高炉休风风口灌渣事故

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YJ0313-高炉休风风口灌渣事故

案例简要说明:依据国家职业标准和冶金技术专业教学要求,归纳提炼出所包含的知识和技能点,弱化与教学目标无关的内容,使之与课程学习目标、学习内容一致,成为一个承载了教学目标所要求知识和技能的教学案例。该案例是高炉休风风口灌渣事故分析案例,体现了高炉各岗位高炉休风操作及事故处理、高炉灌渣事故预防及处理等岗位技能和相关知识,与本专业高炉炼铁等课程高炉休、送风及事故处理单元的教学目标相对应。

高炉休风风口灌渣事故

1.背景介绍

某钢铁企业炼铁厂拥有7座高炉其中包括1260m3、2500m3高炉;烧结机6台;拥有大型转炉9座,LF、RH、VD等精炼设施配套齐全;炼铁、炼钢、轧钢年产能达到900万吨。

该厂主要生产系列螺纹钢、热轧带钢、热轧钢管、机械用圆钢。

2.主要内容

2.1.事故经过

2014年12月11日中班组织休风更换炉顶中心喉管波纹管,高炉按照正常休风步骤组织休风,白班平均燃料比522kg/t Fe,中班燃料比520-525 kg/tfe。炉温[Si+Ti]=0.395%、物理热1438℃。最后一炉铁19:45开口,19:50见渣,20:30堵口。20:45:09风机风压减至最低29.6 kPa、流量145.8m3/min、顶压2kpa,20:45:12工长杨某开始排风作业,20:45:56工长发现风口上渣,立即通知进行回风,20:46:10回风后风压13.4kpa,流量10.56 m3/min,此时发现风口大部分已经灌渣,20:46:46风口基本不进风(风量为0),冷风压力憋至29.2kpa,20:48:56热风进行操作休风。至此打开风口大盖检查发现共计7#-12#共计6个风口灌渣,高炉组织人员开始处理送风装置,至12日3:00处理完毕高炉开始复风。

影响:原计划休风5小时更换波纹管,因处理吹管共计休风5小时55分钟,延长休风时间55分钟。造成直接损失更换6个吹管;间接损失延长休风时间55分钟,造成减产49.65t。

图1 风口有灌渣现象

图2 风口小套灌渣

残留

炉渣炉渣

打开观察孔

2.2.事故原因分析

(1)技术原因分析:

近期6#高炉休慢风较多(9日铁无去向休风,11日大夜班减风至70kpa处理槽下液压站阀头漏油),炉况基础较差。

20:30堵口,20:45风量减至最低,不符合休风程序要求,堵口过早。

(2)操作责任分析

在休风过程中,工长对风口状态监控不到位,排风后期发现风口灌渣,回风不及时,导致出现大面积风口灌渣。

工长在临近休风时,存在侥幸心理,对于能否正常休风判断不足。

工长对炉缸积存渣铁量计算不足,造成休风后风口灌渣。

(3)管理责任分析

对于临时检修,车间没有引起足够的重视,没有制定临时休送风方案。

无计划休风率偏高。

在休风过程中工长分工不明确,排风过程中主控室没有留守工长,均去摇排风阀。

2.3预防措施

(1)强化组织协调及设备的点检,减少休慢风事故,降低休风率,减少无计划休风。

(2)优化出铁组织,休风前确保出净渣铁。

(3)加强对休风作业的管理,特别是临时休风的重视程度,详细做好休送风方案,细化工长操作,明确作业人员的分工。

(4)提高工长紧急事故的处理能力,杜绝事故扩大化。此次事故造成延长休风时间55分钟,并且灌风口数量>40%,构成七级工艺事故。

3.分析路径

该案例是操作规程制定欠佳、员工认识不够导致的生产事故,本生产案例体现了送风系统、上料系统、休风操作及灌渣处理等知识点和岗位技能,与冶金技术专业炼铁学课程高炉休、送风及事故处理单元的教学目标相对应。

根据国家职业标准关于炼铁工工种要求,对应教学目标,从此生产案例归纳提炼出所包含的知识和技能点,弱化与教学目标无关的内容,使之与课程学习目标、学习内容一致,成为一个承载了教学目标所要求知识和技能的教学案例。

采用模拟实训、图片等手段,引导学生通过讲授、讨论等方式学习高炉送风系统、休风等知识,掌握休风操作及灌渣处理等技能,达到教学目标要求。

4.教学目标

(1)进行事故判定,掌握风口灌渣的成因和相关的预防措施;

(2)严细操作,注重岗位接口沟通。

(3)全面复习所学知识,并将知识转化为能力。

5.教学方式方法

现场调研、问题讨论、点评、案例分析、讲授、课堂练习、大作业。具体教学过程设计如下:

5.1.课前计划

(1)学生掌握知识:炼铁生产的基本原理、工艺、设备;

(2)学生分组,指定组长;

(3)与现场联系,进行现场教学准备,包括安全教育、劳保用品、行走路线,现场兼职教师,现场教室等;

(4)安全教育,教师带领学生下厂调研,记录8个小时炼铁生产工艺参数,收集事故相关资料;

(5)学生根据所学知识和实习、调研中获得的资料,总结风口灌渣事故的产生原因、预防措施;

(6)与技术人员交流,请技术人员准备讲授炼铁生产中出现的风口灌渣事故。(可选)

(7)教室设置成学习岛,准备投影,为每组准备2张0开白纸,大号记号笔1支、作业纸每人2张。

5.2.课中计划

(1)学生按小组就座学习岛周围,选举记录人、发言人。

(2)采用头脑风暴法,每人总结一条风口灌渣事故的产生原因并提出预防措施,按顺时针顺序轮流发言,记录人将操作要点在0开白纸上按人、机、料、法、环分别记录。要求每人发言,可以轮空,直到所有人员无法补充为止,时间8~10分钟;

(3)整理完成后,小组发言人上台展示0开白纸上的记录,并向全体师生汇报交流高炉风口灌渣事故的产生原因和预防措施;发言学生汇报完成后,同组学生可以补充。汇报完成,本组自评,其它组进行点评打分,现场技术人员参与对学生汇报的操作要点评价,指出优点和不足,每组时间5~8分钟;

(4)技术人员讲授实际生产中高炉风口灌渣事故案例,时间20分钟;(可选)

(5)教师讲授高炉风口灌渣案例,引导学生分析本案例高炉风口灌渣的产生原因,熟悉预防措施,时间30分钟。

5.3.课后计划

布置作业,见6.3

6.思考题及考评

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