48所扩散炉设备问题1

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48所扩散炉存在问题报告

我厂购买的48所四寸扩散炉,在调试完毕后使用3个月设备逐渐出现各种故障。经过与48所售后服务部门口头沟通,后又发传真并反复沟通协商后,48所总算于7月24日明确派人前来维修。27日下午48所维修人员到达现场,经分析故障原因并进行维修后,设备仍存在一些问题。具体情况汇报如下:

一、1-3号、3-3号设备,H-O合成工艺运行时出现点火温度未到,工艺强行停止。

我厂在设备规定使用条件范围内进行工艺试验工艺设定温度为800℃。实际运行工艺时,在800℃下正常点火,但在工艺运行一段时间后会出现点火温度未到报警,而导致工艺强行中止达不到协议要求。

二、2-3号设备无法检测点火温度。

2-3号设备在点火器加热后,温控仪检测温度为800℃已达到点火温度,但前方控制系统却无法收到点火温度已到的信号。设备不能正常点火。

经48所人员检查后发现,主要原因是由于设备后方控制H-O合成点火的电路板出现故障。由于该电路板上所有器件全是手动焊接,焊点可靠性差。其中一个焊点在设备震动下出现断路,接收不到温控信号导致设备无法正常运行。

48所人员对该电路板重新焊接后,设备恢复正常,但这个故障说明电路板的质量较差,不能排除在以后的使用过程中其他电路板不会出现类似的问题。

三、2-3号设备石英点火腔出现裂纹。

在维修过程中,2-3号设备的石英点火腔在经过几次点火实验后,腔体上出现一道长约25CM的裂纹。由于该腔体为H-O合成时火焰燃烧的密封器件,为保证安全,该设备已经停止使用。其他H-O合成设备,可能也存在该安全隐患。

经我厂与48所协商后,48所认为是该石英器件出现质量问题并同意对该石英器件进行更换。但是48所现在没有相应的备件,更换时间最快需要2至3个月,并且我厂没有替代设备,严重影响到我厂硼扩散攻关项目进度。这个故障说明石英点火腔的质量较差,不能排除在以后的使用过程中其石英点火腔不会出现类似的问题。

四、扩散炉所有炭化硅浆支架大面积生锈

四寸扩散炉在使用3个月后,所有炭化硅浆的推拉支架出现大面积生锈,严

重影响我厂净化环境和其他扩散设备。

原因主要是由于该支架所使用的基材不是防锈材料,表面的防锈涂层质量也不好,防锈涂层脱落局部后造成生锈。

48所建议重新对所有支架进行喷漆。但由于设备处于净化环境,不能进行喷漆操作,并且支架在使用时由于环境温度过高漆层仍会脱落,所以我们没有接受该解决方案。48所也未提出更好的解决方法。我们提出由他们重新加工能抗锈蚀的配件然后进行更换。可能涉及到他们要发生一些费用,48所的人员没有表态,请协商解决。

五、H-O合成设备密闭性差,无法进行掺氯氧化工艺。

我厂在使用2-3号设备进行掺氯氧化时,发现在通入100ml/MIN HCL气体后(设备HCL气体最大量程为200ml/MIN),扩散炉口有气体泄露。由于所有H-O 合成设备均为闭管扩散炉,我们认为是由于设备本身密闭性太差而造成的。48所认为该设备虽为闭管扩散炉,但在炉口处并不能达到完全密封,建议我厂在炉口处安装独立的抽风系统并增加设备的抽风量。但是我厂和有关单位合作对排风量进行了测试计算。目前的排风量已经超过48所的排风要求较多。是不是改为独立排风就能解决HCL气体泄露到工作间的问题,我们认为论据不足。48所能否提供有力证据?另外扩散炉安装以前排风的方案48所签字认可,如果现在改动发生的费用是该我们公司承担还是48所承担?

半导体五厂

2010.8.30

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