稠油井掺水升温工艺应用现状及分析
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
稠油井掺水升温工艺应用现状及分析
孤四区油藏经营管理区主要管理着渤89、渤76、渤21、孤南稠油、南区馆5-6稠油、南区东扩边等6个开发单元的稠油井,总井450口,开井386口,稠油掺水井118口。
由于稠油井粘度大、流动性差、井筒输送困难、地面输送困难的特点。随着稠油开发规模逐年加大,储层条件越来越差,热采井在转周生产一段时间以后,由于温度下降,原油粘度增大,出现低液量、低含水,光杆缓下的现象增多,严重影响了稠油井生产管理和稠油产量稳定。目前采用的稠油掺水工艺有有:地面掺水、泵上掺水、空心杆掺水以及泵下掺水方式。以地面掺水降粘伴送为主,只有少量油井采用泵下掺水和空心杆掺水。孤四区稠油井掺水主要采用孤五联低压独立掺水管网,由于管网涉及掺水间数量多,掺水管网流程长,到达掺水间水温平均在45℃左右,经过掺水间再次分配后,到达单井掺水温度平均在37℃左右,不能达到稠油井升温降粘的效果,为此,孤四区在稠油井单元实施了掺水升温的工艺技术,实施后,大大降低了稠油井冬季管理难度,创造了良好的经济效益。
一、在具备气源井站安装加热炉,提高掺水温度
1、在气量富裕的区块,掺水井与计量站比较集中区域,对计量站安装加热炉,已安装投用计量站加热炉11台。通过安装加热炉,大大提高了掺水干线来水温度,平均提高15℃左右,有效解决了70口油井因掺水温度低,导致井筒及地面输送困难的问题。
注采管理406站渤69-1站管理着5口稠油井,其中掺水井4口,平均原油粘度6208mPa?s,粘度较大,平均掺水温度40℃,平均井口温度21 ℃,每逢冬季,油井频繁出现烧皮带、光杆缓下、堵管线等问题,给生产带来较大困难。2013年4月,在渤69站安装加热炉,对掺水干线实行加热升温,并对单井实施单空心杆掺水,实施后,加热炉出口水温达到61℃左右,平均井口温度上升到42℃左右,解决了井筒及地面输送困难的问题,效果较好。
二、在不具备气源的井安装电加热装置
电加热杆采油是利用电加热杆内的电缆,通电后发热,传热给电热杆本体,加热油管内的液体,降低稠油粘度,达到降低稠油在井筒内流动阻力的目的。
四、结论
1、稠油的流动性取决于多种因素,其中温度和含水较为主要,掺水升温降粘是经济有效的稠油降粘措施,但要保证温度高于粘壁温度。稠油井管理中要既要做好升温,也要保温工作。
2、在生产过程中,由于掺水水质较差,单空心杆经常出现堵塞掺不进水的现象,实施以来,累计出现15次堵空心杆事故。下步确保掺水加热炉温度,根据每口单井,制定合理的泵上掺水量。
3.掺水温度的精心控制,主要是受到加热炉的炉火控制,精心控制掺水温度首先要保障加热炉要有稳定的气源。通过实施了套气与管网气并联,继而解决了部分井口加热炉气源的不稳性。