区间主体结构及联络通道等附属结构。

黄村站全长289.2m,为地下两层三跨岛式站台,采用明挖工法施工;棠东站~黄村站区间右线全长1933.9m,左线全长1884.719m,采用盾构法施工。

棠东站~黄村站盾构区间右线全长1933.900m m;左线全长1884.719m。

线路最大纵坡25‰,最小转弯半径350m,隧顶覆土10.1~22.1m,共设3个联络通道,污水泵房与2#联络通道合建。

区间管片掘进采用300mm厚钢筋混凝土管片,环宽1500mm。

管环外径6000mm,内径5400mm,厚300mm,宽1500mm。

每环由3片标准块+2片邻接块+1片封顶块共6片管片组成,砼量8.06m³。

管片拼装方式采用错缝拼装,纵、环向连接均采用M24螺栓,管片纵、环向间隙防水采用弹性橡胶密封圈。

环形间隙采用同步注浆充填以控制地层变形,必要时采取二次注浆补强。

2、监督与参建单位监督单位:建设单位:设计总体:咨询单位:设计单位:勘察单位:施工单位:监理单位:3、工程地质及水文地质情况棠东站~黄村站区间左线隧道100环范围地层隧道洞身通过<6>、<7-3>、<8-3>岩层总长度约为42米(73环~100环);以岩层为隧身中底部,以粉质黏土<4N-2>或<5N-1>粘土层为顶部的区间长度约为108米(1环~72环)。

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天津市地铁2号线项目
翠阜新村站工程第12合同段
沙柳路~翠阜新村站右线盾构施工100环质量评估报告
中咨工程建设监理公司
2008年05月05日
一、工程概况:
天津地铁二期工程(2号线)第12合同段沙-翠盾构区间。

起讫里程为AK18+435-AK16+675,区间长1759.04米,区段内设两座区间联络通道。

区间沿线天津市迎宾主干道卫国道,地面两侧主要建筑物有营联住宅小区、九河国际城、上杭花园、新闻出版学校、八六三一部队、地热设计院、万兴花园、家世界超市、顺驰太阳城、松风里小区及穿越卫国道昆仑立交桥。

该区间曲线半径800、1000、2000米,线路最大纵坡25‰,最小纵坡2‰。

区间沿线两侧距离建筑物近,地面交通繁忙,地下管线密集,隧道采用盾构法施工。

区间隧道采用直径为6.34m土压平衡式盾构机,日本川崎设计制作,盾构机体长9.05米,牵引部分长17.75米,后备台车长53.24米,总长80.04米,电动机总功率为1410.05KW。

二、监理依据:
2.1.1 监理规划、监理细则;
2.1.2 沙-翠区间盾构施工设计图纸;
2.1.3 《城市地铁工程质量验收标准》(DB29-54-2003);
2.1.4 《城市地铁工程施工及验收规范》(GB50299-1999);
2.1.5 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002);
2.1.6 《建设工程监理规范》(GB50319-2000);
二、盾构施工监督、检查情况:
3.1 盾构始发(出洞)阶段
3.1.1为了确保盾构出洞施工的安全和更好地保护附近的地下管线和建(构)筑物,对土体加固的效果检验作为监理控制的重点内容。

对承包方钻芯取样过程进行见证,确保了出洞时无渗漏或流砂等异常情况;
3.1.2复核基座顶部导向轨的平面位置及高程,确保盾构机始发姿态符合设计轴线要求;
3.1.3 对盾构机及后配套设备主要部件进行核对,并对试运转情况进行见证,在验收合格前提下方批准盾构机及配套设备投入使用;
3.1.4检查始发反力架安装,确保足够的刚度和强度,以便推进时不发生变形。

3.2 盾构掘进和姿态控制
3.2.1 通过审查承包商施工报表,抽查盾构室内仪器、仪表,及时收集和分析有关施工参数,通过信息反馈掌握施工参数的变化;
3.2.2 督促承包商合理设定各项施工参数,包括:土压力、出土量、掘进速度和千斤顶推力,保证了施工质量和安全;
3.2.3严格以规范要求为准则控制中线平面位置和高程,保证其偏差为±50mm,发现偏离口头和书面要求承包单位逐步纠正,不得猛纠硬调,确保了轴线符合设计。

3.3 管片拼装控制
3.3.1检查管片外观质量和出厂质量合格证明资料,根据设计排版图纸,严格检查进场管片规格;
3.3.2 检查管片防水密封条、传力衬垫的粘贴,严禁粘贴不合格管片下井;
3.3.3 管片拼装后,检查管片姿态及错台情况,对破损进行了统计,并对下一阶段提出改进措施;
3.3.4 管片注浆重点监督浆液配合比、注浆量、注浆压力,以保证防水效果和减少地面变形。

3.4 质保体系控制
3.4.1 施工材料、成品的合格证、复试报告等资料齐全;对所进场的材料,指定专人负责进行管理,并及时进行了取样和平行检验,检验后合格方允许使用;
3.4.2 对各分项工程的施工进行了严格把关,严格按照程序进行了报验和验收,质量管理体系运作良好;
3.4.3 隐蔽工程验收与施工进度同步,隐蔽验收资料齐全。

四、盾构施工质量及安全文明施工情况:
4.1.1 掘进工程中,盾构机姿态与管片姿态均符合设计及规范要求,稳定后隧道轴线符合设计及验收规范要求;
4.1.2 施工中存在管片进场报验资料不齐全、管片粘贴不牢固及未报验即下井拼装等问题,监理下发监理工作联系单3份、监理通知3份,要求承包商进行了整改。

4.1.3 管片拼装后破损、错台严重,组织承包商召开了专题会议一次,查找
原因,商讨治理措施;
4.1.4 隧道稳定后的测量、监测工作滞后,督促承包商及时上报量测成果单,以便监理对掘进的监控,且要求数据必须由项目负责人和部门负责人审核无误后上报;
4.1.5 管片防水密封条、传力衬垫粘贴存在起鼓、翘边、不牢固现象,要求加强对粘贴的质量和管理,确保了粘贴质量;
4.1.6 严格控制管片与盾构机姿态,加强管片拼装质量,要求承包单位在拼装管片施工中不出现严重错台和破损现象;
4.1.7 对渗漏水处及时进行处理,做好注浆工作,确保注浆质量;
4.1.8 加强各部门人员的工作质量和效率,同时还应有高度的责任心和工作热情,切实做到测量、监测成果及施工记录等资料及时上报,也确保施工外业的总的质量。

4.1.9 严格规范承包商的安全生产管理,坚持“安全第一,预防为主”的工作方针;树立安全生产重于泰山“的责任意识。

日常的检查及总监每周一次的巡检对施工提出要求和意见,监督承包单位文明施工和文明工地建设,对现场围挡、材料堆放及生活设施进行每周一次检查,确保了工程安全生产。

五、材料、试件实验(质保资料):
5.1.1 见证取样:连接螺栓、螺栓孔密封圈、胶粘剂、丁晴软木垫、丁晴腻子片、弹性橡胶密封垫、连接螺栓达克罗涂层、弧形螺栓、砂和水泥各一组,膨润土2组,粉煤灰4组,试验结果全部合格;
6.1.2 平行试验:膨润土、粉煤灰、水泥、砂各一组,试验结果全部合格。

六、外观质量调查:
6.1 隧道渗水情况
6.1.1 10-20、30-45环左右两侧均存在环缝渗水,较大处为7、13环,最大渗水处为25环,湿渍面积为XL2整块及周围10cm范围。

6.2 管片错台情况
6.2.1 沿隧道向内右侧:1-25环呈下梯形高差,26-85呈上梯形高差,86-95环平整度缓和。

43、45、63、64、67、79环环高差均达到9 mm,其中,9与10环环高差最大,为11mm;6与7环环缝最大,为10 mm;14环纵错台最大,为
12 mm;25环纵缝最大,为9 mm。

6.2.2沿隧道向内左侧:9-25环呈上梯形高差,50-65呈下梯形高差,85-100环平整度缓和。

62、63、64、65环环高差达到10-15 mm,其中,9环与10环环高差最大,为18mm;76与77环环缝最大,为8 mm;10环与78环纵错台最大,为12 mm;85环纵缝最大,为10 mm。

6.3 管片破损情况
6.3.1 1-100环共有34环管片存在不同程度的破损。

6、10、20、22、43、72、82、90环轻度裂缝,12、14、30、40、67、78、79环出现环纵向贯通裂缝,出现部位均为XB和XL。

67环XL
破损最大为:114(长)×19(宽)×10(深)cm,
2
:60(长)×15(宽)×10(深)cm。

41环掉角最大为XB
1
6.4 轴线偏差情况
6.4.1 其中水平偏差最大为R51环,偏差为49.2mm,最小为R7环,偏差为-40.7mm;垂直偏差最大为R29环,偏差为46.2mm,偏差最小为R85环,偏差为-38mm,符合设计及规范要求。

出现上述情况的原因:
1、隧道在盾构掘进时轴线控制不佳,经常出现较大纠偏动作,影响了管片拼装质量;
2、管片拼装后椭圆度不合格,缝隙张开,部分防水条失去挡水效果导致隧道渗漏水点较多;
3、盾构机姿态与管片姿态不协调,存在一定夹角,管片与盾构机空隙量过小或无空隙,导致拼装错台,推进时管片破损;
4、盾构拼装机任意转动自由度较小及拼装人员操作不熟练。

采取措施:
1、调整盾构机与管片姿态,保证成环质量;
2、严格控制掘进速度和拼装质量,盾构机纠偏须缓纠慢调,不得纠偏过猛;
3、严格检查管片密封条粘贴质量,按照程序对管片粘贴进行报验;
4、加强管片拼装质量,避免错台、破损现象。

七、测量情况:
沙-翠盾构施工测量包括盾构姿态测量和管片姿态测量。

通过人工测量
与盾构机自动导航测量系统进行了对比证明:盾构机自动导航测量系统工作正常,盾构姿态测量和管片姿态测量均符合规范要求,水平偏差和垂直偏差均在50mm之内。

八、监测情况:
8.1.1 沉降监测情况:1-100环共设置142个地面监测点,并按照要求对切口上方及周边地面控制点进行实时监测,上报成果表76份,月报1份,所有控制点沉降符合设计要求。

根据报表,累计沉降最大点为R10,沉降量为-17.95mm;
8.1.2 管片收敛监测:管片收敛水平最大为第1环,数值为-13 mm,垂直收敛最大为70环,数值为-8 mm;
8.1.3 管片沉降:管片沉降量最大为10环,沉降量为-3 mm,符合设计及规范要求。

九、监理总结:
通过前100环及掘进施工至目前情况来看,施工总体质量欠佳,管片的破损、错台及隧道的渗漏水较严重。

承包单位对区段隧道的渗漏、破损进行了认真的治理和整改,经过注浆和管片的修补后本区段隧道满足使用功能。

本隧道工程水平及垂直轴线均满足设计及规范要求之内,满足贯通要求。

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