(案例)第四代篦冷机优化操作及维护经验介绍
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某公司第四代篦冷机操作 优化及维护经验介绍
某公司1#窑于2010年6月30日点火,截止2011年10月 31日共生产熟料241万吨,结合第四代篦冷机的优点,通 过不断操作优化、维修,目前篦冷机运行状况良好、受 控,满足窑煅烧所需的风温、风量,出篦冷机熟料稳定 基本在65+环境温度内,使用一年多设备运转正常,维修 工作量较小。
五、风室漏料及防治
1、漏料主要从垂直穿通的滑块交接处和密封板大缝等直接 漏入风室。正常的篦缝一般不漏料(如图5);
2、通过调整滑块的间隙和在间隙里注入耐高温密封胶可减 轻漏料;
3、同时调整配料,保证熟料的结粒从而可减轻漏料量; 4、在操作上可加大漏料风室的风量,对减轻漏料有一定的 作用。
正常通风的篦缝
第二部分 工艺操作及优化
1/2
操作理念:篦冷机上热量的回收效率与料层厚度有关系。也就 是说最大限度的增加熟料在篦床上的停留时间和增加冷却风通过料 层的时间。
在实际操作中我们发现,如果料层太厚,就会出现局部喷发状 的吹透。冷却风从喷发吹透的位置吹走,冷风与熟料颗粒的接触面 很小,因此热量转换也很有限。在这方面,起决定作用的是料床的 透气性。
调整前
调整后
二、篦冷机堆“雪人”的处理和防止
(一)、原因及判断 1、高效模块(固定段)篦下压力比较高(我公司大于120mbar
)时,就可能存在堆 “雪人”现象,同时还可以通过篦冷机摄像头 及现场观察孔进行观察
2、“雪人”情况一般出现在配料发生变化,煤料不对口,实际 操作中窑头用煤量偏多时,出现煤粉燃烧不完全,还原气氛,从而 导致出窑熟料结粒较差、粘散料较多。粘散料堆积固定端容易结块 ,加之空气炮使用不合理,最终会导致篦冷机堆“雪人”
整为同时喷爆动作。空气炮工作时间间隔由原来的15分钟调整为 20分钟(注:窑头空气炮每台容量125升,储气罐容量1000升, 一起喷爆时会出现供气量不足,增加工作时间,建议2期配置 2000升的储气罐容量)。
2、空压机压力必须得到保证,将其控制在0.9MPa以上,并 要定时对所有空气炮的工作状态进行检查。
篦冷机在使用过程中的操作优化及常见 问题处理
• 一、操作参数优化控制。 • 二、篦冷机堆“雪人”的处理和防治。 • 三、当窑内出大块或“雪人”的操作。 • 四、红河现象的操作和防治。 • 五、风室漏料防治。 • 六、安装过程中部分注意事项。
一、操作参数优化控制
生产前期,根据外方专家要求将篦冷机熟料料层控制在 750mm-800mm,整体运行工况很不理想,一段六个风室均存在漏 料现象,且篦床两侧有红河现象,出篦冷机熟料温度较高,最高 达200多度,影响下游设备的安全稳定运行。通过不断的操作调 整,现场观察,将熟料料层控制在600mm-700mm之间,V1A、V1B 、V1C压力在120mbar以下(V1B运行中低于其他两台风机压力) ,V2风室控在85mbar-100mbar之间,V3风室控在85mbar-90mbar 之间,其中高温段电机功率均是满负荷,既有效的提高了热回收 效率,同时也减轻了风室漏料及“红河”现象,满足窑煅烧所需 风量,同时对发电量的提升起到了一定作用。
模式1运行方式
2# 辊 、3#辊的旋转 方向 为 物 料输 送 方 向 因 此 , 相应地 物 料 破碎 间 隙 位于3#辊和4# 辊 之间 在 该 模 式 下 , 1# 辊 和 2# 辊 之 间 , 2# 辊 和 3# 辊 之 间的间隙作为筛分间隙, 输送能力大。
模式2运行方式
持续当当时22##间破辊超碎(过在辊模3(秒式在后1模下,作式该1 为下破筛作碎分为辊辊筛开)压分始力辊反达)向到压旋最大力转。 值达其信到它号最辊,大子持值的续3的旋秒信转,号方该破,向 碎且后不能辊持,改力开续该变强始时破,。反间碎但此向超辊输模旋过开送式转始能破3。秒其反力碎 它向较辊旋弱子转的。旋其转它方辊向 子不 改的 变旋。转此方模向式不破改碎变能 力。强此, 但模输式送破能碎力较能弱力强,但 输送能力较弱
4、在运行中一段头部输送单元与活动单元连接螺栓受剪切力 作用,经常出现断裂情况,加剧连接板和活动梁之间的磨损,导致 前段高温熟料堆积,对篦板损坏很大,其中一列和八列最明显。
处理方案来自百度文库对第一风室松动螺栓进行复紧或更换,螺栓紧固尽量用扭力 扳手对其拧紧,活动梁螺栓扭矩为400Nm,在活动梁上加焊挡块来减轻螺 栓的剪切力,并将原来的8.8级螺栓改成10.9级。
2.、对中间块导向槽定位块螺栓进行检查发现螺栓脱落8颗, 松动约30颗左右;
螺栓脱落点
2.1、对中间块导向槽进行了定位螺栓不补及紧固,未脱落的 进行加弹簧垫片,防止螺栓频繁松动脱落,出现中间脱落,造成漏 料
中间块
定位螺栓
张紧螺栓
3、将篦床上剩余积料清理干净,对篦板与篦板、密封框架、 中间块之间的间隙进行密封处理(打上高温密封胶回天5961),减 少以上缝隙的漏料
二、运行中存在的问题及停窑检修处理情况
1、对密封框架的平衡进行调整,横向螺栓的上部螺栓与固 定梁间隙为5-10mm,垂直方向的为38—39mm,可减少密封框架与 中间块、篦板之间的漏料。
((52-140—m2m6)mm)
((383—8—393m9mmm))
由于弹簧螺栓数量较多,一般在投料前对全部调整,后期只 对漏料点篦板进行调整。
3、设备运行不受控;如下游设备出现小故障需进行在线处理 时,篦冷机一、二段篦床短时停机,慢窑速操作,由于一段不能单 独运行,会造成高效模块(固定端)熟料堆积多,加上料层太厚, 风无法吹透熟料层,熟料得不到及时冷却,容易结块易形成“雪人 ”。
二、篦冷机堆“雪人”的处理和防止
(二)、篦冷机堆“雪人”的处理方法 1、空气炮工作方式进行调整;由原来的单一喷爆工作,调
篦冷机共安装15台空气炮,其中有9台空气炮安装在 后墙和侧墙上。其余6台直接与固定篦床连接在一起。
三、“红河”现象的操作和防治
1、出现红河主要原因为熟料结粒差,料层控制偏厚、篦冷机 操作模式不合理,均会出现“红河”现象。
2、该冷却机共设有4种操作模式(附图1)。有“红河”时可 根据情况对操作模式进行调整,从篦冷机操作模式上可采用有“红 河”的一边减少输送行程,增加无“红河”的输送行程,从而可延 长“红河”在篦冷机上的停留时间,因此“红河”区域的熟料有更 多的冷却时间,也可根据需要对输送行程进行程序调整。
• 第一部分 篦冷机结构介绍 • 第二部分 工艺操作及优化 • 第三部分 冷却机的维护与维修
第一部分 篦冷机-结构
某公司篦冷机组成: 主要由上下壳体、两段篦床及输送单元、破碎机、液压系统、
冷却风机群、空气分配阀、空气炮等组成。 上下壳体由海螺川崎装备公司分交制造,重量76t 液压缸及液压管线、破碎环、输送单元由某有限公司按照提供
的图纸分交制造,重量约40t 模块、液压站、破碎机由进口,重量约175t
第一部分 篦冷机-结构
图1
蓝色部分表示气体充气部分 红色部分表示移动输送单元
固定端篦床 第一段篦床
固定端及第一段篦床
篦床上方的输送单元, 长度贯穿整个篦床长度
图3
图2
充气篦板
冷空气
篦冷机冷却风机布置
• 第一部分 篦冷机结构介绍 • 第二部分 工艺操作及优化 • 第三部分 冷却机的维护与维修
• 第一部分 篦冷机结构介绍 • 第二部分 工艺操作及优化 • 第三部分 冷却机的维护与维修
第三部分 冷却机的维护与维修
第四代篦冷机机械特点:降低运行和维护成本(最大程度 降低磨损) 、可用性强。我公司冷却机在使用过程中,无一 次因机械故障导致窑停事故,运转周期长,且在检修中的维修 量小。
一、篦冷机-日常检查
油泵柱塞铜座
8、其它检查未处理项:
8.1列和8列输送单元磨损大;
8.2、输送单元与密封板间隙较大,max:10mm
8.3、输送单元磨损
建议后期改造方案研讨
1、一段前端输送单元改造: 将原来带输送棒的输送单元替换为带斜面的输送单 元,将斜面进行硬焊处理,对连接处固定角铁更换; 2、二段前端输送单元改造: 将前端输送棒切除,并对硬面焊加严缝隙,更换密 封单元框架; 在二段一风室安装气流限制阀。
运行中检查: 有无漏风现象(每天) 检查照明情况(每天) 检查空气室有无漏料(每天) 检查上部壳体有无因浇注料脱落导致热变形(每天) 检查检测装置是否完好,是否清洁(每周) 检查导轨磨损情况(每月) 检查风机 检查驱动部分
二、篦冷机-日常检查
年度检查项目: 检查输送块有无裂纹极其固定螺栓紧固情况 检查篦板磨损情况 检查空气炮炮嘴磨损情况 检查滑板、滑轨磨损情况 检查滑动密封磨损情况 检查浇注料磨损情况 检查破碎机
模式1 模式2 模式3 模式4
注:四种模式工作方 式是依次减少两侧输送单 元行程,延长熟料在篦床 上的停留时间,模式1为 正常运行,输送单元最大 行程为200mm,模式2为篦 床有轻微红河现象使用, 模式3为红河较多使用, 模式4建议红河严重是时 使用。
四、当窑内垮窑皮或“雪人”倒塌时安全操作
1、根据篦床压力情况和辊破上 堆料多少来判断回转窑是否 需减产运行,并提前调整一、 二段篦床速度,待大块熟料 进入破碎机后,再降低一段 篦速(减少入辊破熟料量)。
3、我公司在前期运行中出现“红河”情况比较多,后通过调 整硅率(控制在2.5-2.6)与液湘量(控制在24-25)保证熟料结粒 良好,“红河”现象得到明显改善。
4、当出现“红河”时我公司采用低料层控制,一般在550 650mm左右,“红河”情况有所好转,同时还能保证出篦冷机熟料 温度不高。
一段行程长度(1)
2、当辊破上物料比较多时可用 模式2进行破碎,模式二破碎 能力比模式一强。
3、若篦床推动压力较高,辊破 上大块太多,辊破压力较高, 破碎能力不足时,为保证篦 冷机安全运行,回转窑必须 做减产处理。
4、中控与现场加强联系,关注 破碎机堆料程度,中控要经 常对破碎模式进行切换。切 换主要就是为了保证:a、对 大块的破碎;b、破碎机的输 送能力。
3、如发现篦冷机有“雪人”形成,必须马上调整篦速、降 低料层厚度、减少窑头用煤量。如“雪人”持续长大,必须进行 人工清理,清理过程中一定要做好安全防护工作,避免发生工艺 及安全事故发生。
4、同时生料配料和操作上要保证稳定,这样有利于篦冷机 长期安全稳定运行。
空气炮分布图
• 模式1—正常用(图1)
• 模式2—有比较多大块时 用(图2)
熟料粒度分布不均匀,比如,由于回转窑内的物料结粒差或者 产生结皮大块,会影响篦冷机内料床透气性。因此,也会产生上面 提到的局部喷发吹透的现象(后段无气流限制阀)。如果料床厚度 太高,或者冷却风量过小,都会导致熟料在篦冷机落料区域甚至在 第一段篦床上产生熔块。
第二部分 工艺操作及优化
2/2
这就大幅度降低了这些区域内的气流渗透性,熟料冷却和热 量回收也不能得到很好的实现。所以篦冷机料层厚度应该控制在 不能产生喷发状吹透的范围之内,尽可能堆厚料层。最适宜的料 床厚度取决于熟料颗粒分布的最大范围。当料床上没有或者仅有 小部分吹透的情况出现,同时熟料不会熔结,我们就认为料床厚 度达到了最佳的状态。在实践中,我们发现料床厚度在600mm至 800mm之间是比较正常的。当熟料结粒改变时,可能需要对料床厚 度进行调整。一般来说,熟料结粒均匀篦冷机才能更好发挥其性 能。
六、浇注料施工过程中注意事项
1、为防止浇注料施工时堵塞篦缝,在施工前一定要用雨布 盖好整个篦床,在雨布上加上一层木板形成二层防护。
2、在投产前必须做好篦板与密封框架件间隙的密封工作, 通风单元必须清理干净, 确保通风顺畅。
3、对篦冷机本体漏焊处进行补焊及观察孔重新进行密封处 理。
木板下方用雨布盖好
5、支撑活动梁的滑块容易磨损,停机检修对整体进行检查, 并对磨损严重的进行更换。
定位滑块
6、篦冷机二段一室头部输送单元密封间隙较大,风室漏料严 重,利用检修时对间隙调整后,情况有所好转,但仍存在漏料现象 ,基本保持在2周在线放料一次。
最高处:1m
7.通过减产,降低窑速,控制一段熟料低料层,在线对损坏的破 碎机高压油泵进行更换,控制时间在30min之内。
某公司1#窑于2010年6月30日点火,截止2011年10月 31日共生产熟料241万吨,结合第四代篦冷机的优点,通 过不断操作优化、维修,目前篦冷机运行状况良好、受 控,满足窑煅烧所需的风温、风量,出篦冷机熟料稳定 基本在65+环境温度内,使用一年多设备运转正常,维修 工作量较小。
五、风室漏料及防治
1、漏料主要从垂直穿通的滑块交接处和密封板大缝等直接 漏入风室。正常的篦缝一般不漏料(如图5);
2、通过调整滑块的间隙和在间隙里注入耐高温密封胶可减 轻漏料;
3、同时调整配料,保证熟料的结粒从而可减轻漏料量; 4、在操作上可加大漏料风室的风量,对减轻漏料有一定的 作用。
正常通风的篦缝
第二部分 工艺操作及优化
1/2
操作理念:篦冷机上热量的回收效率与料层厚度有关系。也就 是说最大限度的增加熟料在篦床上的停留时间和增加冷却风通过料 层的时间。
在实际操作中我们发现,如果料层太厚,就会出现局部喷发状 的吹透。冷却风从喷发吹透的位置吹走,冷风与熟料颗粒的接触面 很小,因此热量转换也很有限。在这方面,起决定作用的是料床的 透气性。
调整前
调整后
二、篦冷机堆“雪人”的处理和防止
(一)、原因及判断 1、高效模块(固定段)篦下压力比较高(我公司大于120mbar
)时,就可能存在堆 “雪人”现象,同时还可以通过篦冷机摄像头 及现场观察孔进行观察
2、“雪人”情况一般出现在配料发生变化,煤料不对口,实际 操作中窑头用煤量偏多时,出现煤粉燃烧不完全,还原气氛,从而 导致出窑熟料结粒较差、粘散料较多。粘散料堆积固定端容易结块 ,加之空气炮使用不合理,最终会导致篦冷机堆“雪人”
整为同时喷爆动作。空气炮工作时间间隔由原来的15分钟调整为 20分钟(注:窑头空气炮每台容量125升,储气罐容量1000升, 一起喷爆时会出现供气量不足,增加工作时间,建议2期配置 2000升的储气罐容量)。
2、空压机压力必须得到保证,将其控制在0.9MPa以上,并 要定时对所有空气炮的工作状态进行检查。
篦冷机在使用过程中的操作优化及常见 问题处理
• 一、操作参数优化控制。 • 二、篦冷机堆“雪人”的处理和防治。 • 三、当窑内出大块或“雪人”的操作。 • 四、红河现象的操作和防治。 • 五、风室漏料防治。 • 六、安装过程中部分注意事项。
一、操作参数优化控制
生产前期,根据外方专家要求将篦冷机熟料料层控制在 750mm-800mm,整体运行工况很不理想,一段六个风室均存在漏 料现象,且篦床两侧有红河现象,出篦冷机熟料温度较高,最高 达200多度,影响下游设备的安全稳定运行。通过不断的操作调 整,现场观察,将熟料料层控制在600mm-700mm之间,V1A、V1B 、V1C压力在120mbar以下(V1B运行中低于其他两台风机压力) ,V2风室控在85mbar-100mbar之间,V3风室控在85mbar-90mbar 之间,其中高温段电机功率均是满负荷,既有效的提高了热回收 效率,同时也减轻了风室漏料及“红河”现象,满足窑煅烧所需 风量,同时对发电量的提升起到了一定作用。
模式1运行方式
2# 辊 、3#辊的旋转 方向 为 物 料输 送 方 向 因 此 , 相应地 物 料 破碎 间 隙 位于3#辊和4# 辊 之间 在 该 模 式 下 , 1# 辊 和 2# 辊 之 间 , 2# 辊 和 3# 辊 之 间的间隙作为筛分间隙, 输送能力大。
模式2运行方式
持续当当时22##间破辊超碎(过在辊模3(秒式在后1模下,作式该1 为下破筛作碎分为辊辊筛开)压分始力辊反达)向到压旋最大力转。 值达其信到它号最辊,大子持值的续3的旋秒信转,号方该破,向 碎且后不能辊持,改力开续该变强始时破,。反间碎但此向超辊输模旋过开送式转始能破3。秒其反力碎 它向较辊旋弱子转的。旋其转它方辊向 子不 改的 变旋。转此方模向式不破改碎变能 力。强此, 但模输式送破能碎力较能弱力强,但 输送能力较弱
4、在运行中一段头部输送单元与活动单元连接螺栓受剪切力 作用,经常出现断裂情况,加剧连接板和活动梁之间的磨损,导致 前段高温熟料堆积,对篦板损坏很大,其中一列和八列最明显。
处理方案来自百度文库对第一风室松动螺栓进行复紧或更换,螺栓紧固尽量用扭力 扳手对其拧紧,活动梁螺栓扭矩为400Nm,在活动梁上加焊挡块来减轻螺 栓的剪切力,并将原来的8.8级螺栓改成10.9级。
2.、对中间块导向槽定位块螺栓进行检查发现螺栓脱落8颗, 松动约30颗左右;
螺栓脱落点
2.1、对中间块导向槽进行了定位螺栓不补及紧固,未脱落的 进行加弹簧垫片,防止螺栓频繁松动脱落,出现中间脱落,造成漏 料
中间块
定位螺栓
张紧螺栓
3、将篦床上剩余积料清理干净,对篦板与篦板、密封框架、 中间块之间的间隙进行密封处理(打上高温密封胶回天5961),减 少以上缝隙的漏料
二、运行中存在的问题及停窑检修处理情况
1、对密封框架的平衡进行调整,横向螺栓的上部螺栓与固 定梁间隙为5-10mm,垂直方向的为38—39mm,可减少密封框架与 中间块、篦板之间的漏料。
((52-140—m2m6)mm)
((383—8—393m9mmm))
由于弹簧螺栓数量较多,一般在投料前对全部调整,后期只 对漏料点篦板进行调整。
3、设备运行不受控;如下游设备出现小故障需进行在线处理 时,篦冷机一、二段篦床短时停机,慢窑速操作,由于一段不能单 独运行,会造成高效模块(固定端)熟料堆积多,加上料层太厚, 风无法吹透熟料层,熟料得不到及时冷却,容易结块易形成“雪人 ”。
二、篦冷机堆“雪人”的处理和防止
(二)、篦冷机堆“雪人”的处理方法 1、空气炮工作方式进行调整;由原来的单一喷爆工作,调
篦冷机共安装15台空气炮,其中有9台空气炮安装在 后墙和侧墙上。其余6台直接与固定篦床连接在一起。
三、“红河”现象的操作和防治
1、出现红河主要原因为熟料结粒差,料层控制偏厚、篦冷机 操作模式不合理,均会出现“红河”现象。
2、该冷却机共设有4种操作模式(附图1)。有“红河”时可 根据情况对操作模式进行调整,从篦冷机操作模式上可采用有“红 河”的一边减少输送行程,增加无“红河”的输送行程,从而可延 长“红河”在篦冷机上的停留时间,因此“红河”区域的熟料有更 多的冷却时间,也可根据需要对输送行程进行程序调整。
• 第一部分 篦冷机结构介绍 • 第二部分 工艺操作及优化 • 第三部分 冷却机的维护与维修
第一部分 篦冷机-结构
某公司篦冷机组成: 主要由上下壳体、两段篦床及输送单元、破碎机、液压系统、
冷却风机群、空气分配阀、空气炮等组成。 上下壳体由海螺川崎装备公司分交制造,重量76t 液压缸及液压管线、破碎环、输送单元由某有限公司按照提供
的图纸分交制造,重量约40t 模块、液压站、破碎机由进口,重量约175t
第一部分 篦冷机-结构
图1
蓝色部分表示气体充气部分 红色部分表示移动输送单元
固定端篦床 第一段篦床
固定端及第一段篦床
篦床上方的输送单元, 长度贯穿整个篦床长度
图3
图2
充气篦板
冷空气
篦冷机冷却风机布置
• 第一部分 篦冷机结构介绍 • 第二部分 工艺操作及优化 • 第三部分 冷却机的维护与维修
• 第一部分 篦冷机结构介绍 • 第二部分 工艺操作及优化 • 第三部分 冷却机的维护与维修
第三部分 冷却机的维护与维修
第四代篦冷机机械特点:降低运行和维护成本(最大程度 降低磨损) 、可用性强。我公司冷却机在使用过程中,无一 次因机械故障导致窑停事故,运转周期长,且在检修中的维修 量小。
一、篦冷机-日常检查
油泵柱塞铜座
8、其它检查未处理项:
8.1列和8列输送单元磨损大;
8.2、输送单元与密封板间隙较大,max:10mm
8.3、输送单元磨损
建议后期改造方案研讨
1、一段前端输送单元改造: 将原来带输送棒的输送单元替换为带斜面的输送单 元,将斜面进行硬焊处理,对连接处固定角铁更换; 2、二段前端输送单元改造: 将前端输送棒切除,并对硬面焊加严缝隙,更换密 封单元框架; 在二段一风室安装气流限制阀。
运行中检查: 有无漏风现象(每天) 检查照明情况(每天) 检查空气室有无漏料(每天) 检查上部壳体有无因浇注料脱落导致热变形(每天) 检查检测装置是否完好,是否清洁(每周) 检查导轨磨损情况(每月) 检查风机 检查驱动部分
二、篦冷机-日常检查
年度检查项目: 检查输送块有无裂纹极其固定螺栓紧固情况 检查篦板磨损情况 检查空气炮炮嘴磨损情况 检查滑板、滑轨磨损情况 检查滑动密封磨损情况 检查浇注料磨损情况 检查破碎机
模式1 模式2 模式3 模式4
注:四种模式工作方 式是依次减少两侧输送单 元行程,延长熟料在篦床 上的停留时间,模式1为 正常运行,输送单元最大 行程为200mm,模式2为篦 床有轻微红河现象使用, 模式3为红河较多使用, 模式4建议红河严重是时 使用。
四、当窑内垮窑皮或“雪人”倒塌时安全操作
1、根据篦床压力情况和辊破上 堆料多少来判断回转窑是否 需减产运行,并提前调整一、 二段篦床速度,待大块熟料 进入破碎机后,再降低一段 篦速(减少入辊破熟料量)。
3、我公司在前期运行中出现“红河”情况比较多,后通过调 整硅率(控制在2.5-2.6)与液湘量(控制在24-25)保证熟料结粒 良好,“红河”现象得到明显改善。
4、当出现“红河”时我公司采用低料层控制,一般在550 650mm左右,“红河”情况有所好转,同时还能保证出篦冷机熟料 温度不高。
一段行程长度(1)
2、当辊破上物料比较多时可用 模式2进行破碎,模式二破碎 能力比模式一强。
3、若篦床推动压力较高,辊破 上大块太多,辊破压力较高, 破碎能力不足时,为保证篦 冷机安全运行,回转窑必须 做减产处理。
4、中控与现场加强联系,关注 破碎机堆料程度,中控要经 常对破碎模式进行切换。切 换主要就是为了保证:a、对 大块的破碎;b、破碎机的输 送能力。
3、如发现篦冷机有“雪人”形成,必须马上调整篦速、降 低料层厚度、减少窑头用煤量。如“雪人”持续长大,必须进行 人工清理,清理过程中一定要做好安全防护工作,避免发生工艺 及安全事故发生。
4、同时生料配料和操作上要保证稳定,这样有利于篦冷机 长期安全稳定运行。
空气炮分布图
• 模式1—正常用(图1)
• 模式2—有比较多大块时 用(图2)
熟料粒度分布不均匀,比如,由于回转窑内的物料结粒差或者 产生结皮大块,会影响篦冷机内料床透气性。因此,也会产生上面 提到的局部喷发吹透的现象(后段无气流限制阀)。如果料床厚度 太高,或者冷却风量过小,都会导致熟料在篦冷机落料区域甚至在 第一段篦床上产生熔块。
第二部分 工艺操作及优化
2/2
这就大幅度降低了这些区域内的气流渗透性,熟料冷却和热 量回收也不能得到很好的实现。所以篦冷机料层厚度应该控制在 不能产生喷发状吹透的范围之内,尽可能堆厚料层。最适宜的料 床厚度取决于熟料颗粒分布的最大范围。当料床上没有或者仅有 小部分吹透的情况出现,同时熟料不会熔结,我们就认为料床厚 度达到了最佳的状态。在实践中,我们发现料床厚度在600mm至 800mm之间是比较正常的。当熟料结粒改变时,可能需要对料床厚 度进行调整。一般来说,熟料结粒均匀篦冷机才能更好发挥其性 能。
六、浇注料施工过程中注意事项
1、为防止浇注料施工时堵塞篦缝,在施工前一定要用雨布 盖好整个篦床,在雨布上加上一层木板形成二层防护。
2、在投产前必须做好篦板与密封框架件间隙的密封工作, 通风单元必须清理干净, 确保通风顺畅。
3、对篦冷机本体漏焊处进行补焊及观察孔重新进行密封处 理。
木板下方用雨布盖好
5、支撑活动梁的滑块容易磨损,停机检修对整体进行检查, 并对磨损严重的进行更换。
定位滑块
6、篦冷机二段一室头部输送单元密封间隙较大,风室漏料严 重,利用检修时对间隙调整后,情况有所好转,但仍存在漏料现象 ,基本保持在2周在线放料一次。
最高处:1m
7.通过减产,降低窑速,控制一段熟料低料层,在线对损坏的破 碎机高压油泵进行更换,控制时间在30min之内。