瓦斯超限事故分析报告
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麦子沟煤矿2016年10月18日11101运输巷瓦斯超限事故分析报告
时间:2016年10月18日
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关于麦子沟煤矿2016年10月18日
11101运输巷瓦斯超限事故分析报告
2016年10月18日9点45分07秒, 11101运输巷T1甲烷传感器出现故障误报警,造成瓦斯超限,最高瓦斯峰值1.45%,瓦斯超限时间9时45分07秒—9时48时31秒,超限时长3分24秒。瓦斯超限后,矿长、机电矿长、总工、通防副总立即组织安全科、通风科、机电科对此次瓦斯超限事故进行了分析,分析报告如下:
一、事故分析时间:2016年10月18日11时00分。
二、事故分析地点:麦子沟煤矿技术室。
三、参加分析人员:矿长、机电矿长、安全矿长、总工、通防副总、现场瓦检员、维护电工。
四、事故概述:
2016年10月18日早班,11101运输巷瓦斯监控线路由于出现故障需要处理,于是由机电矿长安排维护电工唐明光去处理,在处理监控系统线路故障过程中于9时45分07秒时甲烷传感器出现误报警。
五、事故经过:
2016年10月18日早班,11101运输巷瓦斯监控线路由于出现故障需要处理,于是由机电矿长安排维护电工唐明光去处理,在处理监控系统线路故障过程中于9时45分07秒时甲烷传感器出现误报警,导致11101运输巷T1甲烷传感器瓦斯浓度超限,监控系统显示瓦斯浓度峰值达1.45%。当班监控员杨琼发现报警后,立即向总工李志锐
和通防副总杨明江汇报:“11101运输巷T1探头瓦斯超限了”,随即总工李志锐和通防副总杨明江立即到监控室查看询问超限原因,调度立即向井下该地点值班瓦检员彭勇和维护电工打电话,询问超限原因,同时调度安排瓦检员查证现场瓦斯浓度,经瓦检员检查现场瓦斯并未超限,现场瓦斯浓度只有0.24%,瓦斯报警完全是因监控系统探头故障。在打电话询问到维护电工唐明光后,电工唐明光在该处维修监控线路,探头报警是误报警,现在线路已经维修处理好。经瓦检员现场检查瓦斯,现场瓦斯浓度也不超限,现场瓦斯浓度只有0.24%。
三、事故原因
(一)直接原因
1.监控系统线路存在故障需维修;
2.甲烷传感器出现误报警。
(二)间接原因
1.监测监控系统、设备维护、管理不善;
2.甲烷传感器误报警,检修维护以及校检工作不及时。
四、事故处理
1.对全矿安全生产管理人员、特种作业人员,要求提高对安全监测监控作用的认识,必须确保安全监测监控系统、设备完好,运行正常,确保监测监控系统监测灵敏、准确。
2.对本次超限事故必须吸取深刻教训,杜绝此类事故再次发生。
3.针对此此事故,为了吸取深刻教训,对负责监测监控系统运行、维护、管理的部门及主管人员进行负激励:对矿长谢云田、总工李志
锐、机电矿长牛双鑫、通防副总杨明江各罚款200元。
五、防范措施
1.加强监测监控系统的检查维护,保证监测监控系统正常运行和设备完好。
2.确保监测监控安全投入,按照煤矿安全规程规定,按期及时校检所需校检的监控设备、仪器,确保监控设备仪器灵敏、完好有效。
3.加强管理,确保监测监控系统及时检修维护完好,保证监测监控系统、设备、仪器灵敏、准确。对不灵敏准确的设备仪器,该报废的必须报废,更好完好。
4.今后在检修维护处理监测监控系统故障、更换设备等作业时,必须采取措施防止探头误报警。检修维护系统过程中,必须向矿监控室和调度汇报检修维护过程,杜绝误报警导致瓦斯超限。
5.杜绝此类事故再次发生,否则按照上级监管部门及本矿有关规定,加重处罚有关责任人员。
2016年10月18日