除尘器压差异常原因分析

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1号除尘器A、B压差偏差大异常原因分析

分析人员:王超、张赞、齐小唯、赵贵燕、孙超、王鹏、赵京川

报告编写:孙超

报告日期:2015年12月11日

一、事件经过

#1除尘器本体差压于2015年10月24日开始出现A、B侧压

差偏大的情况,该情况逐步加剧,至2015年11月2日,最大差压

至555 Pa。目前,A、B侧在不同工况下仍有200-400Pa。于2015

年12月4日逐渐恢复正常。

二、事件分析

环保专业根据除尘器差压问题,组织人员于11月8日进行了排

查。通过净烟室看灰观察孔,可判断净烟室内并无漏灰现象。除尘器

出口测尘仪表也显示,除尘器出口烟尘目前稳定在15mg/Nm3左右,

并无增加迹象。因此可确信目前除尘器并无漏灰现象。

通过运行人员手动喷吹,滤袋压差能够迅速从1100Pa降至

700Pa左右,证明滤袋本身材料特性并无异常,清灰后滤袋压力可正

常下降。不存在糊袋情况。

通过进一步参数分析,对A、B侧入口温度,A、B侧压力对比

如下:

从sis历史曲线上反应出,当A、B侧温度逐渐开叉(温差增大)时,压力A、B侧压力曲线同样开叉。

紫色和红色曲线可看出温度分叉

黄色和绿色曲线可看出温度分叉

从上表及sis图知,入口温度差和除尘器差压成反比,入口温差越大,除尘器差压越大。因为除尘器无法控制入口烟温,进入除尘器内烟温前有空预器及一级低温省煤器,从在线测点初步判断发生堵塞的应为空预器。

11月1日至9日,进入空预器入口的A、B侧烟温平均值分别为363.41℃和360.48℃,两侧烟气温度基本相同。

空预器出口的A、B侧烟温平均值分别为138.16℃和145.7℃。偏差7.45℃,B侧温度高。

此时,如确认B侧空预器压差大,则完全可通过烟温、除尘器压

差、空预器压差的逻辑一致性判断为空预器堵塞,但是在分析过程中,始终从测点上反馈为A侧空预器差压大,即使经过吹灰后仍无改善。这就导致直观的结果是A侧空预器、A侧除尘器差压都偏大,从流场分析中,应判断为B侧烟道空预器前有堵塞,测点与实际分析的矛盾结论致使分析陷入困境。

后经检修、运行多方确认,导致始终体现A侧空预器压差大的原因为热工测点装反,控制部于2015年11月15日恢复空预器压差测点,实际为B侧空预器差压大。

1号炉空预器压差(10月22日至12月11日)

对比除尘器A、B侧压差的黄绿两条线和空预器A、B侧差压的黄、紫两条曲线,可发现明显的对应关系:B侧空预器压差大时、A 侧布袋除尘器压差大。且B侧烟温高。

发电运行部锅炉主管根据该情况制定了空预器吹灰措施:11月5日开始夜班空预器吹灰次数增加至三次(原措施为白班、后夜各一次),27日改成夜班两次吹灰。

设备部环保专业主要做了以下方面工作:

1、采购喷吹电磁阀备件,杜绝因备件不足造成喷吹系统异常缺陷无法处理。

2、采购岩棉管壳、伴热带,对喷吹罗茨风机至喷吹系统的全部管道进行保温,防止低温冻结管道,造成压缩空气无法进入喷吹系统。

发电运行部除脱专业主要做了以下几方面工作:

1、通知控制部校正除尘器压差测点,通过对调A、B两侧仪表确认非仪表故障,通知维护部配合吹扫压力表管,排除表管堵塞的可

能;

2、手动喷吹,通过连续喷吹A侧压差能有效下降至正常值,可确认喷吹正常;

3、就地观察喷吹情况,确认压缩空气气源正常;

4、持续观察出口烟尘浓度情况,确认无滤袋破损的可能。

2015年12月4日,除尘器压差恢复正常,从各专业所做工作的有效性分析,可确定为B侧空预器堵塞造成除尘器两侧压差异常。

#1除尘器压差(2015-12-4,下午16;20)

三、结论

B侧空预器堵塞,致使锅炉风偏A侧。在A、B侧空预器入口烟温基本一致的情况下,出口B侧烟温高,可佐证B侧空预器堵塞,换热效果差,造成烟温偏高。(若非B侧空预器堵塞,而是B侧其他设备造成堵塞,则B侧空预器出口烟温应因B侧实际风量小,换热更充分导致B侧烟温偏低)。

由于B侧空预器堵塞造成的偏风,致使进入A侧布袋除尘器的风速、烟尘均增加,致使A侧布袋除尘器压差高。

四、处理意见

1、发电运行部锅炉专业应加强对空预器两侧差压的监视,发现压差异常升高时,应及时通知控制部炉控专业校正测点,并加强空预器吹灰。

2、运行人员应进一步优化脱硝喷氨控制,避免氮氧化物控制指标过低或变工况时尿素过喷造成氨逃逸超标,增加空预器堵塞风险。

五、责任追究

1、B侧空预器压差高,是造成该缺陷发生的根本原因。

2、发电运行部没有在缺陷初期重视空预器压差测点数据,是致使缺陷发生的直接原因。

3、控制部因空预器压差测点反装,致使缺陷分析陷入困境,是造成该缺陷分析、处理时间延长的原因之一。

4、设备管理部、发电运行部、控制部之间没有建立起专业层面的有效沟通机制,致使问题分析、处理拖沓。

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