脱硫脱硝装置外排水氨氮超标原因分析 PPT
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脱硫脱硝装置外排水氨氮
超标原因分析
2016年9月
目
一、 前言
录
二、 脱硫脱硝装置简介 三、 装置运行中存在的问题 四、 外排水氨氮超标原因分析 五、 催化裂化再生烟气含氨量推算 六、 结论
一、前言
于2014年新建并投用了1#、2#脱硫脱硝装置,对两套催 化裂化装置的再生烟气污染物排放进行治理。烟气设计处理 量分别为100000Nm³/h、150000Nm³/h。 该项目由中石化宁波工程公司进行总体设计,中石化第 五建设公司承建。两套脱硫脱硝装置分别于2014年12月21日 和2014年12月30日开车成功,装置开车运行以来,烟气排放 污染物的含量已达到设计指标,但2#装置一直存在外排水氨 氮超标现象,本文主要对2#脱硫脱硝外排水氨氮含量超标的 原因进行分析,通过排除法,得出催化裂化再生烟气中携带 氨气是导致2#脱硫脱硝装置外排水氨氮超标的直接原因。
四、外排水氨氮超标原因分析
这说明催化裂化装置贫氧燃烧时,再生烟气中 携带氨气理论上客观存在。
四、外排水氨氮超标原因分析
4.4 结果分析
设计值 35ຫໍສະໝຸດ Baidu 1500 200 128761 —— —— ——
四、外排水氨氮超标原因分析
氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)
形式存在的氮,一般以NH4-N表示。
根据脱硫脱硝反应机理,在脱硫脱硝及废水处理的
过程中,是不会有化学反应产生NH4+ 。正常情况下,
只有脱硝单元喷入的氨气量过多,氨气无法全部参加 脱硝反应,逃逸氨随烟气进入综合塔,溶入浆液中, 浆液进入废水处理单元,最终导致外排水氨氮含量超 标。
表1 2#脱硫脱硝装置排放量
进装置前 出装置后 实际值 115 990 —— 120000 —— —— —— 设计值 ≤100 ≤100 ≤30 —— ≤70 ≤60 ≤15 实际值(均值) 8 40 18 —— 66 50 350
项目
NOx/(mg﹒m-3) SO2 /(mg﹒m-3) 粉尘/(mg﹒m-3) 烟气流量/(mg﹒h-1) 外排水SS/(mg﹒L-1) 外排水COD/(mg﹒L-1) 外排水氨氮/(mg﹒L-1)
等还原性气体的含量大大增加,如两段再生器的一再烟气[1] 。 催化裂化专家对催化裂化待生催化剂氧化再生过程中的基 元反应和中间产物进行了研究。提出NH3和HCN是在350℃以 上焦炭裂化和水解的产物[2] 。
摘自: [1]杨德风,刘凯,张金锐等.从催化裂化烟气分析结果探讨再生设备的 腐蚀开裂[J].石油炼制与化工.2001.32(3) [2]于道永,徐海,阙国和.催化裂化催化剂再生过程中的氮化学进展 [J]. 化工进展,2009,28(12)
碱液
4.03 1000 4030
新鲜水
3.81 20000 76200
絮凝剂
14.4 8 115.2
共计
0.57
10.89
0.02
11.48
从表2可以看出,碱液、新鲜水、絮凝剂三者氨氮含量总 和为11.48mg/L,小于外排水氨氮排放指标15mg/L,且从图 2中看出,外排水氨氮浓度基本都超过了15mg/L,有时甚至 达到1000mg/L以上,由此可排除碱液、新鲜水、絮凝剂是 造成外排水氨氮超标的原因。
带氨,其携带的氨将直接溶入浆液中,最后随外排水排出;
若是烟气中携带氨气,那么烟气中携带的氨气,先进入脱 硝单元与烟气中的氮氧化物反应,多余的氨气逃逸后才会 进入综合塔溶入浆液中,最后随外排水排出。
四、外排水氨氮超标原因分析 验证:
根据物料平衡关系可得出: 进入装置的氨量等于外排水的氨量。可计算出碱 液、新鲜水、絮凝剂中携带氨气对外排水中氨氮浓 度影响的大小。计算见下表2。
二、脱硫脱硝装置简介
图1 脱硫脱硝装置流程图
三、装置运行中存在的问题
2#脱硫脱硝装置开车以来,外排水氨氮含量一直较高, 不能达到设计指标,脱硫脱硝装置的实际外排水氨氮含量 远大于设计指标15mg/L。根据近半年数据分析,外排水氨
氮含量波动较大,平均在350 mg/L左右。
实际运行状况见表1
三、装置运行中存在的问题
四、外排水氨氮超标原因分析
4.1 脱硝单元喷氨量过多的可能性
2#脱硫脱硝单元停止喷氨,外排水氨氮含量仍超标。2月份 外排水氨氮数据见图2,可排除喷氨量过多导致氨氮含量超标
图 2 2月份外排水氨氮排放趋势图
四、外排水氨氮超标原因分析
4.2 脱硫脱硝装置物料携带的可能性
在脱硝单元停止喷氨后,外排水的氨氮含量仍超标,有 可能是脱硫脱硝装置中参与反应的物料中含有氨或NH4+ , 导致外排水氨氮含量超标。 脱硫脱硝装置主要物料有CO烟气、碱液、综合车间来
四、外排水氨氮超标原因分析
4.3 催化再生烟气携带氨气的可能性
催化裂化装置再生器的操作模式有两种基本类型:完全燃 烧再生和部分燃烧再生。 在部分燃烧再生条件下,催化剂上的焦炭部分烧掉,再生
烟气中含有较多的CO,还含有还原态的含氮化合物HCN和
NH3,通常检测不到NOx。 完全燃烧再生时,通过通入过量空气或采用CO燃烧促进
气氨、污水处理场来氨、新鲜水、絮凝剂、氧化风、稀释风
等8路流程,见图3。
四、外排水氨氮超标原因分析
图 3 2#脱硫脱硝物料进出示意图
四、外排水氨氮超标原因分析
分析:
如图3所示,综合来气氨、二污来氨流程已关闭,不
会有氨进入;稀释风、氧化风为空气,也不会携带氨。
从物料图中可看出,若是碱液、新鲜水、絮凝剂中携
外排水中氨浓度= 物料中氨浓度 * 物料流量 / 外排水流量
四、外排水氨氮超标原因分析
表 2 物料携带氨气对外排水氨氮浓度影响 项目
物料中检测氨浓度/(mg﹒L-1) 物料流量/(L﹒h-1) 物料中氨总量/(mg﹒L-1) 折算外排水中氨浓度/(mg﹒L-1) (外排水流量按7000 L/h计)
剂,催化剂上的焦炭燃烧比较完全,烟气中CO含量很低,
NOx的含量较高,还原态含氮化合物HCN和NH3的含量极低。
四、外排水氨氮超标原因分析
烟气中过剩氧含量较大时(φo2﹥1.8%),有利于SO3气体 的生成,而NH3等还原性气体的含量很小;反之,在过剩氧含
量较小的情况下(φo2 ﹤1.5%),烟气的还原性气氛增强, NH3
超标原因分析
2016年9月
目
一、 前言
录
二、 脱硫脱硝装置简介 三、 装置运行中存在的问题 四、 外排水氨氮超标原因分析 五、 催化裂化再生烟气含氨量推算 六、 结论
一、前言
于2014年新建并投用了1#、2#脱硫脱硝装置,对两套催 化裂化装置的再生烟气污染物排放进行治理。烟气设计处理 量分别为100000Nm³/h、150000Nm³/h。 该项目由中石化宁波工程公司进行总体设计,中石化第 五建设公司承建。两套脱硫脱硝装置分别于2014年12月21日 和2014年12月30日开车成功,装置开车运行以来,烟气排放 污染物的含量已达到设计指标,但2#装置一直存在外排水氨 氮超标现象,本文主要对2#脱硫脱硝外排水氨氮含量超标的 原因进行分析,通过排除法,得出催化裂化再生烟气中携带 氨气是导致2#脱硫脱硝装置外排水氨氮超标的直接原因。
四、外排水氨氮超标原因分析
这说明催化裂化装置贫氧燃烧时,再生烟气中 携带氨气理论上客观存在。
四、外排水氨氮超标原因分析
4.4 结果分析
设计值 35ຫໍສະໝຸດ Baidu 1500 200 128761 —— —— ——
四、外排水氨氮超标原因分析
氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)
形式存在的氮,一般以NH4-N表示。
根据脱硫脱硝反应机理,在脱硫脱硝及废水处理的
过程中,是不会有化学反应产生NH4+ 。正常情况下,
只有脱硝单元喷入的氨气量过多,氨气无法全部参加 脱硝反应,逃逸氨随烟气进入综合塔,溶入浆液中, 浆液进入废水处理单元,最终导致外排水氨氮含量超 标。
表1 2#脱硫脱硝装置排放量
进装置前 出装置后 实际值 115 990 —— 120000 —— —— —— 设计值 ≤100 ≤100 ≤30 —— ≤70 ≤60 ≤15 实际值(均值) 8 40 18 —— 66 50 350
项目
NOx/(mg﹒m-3) SO2 /(mg﹒m-3) 粉尘/(mg﹒m-3) 烟气流量/(mg﹒h-1) 外排水SS/(mg﹒L-1) 外排水COD/(mg﹒L-1) 外排水氨氮/(mg﹒L-1)
等还原性气体的含量大大增加,如两段再生器的一再烟气[1] 。 催化裂化专家对催化裂化待生催化剂氧化再生过程中的基 元反应和中间产物进行了研究。提出NH3和HCN是在350℃以 上焦炭裂化和水解的产物[2] 。
摘自: [1]杨德风,刘凯,张金锐等.从催化裂化烟气分析结果探讨再生设备的 腐蚀开裂[J].石油炼制与化工.2001.32(3) [2]于道永,徐海,阙国和.催化裂化催化剂再生过程中的氮化学进展 [J]. 化工进展,2009,28(12)
碱液
4.03 1000 4030
新鲜水
3.81 20000 76200
絮凝剂
14.4 8 115.2
共计
0.57
10.89
0.02
11.48
从表2可以看出,碱液、新鲜水、絮凝剂三者氨氮含量总 和为11.48mg/L,小于外排水氨氮排放指标15mg/L,且从图 2中看出,外排水氨氮浓度基本都超过了15mg/L,有时甚至 达到1000mg/L以上,由此可排除碱液、新鲜水、絮凝剂是 造成外排水氨氮超标的原因。
带氨,其携带的氨将直接溶入浆液中,最后随外排水排出;
若是烟气中携带氨气,那么烟气中携带的氨气,先进入脱 硝单元与烟气中的氮氧化物反应,多余的氨气逃逸后才会 进入综合塔溶入浆液中,最后随外排水排出。
四、外排水氨氮超标原因分析 验证:
根据物料平衡关系可得出: 进入装置的氨量等于外排水的氨量。可计算出碱 液、新鲜水、絮凝剂中携带氨气对外排水中氨氮浓 度影响的大小。计算见下表2。
二、脱硫脱硝装置简介
图1 脱硫脱硝装置流程图
三、装置运行中存在的问题
2#脱硫脱硝装置开车以来,外排水氨氮含量一直较高, 不能达到设计指标,脱硫脱硝装置的实际外排水氨氮含量 远大于设计指标15mg/L。根据近半年数据分析,外排水氨
氮含量波动较大,平均在350 mg/L左右。
实际运行状况见表1
三、装置运行中存在的问题
四、外排水氨氮超标原因分析
4.1 脱硝单元喷氨量过多的可能性
2#脱硫脱硝单元停止喷氨,外排水氨氮含量仍超标。2月份 外排水氨氮数据见图2,可排除喷氨量过多导致氨氮含量超标
图 2 2月份外排水氨氮排放趋势图
四、外排水氨氮超标原因分析
4.2 脱硫脱硝装置物料携带的可能性
在脱硝单元停止喷氨后,外排水的氨氮含量仍超标,有 可能是脱硫脱硝装置中参与反应的物料中含有氨或NH4+ , 导致外排水氨氮含量超标。 脱硫脱硝装置主要物料有CO烟气、碱液、综合车间来
四、外排水氨氮超标原因分析
4.3 催化再生烟气携带氨气的可能性
催化裂化装置再生器的操作模式有两种基本类型:完全燃 烧再生和部分燃烧再生。 在部分燃烧再生条件下,催化剂上的焦炭部分烧掉,再生
烟气中含有较多的CO,还含有还原态的含氮化合物HCN和
NH3,通常检测不到NOx。 完全燃烧再生时,通过通入过量空气或采用CO燃烧促进
气氨、污水处理场来氨、新鲜水、絮凝剂、氧化风、稀释风
等8路流程,见图3。
四、外排水氨氮超标原因分析
图 3 2#脱硫脱硝物料进出示意图
四、外排水氨氮超标原因分析
分析:
如图3所示,综合来气氨、二污来氨流程已关闭,不
会有氨进入;稀释风、氧化风为空气,也不会携带氨。
从物料图中可看出,若是碱液、新鲜水、絮凝剂中携
外排水中氨浓度= 物料中氨浓度 * 物料流量 / 外排水流量
四、外排水氨氮超标原因分析
表 2 物料携带氨气对外排水氨氮浓度影响 项目
物料中检测氨浓度/(mg﹒L-1) 物料流量/(L﹒h-1) 物料中氨总量/(mg﹒L-1) 折算外排水中氨浓度/(mg﹒L-1) (外排水流量按7000 L/h计)
剂,催化剂上的焦炭燃烧比较完全,烟气中CO含量很低,
NOx的含量较高,还原态含氮化合物HCN和NH3的含量极低。
四、外排水氨氮超标原因分析
烟气中过剩氧含量较大时(φo2﹥1.8%),有利于SO3气体 的生成,而NH3等还原性气体的含量很小;反之,在过剩氧含
量较小的情况下(φo2 ﹤1.5%),烟气的还原性气氛增强, NH3