120t转炉底吹工艺优化
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120t转炉底吹工艺优化
[ 作者:李庆胜,胡志刚,赵彦 | 时间:2008-2-29 | 点击次数: ]
(邯郸钢铁集团公司,河北邯郸056015)
摘要:由于邯钢120t转炉底吹系统寿命较低,底吹效果不理想等问题,制约了供冷轧用低碳钢的生产,通过工艺优化,改善了底吹效果,保证了复吹与炉龄同步,优化了低碳钢的生产工艺,取得较好的经济效益。
关键词:转炉;底吹;工艺优化
中图分类号:TF715 文献标识码:B 文章编号:1006-5008(2008)01-0040-02
PROCESS OPTIMIZATION OF
120 t BOTTOM BLOWN CONVERTER
LI Qingsheng,HU Zhigang,Zhao Yanhua,Sun Yuhu
(Handan Iron and Steel Company, Handan, Hebei, 056015)
ABSTRACT: Against the problems of system's life too short and blown effect not so good, the bottom blown system of 120 t converter of Han Steel is optimized in its process, its complex blown and furnace working life can be kept in step with each other, the production process of low-carbon steel optimized, better economic profit got.
KEY WORDS: converter; bottom blown; process optimization
邯钢第三炼钢厂120t转炉是从法国引进的二手设备,自1997年投产以来一直采用LBE复吹转炉炼钢工艺。由于底吹供气设备的局限性,底吹冶金效果不明显,存在以下问题:底吹透气砖为毛细管结构,流量小,只能达到0.017M3/(min.t),属于弱搅拌,氩气管道直径小,使用过程中容易堵塞等;采用该底吹系统,在转炉冶炼初期就容易出现炉底下降的现象。因此,转炉底吹效果一般,寿命很低,一般只能达到3000炉,占整个炉役的1/3,转炉终渣FeO较高,碳氧离子积较高,导致钢铁料和脱氧合金用量很高;特别是在转炉中后期冶炼低碳钢非常困难。近年来,随着邯钢品种结构的优化,特别是2005年130万t冷轧薄板项目的投产,对低碳钢生产比例和钢水质量的要求大大提高,为了满足冷轧产品的需求,进行了转炉底吹工艺优化,使低碳钢生产比例提高到40%以上,并做到了复吹与炉龄同步。
1 120t转炉底吹工艺优化
120t转炉的主要参数为:120 t转炉的主要技术参数为:转炉的公称容量100 t,平均出钢量120 t,炉容比0.71 m3/t,熔池直径4.38 m,熔池深度1.53 m;顶枪喷孔数4个,出口直径0.047 6 m,喉口直径0.037 m,喷孔倾角13°,喷头马赫数1.98;7支毛细管式底枪均匀分布在直径约1 400 mm的圆周上(炉底直径3 016 mm)。
低碳冷轧钢的生产工艺流程为:转炉——LF精炼——CSP连铸连扎——冷轧。
2005年以前,第三炼钢厂每年的低碳钢产量为30万t左右,只占总产量的7%~8%;2005年冷轧厂投产后,需要第三炼钢厂为冷轧厂提供坯料,低碳钢年产量将达到180万t左右,低碳钢的比例占第三炼钢厂年产量的40%以上。由于原有底吹系统的CO积在0.0028以上,寿命只有3000-5000炉左右,因此转炉批量生产低碳钢存在很大的困难。主要表现在:转炉终点拉低碳难度大,炉衬烧损严重;终点钢水氧化性增强,恶化钢水质量,且钢铁料消耗和合金消耗增加。炉衬不好维护,炉底下降严重,炉底下降后补炉进一步加速了底吹效果的下降。针对转炉使用的毛细管式底吹元件在生产过程中易堵塞,寿命短,复吹效果不理想的问题,首先对转炉底吹用砖进行了改进,采用环缝式底吹供气元件替代毛细管元件;同时对底吹供气管道进行了阻损测量,为了减少阻损,将15米长的内径f10mm胶管改用f12mm的胶管代替,并通过调整减压阀,将底吹氮气压力到1.4MPa以上。依据上述的设计方案制定了底吹供气强度,见表1所示。此外,还制定了一系列的底吹维护制度和操作要点。
表1 120t转炉底吹供气制度
2 底吹优化效果分析
(1) 底吹供气强度明显提高。从表2可以看出,底吹优化后,底吹供气强度由0.01-0.02 m3/(t.min)提高到了0.03~0.08 m3/(t.min)。
表2 底吹系统优化前后工艺参数对比
(2) 底吹寿命做到了与炉龄同步。优化前,采用毛细管式供气元件,底吹寿命一般在
3000~5000炉左右,炉龄一般在8000炉左右,复吹率只有40%~60%。优化后,采用了双环缝式底吹供气元件,采用了渣-金属蘑菇头生成、控制技术,能够有效的保护底吹供气元件,在炉龄达到11102炉时,使底吹寿命实现了和炉龄同步,复吹率达到了100%。
(3) 终点碳氧积明显降低。表3为优化前后冶金效果对比,通过对优化前后转炉不同炉役期的定氧结果,可以看出优化前5000炉以后,底吹效果已经不明显。优化后全炉役碳氧积平均为0.0026。
表3 底吹系统优化前后全炉役碳氧积对比
图1为转炉冶炼终点钢水碳含量与活度氧之间关系。从图中可以看出出钢中氧含量距1650℃平衡线很接近。说明冶炼终点钢水碳氧反应比较接近平衡,熔池动力学条件较好。通过对优化前后底吹搅拌能进行了计算,优化后的底吹搅拌能由1188W/t提高到4431W/t,提高了将近4倍。
图1 转炉冶炼终点钢水碳含量与活度氧之间关系
(4) 转炉终点钢水余锰变化。优化后在终点碳含量相同的情况下,终点余锰提高0.02%,P、S含量有所降低。见表4。