铁路隧道塌方事故案例分析

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铁路隧道塌方事故案例分析一、工程及事故概况

洛湛铁路(茂名段)古榄隧道进口里程为DMK480+725,出口里程为DMK484+295,全长3570米。建设单位为广铁集团公司,施工单位为中铁**局,设计单位为铁道第**设计院,监理单位为广

东**监理公司。当时进口掌子面施工里程为DMK481+181,仰拱及仰

拱填充里程为DMK481+150,二衬里程为DMK481+105。塌方中心里程

约DMK481+150,离进口洞门425米,围岩为V级,涌水量大。

洛湛铁路(茂名段)古榄隧道于2008年7月15日晚19:30时,开挖DMK481+150~+155段5米仰拱时,仰拱基坑基本开挖到位,挖机已退到DMK481+148填充面上对上述段进行清底作业。

当时掌子面处于停工状态,无人作业,仰拱开挖现场只有领班1人,汽车司机1人,挖掘机司机1人。22:35时在没有明显征兆的情况下,隧道左侧边墙突然发生掉块,随即洞内发生大面积坍塌,立刻

将DMK481+148里程前后完全掩埋。供电线路瞬间受损,隧道洞内一

片漆黑。现场领班郭朝华快速跑向洞口方向,汽车司机杨正林驾车

幸运地安全撤出危险地段。挖掘机司机陈其宝,正在挖掘机驾驶室

内操作,不幸困在坍塌体内。事故发生后,现场及时组织了紧急搜

救。由于塌方体极不稳定,救援工作异常艰难,抢救作业面多次发

生险情。为保障抢救人员的安全,经抢险指挥部决定于7月23日停

止对被困挖掘机司机的搜救,由设计单位出具加固处理设计方案后,再由施工单位对塌方段按设计方案进行处理,并进一步调查事故原

因和搜寻被困人员。

古榄隧道DMK481+150~+155塌方段围岩地质情况,

揭示围岩为强风化砂岩夹页岩,局部为全风化,岩体破碎,裂隙纵

横交错,层理产状不规则,岩层风化严重,多数呈软弱夹层产出,局

部岩层层理接近水平状,岩体裂隙水和孔隙水丰富,受裂隙水和地

表水渗透后,岩体自稳性差。

二、塌方段原因分析

针对DMK481+150~+155产生塌方事故发生的原因

1、主观原因分析:

(1)对新奥法理论认识不足:A如下台阶施工到仰

拱施作时间间隔过长,达50天间,在软弱破碎围岩地段,使断面及

早闭合,以有效地发挥支护体系的作用,保证隧道的稳定性,在实施

中未能认识到早封闭的作用。B强支护方面,原材料粗骨料5~10MM

碎石含泥量偏高现象时有出现,不能保证初支砼强度,格栅钢架间

距过大,格栅钢架连接角钢厚度不能满足设计厚度要求,砂浆系统

或锁脚锚杆未能形成有效单元整体,节点角钢厚度不足,刚度达不

到承受钢架整体受力要求,角钢变形扭曲等现象造成锚杆,格栅钢架,喷射初支砼等未能发挥支护抗力,支护结构与围岩未能粘结紧密,两

者共同工作,形成无弯矩结构,隧道围岩形成塑性滑移楔体,造成支

护结构的剪力破坏,强支护形同画在图纸上,落实在施工方案上,

实施中大大缩水。C勤量测在实际施工中,未能按规定时间、规定频率、固定专业人员进行量测,持久操作,信息未能及时反馈,导致施

工指导失误,预防措施不力而造成塌方。

(2)采用施工方法和措施不当:施工中存在施工方

法与地质条件不相适应,地质条件发生变化,没有及时改变施工方法;如在V类围岩中未能采用三台阶开挖,上、下台阶未能短掘进,仰

拱及时紧跟施作,下台阶在裂隙水极其丰富的围岩中,采用两侧错

开拉槽开挖支护施工,后松土回填二侧,初支底脚形成蓄水池,长

时渗透围岩,软化围岩基脚,当开挖仰拱时,初期支护抗力小于破碎围岩承压力时,围岩急剧变形引起塌方。

(3)施工工艺操作欠规范,如施工过程中存在的格栅钢架连接钢筋焊接不饱满,焊缝长度不能满足规范要求,钢架底托槽钢未能按照设计施作,上、下台阶初支砼结合处围岩泥土未能清除彻底,结合处初支砼出现夹层带,侧压应力过大等工艺操作不符合施工技术规范要求,也是引起塌方的内在因素。

(4)DMK481+150~+155段为强风化砂岩夹页岩,局部为全风化,岩体破碎,裂隙纵横交错,层理产状不规则,岩层风化严重,多数呈软弱夹层产出,局部岩层层理接近裂隙块状结构,整体性差,初期支护未早封闭,形成整体刚体结构。

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