长安福特8D(范例)

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% Effective有效率: 1Байду номын сангаас0% 100%
100%
100% 100% 100%
D6 Implemented Permanent Corrective Action(s)执行永久纠正措施: 1、更新钢管工艺流程,增加铰孔工艺,培训操作者后执行(佳安公司,2007.06.10) 2、制作检测内孔的T、Z规,将成品抽检频次按一般抽样水平Ⅲ进行抽样(佳安公司, 2007.06.10); 3、选择尾座和主轴同心的机床进行引孔加工,同时制订设备维护保养规定(佳安公司, 2007.06.10); 4、重新制作检测内孔同心度的检测设备,采用百分表检测孔底段的同心度(检测芯杆比内 孔小1mm)(佳安公司,2007.06.15); 5、滨鑫公司制作同佳安一致的检测设备,在进料检验作业指导书中规定检测同心度和孔径的 要求,抽样频次按一般抽样水平Ⅱ进行(滨鑫公司,2007.06.15); 6、泰利福更新进料检验作业指导,增加每批剖切检测内孔偏心的检测手段;更新成品检验 作业指导,增加全数预拉的检测要求,预拉1200N(泰利福:王小松,2007.06.10)。
Date Implemented实施日 期:
重庆泰利福汽车零部件有限公司
D¢ Sympom(s)Do:
D¢ Emergency Response Action(s) Do紧急反应措施:
% Effective有效率:
1、立即制作专用挑选工装,对武汉仓储4500件成品进行挑选;
100%
(责任人:陈勇 完成时间:2007.06.02) 2、对重庆康斯博格库存1200成品,拆除拉索后按1200N预拉合格后
D3 Interim Containment Action(s)采取临时的控制行动:
立即制作3.5(-0.03,+0.07)检测所用的T、Z规,对重庆康斯博格 3000件可调接头的钢管、滨鑫公司2000件可调接头钢管、滨鑫公司 2200件钢管零件、滨鑫的二次供应商佳安1100件钢管零件进行挑选 (责任人:滨鑫公司 完成时间:2007.06.06
D1 Team小组成员(Name/Dept/Phone):
组长:熊武军/品保部长
组员:李勇/质量工程师 李德东/STA 陈先均/产品经理
陈勇/换档器成品检验员
杨雪梅/拉索成品检验员
王小松/工艺工程师 刘世琴/拉索组长
D2 Problem Statement问题陈述:
拉索可调接头钢管内径要求3.5(-0.03,+0.07),实 测3.62、3.64、3.64、3.62,同时出现孔底严重偏 心现象,导致铆接后不能承受2000N的拉脱力要求。
Date Implemented实施日 期20:07.06.08 2007.06.09
2007.06.06
2007.06.12
2007.06.12
2007.06.10
D7 Prevent Actions预防措施:
1、佳安公司更新PFMEA,对于精度较高的、涉及客户性能的孔均采取铰孔方式;同时对该 类深长孔采用T、Z规检测,选用高频次的抽样水平,且利用百分表检测同轴度; 2、滨鑫公司更新CP,对于进料检验的检测项目,应包括含盖所有顾客的关重性能; 3、重庆泰利福更新PFMEA,对所有类似铆接的拉索,均应采取预拉探测的方式;
Date Implemented实施日 期:
2007.06.05
% Contribution影响比例:
40% 10%
30% 10% 5% 5%
D5 Chosen Permanent Corrective Action(s)采取永久纠正措施:
1、更新钢管加工的工艺流程,增加铰孔工艺(佳安公司,2007.06.10); 2、制作检测内孔的T、Z规,将成品抽检频次按一般抽样水平Ⅲ进行抽样(佳安公司, 2007.06.10); 3、选择尾座和主轴同心的机床进行引孔加工,同时制订设备维护保养规定(佳安公司, 2007.06.10); 4、重新制作检测内孔同心度的检测设备,采用百分表检测孔底段的同心度(检测芯杆比内孔 小1mm)(佳安公司,2007.06.15); 5、滨鑫公司制作同佳安一致的检测设备,在进料检验作业指导书中规定检测同心度和孔径的要 求,抽样频次按一般抽样水平Ⅱ进行(滨鑫公司,2007.06.10); 6、泰利福更新进料检验作业指导,增加每批剖切检测内孔偏心的检测手段;更新成品检验作 业指导,增加全数预拉的检测要求,预拉1200N(泰利福:王小松,2007.06.10)。
G8D报告
Title标题:关于神龙汽车出现T53换档失效(拉索铆接处脱落)的8D
Product/Process Information产品/过程: T53/BE4换档器总成/神龙装车现场
Date Opened开始日期: Last Updated更新日期:
2007.05.29
2008.06.06
Organisation Information单位:
% Effective有效率: 100%
D4 Root Cause(s) and Escape Point(s)根本原因:
内孔偏大和严重偏心的具体原因分析见鱼刺图。 经验证,产生内孔偏大的原因如下: 1、工艺流程不能满足精度要求,钻孔后没有通过铰孔的工艺来实现; 2、采用游标卡尺测量的方法,以及制订的抽检频次(目前只要求每批抽检5件)不能实现 对不合格品进行探测。 经验证,产生内孔严重偏心的原因如下: 1、钻引孔工序的机床的尾座与主轴偏心,导致二次钻孔后出现偏心; 2、采用游标卡尺不能测量孔的偏心情况,特别是孔低偏心无法探测; 从滨鑫公司流出的原因: 没有制订明确的进料检验作业指导书,对进料进行检验; 从泰利福流出的原因: 进料检验没有监控内孔偏心的情况,拉索总成装配后也没有有效的探测方法探测铆接拉脱 力不满足要求。
100%
装配;(责任人:刘世琴 完成时间:2007.06.02) 3、对重庆康斯博格现场800件拉索总成,按1200N预拉合格后装配。 (责任人:刘世琴 完成时间:2007.06.02)
100%
Date Implemented实施日 期: 2007.06.01
2007.06.01
2007.06.02
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