机器稼动率低分析报告

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三、机器稼动率低原因分析: 机器稼动率低原因分析:
影响机器稼动率低原因主要有三点原因造成: 影响机器稼动率低原因主要有三点原因造成: 1、一卷原材料存有断点(平均:2.67个),出现断点需要停机修复。---主要原因。
2、一卷保护膜的使用长度与一卷原材料的使用长度不一致,造成换料间断停机。 3、换型时,内部作业时间长。(停机后才准备新材料)。
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四、设想措施: 设想措施:
现状问题点 解决措施
1、一卷原材料来料时,做到无断点。 2、原材料制作时,在断点处,用粘性高的胶带将断点结 合好,然后用热风机封住,保证在使用时,断点处不被重 新拉开。 3、若来料做不到上面两项,只能在机器使用原材料前, 作业员将原材料重新卷一次,将断点用好胶带粘贴好后, 再装机使用。
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二、现象问题描述: 现象问题描述:
1、由上页可知:完成一卷原材,机器停机率达:32% 2、①号机出现原材料断点停机时,作业员停机(全停)修复,修复点会使②号
机冲压时发生偏移,冲压偏移便能造成③号机出现废料折断,此时, ③号机便 需要停机修复。所以,原材料一个断点,会发生连锁停机的现象。
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一、数据收集:
下表为一卷材料的停机时间统计:
停机时间测量 停机项目 1号机换料停机 1号机换保护膜停机 1号机原材料断点停机 3号机废料折断停机 测时1 测时1次 测时2 测时2次 测时3 测时3次 测量平均值
测量时间:3点02分~4点03分25秒(完成1卷)
375 491 179 65 145 115 96 停机时间合计: 182 911
1.一卷原材料存有断点(平均:2.67个), 出现断点需要停机修复。
2.一卷保护膜的使用长度与一卷原材料的使用长度不 1. 将一卷原材料与一卷保护膜的使用长度一致,在换原 材料时,一起将保护膜换掉。 一致,造成换料间断停机。 1、在①号前面设置原材料、治具架,备好一天用料。 2、将要使用的原材料、保护膜,接头提前揭好,避免在 停机后再揭。
3、 ②号机冲压偏移时,会使③号机发生废料折断,此时,需要停
机进行修复。
4、 一卷保护膜的使用长度与一卷原材料的使用长度不一致,导致原材料刚换
完开机作业,运行几秒后,保护膜用完,又需要停机换保护膜。全机再 次停机。
5、 机器停机换料(上料、工序切换)时间长,换料时,存在停机后寻找新料
及整理新料的现象,延长停机时间。
375 318 159 357 1209(s)
下表为一卷原材料存有断点数:
卷次(1点15分~4点30分) 第一卷 第二卷 第三卷 均值: 原材料断点数 4 1 3 2.67
三台机器进行工序切换时,停机时间为(2点26分30秒—3点02分),计:35分30秒
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3.换型时,内部作业时间长。(停机后才准备新材 料)。
此处设原料架
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磁性片IFL10MAT-875-5581-A 机器稼动率分析
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一、数据收集: 二、现象问题描述: 三、机器稼动率低原因分析: 四、设想解决措施:
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