熟料烧成控制中菲斯特转子秤常见故障分析
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中图分类号:TQ 72.6 4.2 文献标识码:B 文章编号: 008-0473(20 8)04-0032-03 DOI编码: 0. 6008/ki. 008-0473.20 8.04.007
熟料烧成控制中菲斯特转子秤常见故障分析
杨洪伟 琚瑞喜
登封市嵩基水泥有限公司,河南 登封 452478
摘 要 菲斯特转子秤常常发生或设备或工艺或电气控制故障,给生产带来影响。
转子秤窜风、煤粉水分大、膜片堵塞都会引起转子秤蓬仓。
引起转子秤窜风蓬仓的原因很多,比如送煤风压过高,收尘管道堵塞,转子与模板间隙忽大忽小等等。
秤底部测速盘失圆会引起转子秤运行波动。
煤粉积存电器元件发热,锁秤螺栓掉落,转子秤会出现“转子故障”信号跳停。
关键词 转子秤 窜风 蓬仓 测速盘 波动 跳停
0 引言
在预分解窑熟料生产线上,常能见到用于煤
粉计量的菲斯特转子秤。
在使用过程中,菲斯特转
子秤常常发生或设备或工艺或电气控制故障,给生
产带来影响。
在我公司,菲斯特转子秤多次发生煤
粉蓬仓、运行波动和故障跳停,在处理过程中积累
了一些经验,笔者在此予以总结分享。
1 转子秤蓬仓
转子秤窜风、煤粉水分大、膜片堵塞都会引
起转子秤蓬仓。
1.1 转子秤窜风蓬仓
转子秤窜风蓬仓一般指喂料风从转子上部间隙中向下料管内窜风,在下料管出口处形成气囊,阻碍煤粉向下流动而蓬仓。
蓬仓的危害就是引起煤粉喂入波动,甚至间歇性断料。
引起转子秤窜风蓬仓的原因很多,比如送煤风压过高,收尘管道堵塞,转子与模板间隙忽大忽小等等。
1.1.1 送煤风压过高引起窜风蓬仓
笔者记录了一次因送煤风压过高引起的窜风蓬仓:窑尾送煤粉风压22 kPa,送煤粉风机标配风量108.6 m3/min,给定29 Hz,分解炉给煤粉17 t/h,煤粉蓬仓频繁(见图1)。
调整窑尾送煤粉风压19 kPa,送煤粉风机给定20 Hz,分解炉给煤粉17 t/h,煤粉蓬仓现象消失(见图2)。
在实际操作中,我们称这种现象叫气固比高了,引起窜风蓬仓。
1.1.2 收尘失效引起转子秤窜风蓬仓
图1 分解炉频繁断煤趋势图
图2 分解炉正常下煤趋势图
(1)收尘管道堵塞,收尘失效,转子窜风不能外排,导致转子秤窜风蓬仓。
这种情况需要启用收尘管道安装的振打电机,定时振打,确保收尘管道畅通。
(2)收尘器锥部下料分格轮堵塞,收尘器锥
2018年第4期 新世纪水泥导报
No.4 2018Cement Guide for New Epoch 烧成论坛
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部及滤袋之间集煤,导致收尘失效,转子秤窜风蓬仓。
这种情况需要定期对收尘器锥部及滤袋之间的集煤进行清理。
(3)收尘器连接煤粉仓和下煤管道2个收尘点,煤粉仓防爆阀铝板开裂后,收尘器对空抽风,收尘失效,转子秤窜风蓬仓。
这种情况只需及时处理煤粉仓防爆阀铝板的开裂即可解决。
(4)金属膨胀节破损(见图3)漏煤,开振打电机,膨胀节漏煤现象加剧,不能定时开振打电机,造成收尘管道不通畅,收尘失效,导致转子秤窜风不能排出,造成蓬仓。
在更换金属膨胀节后,煤粉蓬仓现象消失。
图3 膨胀节破损形成一个孔洞(漏煤处)
1.1.3 转子与模板间隙忽大忽小
备用转子和模板更换后,转子秤窜风严重,蓬仓现象频繁。
再次拆装转子后发现,转子与轴头接触不均匀(见图4),不平衡,转子在轴头上活动不灵活,转子与上下模板间隙不均匀,出现硬接触现象,转子固定在了轴头上,转动时转子与模板间隙忽大忽小,导致转子秤窜风大而蓬仓。
笔者的处理办法是:用砂纸将轴头打磨后安装转子,目测转子与下模板间隙均匀,装秤后转子与上模板间隙校验0.4 mm均匀,运行后煤粉蓬仓现象消失。
1.2 煤粉水分大而蓬仓
回转窑点火开窑之前,煤磨凉磨运行,煤粉没有烘干制备,煤粉水分大,蓬仓现象频繁,点火前采取堆场先晒煤后制备的措施,效果明显好转;另外,开煤磨前,转子秤先运行,煤粉入仓后直接输送,避免水分较大的煤粉在锥部集存导致蓬仓现象。
1.3 膜片堵塞严重而蓬仓
膜片长期使用,堵塞严重(见图5),仓助流和下料管助流失效,引起转子蓬仓。
停窑更换新膜片后,助流效果恢复,蓬仓现象消失。
2 秤底部测速盘失圆转子秤运行波动
转子秤运行波动,负荷率忽高忽低时,笔者到现场观察,发现传动忽快忽慢,秤底部测速盘失圆,变形处接近开关检测不到。
图4 转子秤轴头实物图
图5 膜片堵塞
处理方式:在变形处放置一块薄磁铁,磁铁吸一块白铁皮,以便让接近开关检测到,此时转子秤恢复匀速运行。
注意,这种处理方式要在检修时将测速盘去掉,进行校正。
3 转子秤出现“转子故障”信号跳停
3.1 煤粉积存电器元件发热
个别厂家转子秤室卫生差,电控箱开门运行,煤粉积存到电器元件上,电器元件发热导致设备跳停。
笔者见过一个厂家转子秤室卫生极差(见图6左),也见过注重转子秤工作环境的现场,见图6右。
积灰严重 注重转子秤工作环境
图6 转子秤工作环境
3.2 锁秤螺栓掉落
中控出现“转子故障”信号跳停,到现场检2018年第4期
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中图分类号:TQ 72.622.4 文献标识码:B 文章编号: 008-0473(20 8)04-0034-02 DOI编码: 0. 6008/ki. 008-0473.20 8.04.008
篦床细料堆积侧密封板的严重磨损及改进
毛一林 全高峰
天伟水泥有限公司,新疆 石河子 832000
摘 要 篦床靠窑头细料侧密封板磨损严重,间隙偏大,迷宫密封失效,导致细料从扩大的间隙中漏出,风室内积料严重。
改进前,S型截面密封板与篦床纵梁连接,随纵梁一起运动,而U型截面密封板与侧壳体横梁连接,固定不动,两者安装后形成迷宫式密封。
改进后,S型密封板与侧壳体横梁连接,固定不动;
而U型密封板与篦床纵梁连接,和纵梁一起运动。
两者换了位置,收到很好的防磨损效果。
关键词 篦床 密封板 纵梁 横梁 磨损 漏料
0 引言
我集团公司三期40万吨/年聚氯乙烯项目配套建设两条2 500 t/d水泥生产线,以综合利用聚氯乙烯项目产生的废渣。
水泥生产线配套篦冷机为第四代篦冷机,型号为LANE0612a。
水泥生产线于2014年4月投产,投产初期设备运转正常。
2016年6月下旬发现篦冷机篦床头部细料侧开始漏料,且越来越严重。
2016年7月停机检查后发现篦床靠窑头细料侧密封板磨损严重,间隙偏大,迷宫密封失效,导致细料从扩大的间隙中漏出,风室内积料严重。
本文对篦床靠窑头细料侧密封板磨损严重的原因进行分析,并介绍改进方法。
1 改进前篦床头部细料侧密封结构形式
改进前,篦床头部细料侧密封结构形式如图1和图2所示。
图1为两块密封板安装结构横断面图,S形截面密封板与篦床纵梁连接,随纵梁一起运动,而U型截面密封板与侧壳体横梁连接,固定不动,两者安装后形成迷宫式密封。
2 密封板磨损原因分析
篦床头部细料侧密封板使用一年左右出现严
2018年第4期 新世纪水泥导报
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查,电气正常,却发现锁秤螺栓长期松动掉落(见
图7)。
锁秤螺栓掉落会将秤体顶死锁秤。
4 结束语
煤粉秤无论是菲斯特转子秤还是其它类型的计量秤,它都是确保回转窑运转率和提高产质量的一台关键性设备。
对菲斯特转子秤,笔者的经验是:转子秤窜风、煤粉水分大、膜片堵塞都会引起转子秤蓬仓。
引起转子秤窜风蓬仓的原因很多,比如送煤风压过高,收尘管道堵塞,转子与模板间隙忽大忽小等等。
秤底部测速盘失圆会引起转子秤运行波动。
煤粉积存电器元件发热,锁秤螺栓掉落,转子秤会出现“转子故障”信号跳停。
遇到这类事故,操作控制人员、管理人员要认真排查,对症下药,各司其职,确保以最小的损失快速恢复正常生产。
(收稿日期:2018-05-02)
图7 掉落的锁秤螺栓
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