(设备管理)除尘除灰设备自我评价材料

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(设备管理)除尘除灰设备自我评价材料

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1、除尘器运行情况

2007年3月29日#1机组进入商业化运营,2007年8月17日#2机组进入商业化运营,与此同时,我厂#1、#2除尘器相继投入运行。我厂采用的除尘器为XLDM4000布袋除尘器,采用并列布置,共设置滤袋10192条,清灰功能的实现是通过压差定时定阻自动控制来执行的,采用此除尘器除尘效率高,最高效率达到99.95%。除尘器运行至今良好,没有因为除尘器设备问题而影响主机运行,排尘浓度在线监测正常,投入率为100%。我厂除灰系统采用气力除灰系统,目前运行稳定,到现在灰渣已开始陆续回收利用。2008年3月23日~3月27日对该工程2台机组进行监测,监测期间,2台机组的工况负荷为77.0~96.7%,达到规定的设计能力75%以上生产负荷要求。监测期间全厂生产正常、稳定,各环保治理设施运行正常。监测结果为1#锅炉布袋除尘器的除尘效率为99.75%~99.78%,2#锅炉布袋除尘器的除尘效率为99.75%~99.77%,均未达到设计除尘效率99.9%的指标要求。1#锅炉烟气经布袋除尘器与脱硫塔后总除尘效率为99.84%~99.91%,2#锅炉烟气经布袋除尘器与脱硫塔后总除尘效率为99.85%~99.90%,均未达到设计除尘效率99.95%的指标要求。

我厂除尘器在投运过程中,曾出现了以下几个问题:一是压缩空气含水、含油量超标,致使布袋老化,影响正常寿命;二是灰斗支撑梁脱落,影响正常输灰;三是除尘器出入口电动门、旁路出口电动门反馈错误,影响监盘人员的正常监视;四是个别除尘室排尘浓度超标报警。

针对以上出现的问题,我们相应的采取了防范措施:一是在#1、#2除尘零米分别安装了一台微热再生干燥器,进一步处理压缩空气,提高压缩空气的品质,保证除尘器的布袋达到设计使用寿命;二是在机组备用时,打开除尘器人孔检查,将灰斗支撑松动或脱落的钢梁进行加固,保证在除尘器正常运行过程中不再脱落,同时起到支撑的作用;三是调整除尘器清灰装置的清灰时间,保证布袋的除尘效果达到最佳,使烟尘排放浓度在标准范围内。还有就是准备足够的备品备件,在出现故障后能及时的进行处理。

2、除尘器技术简介

含尘气体由烟道进入除尘器入口时,在导流系统的作用下,含尘气体流速突然下降,大颗粒粉尘由于重力的作用直接落入灰斗,其余粉尘在导流系统的引导下进入中箱体,含尘烟气在中箱体内负压的作用力下穿透滤袋,粉尘被滤袋阻挡,吸附在滤袋的外表面,过滤后的洁净气体穿透滤袋进入上箱体并通过除尘器出口烟道排出。随着除尘器工作的延续,除尘器滤袋表面的粉尘越积越厚,导致除尘器阻力上升,当到达程序设定的阻力值或时间值时清灰程序启动,压缩气体以极短促的时间按设计顺序通过各个脉冲阀,喷射出压缩空气进入滤袋,形成空气波,使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击振动,引发滤袋全面抖动并形成由里向外的反吹作用,造成很强的逆向清洗作用,抖落滤袋上的粉尘,达到清灰的目的。

3、除灰系统运行情况

我厂采用正压浓相气力除灰系统。气力除灰系统所用输送及控制

气源使用专用空压机供给,空气经过过滤、除油、干燥处理。除灰系统同除尘器一起投运,在运行过程中出现了许多问题,我们也在积极地进行优化,维持除灰系统正常运行。除灰系统采用AV泵,每个泵的容积为0.283m3,每次输送按装满泵计算,每排4个AN泵共1.132m3,约为1.3吨,每输送一次约为90秒左右,这样每排每小时输送飞灰约52吨,能够满足系统正常出力。除灰系统的输送末速度按设计约为8-11m/s。主要存在的问题有:除灰系统的第一排灰量较二排、三排的大,但是当初设计的出力是一样的,这就使得在正常运行过程中出现第一排输灰管道磨损严重、灰斗料位较高、输灰过程中频繁堵管等问题。

根据以上出现的情况,我们对除灰系统第一排进行了优化改造,即在第一排末端加大气化风量,保证输灰正常进行,这样避免了第一排频繁堵管的发生。我们进一步考虑,将对除灰系统第一排彻底进行改造,即加大输灰管道直径,加大仓泵输送灰量,从根本上解决输灰出力问题。

近期,我们在运行过程中发现除灰系统的控制程序存在问题。按照最初的设计理念,当除灰系统在正常运行过程中,当输送压力达到0.415Mpa时,系统控制程序将发出停止信号,使得正在运行中的输送停止,待输送管道疏通并且压力下降到0.02Mpa左右时,我们再次按动盘面上的启动按钮才能进行下一个输送循环。可是在实际运行中,曾出现以下问题,即在正常运行过程中,当管道输送压力达到0.415Mpa乃至更高压力时,系统程序没有发出停止系统运行的信号,

而且在管道没有疏通(输送压力没有降到设计压力时)的情况下,系统自动启动进入下一个输送循环,导致中间仓炸裂的发生。针对以上问题的出现,我们及时对输送循环的时间进行了详细的调整,并且制定了相应的应急预案,保证在出现相同的问题时不再使中间仓炸裂。

同时,我厂#1、#2除灰系统PLC控制系统电源公用,在其中的一套出现问题后,无法进行隔离检修,也无法进行控制程序的重新下装,严重制约着缺陷的及时消除。我们已经提出,在适当的时候联系厂家进行彻底的处理,保证#1、#2系统相互之间不受影响。

4、灰库运行情况

从2009年4月份开始,我厂灰库出现了打正压问题,导致灰库库顶不断向外喷灰,这不仅影响了灰库的正常运行,而且使灰库外壁积灰、污染周围空气,另外,灰库周围的环境卫生也很难治理,严重影响了我厂的形象问题。为了解决此问题,除灰专业主管、专工以及全专业人员通过坚持不懈的努力,从根源上查找原因,进行一步一步地研究试验,最终在六月底解决了这个困扰了我们两个多月的问题,确保了灰库的正常运行。

我们首先考虑输灰系统耗气量的问题。如果减少输灰系统的耗气量,那么进入灰库内的气量相应就减少,从而可以避免灰库出现正压。通过我们不断的试验,不断的对输灰截流孔板的尺寸进行调整,最终调到用最少的空气量来满足输灰要求,同时我们对第一排输灰管道进行了技术改造,在第一排#4AV泵出口端增加一个补气短节来帮助输灰,弥补了由于减少使用压缩空气量以及灰质变化而导致的堵管问题。

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