脱硫增效剂试验报告(2017年度)
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脱硫高效增效剂试验报告
科技(香港)
编写人:***
2017年12月4日
目录
1试验名称 (3)
2试验依据 (3)
3试验目的 (3)
4试验内容 (2)
5试验过程 (3)
6试验结果与分析 (3)
7试验结论与经济效益分析 (5)
8后期优化运行 (7)
1试验名称
有限责任公司,三期烧结机脱硫系统脱硫增效剂试验项目。
2试验依据
2.1技术标准
此次试验的技术标准:《火电厂石灰石/石灰—石膏湿法烟气脱硫系统运行导则》DL/T 1149-2010 2.2其他标准
《电业安全工作规程》GB26164.1-2010。
3试验目的
1)在日常工况下,投加脱硫增效剂后出口二氧化硫降幅30%。
2)或在日常工况下添加增效剂后停运一台浆液循环泵。
3)根据不同的药剂浓度对脱硫系统的功效确定系统运行最佳药剂浓度。
4)通过计算确定电厂每日药剂损失量。
4试验内容
1)节能减排试验。
2)停泵节能试验。
3)计算每日药剂损失量。
5试验过程
5.1试验前准备工作
1)保证石灰质量合格;
2)使用期间电除尘器高/低压设备运行正常,运行参数调整至最佳状态,达到设计除尘效率;
3)保证脱硫系统和其公用系统运行正常;
4)石灰浆液浓度符合脱硫系统设计要求;
5)脱硫系统主要设备应稳定运行,如烟风系统、吸收塔系统、石灰浆液消化系统、石
膏脱水系统等。
6)脱硫系统DCS 系统上所有主要监测仪表应显示正常,使用前热控仪表进行必要的检
查和标定工作。热控班对CEMS 和就地各监测仪表进行标定;
7)各吸收塔浆液严禁向事故浆液箱排放;同时也严禁事故浆液箱向各吸收塔排放浆液;
8)提前安排吸收塔降低密度,使用前运行密度最好在下限值附近,使用时最好能停止
脱石膏一段时间;
9)使用前FGD 主要参数应达到稳定并且在设计范围内,如吸收塔浆液pH 值、入口硫
份等;
10)使用期间药剂供应商会委派技术人员进行现场加药指导等工作,技术人员会根据药
剂作用并结合厂内实际运行情况对工况进行调整,厂方需配合调整工况。
5.2投加记录
表5-1-1 集团POLYTE®503高效脱硫增效剂试验3#塔加药记录
试验从2017年11月29日开始,根据计算浓度调整药剂加入量。【每日正常补充药剂约60KG】6试验结果与分析
6.1减排试验结果分析
由上表6-1-1数据分析可以看到,在3#机组系统入口SO2浓度平均基本相同的工况下,系统添加POL YTE®503脱硫增效剂后,出口SO2浓度迅速降低,由原来的平均129.2mg/Nm3左右降低到平均36mg/Nm3左右,脱硫效率由原来的平均87.58%提高到平均96.47%,提高近10%,减排作用十分明显,且运行非常稳定。
6.2停泵节能试验结果分析
表6-2-1 3#系统加药前后停泵数据(摘自小时平均值运行数据)
如上表6-2-1所示,在3#机组系统入口SO2浓度基本不变的工况下,加药前系统需运行A/B/C 3台浆液循环泵才能使得出口SO2浓度达标且维持在129.2 mg/Nm3,脱硫效率为平均87.58%,系统添加POL YTE®503脱硫增效剂后,系统只需运行A/B或A/C 2台浆液循环泵即可使得出口SO2浓度达标,且出口浓度相较加药前还平均降低47.49mg/Nm3。且脱硫效率提高到91.98%,增加了4.4%,与加药前相比,还停运了1台浆液循环泵B其功率为200kw,节能减排效果十分明显。
6.3供浆频率分析
由上表表6-3-1可知,加药前后,供浆频率基本不变。
6.4每日药剂损失分析
➢根据试验日期,从11月29日到12月05日,每天大概损失约60KG药剂。
7试验结论与经济效益分析
7.1试验结论
1)3#机组系统入口SO2浓度平均基本相同的工况下,系统添加POL YTE®503脱硫增效剂后,出口SO2浓度迅速降低,由原来的平均129.2mg/Nm3左右降低到平均36mg/Nm3左右,脱硫效率由原来的平均87.58%提高到平均96.47%,提高近10%,减排作用十分明显,且运行非常稳定。
2)在3#机组系统入口SO2浓度基本不变的工况下,加药前系统需运行A/B/C 3台浆液循环泵才能使得出口SO2浓度达标且维持在129.2 mg/Nm3,脱硫效率为平均87.58%,系统添加POL YTE®503脱硫增效剂后,系统只需运行A/B或A/C 2台浆液循环泵即可使得出口SO2浓度达标,且出口浓度相较加药前还平均降低47.49mg/Nm3。且脱硫效率提高到91.98%,增加了4.4%,与加药前相比,还停运了1台浆液循环泵B其功率为200kw,节能减排效果十分明显。
3)加入加入增效剂POL YTE®503后,在入口硫分基本不变的情况下,出口硫分可以降低至环保要求值一半以下,并稳定运行。由此享受排污费减半的效益。
4)吸收塔出口二氧化硫在停泵的基础上,仍然较加药前要低,停泵节电的基础上,为运行操作增加操作裕量。
7.2经济效益分析
1)节电效益
在负荷、入口SO2浓度相同的情况下,加药后相比加药前可停运循环泵B,可以降低厂用电率。
加药后吸收塔停运一台浆液循环泵,按停泵功率为:200kw/h计算
电价为:0.5元/kw
B泵停运一天可节约电费为:200kw/h*24h*0.5=2400元
一台吸收塔一天加药量按60kg计算。
一天加药成本为: 60kg*30元/kg=1800元
除去加药成本后每天可节省费用为:2400-1800 =600元
一台机组全年可节省费用为:600元*300=180000元
2)排污费减半效益
加入加入增效剂POL YTE®503后,在入口硫分基本不变的情况下,出口硫分可以降低至环保要求值一半以下,并稳定运行。由此享受排污费减半的效益。
3)矿石含硫硫分适用性增强
加入增效剂POL YTE®503后,脱硫系统对矿石的硫份的波动适应性增强,在停运一台浆液循环泵B的基础上仍然可以提高矿石硫分。
4)增加系统运行安全性
加药后提高脱硫系统的裕量,提高脱硫效率,同时停运的浆液循环泵做为备用,应对突发状况,满足机组安全稳定运行,提高脱硫系统运行的安全稳定性。
4)有利于石膏脱水
脱硫增效剂POL YTE®503可以增强脱硫塔内的浆液氧化效果,对石膏的脱水率有帮助,可以提高石膏的品质。
8后期优化运行
1)集团3#机组石膏制备系统,每次系统脱石膏都会导致药剂部分流失到滤液水箱,建议滤液水箱的滤液尽量回塔。
2)由于原烟气烟尘,和离子等杂质较多,长时间运行有起泡风险,建议起泡时配置消泡剂使用。
3)后期加药计划:根据石膏及废水排量等,经计算后续建议每日每塔添加药剂量约为60kg。
4)脱石膏,建议严格按照密度区间进行脱水,达到密度下限就停止脱石膏。