高炉封炉及开炉操作案例分析doc
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YJ0304-高炉封炉及开炉操作案例分析
案例简要说明:依据国家职业标准和冶金技术专业教学要求,归纳提炼出所包含的知识和技能点,弱化与教学目标无关的内容,使之与课程学习目标、学习内容一致,成为一个承载了教学目标所要求知识和技能的教学案例。该案例是高炉封炉及开炉操作案例,体现了高炉炼铁工等工种的岗位职责和技能要求、高炉封炉及开炉操作要点,包含着封炉和开炉过程中高炉操作制度的相关知识,与本专业高炉炼铁等课程高炉特殊操作单元的教学目标相对应。
1.背景介绍
某炼铁厂1350m3高炉,入炉矿石综合品位57.99%;利用系数2. 504t/ (m3-d),年产炼钢生铁120万吨;燃料比530kg/1 (其中焦比350kg/t、煤比 150kg/t);热风温度1200°C;炉顶压力0. 2MPa;一代高炉设计寿命12〜15年。
进入11月份,受环保检查制约,该高炉从5日开始多次休风停产检修。5 日休风325分钟,6日休风433分钟,7日6:40分按计划开始停产封炉至11 日下午17:36分开炉,高炉进行了 6414min (4.5天)的封炉,由于封炉前对封炉及开炉操作包括安全工作做了合理细致的安排,高炉封、开炉工作较为顺利。
2.主要内容
2.1.封炉料的安排
(1)封炉全炉干焦比1.27o封炉料总碱度0. 95,封炉料炉喉下至风口,
体积 1170m3 o
封炉料如下:
1)正常料:矿批30t ,焦比0. 65t/t,辛孟矿:5% , 21.05【Si】 =1.3%, 空焦:净焦10. 97t+白云石2t
2 )料序:
(2)按预计上完封炉料,料线1.3米。
(3)封炉前控制[si]在0.65%, [s]在0. 032%左右。
2.2.封炉后的操作
(1)休风后后用水渣进行了炉顶料面密封,厚度约4OOmmo
(2)炉前卸下风口小套,用河沙及炮泥密封,定时刷浆,每小时一次。
(3)随封炉时间延长,按封炉方案控制炉体冷却强度。
(4)休风48小时后,关闭两个炉顶放散,减少了炉顶抽力。
2. 3.开炉操作
(1)开炉送风风口的选择
开炉使用西铁口出铁,使用该铁口上方6个风口送风(8= 9\ 10\ 11\ 12\ 13)(2)开炉铁口及出铁沟的处理
1)送风前将贮铁式铁沟下部用干焦粉填充,表面用免烘烤料捣打结实,避免初期渣铁量少,导致铁沟冻结。
2)送风后11日21:35分第一次打开西铁口喷吹,加热铁口区域炉缸和铁口与上方风口之间的通道。
3)后续开铁口,按照30分钟打开铁口原则进行组织。
(3)主控室及炉前出铁操作
1)送风后炉况透气性正常,逐步加风至700 min后引煤气,引煤气后风量按单风口风量130m3/min,炉况适应后逐步加至140m3/min, 14 Fl夜班不受风量,出现管道、偏料现象,风量退至130m7min (后期恢复按单风口风量
120-130m7min),并调整矩阵为单环,抑制管道,炉况转入正常恢复过程中。
2)随渣铁物理热提高逐步增开风口,按照以下原则:a、渣铁物理热好; b、
风口工作均匀,无挂渣及升降;c、风口已开4-6小时左右,对相邻未开的风口有时间加热。
3)在11月12 0 11:30分打开0风口, 11:35分打开17戸风口后,至此,
己经开风口 14个。发现1厂风口漏水,在准备休风过程中,又发现0风口漏水。16:00休风处理,17:45复风以后,又发现5’风口漏水。在21:10再次休风更换5*风口,22:23分复风。
4)漏水部位均位于风口下部,分析漏水原因有:a、11月12日准备向罐内放铁时,因处理撇渣器时间长,炉内渣铁液面上升。b、封炉前,连续两天较长时间休风,炉缸工作状态受影响。C、负荷较轻,炉温高,至Z22"铁,铁水粘度大,风口前产生渣铁在风口前集聚,未及时下达炉缸,导致化漏两个风口小套。
5)再次休风处理后,开厂、8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13\ 1 丫风口,首先采取降炉温的措施同时调整碱度与炉温适宜炉温降到位后,渣铁碱度及流动性适应,逐步缓开风口,并从漏水差的一侧开风口。炉况转入顺利恢复期。
2.4.恢复期
(1)13 日 15:10 开 15=风口,18:10 开 6悴风口。
(2)14日11:40开1&风口,15:00开始恢复使用东铁口出铁,16:30 开5伴风口, 22:40开17’风口。
(3)15日分别开18"、4\ 19\ 20% 3悴风口,小夜班21:00发现风口漏水, 进行检查、处理,23:30确认矿中套漏水,改工业水控制,受其影响延迟了炉况恢复时间,直到16日早4:16开f风口,8:40恢复风量2700m7min,下午13:00开2料风
口,上午10:42分恢复喷煤,下午13:40恢复富氧。至此恢复全风,全开风口操作。
2. 5.优点和不足
(1)优点
1)、恢复过程后期,增加负荷及碱度调整较好,炉温碱度到位后,炉况顺行,开风口未再出现反复。
2)、经过不断连续处理东铁口,东铁口于11月14日15:00烧通流出渣铁,加快了炉况的恢复,并利于东铁口上方的风口顺利打开。
3)、恢复中期由于煤气流不稳产生波动时,及时将布料矩阵调为单环布料, 稳定了气流,在风量及矿批恢复到25t以上时,逐步恢复多环布料。
单环矩阵 C 298 0298 —-多环矩阵 C 31 29 27 242 2 2 2031 29 273 4 3 4)对封炉料的计算较为合理,封炉料按计划下达规定位置,为送风后顺利加风创造条件。
5)开炉初期矿批与风量、料速相适应,保持炉温与R:相对应,由于在封炉前一个班开始配加镭矿及在封炉料中加入蛇纹石,封炉料下达时,渣铁流动性较好,既有利于处理炉缸,又减少了炉前劳动强度。
6)在炉况恢复过程中,及时讨论分析,每班交接时开分析会,形成统一意见,为炉况的顺利恢复创造条件。
(2)缺点
1)未充分利用两个铁口的优势处理炉况,若复风初期同时打开两个铁口喷吹,打开两个铁口上方的风口送风,有利于加快炉缸处理的进程,同时能在一定程度上避免风口漏水和炉况反复。
2)由于对封炉时间的不确定和估计不足,封炉料负荷,焦比1.27t/t过
轻,恢复初期风温使用仅有600度左右,造成成本升高,后续的负荷调整充分考虑炉内冶炼状况及开风口进度,焦比调制550—560kg/t,风温达到800度以上,既提高了风口前理论燃烧温度又利于提高鼓风动能,利于活跃炉缸。5-6 天的封炉焦比0. 9-lt/t能满足封炉5天左右的要求。
3)炉前出铁方面,人员力量不足,出铁晚点,是造成风口漏水一方而原因。
4)封炉期间炉顶设备同步检修,由于检修质量问题,炉顶气密箱与中心喉管法兰盘漏煤气严重,造成高炉送风后二次休风,对炉况恢复不利。
5)恢复初期,负荷轻,控制不力,炉温偏高与碱度不对应,渣铁流动性降低,不利于融化炉内冷凝残渣铁,也是坏风口的一个方面,中后期的炉温及碱度调整比较到位,有利于炉况的恢复,为加快恢复炉况恢复创造了条件,工长对风口及炉温