预热器缩口和烟室结皮的原因及处理措施

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重 。 由于煤粉 的后燃烧 , 致烟室 温度 最高达 到 导 1 2 。 。现场清理结皮发现 , 0C 2 有少量液相分层结成 的块状 , 热态清理时钢钎插入结皮很软 , 使不上劲 ; 有时发现结皮又快又硬 , 不得不用风镐清理 , 增加了
清 理 的难度 。
3 月
1. 08
点 硫 酸 盐 化 合 物 , KS 2 aO ・ :O 等 。另 烟 如 O,C S KS
室缩 口结皮清理 比较频繁 , 也使一部分浇注料被损 坏变得粗糙 不平 , 这也为结皮附着在其表面创造 了 条件 。时 间一 长结 皮黏度 、 硬度 和厚 度就逐 渐增 加 。 () 2 煤粉质量的影响。我公司煤粉细度控制在
表 2 煤的工业分析
月份
2月 1 . 10
1 结皮情况及其不良影响
我公司5 0 t 熟料生产线分解炉采用 中国中 0 0/ d
V J%
1 . 70
A J% . s 。
2 .1 85 26 .8
Q 。 x .k) 48 J
54 0 6
材( 南京 ) 设计 的喷一旋相结合形成复合流场的炉 型 。2 1 年 2 中旬分解炉缩 口和烟室结皮频繁 , 01 月 结 皮 主 要 集 中 在 缩 口和 烟 室 的 四壁 , 坡 积 料 严 斜
() 煤成 分 的影 响 。我公 司采 用 低挥 发分 的 1原
(0 0 P )三次风管负压低 (O 10 a , 4 0 60 a , 8 一 5 P )烟室温
0 这就进一步加剧 了低熔点矿物提前 2 烟煤 。前段时间原煤供应紧张 , 原煤价格普遍上涨 , 度高达 10 ℃, 为结皮形成创造 了条件 。窑内通风量过 供应商受经济利益的驱使掺合一些价格低廉的高硫 出现液相 , 还使火焰被拉长 , 主窑皮挂到3 m, 0 过渡带长厚 煤, 使进 厂原煤全硫较高 ( 到 2 8 , 达 . %)挥发分低 大 , 6
1 .3 8 7
2 .3 78
11 . 9
55 7 2
( 见表 2 。由于窑尾没有设计旁路放风 , ) 煤粉燃烧 的大部分硫 随着烟气在狭小 的烟室和缩 口富集 ; 而 烟 气 中带 有部 分原 料分 解后 的 C O C O与 KO, a ,a : N2 S a O等组成 , 0, 从而发生化学发应生成各种低熔
辅窑皮甚至结圈 , 筒体表面温度低 至 10 10 。 ~ 2 ̄ 1 C
() 2 窑炉用煤 比例不 当。点火开窑后头煤用量
比值接近 2 3 :。增加分解炉用煤量到 2 t 2, 预热器气 体分析仪 C 不再报警 , O 0 能够控制在 O ) 1 %一 ( : . 5
. 5 尾煤能够充分燃烧 。其次 , 严格按照厚 为 1.t 1 , 5 头煤电流控制在 13 17 , 6 ~ 6 A 尾煤用量 只能 2 %之间 , 大风量操作篦冷机 , 置换 出更多的热量 , 以便 加到 1~ 5 4 1 . 。理论上头尾煤 比例4:, 5 t 6 显然检修后 料层 、 5 10 5 C以 的头尾煤比例不 当, 加上窑内通风量大 , 使部分头煤 提高人窑二次风 温到 l ℃和人炉三次风温 90o 被带到窑尾烟室和缩 口燃烧 , 引起烟室缩 口结皮 。 () 3 煤粉燃烧器调节不 当。检修期更换 了新 的 中国中材 国际( 南京 ) 设计生产 的四通道煤粉燃烧 上 , 进煤粉燃烧 。此外 , 促 减少头煤罗茨 风机用风 量, 将头煤罗茨风机风压由2 k a 5 P 降到2 k a 电流控 0 P, 制在 17 冷风掺入量减少 了, 4 A, 有利于窑内温度的
由于结皮频繁 , 使系统通风量减少 , 预热器气体
分析仪 C O频繁报警 , 拉大高温风机和关小三次 风 阀的开度 , 则又使煤粉被拉 到窑尾甚至烟室和缩 口
燃烧 , 并导致窑 内4 — 4 5 7m长厚窑皮 , 烧成带后移 ,
熟 料结 粒不 均齐 , 生烧 料较 多 , 料质量 较差 。因此 熟 结 皮频 繁 , 重影 响 了窑 系统 的热工制 度 , 法提 升 严 无
2 结皮原 因分 析
知道 , 均化库的均化效果受生料水分 、 细度和均化库 供气压力的影响, 而当时均化库内、 外环压力分别只 有 3 k a 4 k a偏低 。因此生料成分的不均匀 5P 和 0P,
也是形成结皮的重要原因之一。 2 窑炉操作问题 . 2 () 1 用风 比列不当。正常情况下 三次风阀开度
4 2 水分控制 <1 %, %± %, . 而实际生产 中水分和细 5 度由于各种因素的影响时常超标 。特别是煤粉仓位 较低或磨机出现故障时不得不把煤粉放粗 , 煤粉细
度和水分远远超过 6 %和 1 %的目标值 。 . 5 () 3 生料均化库 的均化效果差 , 多处取样进行 产质量 。经查找原因并采取相应措施后 , 分解炉缩 对 比, 其均化系数大部分小于2 , . 明显偏小 。我们 0 口和烟室结皮很少 , 产质量大幅提高。
表 1源自文库正常结皮和异常结皮化学成分对 比
我公 司只对碱 中的M Og 3 g ̄ " C 分析 , 有对 K0,a 做分析 。 并没 z N: O
2 一
淀工
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结皮的原因很多 , 如原燃料 的质量 、 系统用风 、
系统用煤 、 系统温度控制以及工艺操作等都可能引 起结皮 。为寻找结皮原 因, 我们首先对结皮料进行
了成分分析 , 见表 1 。其中 , 异常窑况结皮指 2 1年 01 2 月中旬的结皮料。对 比表 1 以看 出, 可 异常窑况结

亮, : 等 预热器缩 口和烟室结皮的原 因及处理措施
中图分类号 : Q126 T 7.
文献标识码 : B
文章编号 :0 7 0 8 (0 10 — 2 0 10 — 3 92 1 )6 3- 2 ,
预热器缩 口和烟室结皮的原 因及处理措施
崔 亮, 苟光 田( 川 胜 股份 公司 四 乐山 6 2 ) 四 峨 水泥 有限 , 川 1 0 40
般控制在 5 % 6%, 0 1 1 5 5 而2 1年 月底停窑检修将 三次风阀开度 皮的硫碱含量较高 , 而结皮中的硫碱 主要来 自于原 烧坏的三次风阀进行更换后开窑时 , 过低( 只有4 %)导致窑内通风量过大 , 5 , 将部分煤粉 燃料。 拉 到窑后部 烟室和缩 口燃 烧 , 结果使 烟室负压 高 21 煤 粉质 量和生 料质 量 的影响 .
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