层压高温气泡

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层压高温气泡分析

编制审核批准

现象描述:

组件一厂3月层压气泡共68块。

如图所示

气泡局部图

气泡位置统计

不良原因分析:

拔膜后,电池片上面为空洞缺胶可判定为气泡,且通过统计对比,此现象气泡均集中在组件中部。从理论上分析,组件进层压机受热后,四角会上翘成一个曲面,因此组件中部会比边缘温度高,交联过快,气泡不能及时抽出。根据经验判定,疑似为高温气泡。针对上述情况,工艺制定模拟实验现象还原:

实验一:

选用1#层压机,实验工艺参数为:

温度为142℃,

抽真空时间350S,

三段压力分别为-60KPa、20S,-40KPa、20S,-20KPa、20S,固化时间800S。

层压后表面有类似气泡,如下图:

实验二:

温度为139℃,

抽真空时间350S,

三段压力分别为-60KPa、20S,-40KPa、20S,-20KPa、20S,固化时间800S。

层压后表面有类似气泡,如下图:

实验三:

温度为145℃,

抽真空时间350S,

三段压力分别为-60KPa、20S,-40KPa、20S,-20KPa、20S,

固化时间650S。

层压后表面有类似气泡,如下图:

由上述实验结果可知:

如果层压温度过高或者层压时间过长均能产生气泡。

且组件三厂层压温度为138℃,未有此类气泡,因此在确保交联度及玻璃强度的情况下,后续会把层压工艺温度适当下调,减少高温气泡。

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