脱硫结垢浅析

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纳钙双碱法脱硫结垢浅析

摘要:我公司采用的是纳钙(Na2CO3、CaO)双碱法脱硫工艺,双碱法脱硫工艺是为了解决结垢问题应运而生的,但是在实际运行中却结垢依旧严重。我公司在2006年至2009年的实际脱硫运行中,结垢问题屡屡频发。原有脱硫系统基础上,加装一套澄清池,装设在稠化器和再生液槽之前,使得进再生液槽的再生液在澄清池中和纯碱反应,达到去除过量的钙离子及沉淀掉碳酸钙的目的。延缓结垢时间,增加脱硫连续运行能力。

关键词:双碱法脱硫、结垢、改造

1.前言

上海申能星火热电有限责任公司(以下简称公司)位于上海市星火工业开发区内,承担者整个开发区的集中供热任务。公司现拥有4台75吨/小时次高压煤粉锅炉,一台1.2万千瓦抽凝机组,一台1.2万千瓦背压机组,总装机容量2.4万千瓦,最大供热能力230吨/小时。2007年12月26日,我公司所建成的双碱法脱硫系统通过上海市环保局验收,标志着我公司在脱硫工作上迈出了一大步,跨入同行企业先进行列。

随着电力行业脱硫设施的陆续建设,基本上都建设了脱硫设备,但是在脱硫运行方面,存在诸多问题。对脱硫运行的连续稳定造成了极大地影响。

我公司采用的是纳钙(Na2CO3、CaO)双碱法脱硫工艺,有4台锅炉,每台锅炉都配备一个单独的脱硫塔。#1、#4炉脱硫塔共用一套再生系统,#2、#3炉脱硫塔共用一套再生系统。双碱法脱硫工艺是为了解决结垢问题应运而生的,但是在实际运行中却结垢依旧严重,我公司在2006年至2009年的实际脱硫运行中,结垢问题屡屡频发。结垢之后导致:1.再生

液泵结垢卡死,抢修,导致脱硫系统停运;2.再生液管道结垢,酸洗,导致再生液流通量不够,控制脱硫效率困难;3.脱硫塔内喷嘴堵,检修,导致喷雾效果不理想,脱硫效率差。这些问题严重影响着脱硫投运率和脱硫效率。分析得出结垢的主要成分是碳酸钙,而Ca2+的主要来源是再生反应:Ca(OH)2(过量)+Na2SO3 CaSO3↓+2NaOH,由于控制再生反应时PH在10左右,导致有过量的Ca2+在混合槽中未能完成再生反应,以Ca(OH)2形式存在;而CO32-的来源主要是系统中另外一个脱硫剂纯碱(Na2CO3)带入的。本来加入脱硫剂纯碱是为了沉淀掉过量的Ca2+,但是在实际运行中,随着运行时间的累加,大量的沉积物无法在再生液槽中沉降,通过再生液泵进入脱硫塔。从而导致1.再生液泵进口、泵本体以及300米的再生液管道结垢,严重影响脱硫效率。2.进入脱硫塔后由于形成了CaSO3固体颗粒物,以及烟气中的烟尘,使得脱硫塔内浆液在循环泵的带动下,将循环泵出口喷嘴堵小或者堵死,直接影响碰喷雾效果,严重的直接将喷嘴支架吹落,使得循环泵起不到喷雾脱硫的效果。

分析出了原因,我们就想到了解决的办法。在原有脱硫系统基础上,加装一套澄清池,装设在稠化器和再生液槽之前,使得进再生液槽的再生液在澄清池中和纯碱反应,达到1. 去除过量的钙离子及沉淀掉碳酸钙的目的;2.便于清理而不影响整个脱硫系统运行;3.延缓结垢时间,增加脱硫连续运行能力。

2.钠钙双碱法理论

2.1钠钙双碱法工艺流程

我公司的4台75t/h锅炉系统采用钠钙双碱法烟气脱硫系统。

图一为双碱法脱硫工艺流程简图,该法用Na 2CO 3和CaO 作为脱硫碱,配制好石灰乳液后以Ca(OH)2进行再生,以Na 2CO 3作为辅助脱硫剂。该脱

硫系统运行方式为:再生液由脱硫塔的底部进入脱硫塔,在经过循环泵由底部将再生液打到脱硫踏顶部,由喷嘴喷淋后和烟气逆向接触(烟气由脱硫塔中下位置进入),处理后的烟气经水平烟道到达烟囱,排入大气。反应好的吸收液由底部排出,和混合槽中的Ca(OH)2浆液混和后再生,再生液经稠化器浓液和清液分离后,一部分进入再生液槽进行储存,一部分储备至亚硫酸钙槽,由压虑机除水压干,并且将压滤出水排入再生槽加以循环利用。

图一、脱硫系统图(简易)

图二、总的脱硫平面布置图

2.2钠钙双碱法原理 (1) 吸收反应

系统运行初期,吸收液中主要是NaOH 。

2NaOH+SO 2→Na 2SO 3+H 2O

随着系统的运行,塔出水经再生池再生后,吸收液中主要为Na 2SO 3,有时吸收液中还含有过量NaOH 。

Na 2SO 3+SO 2+H 2O →2NaHSO 3

吸收反应中消耗了OH -生成了HSO 3-,因此塔出口pH 应降低。 (2) 再生反应

2NaHSO 3+Ca(OH)2→Na 2SO 3+CaSO 3·1/2H 2O+3/2H 2O

烟囱 #1脱硫塔 #2脱硫塔 #3脱硫塔 #

4

硫塔

#1综合区

#2综合区

循环泵 烟气 稠化器

硫吸

塔 混合槽 再生液槽亚硫酸钙槽

压滤

消化槽

乳化槽 滤饼 石灰罐

Na 2SO 3+Ca(OH)2+1/2H 2O →2NaOH+CaSO 3·1/2H 2O

Na 2CO 3+Ca(OH)2→CaCO 3+2NaOH

再生过程中消耗HSO 3-

/ SO 32-,生成OH -,因此经再生池后,再生液PH 应升高。

对于脱硫效果来讲,塔进口PH

越高,吸收液脱硫能力也就越强。但PH 过高后,可能会增加系统中Ca 2+

的浓度,使得纯碱和Ca 2+生成的CaCO 3

↓无法及时沉降,引起系统的结垢和堵塞。

3.脱硫系统改造情况 我公司在脱硫系统上做了如下改动,在稠化器出水及压滤出水先接至

类似澄清池的三级沉降池(如图三)。

图三、改造后的脱硫系统

通过改动,虽然增加了系统的复杂性,但是从根本上解决了再生液槽中Ca 2+的含量多、易结垢的本质,可以延缓结垢的速度,增加系统连续运行的能力。而且在清理方面,原来再生槽面积小,清理困难,现在的新再生槽面积大,易清理。能及时的切换再生液槽进行彻底清理,避免了清理再生液槽时的受迫性旁路门启停。

4.实验 4.1改造前

通过计算脱硫系统各环节水样中的Ca 2+含量来控制加石灰的量,以及后期通过测算Na +的量来计算加纯碱和烧碱的量。

表一,钙离子浓度测定

日期

班次

#1区(单位mg/L )

#2区(单位mg/L )

稠化器

硫吸

塔 混合槽

再生液槽

亚硫酸钙槽 压滤

消化槽 乳化槽

石灰罐 三级

澄清池

二级

澄清池

一级

澄清池

纯碱给料

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