TKX-Ⅳ型跳汰机自动控制技术在晓明矿选煤厂的应用
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在市场调研的基础上, 引进了 TKX-Ⅳ型 跳 汰 机 自 动 控 制 系 统 。 这 套 系 统 是 以 “ 跟 踪 原 煤 煤 质 变 化 实 施 控 制 ” 为 基 础 , 通 过 “ 给 煤/排 料”的综合控制使跳汰机一、二段的重物料层厚度得到稳定,从而减弱 了工作时对跳汰机各室进、排气调节需求。 正是利用这个特点,保留了 现场的卧式旋转风阀,避开了对跳汰机进行较大的改动。 2.2 安装调速皮带智能控制系统
3.四川省煤炭设计研究院昆明分院 云南 昆明 650000)
【摘 要】晓明矿选煤厂应用 TKX-Ⅳ型跳汰机自动控制系统技术,对老式跳汰机进行改造,实现了对跳汰机的“给煤/排料/灰分闭环综合 优化控制”、在上位机上建立了“洗产品质量统计分析系统”、构建“局域网联网”的三大步跨越,达到了改善分选效果、提高经济效益的目标,为 老厂设备改造走出了一条新路。
2012 年 第 35 期
SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION
○机械与电子○
科技信息
TKX- Ⅳ型跳汰机自动控制技术在晓明矿选煤厂的应用
刘宇新 1 初 静 1 侯和利 2 吴雅清 3 (1.铁煤集团公司晓明矿 辽宁 调兵山 112700;2.北京铁城监理有限责任公司 中国 北京 100855;
该控制系统有两套床层检测装置,由超声位移传感器、信号转换 装置、不锈钢支架、浮筒式浮标等组成,用来对一、二重物料层厚度的 检测;另有两套测量系统完成对闸板开度的测量;液压控制闸板排料; 旋转风阀、风机经由“设备联锁功能”控制跳汰自控系统的启、停。 工作 时,内部的 PLC 集成控制系统一方面通过对一、二段重物 料 层 的 厚 度 进行采样、数据处理,与一、二段液压排料控制、自动给料环节配合实 现对一、二段重物料的自动排放、自动给煤的综合优化控制,保证一、 二段重物料层厚度的稳定,来减弱对风阀调节的依赖、实时跟踪入洗 原料煤质的变化、提高跳汰机中物料的分层效果、提高处理量的目标; 另一方面,结合测灰仪的输出灰分,进一步实现对洗中块的灰分闭环, 构成了在现场对跳汰机的给煤、排料、灰分闭环三重综合优化控制。
局域网联网,构建服务器,实现信息发布和资源共享: 至此,自下而上地构成一个完整的跳汰机自动监控系统。 此项技 术的开发与利用,不仅减轻了现场操作人员的劳动强度,改善了跳汰 机的分选效果,提高了产品质量,同时构成把底层控制与上层的产品 质量监督管理融为一体的新型精细化控制管理模式。由此使我厂由旧 设备出名的老厂跨入了铁煤集团洗煤自动化控制与管理的先进行列。
2 技术改造情况
2.1 跳汰机及其给煤机的改造 根据现场的条件,首先设立液压站,将跳汰机一、二段手动闸门改
造成为液压控制闸门,为实现自动排矸奠定了基础;其次,针对跳汰机 距原煤缓冲仓较远、缓冲仓口距地面高度有限的现场条件,安装了特 殊设计的 LG-18 型链条式给料机,为实现自动给煤、使跳汰机的床 层 均匀、稳定分布奠定了基础。 经过运行,给料设备运行平稳、均匀、故 障率低、易维护。
3 对比改造前后的分选效果
由改造前后的单机检查试验资料显示,该如表 2 所示。 跳汰机的 数量效率由改造前的 95.25%提高到改造后的 97.38%,提高了 2.13%; 不 完 善 度 由 0.17 下 降 到 0.13,下 降 了 0.04,如 表 1 所 示 ;改 造 后 矸 中 含煤指标改造前降低了 0.95。
该控制统在工作现场安装了工控机,采用触摸操作,在触摸屏 上以实时曲线控制的方式构成人机界面, 将参数设置包含于其中,具 有直观、易于操作、易于操作工人总结提高操作技能的特点。 2.4 上位机的安装
通过控制画面, 实现对跳汰机的控制量的监视。 利用灰分闭环 采集到的数据对现场洗中块灰分进行记录、统计分析、自动绘制灰分 分布曲线,形成了“产品质量实时统计分析系统”。 该统计分析系统分 成两部分: 一部分是对目前过去的 24 小时之内的灰分数据进行统计 分析,以快速线和慢速线画出洗产品高、低灰分的频率分布。 其中快速 线表征了入选煤质变化的大小和系统的控制质量,慢速线则表征了装 车产品批次的灰分波动范围。 与此同时,计算出灰分分布的中心值,并 且根据给定的灰分指标计算出洗产品灰分的稳定率数值。另一部分是 数据保存,产生对洗产品灰分统计的日报表和小班报表。 这种报表以 每天统计数据为记录,滚动累积成为月报表,成为产品质量管理的有 效依据。
在安有在线测灰仪的洗中块皮带上安装传感器,测量皮带上煤层 的厚度,根据测量皮带输送机上煤层的厚度,通过皮带变频器随时调 整皮带的转速,煤量小皮带变慢,煤层的厚度就增大,从而保证煤层厚 度稳定,满足了在线测灰仪对质量厚度的测量要求,保证测灰仪只要 有煤通过就有测量灰分值显示。 同时将采集测灰仪输出的灰分信号, 与测量的煤层厚度进行相关分析,给出“灰分修正值”,为灰分闭环控 制提供可靠的灰分数据。 2.3 TKX-Ⅳ型跳汰机自动控制系统的应用
【关键词】自动化;灰分闭环;灰分统计分析;分选效果
0 前言
为适应市场发展的需要,满足用户对产品质量的严格要求,不断 提高生产能力及产品质量,近几年,晓明矿选煤厂通过加强技术改造, 逐步完善了选煤工艺环节,灵活了生产加工工艺,提高了生产能力和 产品质量,实际处理能力达到 210 万吨 / 年,洗产品成为集团公司的名 牌产品,赢得了用户,占领了市场,取得了良好的经济效益。
主要加工工艺是筛分和跳汰分选,入洗原料煤为块煤和原煤的混 合 物 料 ,粒 度 小 于 100mm,生 产 的 产 品 有 :洗 中 块 、洗 粒 、洗 末 、末 煤 、 粒煤。 主要分选设备为老式的 LTGV-10 侧鼓式跳汰机、 卧式旋转风 阀。
1 应用前存在的主要问题
1.1 跳汰机为人工手动闸门排料, 产品质量受洗煤司机的经 验 和 实 际操作水平的影响较大,生产效率低。 1.2 跳汰机距原煤缓冲仓较远,采用水冲溜槽给料,不能沿跳汰机 全 宽给料、给料不均匀、物料润湿效果也不好。 1.3 虽然在洗中块皮带上装有在线测灰仪, 但是由于洗中块 的 煤 层 厚度变化较大,测灰仪显示的灰分时有时无,使测灰仪的作用难以发 挥。
3.四川省煤炭设计研究院昆明分院 云南 昆明 650000)
【摘 要】晓明矿选煤厂应用 TKX-Ⅳ型跳汰机自动控制系统技术,对老式跳汰机进行改造,实现了对跳汰机的“给煤/排料/灰分闭环综合 优化控制”、在上位机上建立了“洗产品质量统计分析系统”、构建“局域网联网”的三大步跨越,达到了改善分选效果、提高经济效益的目标,为 老厂设备改造走出了一条新路。
2012 年 第 35 期
SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION
○机械与电子○
科技信息
TKX- Ⅳ型跳汰机自动控制技术在晓明矿选煤厂的应用
刘宇新 1 初 静 1 侯和利 2 吴雅清 3 (1.铁煤集团公司晓明矿 辽宁 调兵山 112700;2.北京铁城监理有限责任公司 中国 北京 100855;
该控制系统有两套床层检测装置,由超声位移传感器、信号转换 装置、不锈钢支架、浮筒式浮标等组成,用来对一、二重物料层厚度的 检测;另有两套测量系统完成对闸板开度的测量;液压控制闸板排料; 旋转风阀、风机经由“设备联锁功能”控制跳汰自控系统的启、停。 工作 时,内部的 PLC 集成控制系统一方面通过对一、二段重物 料 层 的 厚 度 进行采样、数据处理,与一、二段液压排料控制、自动给料环节配合实 现对一、二段重物料的自动排放、自动给煤的综合优化控制,保证一、 二段重物料层厚度的稳定,来减弱对风阀调节的依赖、实时跟踪入洗 原料煤质的变化、提高跳汰机中物料的分层效果、提高处理量的目标; 另一方面,结合测灰仪的输出灰分,进一步实现对洗中块的灰分闭环, 构成了在现场对跳汰机的给煤、排料、灰分闭环三重综合优化控制。
局域网联网,构建服务器,实现信息发布和资源共享: 至此,自下而上地构成一个完整的跳汰机自动监控系统。 此项技 术的开发与利用,不仅减轻了现场操作人员的劳动强度,改善了跳汰 机的分选效果,提高了产品质量,同时构成把底层控制与上层的产品 质量监督管理融为一体的新型精细化控制管理模式。由此使我厂由旧 设备出名的老厂跨入了铁煤集团洗煤自动化控制与管理的先进行列。
2 技术改造情况
2.1 跳汰机及其给煤机的改造 根据现场的条件,首先设立液压站,将跳汰机一、二段手动闸门改
造成为液压控制闸门,为实现自动排矸奠定了基础;其次,针对跳汰机 距原煤缓冲仓较远、缓冲仓口距地面高度有限的现场条件,安装了特 殊设计的 LG-18 型链条式给料机,为实现自动给煤、使跳汰机的床 层 均匀、稳定分布奠定了基础。 经过运行,给料设备运行平稳、均匀、故 障率低、易维护。
3 对比改造前后的分选效果
由改造前后的单机检查试验资料显示,该如表 2 所示。 跳汰机的 数量效率由改造前的 95.25%提高到改造后的 97.38%,提高了 2.13%; 不 完 善 度 由 0.17 下 降 到 0.13,下 降 了 0.04,如 表 1 所 示 ;改 造 后 矸 中 含煤指标改造前降低了 0.95。
该控制统在工作现场安装了工控机,采用触摸操作,在触摸屏 上以实时曲线控制的方式构成人机界面, 将参数设置包含于其中,具 有直观、易于操作、易于操作工人总结提高操作技能的特点。 2.4 上位机的安装
通过控制画面, 实现对跳汰机的控制量的监视。 利用灰分闭环 采集到的数据对现场洗中块灰分进行记录、统计分析、自动绘制灰分 分布曲线,形成了“产品质量实时统计分析系统”。 该统计分析系统分 成两部分: 一部分是对目前过去的 24 小时之内的灰分数据进行统计 分析,以快速线和慢速线画出洗产品高、低灰分的频率分布。 其中快速 线表征了入选煤质变化的大小和系统的控制质量,慢速线则表征了装 车产品批次的灰分波动范围。 与此同时,计算出灰分分布的中心值,并 且根据给定的灰分指标计算出洗产品灰分的稳定率数值。另一部分是 数据保存,产生对洗产品灰分统计的日报表和小班报表。 这种报表以 每天统计数据为记录,滚动累积成为月报表,成为产品质量管理的有 效依据。
在安有在线测灰仪的洗中块皮带上安装传感器,测量皮带上煤层 的厚度,根据测量皮带输送机上煤层的厚度,通过皮带变频器随时调 整皮带的转速,煤量小皮带变慢,煤层的厚度就增大,从而保证煤层厚 度稳定,满足了在线测灰仪对质量厚度的测量要求,保证测灰仪只要 有煤通过就有测量灰分值显示。 同时将采集测灰仪输出的灰分信号, 与测量的煤层厚度进行相关分析,给出“灰分修正值”,为灰分闭环控 制提供可靠的灰分数据。 2.3 TKX-Ⅳ型跳汰机自动控制系统的应用
【关键词】自动化;灰分闭环;灰分统计分析;分选效果
0 前言
为适应市场发展的需要,满足用户对产品质量的严格要求,不断 提高生产能力及产品质量,近几年,晓明矿选煤厂通过加强技术改造, 逐步完善了选煤工艺环节,灵活了生产加工工艺,提高了生产能力和 产品质量,实际处理能力达到 210 万吨 / 年,洗产品成为集团公司的名 牌产品,赢得了用户,占领了市场,取得了良好的经济效益。
主要加工工艺是筛分和跳汰分选,入洗原料煤为块煤和原煤的混 合 物 料 ,粒 度 小 于 100mm,生 产 的 产 品 有 :洗 中 块 、洗 粒 、洗 末 、末 煤 、 粒煤。 主要分选设备为老式的 LTGV-10 侧鼓式跳汰机、 卧式旋转风 阀。
1 应用前存在的主要问题
1.1 跳汰机为人工手动闸门排料, 产品质量受洗煤司机的经 验 和 实 际操作水平的影响较大,生产效率低。 1.2 跳汰机距原煤缓冲仓较远,采用水冲溜槽给料,不能沿跳汰机 全 宽给料、给料不均匀、物料润湿效果也不好。 1.3 虽然在洗中块皮带上装有在线测灰仪, 但是由于洗中块 的 煤 层 厚度变化较大,测灰仪显示的灰分时有时无,使测灰仪的作用难以发 挥。