继电保护案例分析
继电保护故障案例分析
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四、接线错误
接线错误导致的保护拒动
五、抗干扰性能差
系统内的抗干扰能力案例
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六、误碰和误操作的问题
1、带电拔插件导致装置损坏 2、短路造成板子烧坏
七、工作电源的问题
1、逆变稳压电源 2、电池浮充供电的直流电源 3、UPS供电的电源 4、直流熔丝的配置问题
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分析:调度下达整定值有误,未考虑 LFP942A保护采用相电流差方式。
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案例13:某110kV变电站,10kV分段开关 爆炸,二次回路短路,直流电源降低,主 变保护无法出口,上一级110kV线路保护 跳闸,本站110kV进线备自投动作,合闸 于故障后本站主变低后备保护动作跳开 10kV总路开关。
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案例3:某35kV变电站,10kV馈线三相短 路故障,馈线保护动作,断路器拒动,主 变低后备动作出口,10kV一段母线失压。
分析:断路器低压分闸不合格。 规程要求,断路器最低分合闸电压应为
30%-65%直流电压。
可编辑pkV电容器故障 跳闸后,运行人员在处理过程中造成10kV 母线三相短路故障,10kV总路断路器拒动, 主变低后备、高后备保护均动作出口, 110kV二母、35kV二母、10kV二母失压。
分析:主变空载合闸励磁涌流令线路保 护误动作。退出线路保护后再恢复送主 变,一切正常。
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案例8:某110kV终端变电站,采用110kV 进线备自投方式,在主供电源失电备自投 动作过程中,备自投联跳主供线路,却未 能合备用线路,造成全站失压。
分析:开关合后/合位开入接点用错,致使主 供线路跳闸后因位置返回造成备自投放电闭锁。
继电保护故障案例分析
继电保护故障案例分析【摘要】在国家基础能源建设中,电力对于国民经济的发展起到了至关重要的作用。
随着人民生活水平的逐年提高,对于电力系统的运行也提出了高要求。
电力系统不断地扩容,是电网的结构设计日益繁琐,随之而来的是系统不断出现故障,严重地妨碍了电力系统的正常运营。
继电保护装置对于电力系统具有保护功能,主要体现在电力系统运行方式发生改变的时候,其会实时地将保护的性能以及定值有所改变,以维持机电保护系统的处在良性的运行状态。
本论文以案例解析的方式,对于继电保护的故障进行分析。
【关键词】继电保护;故障分析;故障智能信息系统电力系统的运行状况直接关乎到民生。
在一些不可抗拒的各种干扰因素的影响下,系统在运行的过程中,就容易在干扰的作用下而发生故障。
为了避免出现重大的事故而影响到电力系统的正常运行,就需要对电力系统的继电保护装置进行维护,以降低设备损坏率。
电力系统运行只有建立在安全性和高质量性的基础之上,才可以实现其良好的经济性。
然而在实际运营中,对于继电保护故障问题,具有针对性地处理。
本论文从实例的角度对于继电保护故障进行分析并提出有效策略。
一、电缆断面裸露所引起的继电保护故障(一)继电保护故障案例在重庆发生了一次继电保护故障。
某供电分公司架设的是220千伏电网,一名变电所的值班员在对变压器保护屏后面的地面进行清理的时候,由于拖布碰到了电缆的断面,随之出现了报警。
经过检查之后,才发现是直流接地信号继电器掉牌了。
一次设备并没有出现异常现象,当故障信息被传送到调度中心之后,按照调度中心的指令将220千伏的该线路断路器拉开,将旁路断路器合上之后,线路开始正常共组。
(二)分析故障发生的原因分析事故发生的原因,按照扩建工程的设计要求,主变压器要实现接地保护功能,那么就应该是旁断路器出现跳动。
从旁路综合重合闸屏到主变电器屏以及接线带,回路“R33”两芯也已经接线通电,两者之间需要采用零序保护,直接接入到2段时间继电器的互动触电位置。
继电保护作业典型案例
继电保护作业典型案例【案例1】××地区供电局保护人员试验返送电造成人员触电死亡专业:继电保护事故类型:人身触电1997年3月13日,XX公司110kVXX变电站进行10kV开关及电容器设备春检予试。
上午11时25分,办理了10kV电容器间设备清扫、刷漆工作票的许可手续之后,工作负责人宁X X 安排杨X X 在电容器棚内对电抗器、电容器、放电PT 支柱瓶等进行清扫及刷漆工作。
此后,工作票签发人贾X X 又安排进行电容器及其设备保护试验工作。
保护负责人李XX、成员王XX、王XX三人在电容器开关柜上做完过流、速断、差流保护试验后,王X X 重新接好做过电压保护试验的接线,把试验接在A611、C611端子上,未打开放电PT的二次电缆线。
约12时5分左右,当王X X给上试验电源时、刷漆工崔X X触电,瘫倒电抗器和放电PT中间。
后送医院经抢救无效死亡。
暴露问题:1、保护人员进行电容器电压继电器校验时违反了《国家电网公司电力安全工作规程》第10.15条关于“电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次刀闸”的规定,没有断开通往电容器放电PT的二次回路就通电试验,造成二次侧向一次侧反充电,致使人身触电死亡是这次事故的主要原因。
2、电容器设备清扫、刷漆工作在工作票上,对PT二次侧可能返送电的问题,未采取明显断开点的措施,致使设备停电的技术措施不完善,也是事故发生的重要原因之一。
3、保护工作负责人责任人责任心不强,监护不认真,致使保护工作人员在工作过程中错误的试验做法未得到及时纠正,也是原因之一。
防范措施:1、在PT二次回路加装联锁接点,母线刀闸拉开后,PT二次回路要断开。
2、多班组作业时,工作总负责人要协调好各专业人员的工作,密切配合。
3、现场作业中各类人员要各负责任,认真做好各自范围的工作,相互之间要互相监督和提醒,及时纠正违章行为。
浅谈继电保护误动故障案例分析与处理
浅谈继电保护误动故障案例分析与处理继电保护作为电力系统的重要组成部分,其误动故障的发生对于电力系统的安全稳定运行将产生不良影响。
因此,继电保护误动故障的案例分析与处理是电力系统中一个重要的研究领域。
本文将就继电保护误动故障的产生原因及其案例分析和处理方案进行详细的讨论和探讨。
一、继电保护误动故障的产生原因1. 设备操作不当:由于忽略设备操作原则、未按要求操作等原因,导致继电保护误动故障。
2. 设备参数不准确:由于设备参数设定不准确,导致继电保护误动故障。
3. 电力系统工作状态变化:由于电力系统在运行过程中,电压、电流、频率等参数的突变,可能导致继电保护在误判时误动。
4. 外界干扰:外界干扰信号可能具有高频成分,极易使继电保护内部振荡,引起误动故障。
二、误动故障案例分析1. 案例一某电厂在2015年7月发生事故,系由于过电压引起的母线保护误动导致。
该电厂管网采用220kV/110kV双重电压等级,母线保护采用SP84智能电流互感器(智能继电器),SP15保护定值参数设置合理。
但在操作人员检修期间,由于未按要求对智能电流互感器参数进行检查,导致电流比例系数错误设定,引起母线保护误动,造成电厂停产5小时。
2. 案例二某地电网在2016年发生了由GT12温差仪取得的信号误入继电保护所引起变压器差动保护误动事故。
该电网供电系统运行正常,保护参数设定合理,而在突发情况下发生了一系列振动,由温差仪所采集到的信号干扰导致继电保护内部振动,进而误动。
导致该电网一台变压器因误动而被迫停产,造成经济损失。
三、误动故障处理方案1. 对于设备操作不当引起的误动故障,应当设置强制性的操作规程,严格要求人工挂牌操作;2. 针对评估测量越界或设备参数不准确引起的误动,应当严格检查设备工作参数,确保设备参数设置正确;3. 针对电力系统工作状态变化引起的误动,应当建立恰当的监测控制系统,确保系统运行稳定;4. 针对外界干扰引起的误动,应当加强对系统的抗干扰措施,采取有效的屏蔽干扰信号的方法,保证系统稳定。
电力系统继电保护典型故障分析案例
电力系统继电保护典型故障分析案例线路保护实例一:单相故障跳三相某220kV线路发生A相单相接地故障,第一套主保护(CKJ-2)发出A相跳闸令,第二套主保护(WXB—101)发出三跳相跳闸令。
原因分析:由于两面保护屏的重合闸工作方式选择开关把手不一致造成。
保护是否选相跳闸,与重合闸工作方式有关。
当重合闸方式选择为单重和综重时,单相故障跳开单相,而当重合闸方式选择为三重和停用时,任何故障都跳开三相两套保护时一般只投入一套重合闸。
另一套保护屏的重合闸出口压板应在断开位置.由于另一套保护的中重合闸方式选择放在停用位置,致使该保护发出三跳命令.线路保护实例二:未接入外部故障停信开关量某变电所母线PT爆炸,CT与开关之间发生三相短路,电厂侧高频保护拒动。
由后备保护距离II段跳闸.故障发生后,由于对高频保护来说,认为是外部故障,变电所侧高频保护一直处于发信状态。
将电厂侧高频保护闭锁.变电所侧认为母线故障,母差保护动作.事故后检查发现,高频保护没有接入母差停信和断路器位置停信。
微机保护的停信接口:1、本侧正方向元件动作保护停信。
2、其它保护动作停信(一般接母差保护的出口)。
3、断路器跳闸位置停信。
线路保护实例三微机保护没有经过方向元件控制而误动出口。
问题:整定中,方向元件没有投入。
硬压板,软压板(由控制字整定)1、二者之间具有逻辑“与”的关系。
缺一不可。
2、硬压板:保护屏上的实际压板。
3、软压板:在软件中通过定值单中的控制字的某位为1或0控制保护功能的投退。
线路保护实例四:1993年11月19日,葛双II回发生A相单相接地故障,线路两侧主保护60ms动作跳开A相。
葛厂侧过电压保护(1。
4U N/0。
3S)于420ms动作跳开三相,重合闸被闭锁。
联切葛厂两台机投水阻600MW,切鄂东负荷200MW.事故原因分析1、PT接线图2、接线的问题:(1)PT三点接地,违反《反措要点》,PT二次侧中性线只允许一点接地。
(2)开口三角的N与两星形中性线相连,违反《反措要点》,PT二次回路与三次回路独立。
继电保护事故案例动作分析刘家乐
继电保护事故案例动作分析刘家乐发布时间:2021-10-25T05:53:20.829Z 来源:《中国科技人才》2021年第20期作者:刘家乐[导读] 继电保护在保障电力系统可靠运行发挥着及其重要的作用,事故的准确快速的切除,有效保证了电力系统大安全稳定,误动和拒动都将导致事故扩大,造成严重后果。
太原理工大学现代科技学院摘要:继电保护在保障电力系统可靠运行发挥着及其重要的作用,事故的准确快速的切除,有效保证了电力系统大安全稳定,误动和拒动都将导致事故扩大,造成严重后果。
本文列举几个范例,对范例进行分析研究,提出可靠解决方案。
关键字:继电保护;电力系统;事故1.案例一1.1故障前运行方式110kV A站1、2号主变110kV、35kV侧并列运行,10kV侧分列运行。
110kVBA线(B侧183、A侧143)开关运行,供全站负荷。
全站监控采用北京四方立德的设备,主变保护差动LSD311,高后备LDS321A、中/低后备LDS321B、35kV及10kV间隔保护为LDS216装置。
1.2故障简述1.2.1 220kVB站2020年06月18日7时37分25秒,220kVB站110kVBA线183开关线路保护3005ms接地距离Ⅲ段出口,4079ms重合闸出口,4192ms距离后加速永跳出口。
1.2.2 110kV A站(1)10kV1号电容器544开关速断保护动作跳闸,柜故障发生爆炸,保护装置损坏。
(2)10kVCD线543保护发“过流Ⅰ段动作”,现场检查装置电源失电,开关在合位。
(3)35kV分段340保护“过流Ⅰ段动作”“过流Ⅱ段动作”,开关跳闸。
(4)1、2号主变低压侧10kV后备保护未动作。
1.3故障及保护动作情况分析1.3.1 220kVB站保护动作报告:对照录波图,可以看出在故障发生时,明显表现为三相短路故障特征,保护装置显示为接地距离动作,与国电南自厂家联系,答复为本保护装置为PSL-621D型,版本为V4.6,经过省公司认证,测量电压U<(1+K)IZzd时,接地距离保护就动作,不判3I0、3U0是否突变(接地距离I、II段需要判3I0、3U0突变),故障选相为随机选相。
继电保护案例分析
继电保护案例分析摘要:随着电力系统的飞速发展,继电保护的技术及应用都得到长足的发展。
本文结合电力生产实际,分析了两起继电保护工作中的实际案例,对相关技术问题进行了总结和探讨,并凸显了继电保护工作的方式和思路,希望对从事继电保护工作的人员有所启示。
关键词:继电保护案例分析继电保护工作是电力系统工作的重中之重,是提高电网安全稳定运行水平、防止重大事故发生的关键环节,它要求继电保护装置具有良好的可靠性和较好的稳定性,但在电力系统运行过程中,不可避免会出现一些影响正常运行的缺陷,也会出现一些有别于常规的新情况新问题,这就对继电保护工作人员提出了更高的要求,必须结合实际进行分析处理,确保继电保护装置安全稳定运行。
本文将选取笔者工作中的两起典型案例进行分析,希望对现场继保技术人员和运行人员有一定的参考作用。
1、为满足备自投装置要求改造110kV电压并列回路我公司110kV高资变电站采用两线带两变,内桥接线的主接线方式,为了提高供电可靠性,配置了进线备用电源自动投切装置,考虑到备自投装置的接线要求和简化一次电气元件的配置的目的,主接线采用只配置进线三相PT,没有母线PT的接线方式,并配置了电压并列装置,母线电压由进线电压经过重动回路生成。
该变电站采用的是烟台东方电子DF3000系列变电站综合自动化系统,备用电源自动投切装置为DF3382,110kV电压并列装置为DF3384。
在变电所基建调试过程中,我们发现110kV电压并列回路的设计与备自投装置的要求冲突,我们做了认真的分析和试验,对原电压并列回路作了一些改动。
1.1 第一种改动方案对于DF3382备自投装置,无论是进行备投还是桥备投,该装置投入运行的前提条件均要两个进线PT必须处于运行位置,即7015、7025处于合位。
而对于DF3384电压并列装置,其并列回路由700、7001、7002、7015、7025的接点控制(7015、7025的常闭接点并联后串入并列回路中),电压回路要实现并列,7015、7025两者当中必须要有一个处于分位(这样是防止两只电压互感器一次并联时二次再并列)。
继电保护“三误”事故案例分析及防范
3第11卷(2009年第9期)电力安全技术继电保护装置(包括安全自动装置)是保障电力设备安全和防止电力系统长时间大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。
继电保护装置一旦不能正确动作,往往会扩大事故,酿成严重后果。
继电保护装置正确动作率的高低,除了装置质量因素外,在很大程度上取决于设计、安装、调试和运行维护人员的技术水平和敬业精神。
根据统计,近几年我国220kV 及以上系统继电保护装置的不正确动作中,由于各种人为因素造成的约占50%,其中由运行人员(包括继电保护及运行值班)因素造成的占到30%以上。
继电保护“三误”是指误碰、误接线、误整定。
现分析几例由“三误”导致的保护误动事故,探究“三误”发生的原因及有效的防范措施。
1事故简述2005-04-23,某330kV 变电站330kV 线路2停电,保护定检。
该变电站一次系统主接线如图1所示。
继电保护人员进行3320电流互感器(CT )升流试验时,在短接3320C T 用于主变差动保护的二次绕组瞬间,1号主变差动保护动作,出口跳闸。
图1某330k V 变电站一次系统主接线故障前电网运行方式为:330kV 第1串成串运行;33V 第串33断路器带号主变运行,33,33断路器停运检修;33V 第串成串运行。
高雯,刘平香(固原供电局,宁夏固原756000)继电保护“三误”事故案例分析及防范2原因分析该变电站采用3/2接线方式,3320CT 第4绕组与3321CT 第2绕组均接入主变差动保护,这2个绕组在3321CT 端子箱合流后接入1号主变保护屏。
继电保护人员为了防止在3320C T 一次升流期间对1号主变保护运行造成影响,需在3320C T 端子箱内将用于1号主变差动保护的[A4021],[B4021],[C4021],[N 4021]试验端子打开,并用短接线将3320C T 侧用于主变保护的二次绕组短接,以避免造成C T 二次回路开路。
3320及3321C T 二次接线见图2、图3。
继电保护故障案例分析
继电保护故障案例分析案例介绍本篇文档将介绍一起继电保护故障的案例,并对其进行详细分析。
该案例发生在某电力公司的变电站中,涉及到变压器和其继电保护装置。
案例分析背景该电力公司的变电站中有一台变压器(编号为T1),其额定容量为20MVA,额定电压为110kV/10kV。
为了保证变压器的运行安全和稳定,配备了一套继电保护装置(包括过流保护和差动保护等某些方案)。
问题描述在某一天,变电站设备检修结束后进行试运行。
当试运行到T1时,出现了一个问题:变压器的差动保护装置动作,导致该变压器停运。
经检查发现,该变压器绝缘性能良好,且差动保护装置没有故障报警信息。
随后,工程技术人员对该故障进行了全面分析,并整理出具体分析如下。
故障分析•第一步,查看稳定装置的相序连接。
稳态三相电流值分别为31.33A、31.12A和-62.45A,三相电压为110.3kV、-237.4V和127.59V。
从电流相序可以看出,稳态合流装置正常。
•第二步,分析相序跳变时的电流、电压变化情况,若电流、电压变化无明显跳跃,则差动保护装置分别正常。
通过现场实验,发现差动保护装置分别正常。
•第三步,分析差动保护配合出现故障的时间。
根据现场测量数据和事件记录,发现故障不是因为差动保护出现故障。
•第四步,分析直流盘跳闸记录。
直流盘动作时,交流端谐波变化较大,交流端形成慢速残余电流,直流盘动作的原因是距离保护。
•第五步,分析距离保护动作的原因。
通过现场实验和测量,发现距离保护动作的原因是在150米导线周围有一处悬空的小钢棒,可能是放在杆上的工具未及时清理干净而遗留下来的,该钢棒导致了谐波泄漏电流,触发了距离保护。
结论经全面分析,该变压器与其差动保护装置无故障。
该变压器停运是由于距离保护动作所致,导致差动保护装置发生不必要的动作。
此外,该故障还提示我们要加强现场管理,保持变电设备的清洁,并加强对工器具的管理,以避免出现悬挂在电线周围的钢棒等异物对设备的影响。
电力系统继电保护典型故障分析案例
电力系统继电保护典型故障分析案例————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:电力系统继电保护典型故障分析案例 线路保护实例一:单相故障跳三相某220kV 线路发生A 相单相接地故障,第一套主保护(CKJ-2)发出A 相跳闸令,第二套主保护(WXB-101)发出三跳相跳闸令。
重合闸出口停用三相综合单相停用三相综合单相原因分析:由于两面保护屏的重合闸工作方式选择开关把手不一致造成。
保护是否选相跳闸,与重合闸工作方式有关。
当重合闸方式选择为单重和综重时,单相故障跳开单相,而当重合闸方式选择为三重和停用时,任何故障都跳开三相两套保护时一般只投入一套重合闸。
另一套保护屏的重合闸出口压板应在断开位置。
由于另一套保护的中重合闸方式选择放在停用位置,致使该保护发出三跳命令。
线路保护实例二:未接入外部故障停信开关量某变电所母线PT 爆炸,CT 与开关之间发生三相短路,电厂侧高频保护拒动。
由后备保护距离II 段跳闸。
电厂系统变电所F (3)母差高频保护母差故障发生后,由于对高频保护来说,认为是外部故障,变电所侧高频保护一直处于发信状态。
将电厂侧高频保护闭锁。
变电所侧认为母线故障,母差保护动作。
事故后检查发现,高频保护没有接入母差停信和断路器位置停信。
微机保护的停信接口:1、本侧正方向元件动作保护停信。
2、其它保护动作停信(一般接母差保护的出口)。
3、断路器跳闸位置停信。
线路保护实例三微机保护没有经过方向元件控制而误动出口。
问题:整定中,方向元件没有投入。
硬压板,软压板(由控制字整定)1、二者之间具有逻辑“与”的关系。
缺一不可。
2、硬压板:保护屏上的实际压板。
3、软压板:在软件中通过定值单中的控制字的某位为1或0控制保护功能的投退。
线路保护实例四:1993年11月19日,葛双II回发生A相单相接地故障,线路两侧主保护60ms动作跳开A相。
电力系统继电保护典型故障分析
电力系统继电保护典型故障分析1. 引言1.1 电力系统继电保护典型故障分析电力系统继电保护是保障电力系统安全运行的重要组成部分,其作用在于对系统发生的故障进行快速、准确地判断,并采取相应的措施保护系统的设备和人员安全。
典型故障分析是对不同类型的故障进行深入研究和分析,为提高继电保护系统的可靠性和性能提供重要依据。
在电力系统中,继电保护扮演着识别故障、保障设备安全、稳定系统运行的重要角色。
只有加强对典型故障案例的分析,才能更好地掌握继电保护的工作原理和运行机制,提高系统的抗干扰能力和准确性。
本文将通过分析继电保护的基本概念、常见的继电保护装置以及典型的故障案例,探讨电力系统继电保护典型故障分析的重要性和未来发展趋势。
通过对故障案例的深入研究,我们可以不断总结经验教训,提高继电保护系统的可靠性和稳定性,确保电力系统运行的安全和可靠。
2. 正文2.1 继电保护概述继电保护是电力系统中重要的安全保护装置,其作用是在系统发生故障时及时采取措施,将受故障影响的部分与系统隔离,保护系统设备不受到进一步损坏。
继电保护的设计原则是在保证系统正常运行的前提下,对系统进行全面监测和保护,确保系统设备的安全运行。
继电保护系统通常由传感器、信号处理器、逻辑单元和执行单元组成。
传感器负责感知系统的状态信息,信号处理器对传感器采集的数据进行处理,逻辑单元进行逻辑判断,确定故障类型和位置,并通过执行单元采取相应的措施进行保护动作。
继电保护系统按照功能可以分为过电压保护、过流保护、差动保护等多种类型。
过电压保护主要用于保护系统设备不受过电压损害,过流保护用于检测系统中的过电流故障,差动保护用于保护系统设备的短路故障。
继电保护系统是电力系统中必不可少的部分,它的性能直接影响到系统的可靠性和安全性。
对继电保护系统的设计、调试和运行都需要高度重视,以确保系统设备和人员的安全。
在电力系统继电保护典型故障分析中,继电保护概述是基础,只有深入了解继电保护系统的原理和功能,才能更好地分析和解决系统中的故障问题。
分析继电保护各类故障及故障案例
继电保护装置是电力系统密不可分的一部分,是保障电力设备安全和防止、限制电力系统大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。
实践证明,继电保护一旦发生不正确动作,往往会扩大事故,酿成严重后果。
一、继电保护事故的类型:继电保护各类故障分析及故障举例1.定值的问题1)整定计算的错误由于电力系统的参数或元器件的参数的标称值与实际值有出入,有时两者的差别比较大,则以标称值算出的定值较不准确。
2)设备整定的错误人为的误整定有看错数据值、看错位置等现象发生过。
其原因主要是工作不仔细,检查手段落后等,才会造成事故的发生。
因此,在现场继电保护的整定必须认真操作、仔细核对,把好通电校验定值关,才能避免错误的出现。
3)定值的自动漂移引起继电保护定值自动漂移的主要原因有几方面:①受温度的影响;②受电源的影响;③元器件老化的影响;④元件损坏的影响。
2.装置元器件的损坏1)三极管击穿导致保护出口动作2)三极管漏电流过大导致误发信号3.回路绝缘的损坏1)回路中接地易引起开关跳闸2)绝缘击穿造成的跳闸如:一套运行的发电机保护,在机箱后部跳闸插件板的背板接线相距很近,在跳闸触点出线处相距只有2mm,由于带电导体的静电作用,将灰尘吸到了接线焊点的周围,因天气潮湿两焊点之间形成导电通道,绝缘击穿,造成发电机跳闸停机事故。
3)不易检查的接地点在二次回路中,电源馈线屏里电缆接地比较常见,但此处的接地点不容易被发现。
4.接线错误1)接线错误导致保护拒动2)接线错误导致保护误动5.抗干扰性能差运行经验证明晶体管保护、集成电路保护以及微机保护的抗干扰性能与电磁型、整流型的保护相比较差。
集成电路保护的抗干扰问题最为突出,用对讲机在保护屏附近使用,可能导致一些逻辑元件误动作,甚至使出口元件动作跳闸。
在电力系统运行中,如操作干扰、冲击负荷干扰、变压器励磁涌流干扰、直流回路接地干扰、系统和设备故障干扰等非常普遍,解决这些问题必须采取抗干扰措施。
6.误碰与误操作的问题1)带电拔插件导致的保护出口动作保护装置在运行中出现问题时,若继电保护人员带电拔插件,容易使保护装置的逻辑造成混乱,造成保护装置出口动作。
变电站继电保护死区案例分析与优化措施
变电站继电保护死区案例分析与优化措施变电站继电保护死区是指由于继电保护控制装置设计的缺陷导致的无法发挥出应用的保护功能的现象。
通常来说继电保护中的配电设备包括电流互感器、电压互感器和断路器等一次设备,除此之外,还有与一次设备相互配合完成继电保护操作的二次继电器和保住装置等控制设备。
以上设备对电力系统运行中出现的超负荷、击穿短路、接地以及过电压等情况所产生的故障控制在一定范围,进而达到保护电力系统正常运行的目的。
因此,一旦變电站继电保护系统出现保护死区时,将会对电力系统的运行造成很大危害,为电力企业造成大量的经济损失。
标签:变电站继电保护;死区;优化措施电力行业作为为社会生产及人们日常生活提供能源的行业,电力系统的运行需要具备较好的稳定性,才能保证为人们生活和生产提供源源不断的电能资源。
而保证电力系统稳定运行的关键就是变电站的继电保护系统,在以往的继电保护工作中发现存在保护死区的现象,这将为电力行业的发展带来很大影响。
为此,需要在最初的继电保护设计时就进行多方面的考虑,避免由于设计不合理导致继电保护死区问题。
文中就对变电站继电保护的重要作用进行阐述,针对真实的继电保护死区案例进行分析,并且提出相应的优化措施。
1 变电站继电保护的作用变电站继电保护装置可以在电力系统运行发生异常情况时,根据异常情况采用特定的保护操作来控制影响范围,通过继电保护装置对电力系统中的电气设备实行全方位的保护,以便于确保设备以及线路的负荷和运行安全。
当电力系统中的一个元件出现故障不影响运行时,继电保护装置使用断路器对该故障元件进行切除操作,确保将故障元件与其他正常运行元件隔离开来,将故障控制在最小范围。
除此之前,还可以对运行状态进行实时监控,当发现故障隐患时发出预警指令,提醒相关的维修人员进行设备检修,及时发现问题及时处理。
2 探析继电保护死区虽然变电站继电保护装置在很大程度上提升了电力系统运行的稳定性,但是在实际保护中不难发现,现有的继电保护装置在设计上还是存在很多弊端。
继电保护误动故障案例分析与处理
继电保护误动故障案例分析与处理摘要:文章通过对一起10 kV供电线路送电不成功的原因查找,分析了三段式馈线保护在10kV供电系统中的配置情况,根据存在的问题提出了解决办法。
关键词:继电保护;误动;分析处理1 故障现象及经过漾泉蓝焰煤层气公司35 kV变电站是2012年7月才投入运行的一座新变电站,采用一台主变单母线不分段运行方式,该站共有5条10 kV出线,总负荷约为3 200 kW,馈线保护装置选用了北京清大继保电力技术有限公司的THL-302A 型数字线路保护测控装置。
2012年11月10日07:20,10 kV南二区624线路过流一段保护动作跳闸,运行人员对开关、断路器和保护装置进行检查均正常,对线路进行巡查,最终确定了故障为线路落鸟造成相间短路,故障点找到且已排除,09:02对线路试送电,试送不成功。
保护动作数据如表1,波形如图1所示。
南二区624;事件类型:保护事件;事件时间:2012/11/10-09:02:17.0562 故障原因分析10 kV南二区624线路全长15.3 km,接带22台变压器,单台最大容量315 kV A,最小80 kV A,总容量为2 480 kV A,该线路平均负荷约为650 kW,平均电流52 A。
该线路电流互感器采用两相星形接法,变比为200/5,选用的THL-302A 型线路保护装置,具有三段低电压闭锁方向过流保护,低电压闭锁方向反时限过流保护,三相一次自动重合闸、失压保护、测控及现场总线通信等功能,过流保护的低电压闭锁和方向闭锁可单独投退。
南二区624线路保护定值单如表2所示。
10 kV架空线路常见故障有单相接地、两相和三相短路等故障。
该线路所投过流I段、II段保护可以保护线路相间短路故障,绝缘监察配合系统专门配置的小电流接地选线装置可判定单相接地故障,所以南二区624回路所配保护种类基本合理,能够满足线路出现的各种故障对于继电保护的需求。
上面的分析表明继电保护配置能够满足线路故障的需求,下面对继电保护的整定计算进行检查分析:空载变压器投入送电时会出现很高的励磁涌流,其幅值可以达到变压器额定电流的6~8倍同时含有大量的非周期分量和高次谐波分量,对于线路接带的多台变压器,每台变压器的励磁涌流对于整条线路的影响会因安装位置和距离电源侧的长度有所不同,南二区线路总长15.3 km,线路中后段安装的变压器对整条线路的启动电流影响较小,根据以往的经验线路的送电冲击电流按照所有变压器额定电流的3倍计算,即:I=3×2 480/10/1.732≈429.6 A,折算到二次侧i=429.6/40≈10.7 A。
继电保护案例分析
继电保护案例分析摘要:随着电力系统的飞速发展,继电保护的技术及应用都得到长足的发展。
本文结合电力生产实际,分析了两起继电保护工作中的实际案例,对相关技术问题进行了总结和探讨,并凸显了继电保护工作的方式和思路,希望对从事继电保护工作的人员有所启示。
关键词:继电保护案例分析继电保护工作是电力系统工作的重中之重,是提高电网安全稳定运行水平、防止重大事故发生的关键环节,它要求继电保护装置具有良好的可靠性和较好的稳定性,但在电力系统运行过程中,不可避免会出现一些影响正常运行的缺陷,也会出现一些有别于常规的新情况新问题,这就对继电保护工作人员提出了更高的要求,必须结合实际进行分析处理,确保继电保护装置安全稳定运行。
本文将选取笔者工作中的两起典型案例进行分析,希望对现场继保技术人员和运行人员有一定的参考作用。
1、为满足备自投装置要求改造110kV电压并列回路我公司110kV高资变电站采用两线带两变,内桥接线的主接线方式,为了提高供电可靠性,配置了进线备用电源自动投切装置,考虑到备自投装置的接线要求和简化一次电气元件的配置的目的,主接线采用只配置进线三相PT,没有母线PT的接线方式,并配置了电压并列装置,母线电压由进线电压经过重动回路生成。
该变电站采用的是烟台东方电子DF3000系列变电站综合自动化系统,备用电源自动投切装置为DF3382,110kV电压并列装置为DF3384。
在变电所基建调试过程中,我们发现110kV电压并列回路的设计与备自投装置的要求冲突,我们做了认真的分析和试验,对原电压并列回路作了一些改动。
1.1 第一种改动方案对于DF3382备自投装置,无论是进行备投还是桥备投,该装置投入运行的前提条件均要两个进线PT必须处于运行位置,即7015、7025处于合位。
而对于DF3384电压并列装置,其并列回路由700、7001、7002、7015、7025的接点控制(7015、7025的常闭接点并联后串入并列回路中),电压回路要实现并列,7015、7025两者当中必须要有一个处于分位(这样是防止两只电压互感器一次并联时二次再并列)。
误接线或误碰导致继电保护事故案例的总结
误接线或误碰导致继电保护事故案例的总结继电保护事故是在电力系统中常见的事故之一,可以发生在输变电站、配电站或电网中。
其中,误接线和误碰是导致继电保护事故的两个主要原因之一、本文将总结一些与误接线和误碰相关的继电保护事故案例,并分析其原因和教训。
1.案例一:输变电站继电保护事故在一座输变电站中,由于误接线问题,导致站内一台主变压器无法正常工作。
根据调查结果,此事故的主要原因是出于操作人员的疏忽,对于继电保护装置的接线方式理解不清楚,误将导线接错位置。
该事故导致输变电站多台重要设备无法及时处理电力故障,给电力系统带来了严重的影响。
教训:操作人员应严格按照操作规程进行继电保护装置的接线,提高操作人员的专业水平和技能,加强安全培训和教育,提高其对继电保护装置接线方式的理解和认知。
2.案例二:配电站继电保护事故配电站一次侧故障导线发生短路,但继电保护装置未能及时动作,导致大面积停电。
经过调查,发现是由于误碰问题导致继电保护装置失效。
由于操作人员在现场施工过程中,不慎碰到继电保护装置的连接线,使得继电保护装置的接触不良,从而无法正常发挥保护作用。
教训:强化施工现场的安全意识和管理,加强对施工人员的培训和教育,提醒施工人员注意继电保护装置的位置和连接线,避免误碰导致装置故障。
此外,可以采取有效的措施,如加装防护罩或设置安全隔离带,以避免误碰事件的发生。
3.案例三:电网继电保护事故地区电网出现一次侧短路故障,电网继电保护装置未及时动作,导致故障无法得到隔离。
经过调查,发现是因为误接线问题导致的。
由于操作人员在继电保护装置更换操作中,对于设备的接线方式理解错误,将接线线缆接反,从而使得继电保护装置无法正常工作。
教训:操作人员应该具备足够的专业知识和技能,准确了解设备的接线方式,严格遵守操作规程,避免误接线导致的事故。
此外,应当加强对继电保护装置接线方式的教育培训,提高操作人员的技术水平。
总结:误接线或误碰导致的继电保护事故是可以避免的。
继电保护所典型事故案例讲解
继电保护所典型事故、事件案例讲解一、电网事故:(一)“2.24”220kV普吉变电站误接线导致母差失灵保护误动的一般电网事故1、事故经过简介:2004年2月24日,220kV普吉变电站110kV普张线高阻接地(线路断线),导致220kV#2、#3主变中性点过流跳闸,同时,220kV母差失灵保护动作跳220kV 开关(包括#1主变高压侧开关),此次事故造成220kV普吉站全站失电,普吉发电厂减列。
事故分析表明:110kV普张线147开关保护正确动作,220kV#2、#3主变保护正确动作,但220kV母差失灵保护属于误动,保护误动使220Kv#1变压器停电,导致35kV负荷失电。
2、原因分析:220kV#2、#3主变保护更换施工过程:在进行#1主变保护更换过程中,施工人员发现主变保护动作起动母差失灵保护回路接线错误,及时联系设计人员,设计人员同意更改回路,并将发放#2、#3主变的设计更改通知单,但在随后的施工中,设计人员一直未发更改通知单,我所施工人员即自行更改相关回路,出现更改错误。
由于保护人员在进行#1主变保护装置更换过程中,将220kV#2、#3主变保护启动母差失灵保护的回路接线接错,导致保护出口动作起动元件短接,使母差失灵保护仅变为有流起动,同时存在母差失灵保护装置低电压闭锁继电器接点粘死,导致母差失灵保护误动,引起事故范围的扩大。
3、暴露问题:(1)继电保护工作人员在对主变保护进行改造时,工作责任心不强,未经设计人员发送回路更改通知单,就擅自更改回路接线;且在施工完毕后不认真、细致地检查回路;致使启动失灵回路出现接线错误。
(2)加强保护装置投产前的验收工作,对每一个关键回路都要进行认真、细致的检查。
4、防范措施:(1)工作负责人要对工程每个环节都认真把握,特别是对关键环节的把握;(2)在施工过程中要严格按照图纸施工,对回路更改要遵守相关规定,不得擅自更改回路;(3)工作中要严格按照相关作业指导书施工;(4)验收过程中要严格把关;(5)加强员工技术培训;(6)管理手段上要采取有效措施;(7)加强工程的技术监督和检验管理,对110kV以上验收所内必须先进行初验,合格后才能申请验收,并且要有试验报告;(8)生计室要加强现场施工安全管理,重点现场要亲自监督。
电力系统继电保护典型故障分析案例
电力系统继电保护典型故障分析案例一、引言电力系统继电保护是电力系统中非常重要的组成部分,其主要功能是在电力系统发生故障时,迅速切除故障区域,保护电力设备和人员的安全。
本文将通过分析几个典型的电力系统继电保护故障案例,来探讨故障原因、分析方法以及解决方案。
二、故障案例分析1. 案例一:变电站电流互感器故障故障描述:某变电站A相电流互感器发生故障,导致保护装置误动作,引起了系统的不必要停电。
故障原因:经过仔细分析,发现电流互感器内部绝缘失效,导致测量误差增大,进而引起保护装置误动作。
解决方案:更换故障的电流互感器,并进行绝缘测试,确保其正常工作。
2. 案例二:线路短路故障故障描述:某条输电线路发生短路故障,但保护装置未能及时切除故障区域,导致系统停电。
故障原因:经过分析,发现保护装置的动作时间设置过长,未能及时检测到短路故障并切除。
解决方案:调整保护装置的动作时间,使其能够及时检测到短路故障并切除。
3. 案例三:发电机过电流故障故障描述:某台发电机出现过电流故障,导致发电机停机维修。
故障原因:经过分析,发现发电机内部绝缘失效,导致过电流现象。
解决方案:更换发电机的绝缘材料,并进行绝缘测试,确保其正常运行。
三、故障分析方法1. 实地调查:对发生故障的设备和现场进行详细的调查,了解故障发生的具体情况,包括设备的工作状态、环境条件等。
2. 数据分析:收集故障发生时的各种数据,如电流、电压、功率等,通过对数据的分析,找出异常现象和规律。
3. 故障模拟:利用电力系统模拟软件对故障进行模拟,通过模拟结果来验证故障原因和解决方案的可行性。
4. 经验总结:将已解决的故障案例进行总结,形成故障分析经验,为今后类似故障的处理提供参考。
四、故障解决方案1. 及时维护:定期对继电保护设备进行检修和维护,确保其正常工作。
2. 技术改进:引入先进的继电保护装置和技术,提高系统的故障检测和切除能力。
3. 增加备用设备:在关键位置增加备用设备,以备发生故障时能够快速切换。
继电保护故障案例分析
分析:因二次回路出问题造成事故扩大的典型案例。
案例22:某220kV变电站,220kV二母发生母线接地故障,220kV母差保护动作跳闸,母联开关B相拒动,母联失灵保护动作出口跳开220kV一母,与该站相连的220kV线路对侧保护均动作跳闸,本站全站失压。
分析:备自投跳闸出口接点误接于断路器操作箱的手跳回路,应接于断路器操作箱的保护跳回路。
案例9:某110kV变电站,10kV采用分段备自投方式,在带开关传动过程中,备自投联跳进线,却未能合分段开关。
案例10:某10kV开关站,采用分段备自投方式,在带开关传动过程中,备自投联跳进线,合分段信号发出,分段开关无法成功合闸。
分析:调度下达整定值有误,未考虑LFP942A保护采用相电流差方式。
案例12:在某110kV电网中一条110kV线路因故障正确跳闸后,引起另一220kV变电站的一条110kV线路过负荷,LFP942A线路保护误动作出口,造成两个110kV变电站全站失压。
分析:二次回路出问题,直流空气开关上下级参数不配合,造成事故扩大。
01
分析:瓦斯继电器防雨罩在年检后未盖好,导致下雨时进水,瓦斯回路绝缘击穿,保护误动作出口。
02
分析:未做好充分可靠的安全措施,造成信号正电与差动回路信号继电器线圈尾端相搭接,主变三侧全切。
案例17:某110kV变电站,继电保护人员在运行的主变保护屏上完善远动遥信回路时,主变保护三侧跳闸,无任何信号掉牌。
案例13:某110kV变电站,10kV分段开关爆炸,二次回路短路,直流电源降低,主变保护无法出口,上一级110kV线路保护跳闸,本站110kV进线备自投动作,合闸于故障后本站主变低后备保护动作跳开10kV总路开关。
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A.由硅整流设备取得
B.由电容器组储存的电能取得
C.由蓄电池取得
(网上8套题)
6、某10kV系统输电线路安装了反应故障时电流增大的过电流保护,保护整定电流值为5A,线路末端短路最大三相短路电流为15A,线路末端短路最小两相短路电流为10A,该保护的灵敏系数为( C )。
13、某变电站油浸式变压器容量为10000kVA,其主保护应选择(B )。
A.零序保护 B.纵差动保护或速断保护 C.过电流保护 D.气体保护
14、某电力公司管辖的单侧有电源的辐射形电网,如同一地点发生最大运行方式下三相短路或最小运行方式两相短路,则( A )。
A.最大运行方式下三相短路电流大于最小运行方式两相短路
A.1.5 B.2 C.3 D.4
8、某10kV系统通过配电线路向负荷供电,电源电抗X=0.12Ω,线路长度=10 km,线路单位长度电抗X=0.30Ω/ km,当线路末端发生三相短路时,短路电流周期分量为( D )。
A.3.50 kA B.3.07 kA C.2.17 kA D.1.85 kA
B.最大运行方式下三相短路电流等于最小运行方式两相短路
C.最大运行方式下三相短路电流小于最小运行方式两相短路
15、某企业的电动机装设过热保护,在运行中由于过负荷产生过热,当积累热量达到过热积累告警定值时保护将起动( A )。
A.过热告警 B.过热跳闸 C.过热闭锁 D.过热禁止再起动
A.只将高压侧断路器切除 B.只将低压侧断路器切除
C.断开变压器各侧断路器 D.发重瓦斯信号,不跳闸
12、某变电站负荷出线采用电流三段保护,其互感器应采用( D )。
A.测量用电压互感器 B.保护用电压互感器 C.测量用电流互感器 D.保护用电流互感器
A 1 B 2 C 3 D 4
4、某变电站线路装设低电压保护,其正常工作时电压为100V,其动作电压为80V,在保护范围末端发生故障的最大电压为50V,则该低电压保护的灵敏系数为( B )。
A.1.25 B.1.6 C.2 D.3
A.5 B.3 C.2 D.1.5
7、某变电站的一条线路采用电流三段式保护,其中限时电流速断的整定值为10A,在线路末端发生相间故障时,最大短路电流(最大运行方式下三相短路)为30A,最小短路电流(最小运行方式下两相短路)为15A,则限时电流速断保护的灵敏系数为( A )。
C.自投装置投入备用电源后再跳开 D.自投装置将再次投入工作变压器
11、某变电站油浸式变压器大修后,气体保护出口切换片放于试验位置,突然变压
器内部发生相间短路,瓦斯保护动作时结果为( D )。
案例分析
(分章复习题里的)
1、某35 kV系统通过输电线路向负荷供电,当线路末端发生三相短路时,短路电流为3.5 kA,当同一地点发生两相短路时,其短路电流为( C )。
A.6.06 kA B.4.95 kA
16、某企业的电动机装设过热保护,在运行中由于过负荷产生过热,当积累热量达到过热积累跳闸定值时保护将起动( B )。
03 kA D.1.77 kA
2 、某110KV中性点直接接地系统中发生单相接地时,应采取的措施是( A )。
A. 若保护装置不动作,立即切断电源停电
B. 不需要停电,观察2h再决策
C. 不需要停电,允许长时间继续用电
3、电力系统中中性点直接接地( ABCD)个中性点直接或经小阻抗与接地装置相连接。
9、某变电站采用微机保护,现在需将某重合闸保护信号接入,应接入( A )。
A.开关量输入输出系统 B.模拟量输入系统 C.人机对话系统 D.通讯系统
10、某变电站采用变压器备自投接线,工作变压器故障后跳闸,但备用变压器并无电压,据分析此时( A )。
A.自投装置不会投入 B.自投装置投入备用电源