液压启闭机油泵电机控制回路的故障排除

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液压启闭机油泵电机控制回路的故障排除

任中秋

卡里巴北岸扩机项目位于赞比亚与津巴布韦交界的赞比西河上,北岸原厂房安装4

台单机容量为150MW的水轮发电机组,扩机项目安装2台SF180-42/10800混流式水轮

发电机,单机容量180MW。扩建机组进水口闸门采用液压油缸系统控制。配套的液压系

统选用两个可变排量的轴向柱塞油泵以并联(互为备用)的方式连接,来确保系统的工

作可靠性。电气控制柜内装有触摸显示屏和油泵电机的控制回路(一台工作一台备用,

油泵电机采用空载软启动转旁路工作方式),以此实现闸门的手动和自动开启/关闭操作

以及启闭过程中的各种保护信号及运行状态的监视等。

1 故障现象

2014年5月8日,开启6号机组进口闸门指令下发,闸门充水完成,平压信号反馈

也都正常,但是接下来油泵电机却没有启动,闸门也未能正常提起,流程告警退出。

2 原因分析

闸门液压系统分为独立/循环两种运行模式,通过切换开关SA2, PLC程序自动判

定实现。油泵电机有三种控制方式:现场手动/自动、远方控制,通过切换开关SA1实

现,两台泵组互为备用,不能同时工作,Array电气控制实现互锁。整个操作控制通过按

钮SBJ随时可以实现紧急停泵。

2.1 控制原理

为了方便分析故障,这里仅画出油泵

电机启停控制回路(回路和器具都采用原

设计),具体见图1。

2.1.1 现场手动

选择开关SA1置手动模式,1号(2号)

油泵电机手动开关SA3(SA4)切至启动位,

1号(2号)电机空载启动成功自动转为旁

路运行,延时10S后加载,油泵投入正常

运行,此时才允许闸门开启或关闭。

N5

闸门启闭结束后,油泵的手动开关切

至停止位,则油泵电机停止运行。图1 油泵电机启停控制回路图

2.1.2 现场自动操作(PLC控制)

选择开关SA1置自动位,油泵选择开关置于1号(2号)泵位或循环位。

按闸门开启按钮,PLC自动开出控制KA9(KA10)通电,1号(2号)油泵电机空载启动运行,延时10秒后加载油泵投入正常运行,闸门开启上升;提升到充水位,PLC 开出自动断开,KA9(KA10)失电,油泵电机自动停止,闸门开始充水。

当充水完成时,PLC得到平压信号,又重新自动启动油泵,继续提升闸门至全开位后,信号反馈至PLC,PLC开出自动断开,KA9(KA10)失电,油泵电机自动停止,闸门提升完成。

按闸门关闭按钮,PLC自动开出控制KA9(KA10)通电,1号(2号)油泵电机空载启动运行,延时10秒后加载油泵投入正常运行,闸门开始关闭,全关到位后,信号反馈至PLC,PLC开出自动断开,KA9(KA10)失电,油泵电机自动停止,闸门关闭完成。

2.1.3 远方操作

选择开关SA1置于远方位, 油泵选择开关置于1号(2号)泵位或循环位。远程通过通讯接口RS485 Modbus通讯协议、以太网TCP/IP通讯协议及I/O硬接线监控接口控制现场PLC,按照逻辑流程自动开出控制相应的继电器,实现油泵电机的启停和闸门的启闭,工作原理同上2述。

2.2 检查过程

首先机组进口闸门充水已经完成,平压信号也都正常,这就说明故障发生之前控制系统应该是完好的,只是充水完成后,油泵电机就不能再正常启动了。根据对泵组控制系统外观查看的结果看,PLC的程序驱动及开入(DI)/开出(DO)都没有故障存在,初步怀疑应该是电机二次控制回路的接线或某个器具出了问题,要重点检查:(1)看有无异常的故障闭锁信号;排除外部的二次回路接线有无异常;

(2)泵组选择开关,置于1#、循环、2#位置时,检查开入到PLC的信号是否正常;如果信号异常,检查该切换开关的触点和二次接线;

(3)检查PLC的驱动开出,是否可以正常驱动继电器KA9、KA10;如果PLC开出正常,但是继电器不动作,要检查控制回路的接线;

(4)开出继电器动作,但油泵不启动,说明二次控制回路接线异常或者是继电器辅助接点异常,需检查开出继电器的接线有无松动、继电器辅助触点接触不可靠或底座松动;

随后做好安全措施,开始对油泵控制系统进行全面检查:控制柜故障指示灯熄灭,触摸屏无相应的故障信号;PLC的CPU运行状态RUN指示灯(绿)正常点亮,说明程序运行正常;CPU及其附属设备状态ERR指示灯(红)熄灭,说明正常无故障;配置和其它模块状态I/O指示灯(红)指示熄灭,说明正常无故障;端口状态指示TER指示灯(黄)

熄灭,无数据交换;说明无异常的故障闭锁信号。

泵组工作选择开关任意切换到1号、2号或循环状态,开入信号正常。

检查测试1号、2号泵组控制回路,现地发出手动开启闸门信号,两台泵组均可以启动工作,闸门启闭正常,说明手动控制回路没有问题。

在测试闸门自动开启时,首先选择1号,1号泵组启动正常。切换到远控方式,在控制柜模拟远方开启闸门信号,1号泵组也可以正常启动,说明1号泵组是没有问题的,那么故障可能就应该出现在2号泵组了。

再把泵组选择开关切至2号,现地发出自动开启闸门信号,2号泵组没有启动,随之又切换到远方,在控制柜模拟远方开启闸门信号,2号泵组仍然也没有启动,由此就可以得出:2号泵组的自动控制回路故障,这也就是导致此次闸门没有正常开启的原因。

由于泵组轮换运行的方式通过设计固化的程序自动进行切换的,在发出开启闸门的命令时,两台泵组已经处于循环工作模式,从开始充水至充水结束时,PLC流程判定开出启动的是1号泵组,当充水完成平完压,PLC应该开出启动2号泵组,但是2号泵未成功启动,液压系统油压没有建立,也就导致闸门在规定的时间内开启失败,流程告警退出。

根据现场的测试,2号油泵电机主接触器及旁路是没有问题的。

从图1可知,KA10中间继电器可能是故障所在。把2号泵组切换到自动方式,再次发出闸门开启令,PLC开出正常,用于启动2号泵组的继电器KA10也正常点亮,但是KAJ8和KM2却没有动作,在KAJ8和KM2线圈的两端进行电压测试,线圈两端没有电压,据此判断故障就是KA10继电器辅助常开接点(3044)不通所导致。

2号泵组自动启停控制,通过KA10继电器的一对辅助常开接点实现。如果该继电器的辅助触点确实失灵或其他原因,都会导致启停回路不通。将KA10继电器拔掉进行外观检查,未发现异常;二次接线也都紧固;又将KA10继电器插入底座,拆除该对辅助常开触点外接的控制线,发出开启令,KA10继电器动作吸合,测试发现该继电器的辅助触点不通。也就是说前面的程序执行期间,虽然KA10继电器动作吸合了,但辅助接点不通,泵组控制回路仍处于开路状态,因此油泵就不能正常启动。

3 故障处理

再次将KA10继电器拔出,打开其外壳,发现内部接点失灵,已无法修复,必需要更换继电器。

随后换用一个同型号的备用中间继电器,插入到KA10控制位置上再次测试,2号泵组正常启动,闸门开启关闭均正常,故障排除。

4 结语

在此次故障查找的过程中还发现控制柜内的一些小问题,比如端子排的二次接线松动,继电器与底座接触不可靠,有松动现象等。为此建议电气控制设备在带电投运之前,必

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