化工行业事故案例分析报告(PPT 70页)

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化工行业安全事故案例分析ppt课件

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安全培训系列教程
事故案例分析
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大连再遭化工之痛 事故频发
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大连再遭“化工之痛”: 中石油大连化工事故频发
8月29日上午10时零6分,位于大连市甘井子区的中石油大连石化分公司(以下简称“大连石化”) 875号柴油罐突然发生着火事故,中石油集团官网发布的消息显示,罐内储存柴油约800吨,此外, 事故罐区内还有三台油罐存有柴油。据现场知情人士称,事故原因可能源于工作人员操作失误 .公 安部已调集65台消防车、组织296名消防官兵全力救援。
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四月:四月化工事故并不多,其中沈阳化工厂爆炸给化工行业带来影响,据悉,爆炸共 造成2人死亡,1人重伤。发生爆炸的是该厂一个装有“二甲苯”的金属桶,爆炸是因为 该桶内的液体遇明火而发生的。 沈阳化工厂爆炸 沈阳化工厂爆炸 广西一冶炼厂:烟化炉爆炸1死6伤 新都化工厂树脂罐爆炸 两疏通管道工人1死1伤 南京六合区一化工厂设备爆炸 引发大火
储罐进行置换,没有清理库房地沟和地面大量残油,没有进行作业场所动火分 析、办理动火作业许可证,气割作业时发生爆炸,造成4人死亡、4人受伤事故。 ➢ 6、6月3日,茂名石化“6.3”火灾事故 ;
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抑制频发事故出台的一些政策和法规
针对目前的安全形式,国家、地方出台了一些政 策法规: 1、国家确定2008年为 “隐患治理”年,同时出台了《安全
江苏靖江凡友精细化工厂爆炸 武昌南湖一化工厂发生二甲苯泄漏爆炸事故
九月:东城创富工业园化工仓库爆炸 岳阳某化工企业发生爆炸
十月:蜂巢颜料化工厂油罐车爆炸 三鑫机械化工工程公司爆炸 江苏一生物柴油车间爆炸 浙江卫星丙烯酸工厂爆炸 湖北一化工厂发生爆炸事故
十一月:博兴县一化工企业发生爆炸 圩塘新东化工厂盐酸罐爆炸致 南通一塑胶厂生产车间爆炸起火

化工行业事故案例分析报告PPT(共 70张)

化工行业事故案例分析报告PPT(共 70张)

由于厂区没有仪表风,气动阀临时改为手动操作并关闭 了6#罐的根部手阀,事故发生后储罐周边火势较大,不能进 入现场打开根部手阀、紧急切断阀和注水线气动阀,无法通 过向6#罐注水的方式阻止液化石油气继续排出;罐顶安全阀 前后手动阀关闭,瓦斯放空线总管在液化烃罐区界区处加盲 板隔离,无法通过火炬系统对液化石油气进行安全泄放。重 要安全防范措施无法正常使用,是导致本次事故后果扩大的 主要原因。
(二)事故原因
1.直接原因。 石大科技公司在进行倒罐作业过程中,违规采取注水倒罐 置换的方法,且在切水过程中无人现场值守,致使液化石油气 在水排完后从排水口泄出,泄漏过程中产生的静电放电或消防 水带剧烈舞动金属接口及捆绑铁丝与设备或管道撞击产生火花 引起爆燃。违规倒罐、无人监守是导致本次事故发生的直接原 因。
7时40分,林朝云在中控室发现2#混合槽温度偏高 (190℃~200℃),在通知张进安排人员给2#混合槽加水降 温的同时,赶往2#混合槽,看到曹小贵正在给2#混合槽加水, 并在操作室观察到温度已降至100℃左右,安排曹小贵关闭加 水阀后离开,下塔去参加公司的调度会。在车间门口遇到工 艺员梁勇,告之2#混合槽温度偏高已作加水处理,让他上塔 按新配方组织试生产,随后离开。其间,前来上班的一班人 员与三班人员相继完成交接班。
与林朝云分别后,梁勇来到中控室,发现1#混合槽温度偏高、 2#混合槽温度偏低。于是安排关闭1#混合槽加热蒸汽阀、加大粉 料投入量。约5分钟后,1#混合槽温度不仅未降,反而还在上升, 赶紧到96米层分气包处将1#混合槽蒸汽进气阀关死。回到操作室 时电脑显示1#混合槽液位已达31%(正常工作液位为30%),2#混 合槽液位也达7%(正常工作液位12%)且还在继续上涨,即准备 进行造粒。喊声“换造粒机去”,就带领造粒副操覃功和、李超、 李家云来到造粒机处。用电动葫芦将造粒机提起后,发现喷头还 在旋转,于是到操作室要张小波关闭造粒机电源。当其返回正准 备更换造粒机时,张小波对梁勇喊道:1#混合槽液位上涨很快。 与此同时,梁勇发现有料浆沿着墙壁流下,并伴有黑烟。梁勇喊 快跑,并跑向楼梯处,随后听到一声闷响,发生燃爆。

化工事故案例分析 ppt课件

化工事故案例分析  ppt课件
• 2.加强对员工责任心的培养,提高员工 业务素质。
• 3.对电机接线盒的防水功能进行改造。
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事故5: 关键词 煤磨机 水冲地 绝缘 跳车
• 1996年1月14日,某化肥厂气化车间临时 工用水冲地,造成煤磨机跳车及电机绝缘 低不能开车。
• 事故经过
• 14日中班,煤磨机开车后,23时15分临 时工用水冲地时,污水溅入控制柜内造成 煤磨机跳车,因煤磨机电机绝缘低不能开 车,煤浆储量低,气化系统于15日6时10分 被迫停车。
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• 现场操作工请示中控许可后关闭该阀,阀 门关闭后,煤浆全部入炉,产生大量煤气 与原没有反应的氧气混合达到爆炸极限, 十秒后在洗涤塔发生爆炸。当中控人员听 到爆炸后,值班长立即采取紧急停车。停 车后打开洗涤塔人口检查,发现塔内件全 部炸坏,塔地脚螺栓拔长20mm。
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• 3、事故损失:直接损失约20万元,造成A 系统停车两个月不能开车。
• 事故经过
• 28日17时15分,气化203岗位对检修完 的A#洗涤塔循环泵试车。首先对泵进行全 面检查,其中对泵入口管线上的仪表根部 阀用扳手进行确认,
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• 当打开泵入口球阀时,大量黑水从入口管 线仪表根部阀喷出,致使正在运行的相邻 的B# 洗涤塔循环泵电机进水烧坏,造成B# 气化炉断激冷水。17时36分,气化炉液位 低引起气化装置连锁跳车。
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• 原因分析 • 1.临时工安全意识差,用水冲地使污水溅入
控制柜内,造成跳车及电机绝缘低。 • 2.控制柜设计位置不合理,门关闭不严,防
水性能不好。 • 3.车间对临时用工管理不善,无人监护管理。 • 防范措施 • 1.对临时用工要加强教育和管理,临时工在

化工行业安全事故案例分析报告(共 68张PPT)

化工行业安全事故案例分析报告(共 68张PPT)

五月: 四川金象化工厂车间发生爆炸 山东东营化工厂爆炸大火 浓烟遮日
龙岩市万安镇1600℃硅水爆炸 瞬间被炸飞 双鸭山建龙化工硫铵车间爆炸 六月:南通醋酸化工厂发生爆炸4人中毒 襄樊一化工厂发生爆炸 电线起火 七月:洛染化工爆炸 崇州化工厂爆炸2死3伤
醋酸泄漏爆炸 气味刺鼻数公里 八月:浙江星腾化工厂爆炸致1死2伤 江苏靖江凡友精细化工厂爆炸 武昌南湖一化工厂发生二甲苯泄漏爆炸事故 九月:东城创富工业园化工仓库爆炸 岳阳某化工企业发生爆炸 十月:蜂巢颜料化工厂油罐车爆炸 三鑫机械化工工程公司爆炸 江苏一生物柴油车间爆炸 浙江卫星丙烯酸工厂爆炸 湖北一化工厂发生爆炸事故 十一月:博兴县一化工企业发生爆炸 圩塘新东化工厂盐酸罐爆炸致 南通一塑胶厂生产车间爆炸起火 十二月:吉林燃料乙醇公司水罐检修爆炸 广东茂名一铸钢厂发生爆炸 宝塔石化精细化工发生爆炸
抑制频发事故出台的一些政策和法规
针对目前的安全形式,国家、地方出台了一些政 策法规:
1、国家确定2008年Βιβλιοθήκη “隐患治理”年,同时出台了《安全
生产事故隐患排查治理暂行规定》(总局令第16号),加 大隐患排查和治理工作力度。对发现的重大隐患,建立挂 牌督办制度,明确政府、部门和企业的责任,切实做到思 想认识要到位、组织领导要有力、岗位责任要落实、责任 追究要严格、宣传教育要深入。对不具备安全生产条件的 企业,提请当地政府予以关闭。继续深化小化工企业和化 工园区的清理整顿,通过清理整顿,淘汰一批不具备安全 生产条件、污染重、能耗高的小化工,促进化工企业安全 生产形势稳定好转 ;
全国安全总体形势

2007年共发生各类事故506376起,死亡101480 人,比2006年减少120853起、11399人,分 别下降19.3%和10.1%。比2002年减少37913 人,5年累计下降27.2%。2007年3-9人较大 事故起数和死亡人数同比分别下降10.6%和 9.4%,10人以上重特大事故起数和死亡人数 同比分别下降10.4%和3.5%。 (摘自李毅中 在08年全国安全生产工作会议上的讲话 )

化工生产事故典型案例分析完整PPT

化工生产事故典型案例分析完整PPT

1.2 化工事故发生的特点
事故的因果性
2005年11月,我国中石油吉化双苯厂大爆炸,造成多人 死亡,几十人受伤,数万人转移撤离,导致松花江水体受到 严重污染,哈尔滨市全城及其它许多地方停水、断水。
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1.2 化工事故发生的特点
直接原因:停车时操作工疏忽大意,未将应关 闭的阀门及时关闭,误操作导致进料系统长时 间超温引起爆裂。 间接原因:(1)管理不科学;
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1.2 化工事故发生的特点
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1.2 化工事故发生的特点
事故的偶然性、必然性和规律性
事故是由于客观某种不安全因素的存在,随时间进程产生 某些意外情况而显现出的一种现象。因它或多或少地含有偶然 的本质,故不易决定它所有的规律。但在一定范畴内,用一定 的科学仪器或手段,却可以找出近似的规律,从外部和表面上 的联系,找出内部的决定性的主要关系。 案例:1997年7月1日,山东某化工研究所实验车间原料工段1号 环氧乙烷储罐因氮气中混有氨,发生了剧烈的化学反应,严重 超温超压。幸亏该研究所所长经过目视和触摸,根据经验及时 发现了危险,处理比较及时,才避免了储罐爆炸,但储罐已完 全报废,直接经济损失数万元。
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1.3 事故致因理论
伤亡事故致因理论是探讨事故发生、发展规律,研究事故 始末过程,揭示事故本质的理论。它研究的目的是指导事故预 防和防止同类事故重演。目前已成为安全科学的一个基础研究 领域。
事故致因理论促进了伤亡事故发生、发展过程的模型化发 展,伤亡事故模型是事故分析和预测的基础。
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1.3 事故致因理论
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参考书目
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1. 化工安全的特点
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1.1 化工生产的特点
具有高度的连续性
化工生产是一个连续的生产过程,装置开车投产后将不 间断地投料,不间断地得到产品,各工序之间一环紧扣一环, 紧密相联,互相制约,具有高度的连续性。如果一个工序或 者一台设备发生故障,就会造成装置的停车甚至会发生重大 事故。

化工厂事故案例分析PPT(共 60张)

化工厂事故案例分析PPT(共 60张)
本19883340元,职工总数220人,主要从事纤维素醚系列产品、 PAC精制棉、压力容器制造等产品的生产和销售,其中纤维素 醚系列产品,产量为6000吨/年,纤维素醚项目始建于2000年。 • 2010年9月12日11时10分左右,山东赫达股份有限公司化工厂 纤维素醚生产装置一车间南厂房在脱绒作业开始约1小时后,脱 绒釜罐体下部封头焊缝处突然开裂(开裂长度120cm,宽度 1cm),造成物料(含有易燃溶剂异丙醇、甲苯、环氧丙烷等) 泄漏,车间人员闻到刺鼻异味后立即撤离并通过电话向生产厂 长报告了事故情况,由于泄漏过程中产生静电,引起车间爆燃。 南厂房爆燃物击碎北厂房窗户,落入北厂房东侧可燃物(纤维 素醚及其包装物)上引发火灾,北厂房员工迅速撤离并组织救 援,10分钟后火势无法控制,救援人员全部撤离北厂房,北厂 房东侧发生火灾爆炸, 2小时后消防车赶到火灾被扑灭。事故 造成2人重伤,2人轻伤。
报告制度,突出异常活动(检、维修作业、停复产、开停
车、试生产、废弃物料处理和废旧装置拆除)等重点环节
监管。
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二:山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故
• 2010年9月12日,山东赫达股份有限公0余万元。
• 1.事故经过 • 山东赫达股份有限公司位于淄博市周村区王村镇王村,注册资
• 3.防范措施
• (1)进一步完善建设项目安全许可工作,重点抓好试生 产环节安全监管。企业严格按照《山东省化工建设项目安
全试车工作规范》,规范试生产环节的工作程序,落实试
生产前和试生产过程中的各项安全措施,确保试生产环节 的安全。
• (2)促进企业主体责任落实,企业内部严格开展培训教 育。企业严格执行化工安全生产41条禁令;认真组织宣贯
• 2.事故原因

化工生产事故典型案例分析完整PPT

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(2)设备老化; (3)工业布局不合理。
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1.2 化工事故发生的特点
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1.2 化工事故发生的特点
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1.2 化工事故发生的特点
事故的偶然性、必然性和规律性
偶然因素包括: (2)化工工艺中影响各种参数的干扰因素很多,设定的参数很
容易发生偏移,而参数的偏移也是事故的根源之一。即使在自 动调节过程中也会产生失调或失控现象,而人工调节更易发生 事故。 案例:2003年3月6日,某氯碱厂由于农药分厂设备突然停车, 导致氯气压力由0.2MPa很快升到了0.28MPa,导致该厂盐酸 石墨合成炉内氢气压力对应增值0.065MPa。操作工请示班长 停车后,错误地先关闭氯气阀门再关闭氢气阀门,导致大量氢 气进入炉内,发生爆炸。炉内胆被炸碎。
1.2 化工事故发生的特点
事故的因果性
2005年11月,我国中石油吉化双苯厂大爆炸,造成多人 死亡,几十人受伤,数万人转移撤离,导致松花江水体受到 严重污染,哈尔滨市全城及其它许多地方停水、断水。
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1.2 化工事故发生的特点
直接原因:停车时操作工疏忽大意,未将应关 闭的阀门及时关闭,误操作导致进料系统长时 间超温引起爆裂。 间接原因:(1)管理不科学;
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1.3 事故致因理论
海因里希连锁反应论
事故的发生是一连串事件在一定顺序下发生连锁反应的 结果。它将事故原因分为五个方面:社会环境和管理欠缺,人 的判断失误,人的不安全行为或设备、物质潜在的危害和故障, 发生事故,人体受到伤害或设备受到损失。这五个方面是按照 先后顺序发生的。
企业事故预防工作的中心就是防止人的不安全行为,消除 机械的或物质的不安全状态,中断事故连锁的进程而避免事故 的发生。
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1.2 化工事故发生的特点

化工企业安全生产事故案例分析汇总ppt课件

化工企业安全生产事故案例分析汇总ppt课件
化工厂安全生产事故案例分析
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危险化学品企业的特点决定:
在作业活动中,一旦操作条件(温度、压力、液位、 流速)变化,工艺过程受到干扰产生异常或人为因 素造成误操作,设备及其附属附件和人员管理不 当或使用不合理等,潜在的危险(风险)就会发 展成为灾害性事故。
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事故案例目录
第一章:叉车事故案例及分析

事故原因
1.未安装后视镜及倒车蜂鸣器。
2.报警器发生故障。
3.驾驶员的安全确认不足。
事故对策
1.安装后视镜及倒车蜂鸣器。
2.坚持开始作业前检查,维护不良部位。
3.驾驶员须充分确认行驶方向的安全。
4.步行者应迅速避让。
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事故举例四 步行者在工作场地内被撞,死亡。
事故状况 在正式作业开始之前,被安排进行临时作业的驾驶员 用货叉叉起 14个托盘(高1.95M),由于这个时间平时没有人,就直接前进了,不幸撞到 偶尔步行的受害人,受害人因出血过多而死亡。
通过事故举例,简单说明意外事故是如何发生
的。同时从叉车构造以及人类心理侧面探讨事
故发生的原理,并思考预测危险的方法。 认为
“自己绝对不会有问题”,这种侥幸心理正是
事故的元凶。不怕麻烦,理所当然地做好应该
做的事,可以预防很多事故。
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事故举例一:
无驾驶资格驾驶员(无证操作)急转弯时翻倒,死亡
事故状况:
养 导致事故构成重大劳动安全事故罪 • 案例3 :辽宁省某化工厂违反操作规程引起自燃导致爆炸 • 案例4 :山东菏泽某化工违反操作规程导致爆炸 • 案例5: 丽水市南明化工维修作业中违反有关安全管理规定,发
生火灾 • 案例6:山东国金化工开车中 违反安全管理规定,发生爆炸事故 • 案例7:山东海明化工维修违反安全管理规定,发生爆炸 • 案例8:某企业由于仪表引压管堵塞,压力指示失真,操作人员判

化工企业安全生产事故案例分析汇总ppt课件

化工企业安全生产事故案例分析汇总ppt课件

发生喷料着火;2011年11月23日,7号反应釜导热油管道保
温层着火;2012年2月16日,2号反应釜内着火等三Байду номын сангаас异常情
编辑版pppt
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二、事故原因分析
苯胺生产分两部分:硝基苯加氢气还原,粗苯胺精制及苯胺水回收 处理。苯胺生产装置中的氢气柜、氢压机、硝基苯气化器、流化床 反应器、氢气换热器等均处于正压操作。
造成此次爆炸事故的直接原因是,硝基苯精制岗位操作人员违反操
作规程,在停止粗硝基苯进料后,未关闭预热器蒸气阀门,导致预
场景A
状况:叉车正 装载着货物在 通道上前进行 驶,步行者想 从通道旁出来。
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场景B
状况:1、叉车堆着货物欲进行搬运; 2、作业人员在货物后面正在商量。
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第二章 重大典型事故案例
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一、违反操作规程事故案例: 吉林双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸
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2.未通知相关人员在正式作业前有临时作业, 此属管理上的问题。
事故对策
1.装载货物导致不能确认前方视野时应倒退 行驶。
2.不得不在视野被遮挡的情况下行驶时,应 安排引导员等,建立万全的监视体制。
3.即使是临时作业,也应制定作业计划,并 将作业内容详细通知相关人员。
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事故举例五: 在升起的托盘上作业,坠落 事故状况: 受害人当时站在升到2m高的托盘货物上作业,在打算去拿堆在上面 的货物时,脚下的货物翻落,受害人随之坠落、死亡。
•影响:该事故共造成29人死亡、46人受伤
(一)事故发生经过 一车间共有8台反应釜,自北向南单排布置,依次为1至8号。 事发当日,1至5号反应釜投用,6至8号反应釜停用。

化工行业安全事故案例分析报告(PPT 68页)

化工行业安全事故案例分析报告(PPT 68页)
沈阳化工厂爆炸 沈阳化工厂爆炸 广西一冶炼厂:烟化炉爆炸1死6伤
新都化工厂树脂罐爆炸 两疏通管道工人1死1伤
南京六合区一化工厂设备爆炸 引发大火
五月: 四川金象化工厂车间发生爆炸
山东东营化工厂爆炸大火 浓烟遮日
龙岩市万安镇1600℃硅水爆炸 瞬间被炸飞 双鸭山建龙Fra bibliotek工硫铵车间爆炸
六月:南通醋酸化工厂发生爆炸4人中毒 襄樊一化工厂发生爆炸 电线起火 七月:洛染化工爆炸
【吸取教训】
4、加强转动设备的管理工作,做好重点设 备的特护包机、运行管理、检维修维护保 养管理、设备的动静密封、润滑管理、冷 却水及各种设备附件完好状况及设计是否 存在缺陷;
【吸取教训】
5、要加强对高温、易燃易爆介质设备和管 道、相邻设备和管道保温的检查维护工作, 避免高温部件直接裸露。
【吸取教训】
4、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》(国家安全监管总局令第 8令
5、《国家安全监管总局关于危险化学品建设项目安全许可和试生产(使 用)方案备案工作的意见》(安监总危化〔2007〕121号)等法
6、山东省早在2005年颁发了《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理 办法》(第117号)和 2006年制定了《山东省井工开采非煤矿山、烟 花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定办法 (试行) 》(鲁安监发〔2006〕84号)
六、组织制度不落实 由于企业领导干部对安全生产认识不足,安全组织上未落到实处,导致 事故发生频率增高。其主要表现:a、安全网络未健立;b、安全机构未 设立或运转未设立或运转不灵;c、各部门、各类人员安全责任制未落 实;d、生产操作岗位安全规程不完善。
生产工艺过程存在的不安全因素引发的事故
案例

石化行业典型事故案例分析. 共87页

石化行业典型事故案例分析. 共87页
从23日9时52分到12时58分,近3个小时的时间里, 向分馏塔装入了397.5立的物料,装到了41.8米高(塔 高50米),再加上重沸炉升温速度快,导致塔顶安全 阀起跳。油气顺14吋的放空管流到放空罐。
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院
由于喷出的油气量比较大,油气从放空罐顶部的放 空管喷出(放空管直接排大气,高度34.4米左右), 大量汽油流向罐周围并迅速气化。在第一次小的爆炸 后,在13:20发生大爆炸。由于放空罐附近的临时活 动房(为另一套检修装置服务)内仍有很多人,在油 气大量喷出并迅速气化的情况下也没有组织疏散,导 致事故伤亡人数大大增加。
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院
在改造前,应先进行必要的风险评估,以确保基 本工艺和整体设计没有被改变或破坏。该厂没有工艺 变更管理制度,工艺变更未进行风险评估,未制定详 细的施工方案,这是导致事故发生的关键因素。
根据调查,事故发生前,公司内有一位总工程师离 职,职务空缺后并没有人员接替这一职位。在移除5 号氧化反应槽后进行4号、6号氧化反应槽暂时性连接 工程时,这一职位空缺情况已经影响了工艺动改。
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院
2、英国Nypro公司己内酰胺生产装置爆炸事故
1974年6月1日 ,英国傅立克斯镇的Nypro公司己内酰胺生 产装置,进行临时性管线改动,氧化反应槽出口部分的法兰原 应配装直径72 0mm管线,却以直径510mm管线代替,两个 月后管道破裂,泄漏了50吨环己烷,发生爆炸,炸死28人, 整个工厂被炸毁。
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断开的管线
断开的焊口
断开口焊接缺陷
3.山东石大科技石化有限公司“7·16”着火爆炸事故
2015年7月16日7时39分,山东石大科技石化有限公司(以 下简称“石大科技公司”)液化烃球罐在倒罐作业时发生泄漏 着火,引起爆炸,在事故救援过程中造成2名消防队员受轻伤, 直接经济损失2812万元。
石大科技公司位于日照市岚山区虎山镇西潘村北侧沿海路西 侧,成立于2009年12月18日,为中国石油大学(华东)的校办 企业,是山东石大科技集团公司收购日照源丰沥青化工有限公 司51%的股权之后发起成立的。主要产品有:汽油、柴油、液 化石油气、液化气、石油焦、道路沥青、石脑油、燃料油、硫 磺、MTBE、苯、甲苯、丙烯、丙烷等。
7月16日7时37分38秒,连接6#罐底脱水线的排水消防水带 发生液化石油气泄漏,消防水带在地面上浮起,且越来越高; 7时38分24秒,消防水带呈“甩龙”状剧烈舞动;7时39分20 秒,发生爆燃;9时16分,6#罐和相邻的8#罐底部区域发生爆 炸;9时27分15秒,8#罐发生罐体撕裂并爆炸;9时37分56秒, 6#罐发生爆炸飞出,现场形成蘑菇云爆炸,并导致2#罐和4# 罐倒塌,2#罐和7#罐着火,多罐及罐区上下管线、管廊支架 等设备设施不同程度损坏。第一次爆炸发生后,救援指挥部组 织人员撤离到安全区域,并制定维持稳定燃烧的救援方案。7 月17日7点24分左右,现场救援人员关闭最后一处着火点7#罐 顶部磁翻板液面计的母管阀门后,罐区明火全部熄燃。
2.管理原因。 1.企业主要负责人重效益、轻安全,工程建设期间,工程建 设、设备设施采用最低价中标方式招标,质量较差,埋下潜在 致灾隐患多,有“豆腐渣”工程之嫌。 2.节假日开工安全风险大,管控不到位。 3.企业管理机制不顺畅,员工不稳定。 4.企业装置规划布局不科学、不合理,加热炉、罐区距离太 近,没有考虑相互间安全风险。 5.地方政府重发展、轻安全,对企业监管不到位。(视频)
典型事故案例分析
2015.12
目录
一、安全生产形势
二、典型事故案例分析
• 1.湖北省宜昌枝江市富升化工有限公司“2·19”燃爆 事故
• 2.福建腾龙芳烃(漳州)有限公司“4·6”爆炸着火事 故
• 3.山东石大科技石化有限公司“7·16”着火爆炸事故 • 4.山东滨源化学有限公司“8·31”重大爆炸事故 • 5.河北克尔化工有限公司“2·28”重大爆炸事故
(一二甲苯装置在停产检修 后开车时,加热炉区域发生爆炸着火,同时导致该装置西侧约 60米外中间罐区的607号、608号2个重石脑油储罐和610号轻 重整液储罐先后着火(4个储罐容积均为10000m3,存量分别 6622吨、2000吨、4000吨)。
公安消防部门调动消防车辆269部、消防官兵1169名,全 力以赴组织灭火。4月7日16时40分,明火第一次被扑灭。
2.福建腾龙芳烃(漳州)有限公司“4·6”爆炸着火事故
腾龙芳烃公司位于福建省漳州市漳浦县古雷经济开发区,台资 企业,年产对二甲苯80万吨,2013年5月22日开始试生产,同 年7月30日,发生加氢裂化装置爆燃事故,福建省安监局责令停 产整顿;2014年11月10日恢复试生产,期限至2015年11月9日。
爆 炸 现 场 受
损 严 重
(一)事故经过
石大科技公司申请山东省特检院日照分院对液化烃球罐区12 个球罐进行压力容器定期检验,事故发生前已完成7#罐和9#罐 之外的其它10个球罐检验。为对7#罐进行检测,采取经7#球罐 底部注水线向罐内注水加压,同时满罐存水的6#罐通过罐底脱 水线连接临时消防水带向罐区排水井排水,7#罐内液化石油气 通过罐顶低压瓦斯放空线导入6#罐的方法,将7#罐内的液化石 油气倒入6#罐。倒罐作业前,311罐区在用球罐安全阀的前后手 阀、球罐根部阀处于关闭状态,低压液化气排火炬总管加盲板隔 断。倒罐作业过程中,当班人员每小时进行巡检,最后一次巡检 时间为16日上午7时27分。倒罐作业的同时,两名外来施工女工 在7#罐的脚手架上从事刷清漆剂作业。
由于厂区没有仪表风,气动阀临时改为手动操作并关闭了 6#罐的根部手阀,事故发生后储罐周边火势较大,不能进入 现场打开根部手阀、紧急切断阀和注水线气动阀,无法通过 向6#罐注水的方式阻止液化石油气继续排出;罐顶安全阀前 后手动阀关闭,瓦斯放空线总管在液化烃罐区界区处加盲板 隔离,无法通过火炬系统对液化石油气进行安全泄放。重要 安全防范措施无法正常使用,是导致本次事故后果扩大的主 要原因。
• 附:2014年12月份重特大事故简况
• 未发生特别重大事故;发生重大事故5起、61人。分别是: • 1.广东省河源市境内“12·13”道路交通事故,造成12人死亡。 • 2.黑龙江省鸡西市鸡东县兴运煤矿“12·14”瓦斯爆炸事故,
造成10人死亡。 • 3.河南省新乡市长垣县皇冠KTV“12·15”火灾事故,造成11
(2012) • 6.山东博兴诚力供气公司“10.8”重大爆炸事故

一、安全生产形势
今年以来,危化品行业领域安全生产虽然取得积极 进展,但面临安全生产形势依然非常严峻。化工、危化 品较大事故多发的势头还没有得到有效的遏制。1-10月 份,发生化工和危险化学品事故83起,死亡141人,同比 减少17起、8人,分别下降17.0%和5.4%。其中较大事故 13起,死亡54人,同比减少3起、2人,分别下降18.8% 和3.6%。但是,发生重大事故2起,死亡13人,同比增 加2起、13人(其中1起经济损失构成重大事故)。反映 出危化品领域安全生产基础依然薄弱,企业安全生产主 体责任不落实和政府安全监管不到位的情况还普遍存在。
此次救援过程中,国家安全生产应急救援指挥中心协调了 国家危化品应急救援惠州基地72米高喷消防车及大功率泡沫 消防车赶赴现场,协助灭火,发挥了很大作用。
事故后装置
事故后中间罐区
(二)事故原因。
1.直接原因。 开车过程中因操作波动较大导致二甲苯塔底至邻二甲苯塔的 排料管线(DN200mm)产生液击现象,该管线一有焊接缺陷 的焊口断开,物料(约300℃)呈雾状喷出(1分钟内约10吨 ),形成的爆炸性混合气体通过空气鼓风机进入加热炉烟道后 遇高温爆炸,并回火引爆加热炉周边空间区域,爆炸冲击波撕 裂西侧中间罐区储罐,罐内物料被引燃。
11月30日,国家安全生产监督管理总局发布消息,去年12月份, 全国共发生5起重大事故,造成61人死亡,涉及煤矿、道路交通、 建筑施工、生产经营性火灾、工贸等多个行业领域,是重大事故 多发时期,要求各地区、各单位切实做好岁末年初安全生产工作。
国家安全生产监督管理总局提出,各地区、各单位要认真贯彻 落实总局关于加强岁末年初安全生产工作的各项部署,深刻汲取 事故教训,始终保持忧患意识和清醒头脑,严格落实安全责任和 措施,统筹抓好矿山、交通运输、消防、危险化学品、烟花爆竹、 燃气和供暖用电、建筑施工等重点行业领域的安全监管,深化安 全隐患排查治理,扎实开展全国安全生产大检查“回头看”和 “打非治违”专项行动,坚决防范遏制重特大事故发生。
人死亡。 • 4.北京市海淀区清华附中一在建工地“12·29”坍塌事故,造
成10人死亡。 • 5.广东省佛山市顺德区新富华机械厂“12·31”爆炸事故,造
成18人死亡。
• 二、典型事故案例分析
1.湖北省宜昌枝江市富升化工有限公司“2·19”燃爆事故
2015年2月19日8时22分,位于湖北省枝江经济开发区姚 家港化工园的宜昌富升化工有限公司硝基复合肥建设项目在 试生产过程中发生燃爆事故,造成5人死亡,2人受伤,直接 经济损失469.28万元。
7时40分,林朝云在中控室发现2#混合槽温度偏高 (190℃~200℃),在通知张进安排人员给2#混合槽加水 降温的同时,赶往2#混合槽,看到曹小贵正在给2#混合槽加 水,并在操作室观察到温度已降至100℃左右,安排曹小贵 关闭加水阀后离开,下塔去参加公司的调度会。在车间门口 遇到工艺员梁勇,告之2#混合槽温度偏高已作加水处理,让 他上塔按新配方组织试生产,随后离开。其间,前来上班的 一班人员与三班人员相继完成交接班。
与林朝云分别后,梁勇来到中控室,发现1#混合槽温度偏高、 2#混合槽温度偏低。于是安排关闭1#混合槽加热蒸汽阀、加大 粉料投入量。约5分钟后,1#混合槽温度不仅未降,反而还在上 升,赶紧到96米层分气包处将1#混合槽蒸汽进气阀关死。回到 操作室时电脑显示1#混合槽液位已达31%(正常工作液位为 30%),2#混合槽液位也达7%(正常工作液位12%)且还在继 续上涨,即准备进行造粒。喊声“换造粒机去”,就带领造粒副 操覃功和、李超、李家云来到造粒机处。用电动葫芦将造粒机提 起后,发现喷头还在旋转,于是到操作室要张小波关闭造粒机电 源。当其返回正准备更换造粒机时,张小波对梁勇喊道:1#混 合槽液位上涨很快。与此同时,梁勇发现有料浆沿着墙壁流下, 并伴有黑烟。梁勇喊快跑,并跑向楼梯处,随后听到一声闷响, 发生燃爆。
(二)事故原因
(1)直接原因。 由于北塔1#混合槽物料温度长达1小时19分钟高于工艺规程 控制上限175℃,7时9分至8时9分,实际温度介于185℃200℃之间运行,且物料停留时间过长,导致物料中硝酸铵受热 分解,温度持续上涨,8时22分瞬间最高温度达629.95℃,期 间1#和2#混合槽相继冒槽,料浆流至100.5米层和96米层平台, 发生高温分解燃爆。
宜昌富升化工有限公司成立于2007年7月20日,从事复合 肥生产。公司下设一个部门(生产办公室)、四个车间(氯 基复合肥、硝基复合肥、硝酸铵和电仪),生产办公室负责 公司生产、设备、安全、综合事务职能管理。硝基复合肥车 间负责2条高塔硝基复合肥生产线的管理。
(一)事故经过。
2月19日6时30分,三班班长张进按照程序,安排北塔更换 配方的试生产工作。6时31分,停止向熔融器加返料。6时40 分,停止向熔融器输送硝酸铵溶液,走空熔融器。7时16分, 启动硝酸铵输送泵,开始向熔融器内加硝酸铵溶液。7时20分 许,造粒主操曹小贵在操作室发现1#混合槽温度达到201℃, 但随着硝酸铵溶液的进入,温度缓慢下降,就未将这一情况向 班长张进报告。当1#混合槽的料浆达到工作液位时,张进通知 曹小贵向1#混合槽加入硫酸钾和氯化钾配比后的混合粉料。
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