提高蒸氨塔运行效率的优化

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蒸氨塔

蒸氨塔

蒸氨塔1、CJST不锈钢蒸氨塔的技术特点:CJST不锈钢蒸氨塔采用专利技术—CJST径向侧导喷射塔板,CJST塔板是在新型垂直筛板的基础上开发的一种新型高效气液喷射塔板,依靠气体动能,将液相破碎成大量小颗粒的液滴,有效地缩短了氨分子在液相中的传递路径,大大增加了汽液接触面积,强化了汽液相界面的快速更新。

故蒸氨效率远高于各类泡罩、隔栅等塔内件。

1.1 效率高:CJST蒸氨塔内设约20层塔盘,塔径比泡罩塔小200mm以上;塔顶氨汽浓度可达20%以上,塔底废水含氨小于150 mg/l,氨蒸脱率达98%(传统蒸氨塔一般低于90%);节约蒸汽30%以上;抗堵塞,运转周期长,检修安装方便;设备及土建总投资比铸铁塔略高。

1.2 运行费用低:剩余氨水蒸氨节能是很重要的,这个塔是能耗大户,100万吨/年焦化厂,如果每吨氨水消耗蒸汽下降30%,就是约60kg蒸汽。

一年按处理21万吨氨水计算,可节省蒸汽1.26万吨,价值约190万元(吨蒸汽按150元计算)。

相当于两台CJST不锈钢蒸氨塔投资。

[1]1.3 检修方便:CJST不锈钢蒸氨塔不需要水泥框架,采用钢平台,利用人孔检修,不象铸铁塔那样破坏塔保温层才能检修,所以安装检修很方便。

1.4 抗堵性好:这是CJST不锈钢蒸氨的一大优势,焦化蒸氨塔的抗堵性是一个很重要的指标,多数蒸氨塔检修就是因为堵塔造成。

2、蒸氨塔的设计、改造与选型2.1塔体和内件的材质由于蒸氨塔内温度较高,而且腐蚀性的物质较多,大多数装置运行时间不长,腐蚀情况就十分明显,所以设计单位和业主在塔体材质的选择上比较慎重。

蒸氨塔顶部、进料处、下部温度不同,介质浓度不同, 且介质属碱性, 而在碱性溶液中对钢铁的腐蚀最有影响的是水中溶解的氧, 当微量氧存在时就发生了电化学反应。

溶液中超量的Cl-存在使腐蚀速度大大加剧,吸附理论认为:由于Cl-具有很强的、可被金属吸附的能力, 反应速度快, 吸附后便形成可溶性物质[3]。

蒸氨工艺的优化与改造

蒸氨工艺的优化与改造

蒸氨工艺的优化与改造作者:李游古创姚春阳陈方方张林来源:《科学与财富》2018年第24期摘要:现代蒸氨技术已经较为成熟,本文主要是通过分析蒸氨系统中仍然存在的问题,并针对这些问题做出调整和优化,来提高蒸氨效率。

对蒸氨系统进行优化不仅可以提高蒸氨效率还有利于环保,减少污水的排出等等。

关键词:蒸氨;优化;改造1绪论1.1概述焦炉化产系统主要是首先是利用焦油氨水分离系统将氨水分离出来,然后将剩余氨水经过沉淀过滤后送往蒸氨塔进行加工,得到的氨气做为原料进入硫铵系统生产硫酸铵,蒸氨废水送往酚氰污水处理站处理。

2 工艺概述首先,焦油氨水分离系统通过凹槽将剩余的氨水传送到剩余氨水接收槽的上部,这时凹槽内的剩余氨水还有浮油,那么利用剩余氨水槽顶部的浮筒可以将这些浮油除去,然后这些去除浮油的剩余氨水将会进一步的被送到剩余氨水槽的下部,并且这些氨水会经过多个剩余氨水槽进行过滤。

在过滤的过程中焦油会被一步步的进一步过滤,最后剩余氨水槽底部的焦油排放至槽区地下放空槽。

从最后剩余氨水槽出来的剩余氨水经过剩余氨水泵送至两台并联的陶瓷膜过滤器进一步滤除剩余氨水中的焦油后进入剩余氨水/蒸氨废水换热器被加热至 80~90℃左右,与洗涤来的用于分解剩余氨水中固定铵盐的 5%Na OH 溶液在静态混合器中混合进入蒸氨塔上部。

由蒸氨塔下部进入的蒸汽与自上而下剩余氨水在蒸氨塔塔板上接触,剩余氨水中的氨被蒸汽带至塔顶经氨分缩器冷凝后,一部分作为回流,其余部分作为硫酸铵的生产原料进入到饱和器。

蒸氨塔底的蒸氨废水经废水泵送至剩余氨水/蒸氨废水换热器换热后经废水冷却器冷却至40℃送往酚氰污水处理站处理。

3 蒸氨系统存在问题3.1 入蒸氨塔的剩余氨水含油多,导致以下问题第一,经过蒸氨塔蒸馏后的氨水中所含的焦油已基本沥青化,在这种情况下的沥青其粘度较大,并且在热态条件下沥青熔化,粘度加大,会以熔融的形态贮存在蒸氨塔底部。

在蒸氨塔塔底排油时,由于塔底沥青化的焦油粘度大,流动性不好,粘附在槽底、管壁及排油管出口难以排出。

蒸氨塔冷凝器的优化设计

蒸氨塔冷凝器的优化设计

图 1 回 流 冷 凝 示 意 图
回流 冷凝 与顺 流冷 凝 相 比 , 在 相 同的 流量 下 回
流冷 凝传 热 效率 高于顺 流冷凝 2 O 左右 , 但 压降 在 此 条件下 也 明显高 于顺 流冷凝 , 例如 : 在 绝压 I i 0 k P a下 , 蒸 氨气量 为 2 0 0 0 0 k g / h , 温度 由 8 5℃ 降低 到 5 8℃ 。换 热 器 直 径 为
文章编号 : 1 0 0 5 —8 3 7 0 ( 2 0 1 3 ) 0 2 —1 9 —0 2
氨碱法 纯碱生产 中, NH 是 作 为 中 间 介 质 存 在, 在 工艺生 产过 程 中它周 而 复始 不断循 环 , 而这一
走管 程 , 母 液 走壳程 , 蒸氨 汽从蒸 氨塔 顶 出来 后直接
示 。将 冷凝 器放 在蒸 氨 塔 旁 , 一 般 采 用 的 是顺 流 冷
凝, 蒸 氨气 可 以走 壳程 也 可 以走 管程 。根 据 工艺 要 求而定。
气体 出
回收 , 寻 求合 理 的工 艺 装 置 , 尽 可 能地 实现 节 能 、 高 效、 低耗 。

1 蒸 氨 塔 冷 凝 器 两 种 冷 凝 方 式 的 比较
2 . 3 减小 带 液量 为 了尽 量 的 减小 带 液 量 , 我 们 除 了从 流 速要求 。若 采 用 回流 冷凝 方
式, 虽然传 热完全能够满 足工艺要求 , 但 由于管 内流速
高导致压降大 , 气体带液量也较 大 , 这 在工艺上是不允
许, 采用 回流冷凝合理的方案计算结果见表 2 。
摘要 : 介 绍 了蒸 氨 塔 冷 凝 器 的 一 般 形 式 , 及在设计选型过程 中的注意事项 , 重 点 说 明 了 采 用 回 流 冷

焦化行业蒸氨工艺的优化与改造

焦化行业蒸氨工艺的优化与改造
用新型 筛板塔 盘 , 改造后 蒸氨 系统 处理 量 为 1 0 0 t / h , 废 水氨 质量 浓度 均在 5 0 m g / L以 下 , 塔 顶 气相含氨 量在 4 0 % 以上 , 进 入 生化 系统 的蒸氨废 水 温度 均在 2 5 ~ 3 5℃ 。 关键 词 : 焦化行 业 ; 流程模 拟 ; 蒸氨 ; 优化
L I G u o z h o n g , S HA N J u n j i e
( T a n g s h a n Z h o n g r u n C o a l C h e m i c a l C o . , L t d . , T a n g s h a n 0 6 3 6 1 1 , C h i n a )
焦 化 行 业 蒸 氨 工 艺 的优 化 与 改 造
李 国忠 , 闪俊 杰
( 唐 山中润煤 化 工有 限公 司 , 河北 唐 山 0 6 3 6 1 1 )
摘要 : 针 对现有 蒸氨 工 艺存 在 的 处理 量 小 、 设 备 易 于堵 塞 、 去 生 化 工段 的废 水 温度 高 、 顶 部 气相含氨 量低 等 问题 , 利 用 化 工 流 程模 拟软 件 对 焦 化 企 业 中的 蒸 氨 工 艺进 行 了优 化 和 设 计 。模拟 结 果表 明 : 进 水量 为 1 0 0 t / h 、 塔 顶 气相含 氨 量 在 4 0 % 时, 最适 宜蒸 汽 量 为 1 l t / h , 适 宜回流 比为 2 . 2 5 ; 并对 原有 系统进 行 改造 , 新增加 了蒸氨塔 、 剩余 氨 水槽 、 低 温水 冷却 器 , 并 采
Ab s t e l o t s o f p r o b l e ms i n a mmo n i a d i s t i l l a t i o n p r o c e s s ,t h e h a n d i n g c a p a c i t y we r e s ma l l ,t he

化工蒸馏塔运行管理与控制优化策略

化工蒸馏塔运行管理与控制优化策略

化工蒸馏塔运行管理与控制优化策略蒸馏塔是化工生产过程中常用的分离设备,具有重要的作用。

为了确保蒸馏塔的高效运行和产品质量的稳定性,需要进行有效的运行管理和控制优化。

本文将针对化工蒸馏塔运行管理和控制优化策略进行探讨,旨在提高蒸馏塔的效率和稳定性。

一、运行管理1. 设备检查与维护蒸馏塔的正常运行离不开设备的完好性和稳定性。

定期进行设备的检查和维护非常必要。

例如,检查冷却器、泵浦、阀门等设备的运行状态,确保其正常工作;清洗塔板孔隙,排除堵塞;检查填料和塔板的磨损情况,及时更换;保证冷凝剂和加热剂的供应稳定等。

2. 数据采集与监测对于蒸馏塔的运行管理,数据采集和监测是非常重要的一环。

通过在线仪表和监测系统,实时获取蒸馏塔的温度、压力、流量等重要参数,并进行记录和分析。

这些数据能够及时反映蒸馏塔的运行状态,识别潜在问题,并为后续优化措施的制定提供依据。

3. 运行记录与分析建立运行记录和分析机制对于蒸馏塔的管理至关重要。

运行记录包括关键运行参数、操作记录、异常情况等,通过对这些数据的整理和分析,可以及时发现问题,提出改进意见,并为未来的运行决策提供参考。

二、控制优化策略1. 控制系统优化蒸馏塔的控制系统是实现其运行优化的关键。

针对不同的蒸馏塔类型和生产需求,可以选择合适的控制策略,如比例调节、PID调节、模型预测控制等。

通过优化控制系统参数和算法,可以提高蒸馏塔的控制精度和响应速度。

2. 温度控制优化蒸馏塔的温度控制对于生产过程的稳定性和产品纯度至关重要。

在控制温度过程中,采用先进的控制模型,结合阶段性操作和多变量控制策略,可以实现温度控制的优化。

此外,针对温度梯度过大的情况,可以考虑增加塔板或采用其他改进措施。

3. 动力消耗控制优化蒸馏塔的运行需要消耗大量的能源和动力,因此控制动力消耗是控制优化的重要方面。

可以通过合理设置冷凝器、加热器和泵浦的运行参数和操作策略,降低能源消耗,并减少工艺热损失,从而实现动力消耗的控制优化。

蒸氨塔

蒸氨塔

蒸氨塔1、CJST不锈钢蒸氨塔的技术特点:CJST不锈钢蒸氨塔采用专利技术—CJST径向侧导喷射塔板,CJST塔板是在新型垂直筛板的基础上开发的一种新型高效气液喷射塔板,依靠气体动能,将液相破碎成大量小颗粒的液滴,有效地缩短了氨分子在液相中的传递路径,大大增加了汽液接触面积,强化了汽液相界面的快速更新。

故蒸氨效率远高于各类泡罩、隔栅等塔内件。

1.1 效率高:CJST蒸氨塔内设约20层塔盘,塔径比泡罩塔小200mm以上;塔顶氨汽浓度可达20%以上,塔底废水含氨小于150 mg/l,氨蒸脱率达98%(传统蒸氨塔一般低于90%);节约蒸汽30%以上;抗堵塞,运转周期长,检修安装方便;设备及土建总投资比铸铁塔略高。

1.2 运行费用低:剩余氨水蒸氨节能是很重要的,这个塔是能耗大户,100万吨/年焦化厂,如果每吨氨水消耗蒸汽下降30%,就是约60kg蒸汽。

一年按处理21万吨氨水计算,可节省蒸汽1.26万吨,价值约190万元(吨蒸汽按150元计算)。

相当于两台CJST不锈钢蒸氨塔投资。

[1]1.3 检修方便:CJST不锈钢蒸氨塔不需要水泥框架,采用钢平台,利用人孔检修,不象铸铁塔那样破坏塔保温层才能检修,所以安装检修很方便。

1.4 抗堵性好:这是CJST不锈钢蒸氨的一大优势,焦化蒸氨塔的抗堵性是一个很重要的指标,多数蒸氨塔检修就是因为堵塔造成。

2、蒸氨塔的设计、改造与选型2.1塔体和内件的材质由于蒸氨塔内温度较高,而且腐蚀性的物质较多,大多数装置运行时间不长,腐蚀情况就十分明显,所以设计单位和业主在塔体材质的选择上比较慎重。

蒸氨塔顶部、进料处、下部温度不同,介质浓度不同, 且介质属碱性, 而在碱性溶液中对钢铁的腐蚀最有影响的是水中溶解的氧, 当微量氧存在时就发生了电化学反应。

溶液中超量的Cl-存在使腐蚀速度大大加剧,吸附理论认为:由于Cl-具有很强的、可被金属吸附的能力, 反应速度快, 吸附后便形成可溶性物质[3]。

蒸氨系统优化技改方案

蒸氨系统优化技改方案

蒸氨系统优化技改方案咱们得聊聊蒸氨系统的重要性。

这玩意儿在化工行业里可是关键的一环,直接影响着生产效率和产品质量。

那么,如何优化这个系统,提升其性能,降低成本,就成了我们亟待解决的问题。

一、现状分析1.设备老化。

经过多年的运行,蒸氨系统的设备已经出现了一定程度的老化,导致系统运行不稳定,能耗较高。

2.控制系统不完善。

现有的控制系统功能单一,无法实现自动化控制,影响了生产效率。

3.能源利用率低。

在蒸氨过程中,能源利用率较低,浪费现象严重。

二、优化目标1.提升设备性能。

通过更新设备,降低能耗,提高系统稳定性。

2.实现自动化控制。

对控制系统进行升级,实现自动化运行,提高生产效率。

3.提高能源利用率。

优化蒸氨流程,降低能源浪费。

三、具体方案1.更新设备(1)更换老化设备。

对系统中的老化设备进行更换,选用高性能、低能耗的新设备。

(2)优化设备布局。

对设备进行合理布局,减少输送距离,降低能耗。

2.控制系统升级(1)引入自动化控制系统。

选用具有强大功能的自动化控制系统,实现设备的自动运行、监测和报警。

(2)开发智能控制算法。

通过开发智能控制算法,实现对蒸氨过程的精确控制,提高生产效率。

3.优化蒸氨流程(1)改进蒸氨工艺。

对现有的蒸氨工艺进行改进,提高氨的回收率。

(2)优化能源利用。

对蒸氨过程中的能源利用进行优化,降低能源浪费。

四、实施步骤1.设备更新:制定设备更新计划,分阶段进行设备更换。

2.控制系统升级:选购合适的自动化控制系统,进行安装和调试。

3.蒸氨流程优化:对蒸氨工艺进行改进,调整操作参数。

4.培训员工:对操作人员进行培训,确保他们熟练掌握新设备和新工艺。

五、预期效果1.设备性能提升:新设备运行稳定,能耗降低。

2.生产效率提高:自动化控制系统运行高效,提高生产效率。

3.成本降低:能源利用率提高,降低生产成本。

4.环保效益:减少能源浪费,降低污染物排放。

六、风险与应对措施1.风险:设备更新过程中可能出现的技术问题。

蒸氨系统优化技改方案

蒸氨系统优化技改方案

蒸氨系统优化技改方案随着工业化的进一步发展,蒸氨系统在许多行业中的应用越来越广泛。

在这个背景下,为了提高蒸氨系统的工作效率和经济性,对蒸氨系统进行优化技改方案是十分必要的。

本文将重点介绍蒸氨系统优化技改方案的具体实施方法和效果。

一、蒸氨系统的结构和工作原理蒸氨系统是由蒸发器、冷凝器、膨胀阀和压缩机等部件组成的。

它的工作原理是将氨气从蒸发器中排出,通过压缩机进行压缩,然后在冷凝器中进行冷凝。

冷凝后的氨气被膨胀阀膨胀,再返回蒸发器中。

整个过程中,蒸氨系统需要消耗相当大的能量,同时也会产生相当大的能量损失。

二、蒸氨系统的优化技改方案为了提高蒸氨系统的工作效率和降低能源损失,需要进行优化技改。

主要包括以下几个方面:1、对蒸氨设备进行调整和优化:对于不同类型的蒸氨设备,需要根据实际情况进行调整和优化。

例如,当需要处理高含水量的气体时,应该选择具有高湿度处理能力的设备。

2、使用高效节能设备:将传统设备升级替换为更为先进的高效节能设备,如新型蒸氨冷凝器、高效压缩机等,以降低能耗和提高工作效率。

3、优化管路系统:通过优化管路系统,可以降低流体阻力和能耗,提高液体和气体的处理速度和效率。

在重新设计管道系统时,需要准确测量气体和液体的流量和压力,并根据确定的工作参数和流量计算出最佳的管路布局和直径。

4、加强设备的定期检查和维护:定期对蒸氨设备进行检查和维护,及时进行故障排除和维修,确保设备正常运行,避免因设备损坏而浪费能源和资源。

三、蒸氨系统优化技改方案的效果通过上述优化措施,可以实现蒸氨系统的全面优化,进而提高其工作效率、经济性和环境保护效果。

具体表现在以下几个方面:1、降低能量损失:通过优化设备和管路系统,降低能耗和阻力,减少能量损失,提高蒸氨系统的能效比,降低运行成本。

2、提高工作效率:在优化设备和管路系统的基础上,可大幅提高蒸氨系统的工作效率,缩短生产周期、提高产量,优化生产流程。

3、环境保护:优化蒸氨系统可以减少废气的排放和减少有害气体对环境的影响。

蒸氨工艺处理高氨氮废水的应用及运行优化

蒸氨工艺处理高氨氮废水的应用及运行优化

蒸氨工艺处理高氨氮废水的应用及运行优化刘兴【摘要】以某化工高NH3-N废水处理工程为背景,介绍了其核心蒸氨系统的工艺流程、操作方法、正常生产指标及运行效果.采用正交试验方法研究了进水流量、塔底温度及液氨管温度对回收氨水浓度的影响,同时得出系统的最佳的运行工况为进水量2.5 m3/h,塔底温度105℃,液氨管温度50℃.在此条件下控制蒸氨系统的运行,废水的NH3-N去除率达到90%以上,同时产生纯氨水NH3-N质量分数在15%以上.最后总结了蒸氨塔在使用过程中可能出现的问题及解决措施.蒸氨工艺脱氮效率高、技术成熟、流程简单、操作方便,具有很大的经济价值及应用推广价值.【期刊名称】《环境科技》【年(卷),期】2019(032)002【总页数】4页(P44-47)【关键词】蒸氨塔;NH3-N废水;正交试验;废水处理【作者】刘兴【作者单位】栗田工业(苏州)水处理有限公司,江苏苏州 215122【正文语种】中文【中图分类】X70 引言我国是一个人口大国,随着社会经济的发展,我国的水资源也越来越紧缺,再加上不断出现的水污染问题,解决水资源短缺问题更是迫在眉睫。

随着人们环保意识的加强和环境污染治理技术的发展,水体中有机物的代表指标COD 基本上能得到有效控制,但是NH3-N 污染仍是当今水体的最大污染源之一。

NH3-N 废水排入水体,会引起水体富营养化,造成水体缺氧发黑发臭,甚至对人群及生物产生毒害作用。

尤其是高浓度NH3-N 废水,具有来源广泛、成分复杂、排放量大、处理难度高、危害大等特点,因此高浓度NH3-N 废水处理技术一直是国内外水处理的焦点[1-2]。

近年来,国家对环保也给予了极度重视,排放标准逐步提高,尤其是太湖流域零排放标准,给企业以及环保行业带来了严峻的考验。

对于高NH3-N 废水的处理技术可以分为2 大类:一类是物化处理技术,如吹脱法、MAP 法、折点加氯法、膜吸收法、蒸氨法等[3-5];另一类技术是以生化为主的生物脱氮技术,如厌氧氨氧化技术[6]、AO 或AAO 法、膜生物反应器法[7-9]等。

提高蒸氨装置运行稳定性的优化措施

提高蒸氨装置运行稳定性的优化措施

1 工 艺 简 述
由焦油氨 水 分离 单 元 送 来 的 剩余 氨 水 , 首先 进
入原 料 氨水槽 , 经 静止 分离 , 除 去大部 分轻 、 重 油后 , 用原 料氨 水泵 抽 出 , 经 流量 控制送 至 原料 氨水/ 废水
( I r o n Ma k i n g P l a n t o f P a n z h i h u a S t e e l G r o u p Xi c h a n g S t e e l a n d Va n a d i u m C o . , L t d . , Xi c h a n g 6 1 5 0 1 2, Ch i n a ) Ab s t r a c t :Thi s p a p e r s y s t e ma t i c a l l y a na l y z e s t h e i n lue f nc i ng f a c t o r s b a s e d o n p r o du c t i o n r e a l i t i e s f o r
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
大幅提高 , 蒸氨废水 N H 一 N可 稳 定 控 制 在 1 0 0 ~ 2 0 0 m g / L 。
关 键 词 :蒸 氨塔 ; 管道混合器 ; 稳定 ; 优 化 中图 分 类 号 :T Q 5 2 2 . 5 2 文 献 标 识 码 :B 文 章 编 号 :1 0 0 1 — 3 7 0 9( 2 0 1 5 )0 3 - 0 0 5 2 — 0 3
摘 要 :针 对蒸 氨装 置 因堵 塞 影 响 系 统 稳 定 运 行 的 问题 , 根据 生产实际 , 对其影 响因素进行 了系统性分 析 , 并 对 原
料氨水排油 、 加碱管道混合器 、 蒸氨塔进料工艺进行了优化改造 , 蒸 氨 塔 塔 盘 的堵 塞情 况得 到缓 解 , 装 置 运 行 稳 定 性

提高蒸氨塔运行效率的优化

提高蒸氨塔运行效率的优化

Science &Technology Vision科技视界1蒸氨工艺简述我厂氨水处理采用先蒸氨后脱酚的工艺,如图1所示。

由焦油氨水分离装置送来的剩余氨水首先进入两台串联操作的氨水澄清槽,进一步除去焦油渣及部分焦油后,经原料氨水泵抽出,再送往陶瓷填料过滤器过滤掉大部分焦油,经过原料氨水/废水换热器换热后,去蒸氨塔蒸氨。

蒸氨塔底部通入直接蒸汽,此蒸汽一方面做热源,另一方面起蒸吹作用。

蒸氨塔顶部出来的氨汽经分缩器冷凝冷却后,去脱硫预冷塔前煤气管道中。

浓度为30%的液碱用槽车送入碱液地下槽,经液下泵送入碱液槽,再经碱液泵送至分配器中,与原料氨水混合均匀后一起送入蒸氨塔,其主要作用是分解原料氨水中的固定铵盐。

蒸氨塔底部出来的蒸氨废水由废水泵抽出,经原料氨水/废水换热器换热、废水冷却器冷却后,送至酚氰污水处理站。

2蒸氨生产原理我厂蒸氨工艺采用连续蒸馏工艺,蒸氨塔为泡罩塔,共31层塔板,原料氨水与液碱混合后自第27块塔板(由下至上)加入塔内,液碱主要用来分解原料氨水中的固定铵盐,塔底通入直接蒸汽。

原料氨水中的挥发氨可直接分解汽提,主要反应为:NH 4OH →NH 3↑+H 2O固定氨先转换为挥发氨再分解,主要反应为:NH 4Cl+NaOH→NaCl+NH 3↑+H 2O同时,由于工业隔膜法生产的液碱中含有C032-、SO 42-等杂质离子,也会发生一些副反应:(NH 4)2CO 3→2NH 3↑+CO 2↑+H 2O(NH 4)2SO 4+2NaOH→Na 2SO 4+2NH 3↑+2H 2O NH 4SCN+NaOH→NaSCN+NH 3↑+H 2O(NH 4)2S 2O 3+2NaOH→Na 2S 2O 3+2NH 3↑+2H 2O3存在问题及优化措施运行实践证明,导致我厂蒸氨塔运行效率低的因素有多方面,除了停电、停汽导致蒸氨停产外,主要有以下几个方面:(1)分配器后至塔前DN80混合进料管堵塞;(2)蒸氨塔氨气管及分缩器腐蚀;(3)塔盘、换热器、冷却器等设备堵塞。

提高武钢焦化厂蒸氨塔蒸氨效率的实验研究的开题报告

提高武钢焦化厂蒸氨塔蒸氨效率的实验研究的开题报告

提高武钢焦化厂蒸氨塔蒸氨效率的实验研究的开题报告一、选题的背景和意义武钢焦化厂是中国重要的钢铁企业,而蒸氨塔是焦化厂中的一个关键设备,其主要用途是从焦炉煤气中去除有害成分并回收有价值的物质,如氨和苯等。

然而,在实际生产中,蒸氨塔蒸氨效率有时会因为多种因素而下降,导致设备效率低下、能耗浪费等问题,严重影响企业经济效益和生产安全。

因此,提高蒸氨塔蒸氨效率,是提升企业经济效益和保障生产安全的重要需求。

二、研究的目的和内容本研究的目的是通过对武钢焦化厂蒸氨塔蒸氨效率进行实验研究,找出影响其蒸氨效率的关键因素,并尝试通过一定的措施提高蒸氨效率,从而降低企业成本、提高经济效益和保障生产安全。

本研究的主要内容包括以下几个方面:1、对武钢焦化厂蒸氨塔蒸氨效率的现状进行调查研究,找出存在的问题和影响因素。

2、根据影响因素的不同,采用不同的实验方案进行测试,比较不同方案之间的效果,找出最有效的提高方法。

3、结合结果,对提高武钢焦化厂蒸氨塔蒸氨效率的方案进行探讨和总结,为企业实际生产提供指导和依据。

三、研究的思路和方法为了实现研究的目的和内容,本研究将采用以下思路和方法:1、收集、整理和分析相关数据资料,对蒸氨塔蒸氨的现状和存在的问题进行全面的了解和分析。

2、通过对关键因素的实验探究,以提高蒸氨效率为目标,建立实验室实验台、构建实验研究方案。

3、通过实际操作并结合数据分析的方式,测试不同方案所颠覆的效果,比较不同方案之间的优缺点,找出最有效的提高方法。

4、结合实验结果,总结试验过程中得到的经验和后续的研究思路,为企业提高蒸氨塔蒸氨效率提供参考和指导。

四、研究的预期结果通过本研究,我们期望达到以下几个预期结果:1、实验结果能够明确武钢焦化厂蒸氨塔蒸氨效率的现状和存在的问题。

2、找出影响蒸氨效率的关键因素,并提出一定的措施,提高蒸氨效率。

3、为蒸氨效能提高提供科学的实验数据和经验方法。

4、提高企业经济效益,保障生产安全。

提高蒸氨塔运行效率的优化

提高蒸氨塔运行效率的优化

提高蒸氨塔运行效率的优化【摘要】本文主要介绍了福建三钢焦化厂煤化工车间现有蒸氨工艺及存在的主要问题,认真分析其原因并提出了相应的优化措施,改进后可延长检修周期,提高蒸氨系统运行效率。

【关键词】蒸氨;堵塞;腐蚀;原因;措施1 蒸氨工艺简述我厂氨水处理采用先蒸氨后脱酚的工艺,如图1所示。

由焦油氨水分离装置送来的剩余氨水首先进入两台串联操作的氨水澄清槽,进一步除去焦油渣及部分焦油后,经原料氨水泵抽出,再送往陶瓷填料过滤器过滤掉大部分焦油,经过原料氨水/废水换热器换热后,去蒸氨塔蒸氨。

蒸氨塔底部通入直接蒸汽,此蒸汽一方面做热源,另一方面起蒸吹作用。

蒸氨塔顶部出来的氨汽经分缩器冷凝冷却后,去脱硫预冷塔前煤气管道中。

浓度为30%的液碱用槽车送入碱液地下槽,经液下泵送入碱液槽,再经碱液泵送至分配器中,与原料氨水混合均匀后一起送入蒸氨塔,其主要作用是分解原料氨水中的固定铵盐。

蒸氨塔底部出来的蒸氨废水由废水泵抽出,经原料氨水/废水换热器换热、废水冷却器冷却后,送至酚氰污水处理站。

2 蒸氨生产原理我厂蒸氨工艺采用连续蒸馏工艺,蒸氨塔为泡罩塔,共31层塔板,原料氨水与液碱混合后自第27块塔板(由下至上)加入塔内,液碱主要用来分解原料氨水中的固定铵盐,塔底通入直接蒸汽。

原料氨水中的挥发氨可直接分解汽提,主要反应为:NH4OH → NH3↑+H2O固定氨先转换为挥发氨再分解,主要反应为:NH4Cl+NaOH→NaCl+NH3↑+H2O同时,由于工业隔膜法生产的液碱中含有C032-、SO42-等杂质离子,也会发生一些副反应:(NH4)2CO3→2NH3↑+CO2↑+H2O(NH4)2SO4+2NaOH→Na2SO4+2NH3↑+2H2ONH4SCN+NaOH→NaSCN+NH3↑+H2O(NH4)2S2O3+2NaOH→Na2S2O3+2NH3↑+2H2O3 存在问题及优化措施运行实践证明,导致我厂蒸氨塔运行效率低的因素有多方面,除了停电、停汽导致蒸氨停产外,主要有以下几个方面:(1)分配器后至塔前DN80混合进料管堵塞;(2)蒸氨塔氨气管及分缩器腐蚀;(3)塔盘、换热器、冷却器等设备堵塞。

蒸氨系统优化技改方案

蒸氨系统优化技改方案

换热器 的换热效率 : 1 4 4 0 W/ ( m ' ・ K)
可计算 出每小时需要冷却 热量为 : Q . =C m/ k t = 4 . 3 + 1 0 J / ( k g ・ ℃) + 1 5 0 0 k g / h・ ( 9 5 —2 2 ) ℃= 4 .
71 ・ 1 0 8 J
( 3 ) 在螺旋板式换热器 中由于水 的传 热是在无搅动 的 自然流动
中进行 的, 故属于 自然对 流传 热。 氨水流量 : 1 5 0 0 k g / h 入换热器冷却水温度 : l 5 ℃
技改前脱 硫液 中的复盐增长很快 , 需要每 日换液约3 0 吨, 技改 后, 每周 换液不足3 0 吨即可保证环保要求 , 可节省人 工 : ( 3 0 — 3 o / 7 )
计算进入板式换热器前液体压力满足换热器工作要求 , 符合 技改要 度 , 这适 当打开蒸 氨塔 顶第一层 塔盘 下的氨水阀 门开度 , 如水封顶
求。
部放散有蒸汽挥发甚至脱硫液喷 出, 要适 当关闭该 阀门开度 , 直至
其次 , 打开过程 中, 要认真观察脱硫处的氨水管 ( 2 ) 回流液通过 自压流入换热器 , 进入6 . 3 m脱硫循环槽 , 管线长 调节在适合开度上 。 线针型阀溢流液情况 , 如无 明显溢流液 , 则适 当打开蒸氨塔顶第一 度为5 3 m, 计算进入循环槽是液体压力 : 层塔盘下的氨水 阀门, 如有大量蒸汽挥发, 则调节该阀门适当关闭, 其 中P l = 4 0 . 1 0 p a , z l = 2 0 m, Z I = 6 . 3 m, V 1 V 2 1 . 5 M / h, 氨 直至调节至预计状态 。 通过调 节板 式换热器蒸氨废水进 出口阀 门开 水粘 度 1 . 3 mP a . S 度, 对蒸氨废 水进 入脱硫系统的流量 及温度进行调节 , 确保脱硫液

改变工艺操作模式提高蒸氨塔运行周期

改变工艺操作模式提高蒸氨塔运行周期
至 三个 月。
进 行检修 清理一次 , 严 重影响着蒸 氨 系统 的安全稳 定运行 。
2原 因分 析
2 . 1 蒸 氨塔 塔 压设计 3 0 - 4 0 k P a , 而 实 际蒸 氨塔 在正 常 工艺
4 . 2 2 0 1 3 年 改变 蒸氨 塔热洗 吹 扫模式 后 , 蒸 氨塔 运行 周 期 由3 个 月延长 至 1 年以上 。
6结语
通过 对蒸 氨塔 设备 构造 、 工艺 操作 方法 进行 改进 后 , 蒸 氨 层塔 板油 类物 较 多 , 尤 其夏 季塔 板 结垢 严重 , 主要 是 夏季 为降 塔 的运 行周期 由2月左右延长至 1 年, 效果 良好 。
2 . 2每次 拆塔 检修发 现蒸 氨塔塔板 结垢较 多 , 进料 口以下 3
5效益分析
原 蒸氨塔 运行 需 2 个 月拆塔 清理 一次 , 现 每年 清理 一次 蒸
Hale Waihona Puke 清 理一次 所需 费用 为 1 0 8 0 0 元, 因此每年 可节 约费 用 5 . 4 底部 与下 层塔 板 间隙存 在严重 不均 匀现象 , 最 小 间隙 1 l m m, 最 氨 塔 ,
大 间隙 3 0 mm, 普遍 在 1 5 - 2 0 m m之 间, 严 重不符 合设 计 3 0 mm的 万元 , 同时可 减少蒸氨塔 的倒车次数 , 降低 了劳动强度 。 间隙要 求。
关键词 : 浮阀蒸氨塔 ; 设备 改造 ; 工 艺操作 方法改进
山西 焦化 股份 有 限 公 司焦化 厂第 三 煤 气 回收 车 间 负责净 油、 粗苯、 硫铵 及硫磺 , 其 蒸氨 工序 负责将 冷鼓送 来的剩 余氨水
水 与蒸 氨废水 换热 至 1 0 0 ℃后 与液碱 混合从 蒸 氨塔 ( 浮阀塔 ) 第

蒸氨塔改进操作

蒸氨塔改进操作

蒸氨塔改进操作
廖金武
【期刊名称】《浙江冶金》
【年(卷),期】2011(000)003
【摘要】针对新工艺蒸氨塔的操作控制,在生产实践中不断摸索、总结、改进,使蒸氨效率有了明显提高,同时大大降低了蒸氨工艺的工序能耗,取得了良好经济效益.【总页数】2页(P56-57)
【作者】廖金武
【作者单位】杭州钢铁集团股份有限公司焦化厂,杭州310022
【正文语种】中文
【相关文献】
1.浅谈筛板蒸氨塔的操作要点 [J], 杨全平;隆海珍
2.改变工艺操作模式提高蒸氨塔运行周期 [J], 栗艳平
3.改变工艺操作模式提高蒸氨塔运行周期 [J], 栗艳平
4.改变蒸氨塔氨汽路径的操作经验 [J], 严学文
5.高氨氮废水蒸氨塔操作优化与控制 [J], 赵小刚
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蒸氨系统优化技改方案

蒸氨系统优化技改方案
该技改方案符合国家及地方环保要求,能够实现清洁生产。
排放指标
技改后,废水、废气等排放指标均达到国家标准。
能源利用
该技改方案能够实现能源的合理利用,降低能源消耗。
CHAPTER 06
结论与展望
研究结论
01
经过对现有蒸氨系统的全面分析和实地考察,我们发现系统存 在以下问题
02
蒸氨塔的效率较低,导致蒸氨效果不理想。
蒸氨系统的管道和设备容易堵塞,需要经常进行清理和维护,增加了企业的运营成 本。
技改方案提出的意义和目标
对蒸氨系统进行优化技改,旨在提高系统的分离和提纯效 果,降低能源消耗和环境污染,同时提高系统的稳定性和 可靠性。
通过技改方案的实施,可以实现以下目标
2. 降低能源消耗和环境污染,提高企业的环保水平。 3. 减少设备的维护和清理次数,降低企业的运营成本。
方案三:引入先进控制系统
引入先进控制系统可以提高蒸氨系统的自动化水平和生产 效率。通过采用先进的控制系统,可以实现生产过程的自 动化和智能化,提高生产效率和产品质量。
先进控制系统可以包括DCS、PLC、IPC等设备,根据实 际需求进行选择和配置。同时需要对控制策略进行优化, 以适应实际生产过程中的变化和不确定性。
通过提高蒸氨系统的能源利用效 率和降低能源消耗,可以减少对 环境的影响和碳排放。
环保措施
通过采用先进的环保技术和设备 ,可以减少废水和废气的排放, 提高企业的环保形象和社会责任 。
提高生产效率和经济效益
提高产量和降低成本
通过技改方案提高蒸氨系统的生产效率,可以增加产量并降低生产成本,提高企业的经济效益。
CHAPTER 03
技改方案实施步骤与计划
实施准备阶段

蒸氨系统工艺优化及设备改造

蒸氨系统工艺优化及设备改造
比、 工艺控 制技术开发 、 优化工 艺系统和采 用人 、 、 机
1# 电机功率 因数 由 08 高到 0 7运行 , 0发 .提 . 9 铁 前 3 W 同步 电动 机功率 因数 调整到 O 8 行 , 8M . 运 9 使
发电机少发 9M 无 功 , W 发电机出 口电压 由 1 k 1 V降 到 1. k ,解决 了发 电机 出 口电压 高和无功 向系统 0 V 5
lI l
l 层塔 盘 下
图 1 蒸 氨 塔 塔 盘 改 造 图
32 径 向侧 导 喷射 塔 盘 的传 质 原 理 .
3 _ 抗结垢 、 .3 4 防堵塞能力强 , 阻力低 塔
由于塔盘 、 帽罩及 紧 固件材 质均选用 3 6 , 盘 1L 塔
气体 由下一层塔 盘上升至上~层塔 盘 , 从板孔进
人硫铵饱和器装置 。
42 改 造前 后 比较 及 节 能分 析 .
管式 炉蒸 氨工艺与直接蒸汽蒸氨工艺相 比较 , 蒸 氨效果基本 相 同 , 一次性投 资较大 : 增加 管式炉 但 需 1 , 座 废水循 环泵 2台 , 煤气鼓 风机 1台、 电控制及 仪
塔底一部分蒸氨废水 ,送入废水加热装置 即管式 炉 ,
加热到 15 10℃后 ,返 回蒸氨塔底部进行蒸馏 , 2~ 3 同
时碱液经过流量计进入原料氨水泵 , 分解剩余氨水 中 的固定铵 。蒸氨塔底 的外排废水与原料氨水换热后 , 经过蒸氨废水冷却器冷至 4 0℃,送 至酚氰污水处理 站。 蒸氨塔顶出来 的氨汽 , 经氨分缩器冷却浓缩后 , 送
通过导 向喷射 ,使塔盘上的液面梯度大 大降低 , 气体分布更加均匀 , 因为喷射 出的液 体运动方 向与塔 盘上液体 的流 动方 向一致 ,改造 的出 口堰 与进 口堰 , 有效保 持液层厚 度 , 使塔板 的总体 压降降低 , 全塔 阻 力变小 , 降低塔底操作温度 , 而减少蒸汽耗量 、 可 从 降 低运行成本投入 。

提高胺吸收塔的运行性能

提高胺吸收塔的运行性能

化 的工艺 配置 和 良好 的 管理 水 平 , 甲醇 催化 剂 的使 用 寿命 能 够 从 2年 左 右 提 高 到 4 5年 , 济 效 益 ~ 经
显著。
参 考 文献 1 孔渝华. H一 E 2中温 耐 硫 水 解 催 化 剂 的 开 发 与 甲 醇 中 的 精脱硫工艺. 2 张庆海 , 祥权. 林 甲醇 合 成 催 化 剂 长 寿 命 、 生 产 强 度 经 高
这 一 限制[ 。 = 5
为利 于分 析 , DE 吸 收 塔 与 胺 再 生 装 置 隔 将 A
离 , 为 该 装 置 与 另 外 两 个 不 属 于 烃 处 理 装 置 的 吸 因
收塔 ( 燃气 吸 收塔和 液化石 油气 吸收塔 ) 相连 。隔离 D A 吸收塔 使分 析 问题 得 以简化 , E 更好 地 了解 灵 敏
7 结 语
验 总 结 E7 J.氮 肥 与 甲醇 .0 7 ( ) 2 0 .1
3 张 清 建 . 先 厚 .常 温 精 脱 硫 在 醇 烃 化 合 成 氨 流 程 中 的 王
久 泰 的 甲醇 生 产表 明 , 醇 厂在 部 分 变换 后 加 单
荷 总是低 于平 衡 值 , 常 低 于推 荐 的 富 液 负 荷 值 。 通
6 ~ 7 接 近 吸收塔 底平衡 造成 设计保 守 。假设 O O 最 终富 液负荷 不影 响设 备 腐蚀 , 么最 大 目标 值通 那 常 为 7 【 。 5 7 ]
由于 将 来要 提 高烃 处 理装 置 能 力 , 必须 缩 小 烃 处理装 置 中 DE 吸 收 塔 胺 需 求 量 以正 常 提 供 胺 。 A 此外 , 在不 影响工 艺 能力 的基 础 上尽 量 减 少 胺 需 求 量 , 而 减 少 胺 损 失 , 是 胺 工 艺 中 成 本 最 高 的 从 这
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提高蒸氨塔运行效率的优化
【摘要】本文主要介绍了福建三钢焦化厂煤化工车间现有蒸氨工艺及存在的主要问题,认真分析其原因并提出了相应的优化措施,改进后可延长检修周期,提高蒸氨系统运行效率。

【关键词】蒸氨;堵塞;腐蚀;原因;措施
1 蒸氨工艺简述
我厂氨水处理采用先蒸氨后脱酚的工艺,如图1所示。

由焦油氨水分离装置送来的剩余氨水首先进入两台串联操作的氨水澄清槽,进一步除去焦油渣及部分焦油后,经原料氨水泵抽出,再送往陶瓷填料过滤器过滤掉大部分焦油,经过原料氨水/废水换热器换热后,去蒸氨塔蒸氨。

蒸氨塔底部通入直接蒸汽,此蒸汽一方面做热源,另一方面起蒸吹作用。

蒸氨塔顶部出来的氨汽经分缩器冷凝冷却后,去脱硫预冷塔前煤气管道中。

浓度为30%的液碱用槽车送入碱液地下槽,经液下泵送入碱液槽,再经碱液泵送至分配器中,与原料氨水混合均匀后一起送入蒸氨塔,其主要作用是分解原料氨水中的固定铵盐。

蒸氨塔底部出来的蒸氨废水由废水泵抽出,经原料氨水/废水换热器换热、废水冷却器冷却后,送至酚氰污水处理站。

2 蒸氨生产原理
我厂蒸氨工艺采用连续蒸馏工艺,蒸氨塔为泡罩塔,共31层塔板,原料氨水与液碱混合后自第27块塔板(由下至上)加入塔内,
液碱主要用来分解原料氨水中的固定铵盐,塔底通入直接蒸汽。

原料氨水中的挥发氨可直接分解汽提,主要反应为:
nh4oh → nh3↑+h2o
固定氨先转换为挥发氨再分解,主要反应为:
nh4cl+naoh→nacl+nh3↑+h2o
同时,由于工业隔膜法生产的液碱中含有c032-、so42-等杂质离子,也会发生一些副反应:
(nh4)2co3→2nh3↑+co2↑+h2o
(nh4)2so4+2naoh→na2so4+2nh3↑+2h2o
nh4scn+naoh→nascn+nh3↑+h2o
(nh4)2s2o3+2naoh→na2s2o3+2nh3↑+2h2o
3 存在问题及优化措施
运行实践证明,导致我厂蒸氨塔运行效率低的因素有多方面,除了停电、停汽导致蒸氨停产外,主要有以下几个方面:(1)分配器后至塔前dn80混合进料管堵塞;(2)蒸氨塔氨气管及分缩器腐蚀;(3)塔盘、换热器、冷却器等设备堵塞。

3.1 分配器后至塔前dn80混合进料管堵塞
我公司蒸氨系统于2004年竣工投产,设计处理量为30t/h,运行至2009年,发现分配器后至进塔前dn80混合进料管频繁堵塞,管道弯头、阀门等处堵塞现象尤为严重,堵塞后氨塔处理能力大幅度下降,由正常时30m3/h下降到10m3/h左右,且由于两台蒸氨塔共用一套进料管路,处理此段管道堵塞必须要停塔清理,通常是采用
敲打管道的方法,每次清理约需5~8小时,这样,蒸氨塔的运行效率得不到保障。

由于经常敲打此段管道,导致管道变形严重,存在一定的隐患,同时,由于蒸氨塔开停次数较多,温度的变化及管道、塔盘积液,也会加剧塔盘、换热器、冷却器和分缩器等设备的堵塞及氨气管道的腐蚀。

3.1.1 堵塞物成分及原因分析
由于堵塞出现在分配器(碱液加入位置)后,而分配器前原料氨水管极少堵塞,初步判定此堵塞主要是由于液碱中的oh-及co32-、so42-等杂质离子引起的,拆开管道,取出堵塞物,发现其主要呈现黑灰色,外表附着一层灰绿色物质(判定为fe(oh)2遇空气变为(fe(oh)3的中间产物),将此堵塞物放入盐酸、硫酸等酸性溶液中,均能部分溶解,对此堵塞物进行灼烧、称重,干基(无机物,主要成分为cao、mgo、fe2o3等)约占22.3%,同时,由于剩余氨水中会含有焦油、煤粉等杂质,根据分析,我们判定此堵塞物主要是oh-、c032-、so42-的沉淀物及焦油、粉尘等杂质组成的混合物。

生成沉淀所需的ca2+、fe2+、mg2+等阳离子来自于剩余氨水中,主要来自煤气净化过程中使用的高硬度的工业水、循环水的泄露水、终冷塔置换的冷凝液等,oh-、c032-、so42-等阴离子来自碱液,剩余氨水与碱液在分配器内混合,反应非常迅速,在溶液中很快就会有沉淀产生,同时,由于剩余氨水槽的除油效果不好,剩余氨水中会含有悬浮焦油,当溶液中有沉淀产生时,悬浮的焦油会粘
附在沉淀上,随着液体流动,粘附在管壁上,造成堵塞现象。

当遇到弯头或阀门时,阻力增大,流速变缓,导致堵塞现象尤为严重。

3.1.2 工艺优化措施
针对此段管道的频繁堵塞,导致的停塔检修现象,提出一些优化措施:
1)加强原料氨水槽的排油操作。

此前,我厂对原料氨水槽的排油操作没有明确规定,基本上由长白班人员完成,平均2-3天排油一次,且周六周日没有排油,这样,原料氨水含油情况不够稳定,现规定白班人员每天排油一次,并对此进行严格监督考核,可有效改善剩余氨水含油,减缓管道堵塞现象发生。

2)控制好原料氨水槽的液位。

日常操作时,通过调节进塔原料量,控制原料氨水槽液位不要太高或太低,尽量控制在3-4m。

若液位太高,碰到管道堵塞或突发停塔检修时,容易引发原料槽满流事故;若液位太低,氨水澄清效果不理想,容易引发管道设备的堵塞。

3)控制好碱液质量,采用质量达到国家标准的碱液。

质量差的碱液,杂质含量较多,生产时为控制好废水ph值,必定会消耗更多的碱液,这样,不仅会增加蒸氨成本,同时由于摄入更多的杂质,也会使得沉淀量增多,加剧管道堵塞。

4)精确控制加减量。

碱液的加入量通过蒸氨废水ph值控制,确保废水ph值在9.0-9.5之间,蒸氨废水ph值由生化脱酚人员每两小时一次测试而来,若超出指标范围,蒸氨工序人员要及时去现场调节,同时,脱酚人员要半小时一次跟踪测试,至废水ph值恢复
正常为止。

5)停产期间,规范蒸氨塔的开停操作。

停塔应该是按照先听碱液、氨水,再停蒸汽的顺序,开塔则按照先开蒸汽,再开氨水、碱液的顺序,避免开停塔时摄入过量碱液,且停塔期间要排空管道内残留碱液。

6)制作一套备用进料管。

针对此段管道容易堵塞现象,制作一套备用进料管,这样,检修时可直接将备用管道安装上去,能有效减少检修时间,可缩短至1-2小时,甚至可以在停进料不停蒸气的情况下检修,这样,不仅节约了开工时预热蒸氨塔的时间,且能一定程度减缓蒸氨塔盘的堵塞。

3.2 氨气管及分缩器腐蚀
我厂蒸氨塔设计为铸铁塔,分缩器、氨气管材质设计为316l不锈钢,运行期间,发现氨气管仪表头焊缝、放散短接等地方极容易腐蚀穿孔,分缩器也腐蚀的较为厉害,且放散、氨气管等阀门均存在泄漏,严重影响现场作业环境,须停塔检修。

3.2.1 原因分析
氨水蒸馏时,气相进入分缩器,冷凝液回流至塔内,氨气由氨气管送入饱和器前煤气管,可见,分缩器和氨气管的腐蚀主要是由气相中的腐蚀性介质引起的。

参考某厂对蒸氨塔腐蚀性介质的检查结果,f-nh3、hcn、s2-和s2o32-主要集中在塔顶气相冷凝液中,scn-和cl-在塔顶气相和塔底液相中均匀分布,so42-则主要集中在塔底出水,塔顶气相中含
量甚微。

根据金属腐蚀机理,cl-活性很强,出现小孔腐蚀的可能性较高;少量的s2-存在会对金属的腐蚀产生较大的影响,导致金属表面钝化膜破坏,使不锈钢电极阻抗值大幅度降低,加速腐蚀的进行;同时so42-较高,易引起晶间腐蚀。

由此可见,分缩器的腐蚀主要是由cl-和s2-共同作用引起的,而氨气管主要是由cl-引起的小孔腐蚀。

3.2.2 工艺优化措施
针对分缩器和氨气管的腐蚀,提出以下优化措施:
1)分缩器和氨气管材质可选用耐腐蚀性能更强的钛合金材质或纯钛材质。

2)检修时,采用氩弧焊接工艺,能够有效缓解腐蚀状况。

3)停塔期间,须排空设备管道内液体,再通入蒸汽清扫设备内残留的腐蚀性介质。

4)温度的变化也会加剧金属的腐蚀,要尽量减少停塔次数,保持蒸氨塔稳定运行。

3.3 塔盘、冷却器等设备堵塞
长期运行,也会导致塔盘、换热器、冷却器等设备堵塞,但频率较低,大约3年要清理一次,检修时,发现换热器的堵塞主要存在原料氨水通道,冷却器的堵塞主要存在于废水通道,堵塞物主要是焦油,针对以上问题,提出以下优化措施:
1)加强原料氨水槽的排油。

2)加强过滤器的反冲,必要时拆开过滤器检查陶瓷填料,如过滤效果不理想,可更换填料。

3)停塔时,要继续通入一段时间蒸汽,蒸吹塔盘上残留液体,缓解塔盘积液现象。

4)停止换热器、冷却器运行时,要关闭进出口阀门,并放空设备内液体。

5)冬季气温较低时,要加强废水温度的控制,控制在适宜范围内。

4 结束语
4.1 通过对蒸氨工艺及日常操作上的一些优化,能有效减少的蒸氨塔的检修次数及每次停塔检修的时间,适当延长检修周期,提高蒸氨塔运行效率。

4.2 建议在蒸氨废水冷却器出口安装一在线ph计,自动连锁控制加碱量。

蒸氨塔碱液量的调节通过废水ph值控制,废水ph值由生化脱酚工序人员2小时一次测试后反馈而来,若超出指标范围,蒸氨工序人员才去现场调节,这样,碱液的调节明显滞后,且得不到精确控制。

建议在蒸氨废水冷却器出口安装一在线ph计,更加直观、敏锐的反映废水ph值,再与加碱量实现连锁,能够更加精确的控制加减量,缓解管道及塔盘堵塞情况。

4.3 合理安排蒸氨塔的检修,尽量在外部停电、停汽时开展检修,能减少蒸氨塔开停次数,提高运行效率。

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