某电厂200MW汽轮机组通流改造
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A we a t2 0 W t a Tu bi o Pa h Re r ft Po r Pl n 0 M S e m r ne Fl w t t o i
ZHANG e W i
(a t l tcP w r d n t t nB ra fh o  ̄ n ie r gC mp n , h n a g 1 0 , io i , i ) E s e r o e mii r i ue uo eF u hE gn ei o a y S e y n 1 0 La nn Chn E ci A s ao t n 1 0 g a
1 通流部分改造 目的
山东 省 淄博 市 某 电厂 # 、4汽 轮机 ,由于该 类 型 3#
型式 : 超高压中间再热三缸三排汽凝汽式汽轮机 ; 功 率 : 功 率 :2 , 额定 20 MW 最 大功 率 :2 2 9MW ; 额定工况蒸汽参数 : 蒸汽压 力 :2 a 3 t ; 新 1. MP( 0a ) 7 1 a 新蒸 汽温度 :3 C; 55o 再热 蒸汽压 力 :.1 a 229 MP ; 再 热蒸 汽温度 :3 C 55 o。
效 调节 级 首先 是 用 3 — S程序 进行 方 案设 计 , 终 经 DN 最 过 试验 研究 , 取合 适 的子午 端壁 流 道线 , 经 改 型设 选 并
计减小动叶进口攻角 , 改进后级效率提高约 1%。 0 高压前几级 , 差大 , 压 为保 主 隔板 必 要 的 刚度 , 将 第 25 ~ 级静叶采用分流叶栅 ,使级效率提高约 2 3 —%; 第 29级动 叶改 用先进 的低 型损 层 流扭 曲动 叶 ,与 冲 - 动式 直 叶片相 比 , 不但 型线 损失 减小 , 且优 化 了径 向 而 气 流流 型 , 小 了动 叶攻 角 ; 2 2级 动 叶 改 为 自带 00 m塞 尺不入 ; 减 第 1 .3 m e 高压缸法兰螺栓加热I 箱水压试验。对法兰螺 ) 茨 冠 、 齿汽 封 , 数增加 一倍 , 多 齿 漏汽 量大 大减小 。 4 . 中压通 流部分 改进 技术 4 栓加 热联 箱进 行 O1Mp 水 压试 验 , 现 多处 漏水 , . a 发 进 为加 强 隔 板 的 刚度 及 强度 , 小 损 失 , 1 采 补 焊合 格后 消除 漏点 ; 减 第 3级 D 高压缸内部管道改造。 根据制造厂要求对高压缸 用大 刚度 高效 静 叶 隔板 ,第 1~ 9级 采用 分 流弯 曲静 41 内部 管道 进行 如 下改造 : ) 消 内缸法 兰 加热 管道 , (取 a 将 叶; 为减小拉筋扰动主流引起 的附加损失 , 取消第 1 、 7 ( 拆除原 内短节漏汽管道 、 b 内 l 8和 2 动 叶中拉筋 ;第 1~6级 动 叶改 为 自带冠 、 2级 3l 内外缸上管道接头堵死 ; ) 多齿汽封 , 使汽封片数增加一倍 , 漏汽量大大减小 ; 第 汽封漏汽管道 , 重新安装内短节漏汽管道 , 使之排到挡 热板 后 , 造 内汽封 没有 漏汽接 口 , 新 不需要 安装 管道 ; 1 ~ 2级 动叶 采用 自带冠 内斜 外平 叶顶 , 成光 滑子 午 72 形 流 道和 便 于多齿 汽封 结构 的布置 ;第 2~ 2级 隔板 外 02 根据厂家 出厂证 明书要求 的定 位尺寸 ,将各转子 测量各部轴 向间隙。由于制造厂部套加工不 环 子午 端壁 采用 斜通 道 , 流 道更 光 滑 ; l~ 2级 隔 轴 向定位后 , 使 第 32 板 静 叶采用薄 出汽 边技术 。 准确 , 偏差较 多 。为保证多数 隔板轴 向间隙合格 , 制造 经 45 低 压通 流 部分 改进技 术 . 厂同意 , 高压转子轴向定位尺寸由 5m m改为 5 m, - m 其 5 根据测量结果对不合 提高根径 , 15级采用等根径 , UC 更接近 它定位尺寸未变 。转子轴 向定 位后 , 第 — 使 /o 最 佳值 。 格的隔板、 汽封进行立车加工. 其中轴向位移最大的为第 将 另一侧 车削 向调端移动 第 12级静叶采用可控涡设计的新 叶型 ,第 34 - ~ 五级隔板套 : 隔板套 一侧 补焊 , . m 复装后再次测量各部轴向位移间隙均符合要求; 5 级采用 型 损较 低 的层 流叶型 ;第 14级动 叶采 用 性能 6 m, ~ h )高 压 # 轴 封套 轴 向位 置 相 差 约 1 m, 2后 . m 将 5 优 良, 型损较低且宽度加大的新叶型, 从而提高级效率 且 降低 蒸 汽弯 应力 ,提 高 了效 率 ;改进 第 一级 叶 轮结 该 轴封 套法 兰结 合 面轴 向车削 1 m; .m 5 构 , 消其 内孔 轴 向键 , 径 向键 传 递 扭矩 到 主轴 ; 取 加 加 i 第 1 1 级隔板通流间隙偏小 , ) 0~ 2 将进汽侧车削
检查处 理 ; b )中压 缸 (0压力 级 )第 1 2级 动 叶片 、 板 、 1 : 32 隔
机组采用的是四十年代设计技术 , 整机设计完成于六 十年代初期 , 以经济性大大落后于同类型机组的先 所 进 水 平 。 因 此 ,采 用 目前 先 进 的 汽 轮 机 技 术 对 20 0 MW 汽 轮机 进 行 三缸 全优 化 增 容 改 造 是 十 分必 要 的 , 对节约能源和保护环境都有重大意义。通过改造不仅 可以提高机组效率 , 降低热耗 , 增加机组出力 ; 降低机 组检修和运行费用 , 提高机组运行可靠性 ; 还能适当延
长机组 总 的服役 期 。
收稿 日期 :0 2 0 — 0 2 1— 6 2
作者简介 : 张 威 ,9 1 生, , 宁辽 阳人 ,0 9 毕业于长 17年 男 辽 20 年 春工业大学机械 电子工程专业, 工程师。
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隔板套更换 ,第 2 2 0 2 级叶轮更换 ,中压前汽封套更 换, 中压接合面间隙检查处理及裂纹检查处理 ; C 低压缸 ( × ) 3 5压力级 , 中 5 其 级在 中压缸 内) : 第3 5 × 级动叶片 、 隔板 、 隔板套更换 , 3 5 第 × 级叶轮
5 改 造 总体 简 介
51 根据东方汽轮机厂( 20 1.5 5 3 型凝汽式汽 . N 0 — 2 /3/ 5 7 5 轮机通流部 分改造主机证 明书 》 提供的标 准 , 装 中各 在安 部套 间隙值经调整后 , 由甲方、 制造厂共 同进行验收 52 在检 修 、 配过 程 中出现 的 问题 及处 理措 施 . 装 5 . 高压部 分 .1 2 a 压缸 水平 结 合 面有 两个 螺栓 ( 7 )不能 拆 1高 M6 卸, 进汽接管也有部分螺栓无:拆除。 去 通过检修将不能 拆卸的螺栓钻除, 并将丝扣重新复扣 , 更换新螺栓 ; b )高压 缸猫爪 横 向间隙 小 , 爪下 垫块拆 卸 困难 , 猫 经拆除后检查发现猫爪横销配合处锈蚀严重 ,将锈皮 清 除后猫 爪下 垫块 可灵 活 拆卸 ,根 据 制造 厂 意见 将 配 合 间隙扩至 01m . m, . m 01 m 并取消猫爪冷却水; 2 c 压缸前 猫爪 内弧 处漏 汽 问题处 理 。拆 除 阶段 )高 发 现高 压缸前 猫 爪 内弧处 因漏 汽 已焊死 ,根 据 电厂要 求对该处进行改造 , 将螺栓加热进汽 口改道 , 顶部加不 锈钢 板 后补 焊 , 加宽 密封 面然 后用 平 板研 平 , 大 了该 增 处水 平 结合 面接触 面积 ; d 压缸 结合 面 间隙处] )高 里。高压 缸经 合缸 检查 发 现两侧间隙较大 , 不把螺栓情况下约 0 5 m . m间隙, 4 把 螺栓后局部有 O 9 m . m间隙,揭缸后采用平板修磨高 0 点 的方法进 行 了处 理 ,再 次合缸 后把 紧螺栓 检查 ,
均 由前 、 中轴承箱 负担 。由于前 、 承箱负荷重 、 中轴 轴向位 移大 , 经过长期 运行 , 现在 已经不利 于汽缸膨胀 。所 以在 前、 中轴承箱原基架上安装镶嵌膨胀石墨的 自润滑滑块 。
43 高压 通流部 分 改进技术 . 为 减小二 次 流损失 和 动 叶攻 角损 失 ,新 设计 的高
3 改 造 范 围
# 、4 轮机 高 、 、 压汽缸 , 封 及轴 瓦采 用全 3# 汽 中 低 汽 改方 案 。 a )高压缸( 调节级 + 1 1 1 压力级 )调节级喷嘴组 、 : 动 叶片 更换 , 2 1 动 叶 片 、 第 2级 隔板 、 板 套更 换 ,4 隔 # 号机高压转子更换 , 高压前后汽封套更换 , 调节级叶顶 汽封环 更换 ,高压 内外 缸接 合 面 间 隙检查 处 理及 裂 纹
Ab ta t n a p w rp a t ## 4 tr i e i Or na u b n a t r r d cin N一 0 /1 0 3 /5 5 t p ih p e s r e e t sr c :I o e ln , 3 u b n s i tlt r i ef co y p o u t 2 0 /5 5 3 y e h g r s u e r h a, e o 3 t r e c l d r t r e r w fc n e sn t a t r i e t e se m r i e o r e c l d rf l o t z t n u g a i g t a e e — h e yi e , h e o so o d n i g se m b n , h t a t bn f e yi e u l p i ai p r d n , o s v n n u u h t n mi o e g n r tc n i n n r f r a in f a c . 3 4 } r t f td s a t r i e te ma e t h we : n t f ce c , e r y a d p oe t vr me t e o e t g i c n e By , # } e ri e t m u b n , h r l s s o d u i ef in y r — e o a g s i ot e t i d c st e h a o s mp in i ce s f ce c , mp o e t e o e ai g r l b l y o o ru i u e e tc n u t , n r a ee f in y i r v p r t ei i t fp we n t h o i h n a i .
2 1 级、中 ~ 2 压缸第 1~ 2 2 级隔板汽封更换 3 为铁素体汽封, 低 压缸前后汽封、蕊 2 ~ 7 彳 旦 3 3 级隔鬣慧 ; e 1轴瓦更 换 :1# 、4# 瓦更换 为椭 圆瓦 。 } 、3} 、5轴 } }
置技术 ; 末级叶轮增加了不开缸做轴系平衡 的螺孔 , 使 用专 用工具 可 以不开 缸进行 机 组轴 系动平 衡 。
4 改造 技 术 内容
41 汽 缸 中心 改造 技术 . 经过对 原 汽缸 中心 的测 量发 现 高 、 、 压 三缸 中 中 低
心都 有偏差 , 响汽缸 通流 。高压 汽缸 采用调 整 内缸及 影 偏 装 隔板 的方 法 ; 、 压 汽缸采 用 偏装 隔板 套 及 隔板 中 低
的方 法 ; 42 汽 轮机 滑销 系统 改造技 术 . 汽轮机高压静转子所有负荷 、中压静 转子部分负荷
Ke r s se m r i e f w p t ; r n fr t n y wo d : t a t b n o ah t somai u l a o
0 引言
随着对汽轮机组通流部分改造技术 的 日趋成熟 , 汽轮
2 改造后主要技术规范
型 号 : 2 0 1 . 5 55 5 N 2 — 27 3 /3 ; /
摘 要 : 某 电厂 # 、4汽轮 机 是 东方 汽轮 机 厂 生产 的 N 2 01O5 555型超 高压 、 中 间再 热 、三 缸 三 排 汽 冷 凝 式 汽轮 3# 一 0 ,3 , ,3 3
机, 该汽轮机进行三缸全优化增容 改造 , 对节约能 源和保护环境都有 重大意义。通过对 # 、4汽轮机 改造后 , 力试验表 3社 热
机制造厂对部分早期国产 2 0M 0 W机组进行了增容改造, 成功地提高了机组出力、 降低发电 煤耗。 山东省淄博市某电 厂 # 、4 3 汽轮饥组进行了通流部分节能增容改造 , # 改造后 的热力试验表明, 缸效及热耗值均达到改造设计值, 大修工 程实现全优, 达到了改造的预期目 被华能国际电力股份 标, 有限公司 命名为“ 技改项 目 达标投产机组” 。
明: 机组效率得 到提 高, 降低 了热耗 , 增加机组 出力, 高机组运行可靠性。 提
关 键词 : 汽轮 机 ; 流 ; 造 通 改
中图分类号 : T 2 9 K 6
文献标识码 : A
文章编号: 2 9— 82 ( 1)7 0 1 — 3 0 5 0 0 一2 20 — 0 8 0 0
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21 0 2年第 7期
张
威: 某电厂 20 MW 汽轮机组通 流改造 0
2 1 年 7月 02
更换 , 进汽导流环更换 , 低压接合 面间隙检查处理及裂
纹检 查处 理 ; 汽封更换: 高压缸前后汽封及中压缸前汽封、 高压缸第
大 叶 轮 圆角 尺寸 , 小 应 力集 中系数 ; 减 末级 以高 效 8 1 5 叶片 型线作 为母 型 进行 设计 ,静 叶采 用层 流 叶型 和斜
21 0 2年第 7 ( 期 总第 8 2期)
E E G N N R Y 0 S R A 1N N R Y DE EG N EV T A C 0
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21 0 2年 7月
某 电厂 2 0 MW 汽 轮 机 组 通流 改造 0
Biblioteka Baidu张 威
( 东北 电业管理局 第四工程公司, 辽宁 辽 阳 1 10 ) 10 0